袁 宇 皓
(山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 研究院,山東 濟(jì)南 250101)
摘 要:通過對轉(zhuǎn)爐爐渣成分及礦物組成的分析,認(rèn)為:在特定情況下,高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣可以促進(jìn)煤粉燃燒率、改善高爐冶煉條件,能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。目前,在中國高爐現(xiàn)有的原料、燃料條件下,高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣,不具備可行性。同時,目前的工藝流程、裝備條件,無法支撐高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐;爐渣;催化劑;燃燒率
1 前 言
日本某鋼鐵企業(yè)成功開發(fā)了高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù)。經(jīng)風(fēng)口向高爐噴吹15 kg/t左右的轉(zhuǎn)爐爐渣,提高了煤粉燃燒率,降低了一定數(shù)量焦比;改善了渣鐵流動性,提高了高爐透氣性指數(shù)。
針對日本某鋼鐵企業(yè)開發(fā)的高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù),通過從機(jī)理上對高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù)進(jìn)行了分析,同時,結(jié)合國內(nèi)高爐噴吹工藝、裝備等現(xiàn)狀,對國內(nèi)高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了可行性分析,國內(nèi)企業(yè)對日本某企業(yè)高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù)應(yīng)認(rèn)真研究,通過掌握其高爐原燃料背景,結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際情況,慎重推行。
2 轉(zhuǎn)爐爐渣成分
轉(zhuǎn)爐爐渣成分隨原料、煉鋼方法、生產(chǎn)階段等條件變化而不同,主要由 CaO、MgO、SiO2、Al2O3、 FeO、Fe2O3、fCaO(游離態(tài)氧化鈣)等氧化物組成。
通過礦物巖相分析,轉(zhuǎn)爐爐渣中氧化物主要以鐵酸鈣的形態(tài)存在,游離態(tài)的氧化物很少,主要為游離態(tài)氧化鈣,其他游離態(tài)氧化物很少存在。
3 高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù)機(jī)理分析
3.1 轉(zhuǎn)爐爐渣對煤粉的催化作用
研究表明[1]:Ca2+、Fe2+、Fe3+ 等金屬氧化物離子,對無煙煤等低揮發(fā)分煤粉在高爐噴吹時有一定的催化作用,但對高揮發(fā)分煤粉的催化燃燒性能的提高極為有限。
氧化鈣、鐵氧化物對煤粉燃燒有催化作用,這方面研究在國內(nèi)已經(jīng)很成熟[2],同時在上世紀(jì)后期得到廣泛應(yīng)用,也取得了非常不錯的效果,但這些都是基于高爐噴吹單種無煙煤的基礎(chǔ)上實(shí)施的提高煤粉燃燒率的措施。隨著煉鐵技術(shù)的不斷進(jìn)步,不同的煤種不斷開發(fā)用于高爐噴吹生產(chǎn),其中較為典型的是貧煤及貧瘦煤的使用[3]。同時,高爐冶煉環(huán)境的改善,如富氧率的提高、風(fēng)溫的提高等措施,使高爐噴吹煤粉的燃燒性能得到極大改善,煤粉催化劑的使用大為降低,尤其在使用了揮發(fā)分較高的長焰煤、貧煤、貧瘦煤以后,煤粉的揮發(fā)分得到明顯的提高,這時催化劑的使用基本沒有明顯提高煤粉燃燒率的效果,目前鮮有使用煤粉催化劑的廠家。
日本某鋼鐵企業(yè)高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣后,由于轉(zhuǎn)爐爐渣中存在一定量游離態(tài)氧化鈣對煤粉燃燒起到了催化作用,煤粉的燃燒率得到提高,進(jìn)而高爐焦比有所降低。
3.2 轉(zhuǎn)爐爐渣對高爐風(fēng)口區(qū)冶煉環(huán)境的改善
轉(zhuǎn)爐爐渣中,含有一定量的氧化鎂,氧化鎂能有效改善高爐爐渣流動性,降低高爐爐渣對煤氣的阻力,提高透氣性。日本某鋼廠正是利用了轉(zhuǎn)爐爐渣的這種性能。北美和北歐一些國家的高爐實(shí)現(xiàn)了全球團(tuán)高爐冶煉技術(shù),在這種冶煉條件下,要獲得合格的鐵水,一是隨同高爐入爐料配加一定比例的含氧化鈣的熔劑,二是通過風(fēng)口噴吹含有效成分為氧化鈣的粉狀熔劑。轉(zhuǎn)爐爐渣中含有大量的氧化鈣,理論上可以作為高爐熔劑使用,北歐一些國家就有噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣的經(jīng)歷,這里高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣的目的僅僅是優(yōu)化酸性爐料條件下的高爐渣系。
