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復吹轉爐脫磷工藝的應用研究

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-05-15  作者:劉謙  瀏覽次數(shù):871
 
核心提示:摘要:針對萊鋼鋼水中的硅元素、磷元素及溫度對復吹轉爐脫磷效果的影響進行了分析,根據(jù)分析結果針對性的提出了優(yōu)化控制方案,為提升復吹轉爐脫磷效果,提高鋼鐵制品的質量水平具有十分重要的意義。 關鍵詞:復吹轉爐;脫磷應用;研究
 復吹轉爐脫磷工藝的應用研究

劉謙

(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司特鋼事業(yè)部, 山東萊蕪271104)

摘要:針對萊鋼鋼水中的硅元素、磷元素及溫度對復吹轉爐脫磷效果的影響進行了分析,根據(jù)分析結果針對性的提出了優(yōu)化控制方案,為提升復吹轉爐脫磷效果,提高鋼鐵制品的質量水平具有十分重要的意義。

關鍵詞:復吹轉爐;脫磷應用;研究

鋼鐵制品是人類經(jīng)濟社會發(fā)展和進步所必不可少的,且人類社會對鋼鐵制品質量的要求也越來越高。磷元素是鐵礦石中含量較高的一種元素,但磷元素在鋼鐵制品中的存在將嚴重影響鋼鐵制品的質量,因此在煉鋼過程中需要采用一定的工藝對其進行脫磷處理。復吹轉爐雙渣脫磷工藝作為一種普遍應用的脫磷工藝技術,具有工藝簡單、成本低廉的特點,但也存在著對不同鋼水的脫磷效果不一、脫磷穩(wěn)定性差的缺點,給萊鋼的煉鋼過程造成了較大的影響,因此迫切需要針對萊鋼的鋼水的基本特點,研究適合萊鋼鋼水特性的復吹轉爐雙渣脫磷工藝,提高煉鋼過程中脫磷的效果和脫磷的效率,進一步提升鋼鐵制品的產(chǎn)品質量,提高市場競爭力。

1 煉鋼過程的脫磷機理研究

在煉鋼過程中的脫磷反應實際上是一種渣金的界面反應現(xiàn)象,故脫磷反應進行的前提是轉爐內(nèi)的初渣完全熔化,其脫磷過程的化學反應步驟可表述為:首先在高溫下氧化鐵反應生成鐵元素和氧元素,然后磷元素和氧元素在高溫下生成P2O5,最后生成的P2O5 和礦物內(nèi)的氧化鈣反應實現(xiàn)對磷元素的固化脫磷過程。其在整個過程中的脫磷反應的總的化學公式可表示為[1]

圖片1 

式中:K 為在脫磷過程中的化學反應平衡常數(shù);T 為脫磷時的溫度;ai 為鋼水或者爐渣的成分的活度。

由式(1)分析結果可知,在煉鋼過程中對脫磷效果影響最大的因素主要包括脫磷時的溫度、鋼水的成分已經(jīng)轉爐內(nèi)爐渣的成分,在冶煉時,如果要盡可能的增加脫磷效果則必須加大脫磷過程中的化學反應平衡常數(shù)K,使在鋼水入爐時的環(huán)境處在一個富氧、堿性、低溫的環(huán)境中。

2 鋼水內(nèi)的硅元素含量對脫磷效果的影響

由于硅元素的存在會對鋼水內(nèi)磷元素的溶解度及活性產(chǎn)生影響,因此有必要對鋼水內(nèi)硅元素的含量對脫磷效果的影響進行分析。在鋼水內(nèi),硅元素呈堿性[2],因此會對轉爐內(nèi)的爐渣的堿性和爐渣量產(chǎn)生影響,鋼水內(nèi)硅元素的含量與脫磷率的關系如圖1 所示。

