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馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-13  來源:馬鞍山鋼鐵股份有限公司  作者:蘇德奎  瀏覽次數(shù):428
 
核心提示:對馬鋼2500m3高爐冷卻壁的破損及變更改造原因進(jìn)行了分析比較,認(rèn)為使用銅冷卻壁對高爐長壽有著決定性的影響。通過對銅冷卻器冷卻強(qiáng)度的摸索控制,改善了高爐的穩(wěn)定順行。

摘 要:對馬鋼2500m3高爐冷卻壁的破損及變更改造原因進(jìn)行了分析比較,認(rèn)為使用銅冷卻壁對高爐長壽有著決定性的影響。通過對銅冷卻器冷卻強(qiáng)度的摸索控制,改善了高爐的穩(wěn)定順行。

關(guān) 鍵 詞:大型高爐;冷卻壁;銅冷卻器;漏水

馬鋼二鐵總廠現(xiàn)有2500m3高爐2座。1號高爐1994年4月投產(chǎn),2007年2月停爐大修,2007年6月投產(chǎn);2號高爐2003年10月投產(chǎn)。高爐爐腹至爐身下部冷卻壁,經(jīng)歷了由球墨鑄鐵→鑄鋼→銅的演變。本文重點(diǎn)闡述銅冷卻壁、銅冷板在馬鋼二鐵的使用情況。

1 高爐爐體爐腹至爐身下部冷卻壁的變遷

1號高爐爐體的冷卻壁為高韌性球磨鑄鐵冷卻壁,冷卻水為開路循環(huán)工業(yè)凈化水。由于冷卻壁的大量破損,于2000年12月5日被迫進(jìn)行第一次項(xiàng)修,大面積更換冷卻壁,12月21日重新點(diǎn)火服役。第一代爐役未中修服役期為6年7個(gè)月。隨后,由于爐腹第6~7段冷卻壁的大量破損,2003年進(jìn)行年修更換,材質(zhì)改為鑄鋼。2007年,高爐大修爐腹至爐身下部冷卻壁改為軋制銅,同時(shí)取消了爐腰板。高爐爐體爐腹至爐身下部冷卻壁的變遷見表1。

 馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用1

1.1 1號高爐(第一代)項(xiàng)修前冷卻壁的破損情況

1994年4月—2000年11月,1號高爐(第一代)爐役中修前,各段冷卻壁的破損情況見表2。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用2 

對破損冷卻壁分段,第6、7段為爐腹段;爐腰板、第8、9段為爐腰段;第10、11、12、13段為爐身中下部。其中,爐腰段冷卻壁破損率最高,開爐后至第三年即有51.66%冷卻壁發(fā)生破損漏水;至開爐后第五年,破損率已高達(dá)81.66%,說明1號高爐此部位冷卻壁破損最嚴(yán)重。

至2000年10月,1號高爐冷卻壁已有72.7%破損。值得特別注意的是,開爐后的第一年,1號高爐即有5塊冷卻壁破損,其后全爐冷卻壁的破損速度相當(dāng)快。2000年中修,對損壞最嚴(yán)重的爐腰板進(jìn)行全部更換,材質(zhì)改為銅,對第6~7段漏水冷卻壁進(jìn)行更換,材質(zhì)未改。隨后,由于第6~7段爐腹段冷卻壁的大量破損,2003年被迫進(jìn)行年修更換,材質(zhì)改為鑄鋼。

1.2 鑄鋼冷卻壁及銅冷卻壁比較

由于大量冷卻壁破損,1號高爐在2000年12月曾安排項(xiàng)修。在更換爐腹段冷卻壁時(shí),使用了1塊銅冷卻壁用作試驗(yàn),至2007年2月第一代爐役停爐時(shí),共使用了6年零1個(gè)月。此塊銅冷卻壁使用無氧軋制銅板加工,采用四進(jìn)四出直列水通道獨(dú)立給水,安裝在第6段第28~29號風(fēng)口的上方(第38塊),與此次解剖的同段第27~28號風(fēng)口上方的鑄鋼冷卻壁(第37塊)并列,使用環(huán)境和工況相同,因而易于進(jìn)行解剖比較。

(1)解剖方法。實(shí)體解剖在馬鋼第二機(jī)制公司的6m龍門刨床上進(jìn)行,自熱面向冷面連續(xù)逐段刨切,至水通道中心線斷面止。鑄鋼、銅冷卻壁解剖如圖1所示。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用3 