4 國內(nèi)高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù)可行性分析
4.1 高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣前提條件
轉(zhuǎn)爐爐渣的催化作用適用于揮發(fā)分較低的煤種,目前國內(nèi)高爐噴吹用煤基本上以混合煤為主,揮發(fā)分在15%左右,同時,高爐的富氧率、風(fēng)溫較前些年有大幅提高,因此噴吹煤的燃燒已不成問題,在此條件下,使用催化劑作用已然不大。至于轉(zhuǎn)爐爐渣對高爐透氣性的改善作用沒有得到廣泛認(rèn)可,日本某鋼鐵企業(yè)高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣取得了不錯的效果,應(yīng)該與其高爐原燃料條件有關(guān)。其實(shí),向高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣的效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有噴吹轉(zhuǎn)爐灰的效益大,轉(zhuǎn)爐灰除了具備催化燃燒和提高高爐透氣性作用外,由于含有60%左右的鐵,能有效提高產(chǎn)量,降低焦比。
4.2 轉(zhuǎn)爐渣噴吹方式的適宜性
煤粉催化劑必須盡可能要和煤粉混勻,否則其催化作用將不能充分發(fā)揮。因此要求轉(zhuǎn)爐爐渣和煤粉混合制粉才能達(dá)到充分混勻的目的。
轉(zhuǎn)爐爐渣堆密度是煤粉的3倍左右,大部分轉(zhuǎn)爐爐渣細(xì)粉會“沉淀”在煤粉倉的底部,因此混合噴吹時會造成轉(zhuǎn)爐爐渣過于集中,催化作用大打折扣。
同時轉(zhuǎn)爐爐渣中的氧化鈣、鐵氧化物等物質(zhì)主要以鐵酸鈣的形式存在,噴入高爐后有阻礙游離態(tài)氧化鈣催化煤粉燃燒的負(fù)效應(yīng),此時,轉(zhuǎn)爐爐渣起不到對煤粉的催化作用,或者說,作用甚微;同時鐵酸鈣分解需要吸收大量的熱量,在目前國內(nèi)原燃料條件下,高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣從機(jī)理分析是行不通的。
4.3 轉(zhuǎn)爐爐渣磷含量
轉(zhuǎn)爐爐渣中磷含量高,高爐渣不具備脫磷能力。如果高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣時,帶入的磷除了少量隨高爐煤氣排除外,大部分又回到鋼水中,這樣造成鋼水脫磷成本上升。
4.4 對設(shè)備的損害
濟(jì)南某鋼鐵企業(yè)某高爐停產(chǎn)前噴吹過焦?fàn)t除塵灰,噴吹比例約10%左右,造成噴吹管道大面積磨損,曾造成停煤搶修,轉(zhuǎn)爐爐渣硬度更高,對管道的磨損將更甚。轉(zhuǎn)爐爐渣中含少量顆粒鐵,在制粉時會對磨機(jī)造成損壞。另外,轉(zhuǎn)爐爐渣硬度高、可磨性差,加工成本高。
5 結(jié) 論
5.1 目前國內(nèi)高爐噴吹煤燃燒性好、高爐富氧率、高爐風(fēng)溫較原來明顯提高,使用轉(zhuǎn)爐爐渣的催化作用意義不大,同時鐵酸鈣也會使游離態(tài)氧化鈣的催化作用大打折扣。
5.2 目前國內(nèi)高爐噴吹工藝裝備,難以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐爐渣和煤粉的均勻混合,催化燃燒作用弱化。
5.3 轉(zhuǎn)爐爐渣中磷含量太高,如果進(jìn)行高爐噴吹,會造成磷在高爐與轉(zhuǎn)爐間循環(huán)富集,增加鋼水脫磷的成本。
5.4 轉(zhuǎn)爐爐渣中的顆粒鐵對噴煤制粉磨機(jī)造成損傷,同時噴吹管道無法支撐轉(zhuǎn)爐爐渣的噴吹。
5.5 綜上分析認(rèn)為,目前國內(nèi)高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣催化提高煤粉燃燒率的意義不大,噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣經(jīng)濟(jì)上不合算,設(shè)備達(dá)不到噴吹要求,高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣技術(shù)不適合在國內(nèi)推廣。
5.6 日本某鋼鐵企業(yè)高爐噴吹轉(zhuǎn)爐爐渣能降低其高爐焦比,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)與其原燃料條件有直接關(guān)系。
參考文獻(xiàn):
[1] 衛(wèi)廣運(yùn),張建良,柴軼凡,等.氧化鈣催化煤粉燃燒失效機(jī)理 研究[J].冶金能源,2015,34(4):23-27.
[2] 張輝,劉應(yīng)書,房連增,等.熱重分析法研究不同添加劑對煤粉的催化燃燒[J].北京科技大學(xué)學(xué)報(bào),2013,35(6):818-825.
[3] 劉仁生,趙兵,吳小軍 . 高爐噴吹煤燃燒促進(jìn)劑的優(yōu)化選擇 [J].煤炭加工與綜合利用,2009,23(5):42-45.