周明順 1,尚策2,趙東明3,朱建偉1,顧顏4,李仲3
(1. 鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山 114009; 2. 鞍鋼股份有限公司制造管理部, 遼寧 鞍山 114021; 3. 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021; 4. 鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司, 遼寧 鞍山 114021)
摘要:為了全面提升鞍鋼煉鐵原料準(zhǔn)備技術(shù)水平,結(jié)合國(guó)內(nèi)在燒結(jié)球團(tuán)工藝方面的新發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)國(guó)內(nèi)一些可以借鑒的成熟有效技術(shù)與工藝進(jìn)行了梳理,介紹了鞍鋼近年來(lái)在煉鐵原料準(zhǔn)備領(lǐng)域的新技術(shù)與新工藝的自主創(chuàng)新情況,對(duì)鞍鋼今后應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)展的新技術(shù)與新工藝的研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)行了展望。
關(guān)鍵詞:煉鐵原料準(zhǔn)備技術(shù);雙層燒結(jié);復(fù)合造塊;新技術(shù)與新工藝
圍繞優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能和清潔的主題,國(guó)內(nèi)外煉鐵原料準(zhǔn)備新工藝新技術(shù)蓬勃發(fā)展,各種先進(jìn)的前瞻性煉鐵原料準(zhǔn)備新工藝正在被競(jìng)相研發(fā)并推廣應(yīng)用[1-5]。作為我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)源地和重要的鋼鐵生產(chǎn)基地,鞍鋼為我國(guó)鋼鐵工業(yè)做出過(guò)巨大貢獻(xiàn),其中,煉鐵原料準(zhǔn)備工藝、生產(chǎn)技術(shù)曾長(zhǎng)期引領(lǐng)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)。但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和鋼鐵生產(chǎn)布局的調(diào)整,近年來(lái),通過(guò)與國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平的鋼鐵企業(yè)對(duì)標(biāo)發(fā)現(xiàn),鞍鋼在煉鐵原料準(zhǔn)備新技術(shù)與新工藝的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面已逐漸落后于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平的鋼鐵企業(yè),亟需圍繞優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、清潔的生產(chǎn)重點(diǎn)開(kāi)展新工藝、新技術(shù)的規(guī)劃和實(shí)施工作。為此,本文針對(duì)鞍鋼現(xiàn)有煉鐵原料準(zhǔn)備存在的問(wèn)題,對(duì)其今后應(yīng)著力開(kāi)展的新技術(shù)與新工藝的研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)行了展望,核心是提升效率及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),期望通過(guò)吸收引進(jìn)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有成熟技術(shù)和自主開(kāi)發(fā)若干項(xiàng)具有前瞻性、引領(lǐng)性的新技術(shù)與新工藝,全面提升鞍鋼煉鐵原料準(zhǔn)備技術(shù)水平。
1 國(guó)內(nèi)已有成熟技術(shù)與工藝
1.1 成熟技術(shù)
1.1.1 強(qiáng)力混勻制粒技術(shù)
