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首鋼京唐1#高爐冷氣流處理實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-12-21  作者:魯儉,李鑠  瀏覽次數(shù):1475
 
關(guān)鍵詞: 高爐;冷氣流;處理
核心提示:摘要: 高爐冷氣流是爐況異常的重要特征。高爐一旦出現(xiàn)冷氣流,未及時(shí)妥善調(diào)整,冷氣流長(zhǎng)期不能消除,將會(huì)給高爐帶來(lái)頻繁崩料、頑固性懸料、高爐結(jié)瘤等惡性事故。針對(duì)首鋼京唐公司1#高爐冷氣流處理案例,從高爐冷氣流形成、冷氣流的危害、冷氣流的處理等進(jìn)行了分析與總結(jié),提出了處理高爐冷氣流的調(diào)整思路和應(yīng)對(duì)措施。 關(guān)鍵詞: 高爐;冷氣流;處理
 首鋼京唐1#高爐冷氣流處理實(shí)踐

魯儉,李鑠

(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司煉鐵部,河北唐山063200)

摘要: 高爐冷氣流是爐況異常的重要特征。高爐一旦出現(xiàn)冷氣流,未及時(shí)妥善調(diào)整,冷氣流長(zhǎng)期不能消除,將會(huì)給高爐帶來(lái)頻繁崩料、頑固性懸料、高爐結(jié)瘤等惡性事故。針對(duì)首鋼京唐公司1#高爐冷氣流處理案例,從高爐冷氣流形成、冷氣流的危害、冷氣流的處理等進(jìn)行了分析與總結(jié),提出了處理高爐冷氣流的調(diào)整思路和應(yīng)對(duì)措施。

關(guān)鍵詞: 高爐;冷氣流;處理

0 引言

2017 年5 月23 日首鋼京唐公司1#高爐計(jì)劃休風(fēng)檢修16 h,停風(fēng)后發(fā)現(xiàn)N1 皮帶前驅(qū)動(dòng)滾筒壞,更換時(shí)間長(zhǎng),送風(fēng)推遲至24 日05∶ 35,累計(jì)休風(fēng)21 h53 min。24 日送風(fēng)后,N1 皮帶連續(xù)跑偏并多次停機(jī)處理,造成深尺。24 日13∶ 25 ~ 13∶ 49 上料系統(tǒng)皮帶及振動(dòng)篩掉電停機(jī),無(wú)法正常上料,期間高爐減風(fēng)最低至5 450 m3 /min,停氧,料線深至3. 46 m,爐內(nèi)附加1 批焦炭適應(yīng)。在后期復(fù)風(fēng)過程中,由于對(duì)爐況判斷和操作上的失誤,造成爐溫持續(xù)下行,出現(xiàn)冷氣流現(xiàn)象,塌料、管道頻繁,氣流無(wú)法控制[1]。在采取減風(fēng)、減氧、加附加焦無(wú)效的情況下被迫退負(fù)荷適應(yīng),直至爐內(nèi)輕負(fù)荷料下達(dá),爐溫恢復(fù)正常后才消除冷氣流,爐況恢復(fù)正常。

1 爐況波動(dòng)前生產(chǎn)狀態(tài)

1. 1 休風(fēng)檢修前生產(chǎn)狀態(tài)

檢修前,高爐順行狀態(tài)良好,爐內(nèi)關(guān)系平穩(wěn),頂溫料尺工作好,停風(fēng)前8 h 主要冶煉技術(shù)參數(shù):風(fēng)量8 397 Nm3 /min,透氣性指數(shù)4 413,風(fēng)溫1 251 ℃,燃料比500 kg /t,綜合負(fù)荷3. 19,富氧率6. 53%。主要裝料參數(shù):礦批171 t,焦炭干基29. 9 t,負(fù)荷5. 72,配落地焦10%,布料制度O {25364753 } 和C{1623324252617183}。停風(fēng)前爐溫水平0. 42%、鐵溫1 520 ℃、爐渣(Al2O3) = 14. 8%,(MgO) = 14. 8%,R2 =1. 16。

