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轉爐煉鋼輔料用免燒污泥球對除塵水質的影響及解決辦法

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-09-28  作者:高建明  瀏覽次數:818
 
核心提示:摘 要:轉爐煉鋼使用輔料污泥球,有效地解決了廢渣的回收利用和對環境的污染問題,是企業節能減排的有效措施,轉爐煉鋼前期使用燒制的污泥球,對除塵水質沒有產生影響,而在使用生制污泥球后,導致除塵水質硬度升高,系統結垢嚴重,使生制污泥球在轉爐煉鋼中的應用受阻,為了解決生制污泥球在轉爐煉鋼中的使用問題,我們進行了相關的理論和實際應用研究,解決了其使用問題,取得了滿意的成效。
 轉爐煉鋼輔料用免燒污泥球對除塵水質的影響及解決辦法

高建明

(陜鋼集團龍鋼公司煉鋼廠)

  轉爐煉鋼使用輔料污泥球,有效地解決了廢渣的回收利用和對環境的污染問題,是企業節能減排的有效措施,轉爐煉鋼前期使用燒制的污泥球,對除塵水質沒有產生影響,而在使用生制污泥球后,導致除塵水質硬度升高,系統結垢嚴重,使生制污泥球在轉爐煉鋼中的應用受阻,為了解決生制污泥球在轉爐煉鋼中的使用問題,我們進行了相關的理論和實際應用研究,解決了其使用問題,取得了滿意的成效。

關鍵詞: 結垢;污泥球;純堿

1  前言

轉爐煉鋼的輔料主要有石灰、礦石、白云石、污泥球等,在轉爐煉鋼過程中,由于爐內發生復雜的物理化學反應,以致產生大量的煙塵,通過余熱鍋爐各段煙道進入除塵噴淋系統,將煤氣進行洗劑凈化后經由風機送入煤氣柜供給用戶使用,煤氣經過除塵系統洗劑后污水的懸浮物含量在幾百mg/L到幾萬mg/L,污水經過高架槽流入粗顆粒分離器,再通過投加絮凝劑于斜板沉淀池內沉降,使其出水懸浮物達到100mg/L以下,并且硬度小于75mg/L,再經由冷卻塔降溫后進入系統循環利用,實現節水降耗的目的,重要的是在轉爐冶煉過程中充分利用了工業廢渣料(燒制)污泥球,消化了工業廢渣對環境的污染,但是隨著環保因素的約束,燒制污泥球因為工藝過程對環境的污染而被迫停止,轉而使用免燒污泥球后,轉爐除塵水質則發生了異常的變化,導致除塵斜板池出水硬度升高而出現結垢現象,嚴重影響轉爐除塵效果和煉鋼生產,致使免燒污泥球的使用出現了困難,通過我們采取相關措施后,有效的控制了除塵水質硬度并保持在規定的范圍內,遏制了系統的結垢問題,取得了良好的效果,實現了免燒污泥球的有效使用,為鋼鐵企業的廢渣利用尋找了可行的途徑。

2  除塵水質結垢追索

2016年12月9日新區除塵水質硬度升高到675mg/L,緊接著12月17日老區除塵水質硬度升高到835mg/L,最高硬度達到1800mg/L,導致系統結垢嚴重,通過對新老區補水指標和補排水檢查,沒有發現異常情況,同時我們對11月份和12月10日以后轉爐輔料礦石、白云石、石灰石、石灰、鋼渣和污泥球用量進行比較,也沒有發現較大的差異、現場了解發現12月8日新老區同時將燒制污泥球(紅球)改用生制污泥球(黑球)投加轉爐煉鋼后,其新老區除塵水質相繼出現硬度升高速度很快,由此基本確定為生制污泥球影響所致,爾后通過應急措施將硬度快速降下來,穩定系統正常運行,隨后2017年1月1日5#、6#轉爐停加生制污泥球,1月4日1#、2#、3#轉爐停加生制污泥球,其后續的生產過程中,除塵水質指標穩定運行;污泥球作為轉爐煉鋼輔料應用,不但解決了企業的廢渣處理問題,同時也較好的有助于轉爐化渣和熱平衡問題,是一個很好的應用方法,針對燒制污泥球生產工藝的環保因素被迫淘汰停止,生制污泥球投加轉爐煉鋼后對除塵水質的影響,使生制污泥球的使用問題顯露出來,給公司廢渣回用處理帶來負面影響,為了盡快解決轉爐煉鋼使用生制污泥球的問題,面對目前的困境,經過反復考慮,認為從水質處理方面著手,能夠有效解決生制污泥球的使用問題,為此我們相繼開展了理論依據分析和生產實際的試驗應用。