燒結(jié)原料通過(guò)混合制粒后得到化學(xué)成分均勻、粒度適宜、透氣性好的燒結(jié)料。工業(yè)生產(chǎn)通常采用圓筒混合+圓筒制粒工藝。 圓筒混合機(jī)屬于典型的被動(dòng)混合技術(shù),混合能力弱,很難使水分、生石灰等在原料中均勻分散, 易導(dǎo)致粒度與成分不均勻,既浪費(fèi)能源也影響制粒效果。立式強(qiáng)力混合機(jī)采用強(qiáng)迫擾動(dòng)的方式激發(fā)混合能力,其混合工具為混合槳,混合槳高速旋轉(zhuǎn),直接向原料中輸入機(jī)械能,使立式強(qiáng)力混合機(jī)的速度—弗勞德數(shù)達(dá)到 92 以上,單機(jī)處理能力大,混勻效率高。立式強(qiáng)力混合機(jī)用于燒結(jié)原料混勻,可使成分、粒度堯水分在混合料中分布更均勻,顯著改善制粒效果,增強(qiáng)透氣性,提高燃料燃燒效率。因此,采用強(qiáng)力混合機(jī)有利于降低制粒水分,并提高燒結(jié)礦化學(xué)成分的均勻性,達(dá)到改善燒結(jié)礦質(zhì)量、減少過(guò)程消耗的目的。
大量工業(yè)實(shí)踐數(shù)據(jù)表明,用立式強(qiáng)力混合機(jī)取代一次圓筒混合機(jī)用于燒結(jié)原料混勻, 因混勻效果提高、制粒效果增強(qiáng),指標(biāo)有所提高,具體如下:①透氣性提高 10%; ② 焦粉添加比例降低0.5%;③燒結(jié)速度提高 8%~10%;④生產(chǎn)能力提高 6%~8%。
筆者在實(shí)驗(yàn)室條件下對(duì)比分析了燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)用的小型傳統(tǒng)臥式圓筒混合機(jī)(原一混)與小型立式強(qiáng)力混合機(jī)(新一混)混勻效果。分析方法如下:①按某燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn)用原料配比配制兩組相同混合料(兩組混合料所用原料及配比一致),分別采用兩種混料機(jī)對(duì)兩組相同混合料進(jìn)行混勻,混料時(shí)間均為 3 min;②分別對(duì)兩種類型一次混合機(jī)取樣,在兩種混料機(jī)的卸料出口隨機(jī)取樣,每組取 20 個(gè),取樣時(shí)間間隔一致,對(duì)隨機(jī)取得的兩種混合料進(jìn)行化學(xué)成分分析,考察混合料堿度、MgO 含量的穩(wěn)定性,其標(biāo)準(zhǔn)差分析結(jié)果見(jiàn)表 1。結(jié)果表明,立式強(qiáng)力混合機(jī)的混勻效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)臥式圓筒混合機(jī)。
1.1.2 燒結(jié)機(jī)綜合堵漏風(fēng)技術(shù)
燒結(jié)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)入料層的有效風(fēng)量是影響燒結(jié)生產(chǎn)效率的決定因素。 一般地,燒結(jié)機(jī)容許的漏風(fēng)率約在 15%~30%。燒結(jié)漏風(fēng)率降低 10%,燒結(jié)礦產(chǎn)量可提高 5%,燒結(jié)礦質(zhì)量可改善 1%~3%。燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率高無(wú)法使上述燒結(jié)混合料強(qiáng)力混勻制粒等技術(shù)的提產(chǎn)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)。
