柯顯峰,李 嚴,岳爭超,張小毛
(湖北新冶鋼鐵前事業部煉鐵廠,湖北黃石 435001)
摘 要:對高爐節能降耗工作進行了總結和分析,并結合湖北新冶鋼1780m3高爐自身特點,提出了一系列節能降耗措施,在高爐節能降耗方面取得了不錯的成績。
關鍵詞:高爐;節能降耗;措施;操作
1 引言
目前全球鋼鐵行業陷入了前所未有的困境,國際市場形勢萎靡,國內市場更是供大于求,嚴重飽和。鋼鐵企業利潤空間被嚴重壓縮,國內多家鋼鐵企業面臨減產或停產的局面。煉鐵系統作為整個鋼鐵聯合企業的能源消耗大戶,直接消耗的能源占鋼鐵生產總能耗的50%以上,而高爐能耗(煉鐵工序)占煉鐵總能耗的70%左右[1],因此如何搞好高爐的節能降耗工作顯得尤為重要。
湖北新冶鋼(以下簡稱新冶鋼)1780m3 高爐于2011年8月16日投產,各項經濟技術指標取得了不錯的成績。進入2014年后,受爐缸環炭溫度偏高等因素影響,高爐被迫控風限產,較投產初期產量降低了約15%~20%,其他各項經濟技術指標也有所下降。2015年新冶鋼結合1780m3 高爐的自身特點,在強化原燃料質量的基礎上,通過采取優化高爐操作、降低生鐵中硅的質量分數、強化高頂壓操作等措施,不斷摸索和實踐,在節能降耗工作方面取得了一定的成績。
2 節能降耗措施
2.1 提高精料水平
精料是高爐強化的物質基礎,強化高爐冶煉必須將精料放在首位。高爐想要取得更好的指標,更好的實現節能降耗的目標,需要努力提高精料水平。
2.1.1 提高綜合入爐品位
2015年以前,礦價居高不下。新冶鋼降本思路主要圍繞配礦進行,導致綜合入爐品位偏低,僅56%左右。進入2015年后,隨著國際礦價不斷下跌,新冶鋼調整了高爐用料思路,停止低品位礦石采購。燒結配料中以含鐵品位相對較高的澳系粉礦(楊迪粉、紐曼粉、PB粉)為主,燒結礦品位得到逐漸升高。塊礦采用性價比相對較高的主流資源(如:紐曼塊、PB塊、巴西塊等),品位基本控制在62.5%以上。球團礦繼續以中信泰富特鋼集團自產球團為主,供貨穩定,品位也能維持在63%左右。新冶鋼1780m3高爐2015年的綜合入爐品位基本維持在57.1%左右。隨著綜合入爐品位的升高,渣鐵比出現明顯下降(見圖1),熱量消耗也得到降低,對降焦節能、改善料柱透氣性起到促進作用。
2.1.2 強化原燃料篩分,減少入爐粉末
強化原燃料篩分管理,必須確保原燃料進入高爐礦槽之前盡量過篩。做好原燃料的清篩工作,嚴格控制各種原燃料的篩分速度,在滿足排料的前提下,盡量延長礦槽篩分備料時間。采用給料機對振動篩給料,大大改善爐料分布均勻度,提高篩面利用率。對篩分難度較大(較潮濕)的塊礦進行重點篩分。將塊礦振動篩篩板由雙層棒條篩改為單層棒條篩,大大提高了篩分效果。2015年入爐原料平均粒度見表1。
2.1.3 改善焦炭質量
焦炭是高爐生產最重要的燃料。隨著噴煤量的增加,焦比降低,焦炭作為料柱骨架的作用越來越突出。鑒于焦炭對高爐的重要性,穩定焦炭質量,避免其出現較大波動對高爐的節能降耗尤為重要。目前新冶鋼1780m3高爐所使用的焦炭為搗固干熄焦。
2015年以前,由于焦化廠有降本要求,主焦煤+肥煤配比基本維持在68%左右,焦炭CSR基本在67%左右。2015年針對高爐的實際生產情況,對焦炭質量提出了更高的要求。焦化廠調整主焦煤+肥煤配比并穩定在70%左右,焦炭質量明顯改善(見表2),為1780m3高爐降低焦比提供了必要條件。
2.1.4 優化爐料結構
新冶鋼1780m3高爐爐料結構基本以75%燒結礦+10%球團礦+15%塊礦為主。進入2015年,由于國際礦價不斷下跌,高品位、低二氧化硅的塊礦與球團礦相比性價比更高。通過在生產過程中不斷摸索,適當提高燒結堿度,降低燒結礦、球團礦配比,提高塊礦配比。目前爐料結構基本以74%燒結礦+8%球團礦+18%塊礦為主。在維持熟料率(燒結礦+球團礦)82%不變情況下,通過調節燒結礦和球團礦配比實現堿度調整,取得了不錯的效果。
2.2 高風溫操作
風溫是高爐廉價、利用率最高的能源。每提高100℃風溫約降低焦比4%~7%。在當前能源緊張的形勢下,迫切需要進一步提高風溫[2]。新冶鋼1780m3高爐配備了3座頂燃旋切式熱風爐,實行“兩燒一送”工作制度。為進行護爐,控制爐缸環炭溫度,于2015年初開始停止富氧,同時高爐煤氣利用率一直在48%~50%,煤氣發熱值偏低,這兩方面因素對熱風爐燒爐都造成很大負面影響。為保證風溫大于1200℃,采取了以下措施:首先將熱風爐廢氣溫度由410℃提高至430℃,其次充分利用煙道廢氣提高預熱器溫度,使燒爐煤氣、空氣的預熱溫度均在200℃以上,彌補了煤氣熱值低的不足,實現了風溫1200℃以上,為降焦節能創造了條件。