3  轉爐除塵水質平衡原理

轉爐除塵水質是一個低硬度、高堿度的體系,PH為10—12的強堿性水質,維持這一體系平衡的主要是轉爐煉鋼輔料石灰起到關鍵的作用,在轉爐吹煉過程中,煙塵中夾雜著石灰粉末進入除塵系統洗劑塔內,石灰粉沫溶于水后發生反應生成堿性水質,維持系統的堿性平衡,如下反應方程式:

CaO+H2O=Ca(OH)2

Ca(OH)2=Ca2++2OH-

同時由于轉爐吹煉過程的碳氧化反應,產生一定量的CO2氣體,在除塵系統洗劑塔內被堿液吸收,產生CO32-離子,與此同時除塵水在冷卻塔降溫過程中與空氣充分接觸,也吸收了空氣中的CO2氣體而產生CO32-離子,如下反應方程式:

2OH-+ CO2= CO32-+H2O

而系統中的Ca2+/Mg2+離子主要來自轉爐煉鋼輔料石灰等粉塵和補充水中,其水系統中CO32-離子和Ca2+/Mg2+離子反應生成沉淀,降低了水質中的Ca2+/Mg2+離子濃度,正常情況下,系統吸收CO2氣體產生CO32-離子的濃度大于產生Ca2+/Mg2+離子的濃度,并使CO32-離子的濃度過剩而形成高堿度水質,由于高堿度的存在,一旦水中有Ca2+/Mg2+離子就將其沉降下來,由此導致水中Ca2+/Mg2+離子濃度降低,再通過投加緩釋阻垢劑的作用,阻止水系統的結垢,保持系統的正常運行,如下反應方程式:

Ca2++ CO32-= CaCO3

2OH+ Mg2+= Mg(OH)2

4  免燒污泥球的影響原因

污泥球的原料主要是由煉鋼除塵污泥、除塵灰、氧化鐵皮和燒結除塵灰、以及粘結劑混合而成,其主要成分為:

成分

全鐵

SiO2%

CaO%

MgO%

Al2O3%

P%

S%

紅球

49.41

3.19

10.07

4.51

1.87

0.103

0.234

黑球

50.53

4.39

10.56

2.56

1.80

0.120

0.150

從表中可以看出,燒制污泥球和生制污泥球化學成分基本一致,燒制污泥球是在爐內經過400℃左右燒制,其燒制過程發生了復雜的物理化學變化,在轉爐煉鋼中產生的粉塵量較少,其內外表觀為氧化鐵紅色;免燒污泥球是在常溫下通過機械壓制而成,基本未發生物理化學變化,其在轉爐煉鋼中產生的粉塵量較大,其內外表觀為黑色,燒制和免燒污泥球其硬度和化學成分相差無幾,但是在作為轉爐煉鋼使用中對除塵水的影響截然不同,免燒污泥球使用后導致除塵水質硬度升高而結垢,嚴重影響煉鋼系統的正常運行,免燒污泥球影響除塵水質的原因是使用后煙氣中產生大量的含Ca2+/Mg2+離子粉塵,在除塵系統洗劑塔內溶于水成為Ca2+/Mg2+離子,而Ca2+/Mg2+離子與水中CO32-離子生成沉淀,消耗了循環水中的CO32-離子,由于生制污泥球的加入,Ca2+/Mg2+離子持續產生且量很大,而系統CO32-離子的生成不足以滿足大量的Ca2+/Mg2+離子的需要,導致CO32-離子濃度逐步降低以至為零,再無法繼續沉積水中產生的Ca2+/Mg2+離子,導致Ca2+/Mg2+離子濃度過量而逐步升高,在堿性水中產生結垢現象,雖然我們投加緩蝕阻垢劑,但是在強堿、高硬度條件下,緩蝕阻垢劑的能力是有限的,不足以達到理想的緩蝕阻垢效果,如下反應方程式:

Ca (HCO)2= CaCO3↓+H2O

2OH+ Mg2+= Mg(OH)2

5  解決對策

5.1  理論依據分析

前面已經陳述過產生結垢的主要原因是循環水中Ca2+/Mg2+離子大量產生,沉積了循環水中CO32-離子,使系統中CO32-離子的濃度大幅度降低,不能滿足大量的Ca2+/Mg2+離子的需要,導致CO32-離子濃度嚴重不足,而Ca2+/Mg2+離子濃度過量升高而產生結垢;要消除循環水中Ca2+/Mg2+離子,并維持系統中很低的Ca2+/Mg2+離子的濃度,就必須提高水中CO32-離子濃度,目前情況下,由于系統自身生成CO32-離子的能力不足,不能維持系統自然的平衡,必須額外人為投加足夠量的CO32-離子來沉積水中Ca2+/Mg2+離子,才能降低Ca2+/Mg2+離子濃度達到規定的要求,消除系統結垢的影響,如下反應方程式:

Ca2++ CO32-= CaCO3

2OH+ Mg2+= Mg(OH)2

5.2  實際(試驗)應用

2017年1月—3月份相繼在新區轉爐試驗生制污泥球使用比例,并進行了相關的試驗,取得了一定的試驗數據;同年7月在新老區全面使用生制污泥球,經過我們對生制污泥球加入量和水質相關數據計算,決定對除塵水系統投加過量的純堿(Na2CO),以補充循環水中不足的CO32-離子,實現除塵水系統低硬度、高堿度、高PH值體系運行,具體做法如下:

(1)每班按時按量投加固體純堿,投加地點在除塵水池。

(2)每班按時化驗水質指標(硬度、堿度、氯離子、總磷),同時班中增加一次化驗頻次;

(3)使用期間,禁止系統外排水,若要外排水,必須待技術人員通知,不得私自外排水;

(4)每天進行水質化驗數據統計、污泥球用量統計分析對比,根據水質指標調整純堿用量;

(5)不定期檢查除塵水質加藥(記錄)情況和爐前污泥球加入量(記錄),查看是否如實有誤;

(6)不定期詢問除塵操作人員(補排水)水質情況和爐前操作人員污泥球使用情況。

(7)對使用過程出現的水質異常情況,及時進行排查,盡快解決存在的問題。

(8)除塵板框壓濾機出水必須全部回流入除塵水系統,不得外排。

(9)保持與生產技術科、動力作業區和污泥球供應方的聯系,掌握污泥球用量、水質運行動態信息,及時做出相應的措施。

通過對除塵水質和爐前污泥球使用情況的跟蹤、以及統計分析,確定生制污泥球和純堿的用量比例為老區130:1,新區230:1,才能達到除塵水系統低硬度、高堿度、高PH的水質平衡要求,同時所投加純堿的用量應能夠滿足水系統平衡,防止嚴重過量影響藥劑成本和對水系統負面的影響,一般過量10~20%為宜,通過一段時間運行,除塵斜板池出水硬度穩定在50mg/L以下,達到了規定(75mg/L)的要求,收到了理想的處理效果,達到了預期的目的,有效地保證了生產的穩定運行。

6  目前存在問題及后期跟蹤措施

⑴ 目前在除塵水池入口投加固體粉末純堿,一次性投加量大,會造成部分固體純堿沉積水池底部,影響藥劑處理效果,后期將純堿配制成一定濃度的水溶液,用(計量)泵送入高架槽,有助于純堿和水質充分混合以提高反應效果。

⑵ 爐前污泥球投加量不穩定,開停爐時間信息傳達不及時,影響加藥調整及滯后性,后期將穩定爐前投加污泥球量基本穩定,以及開停爐時間通知準確,使用微信平臺發布相關信息。

⑶ 目前的污泥球配方與投加純堿量相匹配(污泥球:純堿分別為老區130:1,新區230:1),若改變污泥球配方后是否與現投加純堿量成比例,還有待繼續跟蹤觀察。

7  結束語

生制污泥球在轉爐煉鋼投加純堿應用,有效解決了除塵水質結垢的問題,最主要的問題是解決了煉鋼、煉鐵、燒結的工序渣料處理問題,鋼鐵工業的廢渣處理是企業面臨的棘手問題,它們的數量龐大,環境污染嚴重,而且另尋后續處理難度和成本也很高,同時也不現實,而且其中的有害重金屬元素對環境的危害極大,就其本身而言污泥球含鐵量也較高,作為轉爐輔料也是情理之中,在轉爐煉鋼中使用污泥球能夠解決轉爐煉鋼過程的渣料平衡,同時也起到了廢物的回收利用,是鋼鐵企業廢渣處理的有效措施,而且也實現了鋼鐵企業節能減排的目的。

 
 
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