1. 2 復(fù)風(fēng)過程

休風(fēng)前8 h 負(fù)荷退至5. 36,并加入4 整批附加焦,全爐焦炭負(fù)荷4. 79,焦比330 kg /t。24 日05∶ 35開始送風(fēng),初始透氣性指數(shù)4 360。逐步加風(fēng)至3 150 Nm3 /min,料尺開始自由活動(dòng),透氣性指數(shù)回頭。風(fēng)量加至5 450 Nm3 /min 時(shí),開始噴煤30 t /h;風(fēng)量加至7 300 Nm3 /min 時(shí),開始富氧2%;13 ∶ 05風(fēng)量加至8 000 Nm3 /min(時(shí)間約為7. 5 h),富氧率3. 5%;16 批減焦炭1 t /p,負(fù)荷從5. 36 加到5. 53 。

從整個(gè)恢復(fù)進(jìn)程看,料尺活動(dòng)正常,爐內(nèi)壓差關(guān)系平穩(wěn),氣流穩(wěn)定,回風(fēng)順利,首次鐵爐溫0. 56%,鐵溫1 420 ℃。

2 冷氣流形成經(jīng)過

24 日13∶ 25,由于上料系統(tǒng)掉電無(wú)法上料,被迫減風(fēng)(最低至5 450 m3 /min),停氧(富氧由3. 5%減至0),煤粉由70 t /h 減至45 t /h,料線最深3. 46 m(正常料線1. 3 m),受影響時(shí)間約1 h。故障解除后,趕料線到正常,爐內(nèi)附加1 批焦炭適應(yīng)。高爐快速回風(fēng)回氧,17∶ 00 風(fēng)量恢復(fù)到8 100 m3 /min,富氧4. 7%;18∶ 00 富氧5. 3%,壓量關(guān)系變緊;到18∶ 20爐內(nèi)出管道,減富氧至3. 5%;至23∶ 00 風(fēng)量平衡至8 300 m3 /min,富氧4. 6%。期間由于設(shè)備故障造成深尺熱量損失、同時(shí)也耽誤了復(fù)風(fēng)進(jìn)度,綜合負(fù)荷偏離正常值比較多,出管道也加劇了熱量損失,爐溫水平持續(xù)走低。

25 日00∶ 25,沖渣系統(tǒng)1 - 1B 皮帶故障,4#攪籠下料口堵死,高爐4#出鐵口于00∶ 26 被迫堵口處理故障,3∶ 30 恢復(fù)正常出鐵,對(duì)爐內(nèi)造成一定影響,出現(xiàn)憋風(fēng)現(xiàn)象。1∶ 00 以后爐內(nèi)指數(shù)下降,吃風(fēng)能力變差,于2∶ 40 停富氧,4∶ 00 出管道,爐溫持續(xù)下行,處于嚴(yán)重虧熱狀態(tài)。在此期間,于19 批加焦炭1 t /p,負(fù)荷退至5. 36,40 批加焦炭1 t /p,礦批減5 t /p,負(fù)荷退至5. 05,但為時(shí)已晚,冷氣流已形成,煤氣流不穩(wěn),伴隨滑尺、塌料、管道行程,爐內(nèi)被迫減風(fēng)、加集中焦等措施來(lái)恢復(fù)爐況。

3 冷氣流的特征

25 日白班接班以后爐溫水平持續(xù)下行到0. 1%以下,物理熱最低1 409 ℃,大量涼渣鐵聚集于軟熔帶,堵塞焦窗煤氣通道,煤氣向中心滲透困難,邊緣氣流不穩(wěn)定,連續(xù)崩塌料、管道,透氣性指數(shù)劇烈波動(dòng),頂溫、頂壓冒尖多( 見圖1),爐身靜壓力波動(dòng)大[2],爐腹及爐腰段銅冷卻壁溫度持續(xù)下行,軟水溫差波動(dòng)大( 見圖2),爐內(nèi)接受風(fēng)量困難,煤氣不穩(wěn)定、煤氣利用率低,造成爐溫進(jìn)一步下滑。