2.3 提高噴煤比
爐況穩定順行、高風溫、高富氧是實現高煤比的前提,但新冶鋼1780m3高爐長期停氧操作,僅通過高風溫提高煤粉的燃燒率,實現起來相對困難。通過優化噴吹工藝,采用煙煤和無煙煤混合噴吹,煙煤和無煙煤混合噴吹有利于提高噴煤比及置換比。煙煤揮發分高,含有一定水分,進入風口后會爆裂,促進分解燃燒,有利于提高燃燒效率。據有關經驗,提高揮發分不僅可以增加制粉能力,還可以提高煤粉在風口內的燃燒率,有利于提高煤比[3]。在生產過程中,通過不斷實踐和摸索,混合煤中煙煤配比提高到60%,煤粉在風口內的燃燒率得到明顯改善。同時堅持全風口噴煤操作,實現均噴、廣噴,取得了不錯的效果,高爐煤比始終穩定在130kg/t以上。
2.4 高頂壓操作
高壓操作是高爐強化冶煉的手段之一。通過高爐煤氣余壓透平發電機(簡稱:TRT 機組)自動控制,將頂壓平穩提高到210KPa,減少了爐況波動,降低了煤氣流速,抑制了壓差升高,對降低生鐵中[Si]含量,改善煤氣分布,提高煤氣利用率起到重要作用。
2.5 采取低硅冶煉技術
冶煉低硅生鐵是高爐節能降耗的一項重要措施之一。生鐵中[Si]每降低0.1%,焦比可降低4~6kg/t。新冶鋼1780m3高爐根據自身生產情況,堅持以[Si]=0.3% ~0.5%,渣堿度R2 =1.10~1.16,鐵水物理熱大于或等于1480℃為控制目標。
既能滿足低硅要求,也保證了爐缸工作活躍,渣鐵具有較好的流動性。2015年1~12月生鐵[Si]、[S]分布情況見圖2。
2.6 合理的上、下部調劑相結合
合理的上、下部調劑,能夠實現煤氣流合理分布,爐缸工作良好,爐況穩定順行。新冶鋼1780m3高爐堅持以“發展中心,適當抑制邊緣為主”的思路,不斷改善煤氣流分布,取得了很好效果。
上部調劑:2015年以前布料矩陣調整較為頻繁,效果不理想,主要反映在渣皮波動頻繁,靜壓不穩,給操作帶來一定難度,而且渣皮波動后進入爐缸耗熱,被迫補焦或提高噴煤量額外補熱,對降本十分不利。2015年4月通過討論研究最終將布料矩陣調整為C1098764122224O109871332 (見表3),渣皮穩定情況有所好轉,煤氣利用率能夠穩定在48%~50%之間。
下部調劑:受護爐限制,高爐一直未全風作業。為更好的發展中心,鼓風動能按大于或等于10000·m/s進行控制。全部使用斜5°風口小套,并將風口長度由555mm 加長至580mm,風口直徑以115mm為主。通過上、下合理調劑,使得爐缸活躍程度得到改善,初始煤氣流分布更為均勻。
2.7 強化工藝管理
高爐長期穩定順行是節能降耗的前提和保證。如何確保高爐長期穩定順行,需要各崗位人員精心操作、對設備精心點檢維護。通過不斷強化工藝管理提高員工的執行力,對逆向操作、責任心不到位,加大管控力度。放鐵要做好各項確認工作,加大爐前三大設備的點檢維護工作,杜絕跑大流、鐵口淺等事故發生,對炮泥、鉆頭、鉆桿實行定量控制,建立完善的獎懲機制。各項基礎管理工作的強化和完善,促使2015年各類爐況及生產設備事故率大幅降低,同時操作穩定性得到提高,有力推動了能耗下降。
3 節能降耗指標
新冶鋼1780m3高爐始終堅持以精料為基礎,以節能為中心,改善煤氣能量利用,選擇適宜冶煉強度,各項經濟技術指標明顯進步,工序能耗逐步降低。2015年平均工序能耗329.5kgce/t,與2014年平均工序能耗344.83kgce/t相比,下降了15.33kgce/t,節能降耗取得了一定效果,具體指標見表4。
4 結語
新冶鋼1780m3高爐結合自身生產現狀,在長期護爐操作的不利局面下,不斷優化操作,并對節能降耗中存在的瓶頸進行攻關,總結了一系列節能降耗措施,在節能降耗方面取得了不錯的成績。
(1)始終堅持以“精料”為基礎。原燃料條件的改善,為高爐節能降耗,奠定了物質基礎。
(2)高爐穩定順行是節能降耗的前提和保證。建立符合新冶鋼1780m3高爐工況條件的操作制度尤為關鍵,堅持實施高風溫、高頂壓操作、降低生鐵中[Si]的質量分數等措施,降低能耗。
(3)通過建立各項管理制度,發動全體員工,對高爐生產的各個工藝環節積極挖潛。不斷優化工藝參數及操作,加大生產中出現的能源浪費、逆向、違規操作等行為考核管理力度,使每位員工節能降耗意識得到提升。
參考文獻:
[1] 陳聰.高爐節能[J].科技情報開發與經濟,2004,14(6):122.
[2] 周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2008:501.
[3] 馬輝,周永平,唐利霞.安鋼9號高爐富氧噴煤生產實踐[J].南方冶金,2009,2(1):53.