(2)鑄鋼冷卻壁刨切過程中的裂縫及水管拉斷情況。自熱面刨下86mm后的情況如圖2所示,自熱面刨下86mm后冷卻壁的斷面情況如圖2(a)所示;此斷面上清晰可見壁體多處的顯裂縫,固定螺栓中心線橫向貫穿整個(gè)冷卻壁的大裂縫,寬約8mm[如圖2(b)所示];冷卻壁邊緣水管已拉斷開裂,裂縫貫穿冷卻壁并連通到固定螺栓處[如圖2(c)所示];冷卻壁下部固定螺栓處應(yīng)力集中產(chǎn)生的放射狀斷裂縫,縫寬5~8mm[如圖2(d)所示]。產(chǎn)生裂縫及水管拉斷的主要原因應(yīng)為熱應(yīng)力導(dǎo)致。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用4 

(3)銅冷卻壁熱面燕尾槽的剖面情況。解剖表明,熱面燕尾槽剖面無任何燒損、侵蝕,也無任何氣孔和缺陷,無裂紋裂縫,且表面光滑(如圖3所示)。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用5 

銅冷卻壁刨切至燕尾槽底時(shí)的剖面情況如圖4所示,圖4中黑色部分為固定螺栓位置,小的斑點(diǎn)為刨床漏下的油漬,表面仍非常光滑,無任何細(xì)小的裂紋和缺陷。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用6 

解剖的銅冷卻壁采用直進(jìn)直出四通道進(jìn)出水布置,水通道為直接在軋制銅坯上鉆孔而成。解剖至水通道中心線時(shí)的斷面情況如圖5所示。由圖5可見,水道內(nèi)面依舊光滑,且無任何結(jié)垢現(xiàn)象,說明銅材質(zhì)冷卻壁具有優(yōu)良的抗結(jié)垢性能。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用7 

2 銅冷卻器的使用情況

根據(jù)2號高爐爐腰銅冷板及其他高爐的使用情況后,1號高爐在2007年大修時(shí)作出了取消爐腰板的選擇,目前第6~8段銅冷卻壁使用正常。

2號高爐于2003年10月投產(chǎn),設(shè)計(jì)采用全冷卻壁、磚壁合一、噴涂內(nèi)襯、銅冷卻壁、銅冷板、水冷炭磚爐底、進(jìn)口“陶瓷杯”爐缸等當(dāng)時(shí)的先進(jìn)技術(shù)。從爐底到爐喉鋼磚下沿共19段冷卻壁和3段銅冷板過渡,根據(jù)爐內(nèi)縱向各區(qū)域不同工作條件和熱負(fù)荷大小,采用不用結(jié)構(gòu)形式和不同材質(zhì)的冷卻壁(見表3)。關(guān)鍵部位采用銅冷卻壁并在爐皮的拐點(diǎn)處增加3段銅冷板(每段48塊),當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)思想是以便有機(jī)過渡,做到冷卻壁間安裝面過渡平滑。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用8 

(1)銅冷卻壁使用情況。2號高爐爐體第6~9段安裝了4段銅冷卻壁,每塊有4個(gè)通道至下而上串聯(lián)給水,供水環(huán)管Φ720mm×10mm。2004年7月26日,首次發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,漏水很小。經(jīng)多次確認(rèn)后,認(rèn)定為通道漏水,懷疑為銅冷卻壁接頭管道處受應(yīng)力拉伸開焊而漏水,銅冷卻壁壁體應(yīng)是完好的。