目前,國(guó)內(nèi)燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率普遍超過(guò) 35%。燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)點(diǎn)很多,主要包括燒結(jié)機(jī)頭、尾漏風(fēng),滑道漏風(fēng),臺(tái)車之間漏風(fēng),管道系統(tǒng)漏風(fēng),雙層卸灰閥漏風(fēng)等。針對(duì)不同漏風(fēng)點(diǎn)的工況環(huán)境與結(jié)構(gòu)特點(diǎn),中冶長(zhǎng)天公司研發(fā)了系統(tǒng)性的綜合堵漏風(fēng)密封技術(shù),包括負(fù)壓吸附式端部密封技術(shù)、波紋彈性滑道密封技術(shù)、重力自適應(yīng)臺(tái)車欄板密封技術(shù)、獨(dú)立氣密封雙層卸灰閥技術(shù)等,使用效果良好。該技術(shù)在國(guó)內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用,國(guó)內(nèi)應(yīng)用于寶鋼、安鋼、日照鋼廠等,其中寶鋼湛江 2 號(hào) 550 m2 燒結(jié)機(jī)初期測(cè)試漏風(fēng)率僅為 17.8%;國(guó)外應(yīng)用于越南臺(tái)塑鋼鐵、日本和歌山鋼鐵等,其中和歌山 185 m2 燒結(jié)機(jī)測(cè)試漏風(fēng)率僅為 16.7%。燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率降低,有助于降低燒結(jié)機(jī)主抽風(fēng)機(jī)功率及燒結(jié)煙氣末端治理負(fù)荷。
1.1.3 氣體燃料噴吹技術(shù)
氣體燃料噴吹燒結(jié)技術(shù)由日本 JFE 公司提出[6],并于 2009 年 1 月于 JFE 東日本廠首次成功工業(yè)化應(yīng)用。其利用 LNG 氣體與焦粉燃燒性能的不同,對(duì)料層內(nèi)高溫區(qū)進(jìn)行控制,擴(kuò)大料層中 1 200~ 1 400℃益溫度區(qū)域,解決單純利用提高焦粉配比擴(kuò)大適宜溫度區(qū)間帶來(lái)的溫度過(guò)高(>1 400 )問(wèn)題。噴吹 LNG 后,燒結(jié)礦強(qiáng)度提高約 1%,固體燃料焦粉的配比可以降低 0.3%,燒結(jié)礦還原性升高約 4%。鐵酸鈣礦物含量從 17.0%增加到 19.1%。該技術(shù)針對(duì)現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)在生產(chǎn)中難做到燃料偏析分布,而抽風(fēng)作業(yè)生產(chǎn)的蓄熱特性又使燃料需求量沿料層高度方向逐漸遞減的矛盾點(diǎn),采取以氣代焦的方式,通過(guò)先整體降低燒結(jié)料層配碳量,再?gòu)捻敳繃娙肜鋺B(tài)可燃?xì)怏w使其在燒結(jié)燃燒帶附近點(diǎn)燃補(bǔ)熱,從而形成上部料層依靠固體燃料+氣體燃料,中下部料層依靠固體燃料+熱風(fēng)蓄熱的新加熱模式。該模式實(shí)現(xiàn)了變相的料層內(nèi)燃料偏析分布,對(duì)于減少料層內(nèi)高溫峰值點(diǎn)、擴(kuò)寬 1 200~1 400 ℃有益溫度區(qū)間范圍、強(qiáng)化等提供了有效幫助,對(duì)于減少燒結(jié)工序能耗、提高燒結(jié)成品礦質(zhì)量、降低燒結(jié)過(guò)程污染物排放有重大正面意義。
該技術(shù)在國(guó)內(nèi)外得到了廣泛應(yīng)用,目前 JFE日本鋼鐵在日本的 7 臺(tái)燒結(jié)機(jī)全部采用了該項(xiàng)技術(shù);國(guó)內(nèi)方面,該技術(shù)也在梅鋼、韶鋼、馬鋼等鋼廠得到成功應(yīng)用,其中韶鋼 5# 燒結(jié)機(jī)的燃?xì)鈬姶笛b置已應(yīng)用兩年多,噸燒結(jié)礦固體燃料配量達(dá)到1.69 kg。同時(shí) SOx、NOx 等污染物均得到了減量排放,燒結(jié)內(nèi)返率降低了0.35%,對(duì)燒結(jié)工序的節(jié)能減排提質(zhì)有多方面有益效果。
1.2 成熟工藝
1.2.1 復(fù)合造塊工藝
復(fù)合造塊法集傳統(tǒng)的燒結(jié)與球團(tuán)兩種工藝于一體,將傳統(tǒng)的燒結(jié)、球團(tuán)生產(chǎn)原料統(tǒng)一分類為酸性骨架原料和堿性基體原料兩大類,對(duì)兩類原料分別進(jìn)行造球和制粒預(yù)處理后,將兩者混合,然后利用燒結(jié)主體設(shè)備制備成酸性球團(tuán)嵌入高堿度基體的復(fù)合煉鐵爐料。與燒結(jié)法相比,復(fù)合造塊法具有產(chǎn)品堿度靈活可調(diào)、料層高、效率高、能耗低、產(chǎn)品還原粉化率低、可高效處理細(xì)粒鐵精礦等優(yōu)勢(shì)。