圖片1 

圖片2 

4 治理過程

25 日爐溫持續(xù)下行,出現(xiàn)冷氣流現(xiàn)象,爐內(nèi)適當(dāng)減小風(fēng)量,風(fēng)溫從1 140 ℃逐步提高到1 200 ℃,冷氣流無(wú)法消除;于11∶ 20 停止富氧,第40 批扒5 t礦批,加入1 t /p 焦炭,負(fù)荷由5. 36 退到5. 05,但效果不明顯,期間料尺工作差,多次出管道,透氣性指數(shù)上下劇烈波動(dòng)。到25 日13 ∶ 00 風(fēng)量減到6 500m3 /min(圖3),仍然無(wú)法穩(wěn)定住氣流,煤氣利用率由平均49% 下降到46%,爐溫[Si]= 0. 03%,[S]= 0. 2%。爐內(nèi)嚴(yán)重虧熱,渣鐵粘稠,爐外出渣鐵困難,爐渣從渣溝兩側(cè)溢出,鐵口出鐵過程中被涼渣自動(dòng)糊死。爐前工用河沙加高渣溝兩側(cè),防止?fàn)t渣溢出,并縮短出鐵間隔,及時(shí)把爐內(nèi)涼渣鐵排出。為了改善渣鐵流動(dòng)性,于49 批加螢石1 t /p,同時(shí)于59批扒16 t /p 礦,負(fù)荷退到4. 56,進(jìn)一步穩(wěn)定煤氣。但輕負(fù)荷料未下達(dá)爐缸前,爐內(nèi)冷氣流無(wú)法消除,爐溫仍無(wú)回頭趨勢(shì),被迫減風(fēng)控制煤氣流,至22∶ 00 風(fēng)量已減至3 800 m3 /min[3]

圖片3 

26 日發(fā)現(xiàn)退負(fù)荷效果不明顯,爐內(nèi)氣流仍無(wú)法控制,管道、塌料頻繁,料尺工作差,爐溫低,開始加集中焦處理爐況。分別于第5 批料附加2 批焦炭,第10 批開始每隔5 批附加1 整批焦炭,實(shí)際焦炭負(fù)荷3. 8,隨著附加焦的逐步作用,爐內(nèi)關(guān)系明顯見好,管道、塌料現(xiàn)象減少,料尺工作好轉(zhuǎn),爐溫逐漸上行,爐缸工作狀態(tài)好轉(zhuǎn)。爐內(nèi)開始向上逐步平衡風(fēng)量,至26 日23∶ 00,風(fēng)量已平衡到6 900 m3 /min,透氣性指數(shù)4 000,風(fēng)溫1 000 ℃,爐溫0. 42%,鐵水物理熱1 524 ℃(圖4),爐內(nèi)冷氣流基本已消除,軟熔帶煤氣分布恢復(fù)正常,爐缸熱制度達(dá)到正常水平。于27 日38 批開始取消附加焦,每批焦炭從32. 9 t /p增加到35. 9 t /p,負(fù)荷為4. 16;60 批焦炭從35. 9 t /p降到34. 9 t /p,礦批150 t /p 增至155 t /p,負(fù)荷4. 56,爐內(nèi)關(guān)系平穩(wěn),料尺工作好; 至27 日13∶ 00,風(fēng)量8 200 m3 /min,透氣性指數(shù)4 190,富氧率2%,風(fēng)溫1 135 ℃,爐內(nèi)關(guān)系平穩(wěn),爐況基本恢復(fù)正常,操作參數(shù)見圖5。

圖片4 

5 冷氣流產(chǎn)生原因分析

分析此次爐況的波動(dòng),主要原因是計(jì)劃?rùn)z修送風(fēng)恢復(fù)過程中多次爐外設(shè)備故障影響了復(fù)風(fēng)過程,爐溫持續(xù)下滑,但未引起技術(shù)人員的足夠重視,采取手段不及時(shí)和果斷,造成冷氣流事故。形成爐內(nèi)冷氣流有以下原因:

(1)23 日計(jì)劃?rùn)z修16 h,但檢修拖期,實(shí)際檢修21 h 53 min,對(duì)爐內(nèi)熱損失造成一定影響。送風(fēng)后應(yīng)適當(dāng)補(bǔ)加焦炭,但實(shí)際未增加。

(2)24 日13∶ 25 在復(fù)風(fēng)過程中上料系統(tǒng)掉電造成無(wú)法上料,被迫減風(fēng)( 最低至5 450 m3 /min),停氧(富氧由3. 5% 減至0),煤粉由70 t /h 減至45 t /h,料線最深3. 46 m(正常料線1. 3 m),受影響時(shí)間約1 h。這次事故造成爐內(nèi)熱損失比較大,在爐缸熱制度儲(chǔ)備不足的情況下,應(yīng)及時(shí)減輕爐料焦炭負(fù)荷,適當(dāng)補(bǔ)加凈焦來(lái)補(bǔ)充爐內(nèi)損失的熱量,但實(shí)際爐內(nèi)只附加了1 批焦炭來(lái)適應(yīng)。在設(shè)備故障之前13∶ 05于16 批減焦炭1 t /p,負(fù)荷由5. 36 加到5. 5 是造成后續(xù)爐溫大幅下降的根本原因。

(3)設(shè)備故障消除以后,爐內(nèi)恢復(fù)進(jìn)程過快,未足夠重視爐溫的持續(xù)下降以及爐內(nèi)煤氣的接受能力,17∶ 0風(fēng)量加到8100 m3 /min,富氧4. 7%,18∶ 00富氧5. 3%。由于爐內(nèi)熱損失大,渣鐵粘稠,爐內(nèi)軟熔帶和爐缸死焦堆透氣、透液性差,壓量關(guān)系變緊,到18∶ 20 爐內(nèi)出管道,加劇了爐內(nèi)的熱損失。

6 經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

通過對(duì)此次高爐冷氣流的形成原因和處理過程進(jìn)行總結(jié)和分析,得出以下經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。

(1) 在計(jì)劃?rùn)z修拖期和復(fù)風(fēng)過程中,由于設(shè)備故障造成慢風(fēng)、減風(fēng)、減煤時(shí),對(duì)爐內(nèi)的熱損失是非常大的。同時(shí)由于檢修停爐,爐缸熱儲(chǔ)備不足,容易造成冷氣流和爐涼事故發(fā)生,需成倍的補(bǔ)足焦炭來(lái)補(bǔ)充爐內(nèi)熱量損失。

(2) 在復(fù)風(fēng)過程中大幅減風(fēng)、減氧或二次停風(fēng)會(huì)對(duì)爐內(nèi)軟熔帶的形狀帶來(lái)很大的影響,從而影響煤氣二次分布,爐內(nèi)熱制度失衡后極易造成煤氣流不穩(wěn)定,管道或塌料頻繁。二次復(fù)風(fēng)過程中在補(bǔ)充焦炭的同時(shí),需減緩加風(fēng)節(jié)奏,停止富氧,待輕料下達(dá)爐腹后,爐溫回到正常水平方可加快復(fù)風(fēng)節(jié)奏。

(3) 發(fā)生冷氣流事故后必須停氧,大幅減風(fēng)到控制住氣流為止。在減風(fēng)的同時(shí)適當(dāng)減輕焦炭負(fù)荷。采用加集中焦的方式來(lái)恢復(fù)爐內(nèi)熱制度,爐外縮短出鐵間隔時(shí)間,盡量多排出爐內(nèi)涼渣鐵,待爐內(nèi)熱制度正常后方可加風(fēng)。

(4) 在減風(fēng)難以控制煤氣流或難行時(shí),需要大幅調(diào)整焦炭負(fù)荷,并調(diào)整裝料制度等措施處理爐況。

參考文獻(xiàn)

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[2] 郝良元,等. 高爐煤氣流分布控制技術(shù)[J]. 河北冶金,2016,(7):31 ~ 34.

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