至目前為止,共發(fā)現(xiàn)11個(gè)通道漏水,均進(jìn)行了控水及拆分處理,對高爐生產(chǎn)影響不大。

(2)銅冷卻板使用情況。2號高爐爐體第9段與第10段、第10段與第11段、第11段與第12段之間安裝了3段銅冷卻板。3段銅冷板每塊有冷熱面兩個(gè)通道,自聯(lián)后再兩塊水平串聯(lián)給水(兩塊一聯(lián)),供水環(huán)管Φ26min×8mm。2007年4月13日,檢查出第9段1號第一塊銅冷卻板破損開始,發(fā)現(xiàn)其漏水危害極大,且較難控制,影響到高爐的生產(chǎn)與順行。因銅冷卻板供水方式是兩塊水平串聯(lián),一旦破損后,必須先控水,待休風(fēng)時(shí)再進(jìn)行拆分??赏ㄟ^幾次拆分,發(fā)覺無論怎么控制破損板的進(jìn)水量,一段時(shí)間后,還是保不住破損的這一塊,爐皮也出現(xiàn)滲水,爐況受到影響。即使內(nèi)向灌漿,外向單獨(dú)供水,最終冷面仍然損壞,究其原因可能還是在于控水后破壞了外向的使用效果。為了保住銅冷卻板及對高爐爐殼的保護(hù)作用,經(jīng)研究后決定改造銅冷卻板的冷卻方式,即先在內(nèi)向的進(jìn)出水管上焊灌漿閥,提前灌樹脂耐磨料盲死內(nèi)向,達(dá)到保護(hù)外向不被損壞,然后把外向供水再兩塊水平串聯(lián),其改造前后示意如圖6所示。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用9 

2008年3月19日,利用定修機(jī)會,先在第9段銅冷卻板做改造性試驗(yàn)。改造后,第9段銅冷卻板進(jìn)出水狀態(tài)正常,保留的板體外向無一例破損漏水,也未發(fā)現(xiàn)其他異常狀況。鑒于效果較好,于2009年4月13日利用年休機(jī)會,對未改造的第10、11段銅冷卻板進(jìn)行了全部改造(無論好壞)。截至目前,此3段銅冷卻板使用狀況穩(wěn)定,有效地控制住了破損銅冷卻板漏水給高爐生產(chǎn)造成的影響,提升了高爐的使用壽命,改造非常成功。

從我廠的使用情況看,銅冷板的破損與高爐的順行密切相關(guān)。1號高爐順行狀況較2號高爐好,1號高爐2000年12月爐腰板換為銅冷板后至2007年2月高爐停爐大修,銅冷板完好無損,無一漏水;而2號高爐僅生產(chǎn)3年半就發(fā)現(xiàn)銅冷板漏水,且破損速度快,2007年4月13日檢查出第9段1號第一塊銅冷卻板破損開始,當(dāng)年就破損了10塊。

(3)高爐生產(chǎn)對銅冷卻器的控制情況。由于銅冷卻壁在我國實(shí)際使用時(shí)間較短,幾乎沒有完整使用一代爐齡的高爐,可借鑒的資料很少。2號高爐2003年10月開爐起初,對銅冷卻壁、銅冷板的進(jìn)水量是不控制的。2008年的一段時(shí)間,渣皮頻繁脫落,時(shí)常發(fā)生砸歪風(fēng)口小套現(xiàn)象。高爐操作上經(jīng)常感覺邊緣有自動加重現(xiàn)象,后將風(fēng)口小套長度由575mm縮短至525mm,渣皮脫落砸歪風(fēng)口小套現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),但爐況穩(wěn)定性未有根本好轉(zhuǎn),基本上高爐每年都有一次大的波動,且基本發(fā)生在10—12月秋冬換季時(shí)節(jié)。后來感覺跟銅冷卻壁冷卻強(qiáng)度高有關(guān),由于沒有使用銅冷卻壁的經(jīng)驗(yàn),為防止控水對銅冷卻壁的損壞,2008年開始逐步摸索小步控水,控制水溫差,采取控制一段,穩(wěn)定一段,再控制的方法。至目前為止,銅冷卻壁平均進(jìn)水量較未控前減少35%的進(jìn)水,水溫差提高1.5℃。銅冷卻壁、銅冷板進(jìn)水量、水溫差控制見表4。

馬鋼2500m3高爐冷卻壁的變化及銅冷卻器的應(yīng)用10 

經(jīng)過對銅冷卻器冷卻強(qiáng)度的控制,配合高爐下部擴(kuò)風(fēng)口,大風(fēng)量,活躍爐缸等措施,2號高爐基本走出了每年秋冬季爐況失常的怪圈,風(fēng)口小套長度也由525mm,恢復(fù)至575mm。

3 結(jié)語

從馬鋼二鐵廠高爐爐體爐腹至爐身下部冷卻壁的變遷來看,使用銅冷卻壁對高爐長壽有著決定性的影響。由于我廠所處的地理位置,秋冬換季時(shí)溫差大,應(yīng)對冷卻器水溫差進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。從銅冷板的實(shí)際使用情況來看,爐況順行狀況對其壽命起著決定性的影響,破損以后對高爐爐況影響很大。綜合來看,銅冷板的取消是正確的。

 
 
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