圖片2 

由圖1 分析結果可知,隨著硅元素含量的增加,轉爐在終點處的脫磷率首先逐漸降低,當硅元素含量為0.44%時其脫磷率最低,然后脫磷率將隨著硅元素含量的增加而增大。而轉爐終點處的鋼水內(nèi)的磷元素的質量分數(shù)則是隨著鋼水內(nèi)磷元素的質量分數(shù)的增加而先增大,后減小。經(jīng)分析可知,在脫磷時,鋼水內(nèi)的硅元素的含量主要會對脫磷的速度造成一定的影響,硅元素含量越多其反應合成物越容易產(chǎn)生熔渣,而其堿性越大,會越有利于對磷元素的分離。由此,在脫磷過程中,應將鋼水內(nèi)的硅元素的質量分數(shù)控制在0.45%~0.6%之間,如此可以最大程度的提升脫磷效果,降低鋼鐵的冶煉成本。

3 鋼水溫度對于脫磷效果的影響分析

在冶煉時,鋼水的溫暖主要會對轉爐在復吹起始階段的鋼水的成渣效果和難易程度造成影響,進而對脫磷的效果產(chǎn)生影響[3],鋼水的溫度對脫磷效果的影響如圖2 所示。

圖片3 

由圖2 分析結果可知,在冶煉過程中,鋼水的溫度越高,轉爐在終點時鐵水內(nèi)磷元素的質量分數(shù)越小,其脫磷效果則隨著鋼水溫度的增加而逐漸增大,因此在實際生產(chǎn)中應適當增加鋼水的入爐溫度,以確保能夠取得較好的脫磷效果。

4 鋼水中磷元素的含量對脫磷效果的影響

在脫磷的過程中,在轉爐內(nèi)復吹冶煉過程中其磷元素主要來自于鋼水,其次主要來自于一些輔料或者催化劑所帶入的[4],在冶煉過程中磷元素含量與脫磷率的關系如圖3 所示。

圖片4 

由圖3 分析結果可知,隨著鋼水內(nèi)磷元素含量的增加,在冶煉過程中的脫磷率逐漸的降低,當將鋼水中的磷元素含量控制在0.12%以下時,能夠確保其脫磷率達到97%以上。

5 復吹轉爐脫磷工藝的優(yōu)化

根據(jù)以上理論分析及萊鋼實際生產(chǎn)情況,在進行冶煉過程中將轉爐在冶煉終點處的鋼水的溫度設置在1 593 ℃到1 658 ℃之間,將此時的碳元素的質量分數(shù)設定在0.031%~0.049%之間。在冶煉過程中在第一次初渣后,轉爐中的硅元素的含量會顯著的降低,因此終渣的平均堿度將維持在4.9 左右,將鋼水中的氧化鐵的質量分數(shù)控制在20.4%,P2O5 的平均質量分數(shù)控制在1.7%能夠顯著的提升轉爐在冶煉結束時的實際脫磷率,經(jīng)驗證其脫磷率能夠超過97%,極大的提升了鋼制品的產(chǎn)品品質。

6 結論

本文通過對煉鋼過程中脫磷機理的研究,根據(jù)萊鋼鋼鐵冶煉時鋼水內(nèi)的實際情況,分別對鋼水中硅元素、磷元素含量對脫磷效果的影響、溫度對脫磷效果的影響等進行了分析,結果表明:

1)在脫磷過程中,將鋼水內(nèi)的硅元素的質量分數(shù)控制在0.45%~0.6%之間,如此可以最大程度的提升脫磷效果,降低鋼鐵的冶煉成本。

2)在冶煉過程中,鋼水的溫度越高,轉爐在終點時鐵水內(nèi)磷元素的質量分數(shù)越小,其脫磷效果則隨著鋼水溫度的增加而逐漸增大。

3) 將鋼水中的磷元素含量控制在0.12%以下時,能夠確保其脫磷率達到97%以上。

參考文獻

[1] 萬雪峰,李德剛,曹東,等.260 t 復吹轉爐單渣深脫磷工藝研究與實踐[J].煉鋼,2011,27(2):1-3.

[2] 曹東,萬雪峰,李德剛,等.100 t 頂吹轉爐雙渣深脫磷工藝研究與實踐[J].鞍鋼技術,2011(6):17-22.

[3] 王海寶,徐莉,劉春明,等.復吹轉爐雙渣法生產(chǎn)低磷鋼工藝實踐[J].四川冶金,2008,30(4):29-31.

[4] 何肖飛,王新華,陳書浩,等.攀鋼轉爐雙渣法脫磷的試驗研究[J].鋼鐵,2012,47(4):32-35. 

 
 
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