包鋼首先應(yīng)用了該整體技術(shù),2008 年建成國(guó)內(nèi)外第一條復(fù)合造塊生產(chǎn)線,制備堿度為 1.5~1.6復(fù)合人造塊礦,造塊固體燃耗降低 15%以上,高爐使用復(fù)合造塊產(chǎn)品后,綜合焦比降低 13 kg/t,渣比降低 37 kg/t;2011 年建成第二條生產(chǎn)線,處理超細(xì)難造塊巴潤(rùn)含氟鐵精礦,首次將自產(chǎn)精礦使用比例由 41%提高到 60%。 復(fù)合造塊法的應(yīng)用成功解決了困擾包鋼數(shù)十年的酸性爐料不足、高爐不順和自產(chǎn)精礦難利用等問(wèn)題。武鋼、酒鋼、攀鋼等 6 家企業(yè)已完成可行性研究,攀鋼正在籌備建廠實(shí)施,寶鋼采用復(fù)合造塊法處理全部含鐵渣塵生產(chǎn)線已于 2019 年建成投產(chǎn)[6]。
復(fù)合造塊工藝已經(jīng)在包鋼應(yīng)用的效果如表 2所示。與傳統(tǒng)燒結(jié)工藝相比,復(fù)合造塊工藝能夠使用更高比例的磁鐵精礦,且其燒結(jié)料層透氣性、生產(chǎn)率和燃料消耗等均有明顯的改善,能夠生產(chǎn)出具有良好冶金性能的低堿度高爐原料。復(fù)合造塊燒結(jié)礦結(jié)構(gòu)集合了燒結(jié)礦和球團(tuán)礦的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),燒結(jié)基體性能與高堿度燒結(jié)礦相似,而其中的球團(tuán)性能與球團(tuán)礦一致,但球團(tuán)緊密鑲嵌在燒結(jié)基體中。
1.2.2 帶式焙燒機(jī)熔劑性球團(tuán)工藝
酸性球團(tuán)和熔劑球團(tuán)以二元堿度值(CaO/SiO2)的大小來(lái)區(qū)分。按照美國(guó)鐵礦協(xié)會(huì)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定堿度值大于 0.6 才能稱為熔劑性球團(tuán)(fluxed pellet),堿度值大于 1.0 稱為自熔性球團(tuán)。一般地,堿度值小于 0.1 的稱為酸性球團(tuán),堿度值為 0.1~0.6 的稱為低堿度球團(tuán)。
以球團(tuán)礦為主的高爐冶煉渣鐵比低、燃料比低、高爐冶煉經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良,同時(shí)球團(tuán)礦生產(chǎn)的煙氣凈化難度小、能耗低、加工費(fèi)用低、產(chǎn)生煙塵和廢氣量少、 煙氣中 SO2 和 NOx 含量顯著降低(SO2 排放量?jī)H為燒結(jié)工序的 13%左右),有利于清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排,相比于球團(tuán)礦生產(chǎn),燒結(jié)煙氣凈化治理的設(shè)備投資大,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用高,脫硫、脫硝、脫二噁英的技術(shù)難度大。到目前為止,燒結(jié)煙氣的污染以末端治理為主,把氣體污染物轉(zhuǎn)化為固體,大多數(shù)處于積存狀態(tài),造成環(huán)境的二次污染,已不適應(yīng)建設(shè)美麗中國(guó)、 綠色發(fā)展和智能發(fā)展鋼鐵工業(yè)的要求。因此,在新時(shí)代調(diào)整鞍鋼高爐爐料結(jié)構(gòu),逐步提高以高品質(zhì)熔劑性球團(tuán)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),大力發(fā)展高品質(zhì)熔劑性球團(tuán)礦是必然趨勢(shì)袁在新形勢(shì)下,若再主張新建燒結(jié)機(jī)顯然不是明智的選擇。
由于燒結(jié)煙氣的污染問(wèn)題,國(guó)外早在 30年前就已開(kāi)始逐步關(guān)停、取締燒結(jié)機(jī)。由于帶式焙燒機(jī)球團(tuán)工藝鋪到臺(tái)車上的生球團(tuán)在焙燒過(guò)程中球與球之間是相對(duì)靜止的,不存在像回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)的粘結(jié)結(jié)圈問(wèn)題,因此,用帶式焙燒機(jī)工藝可以生產(chǎn)任何堿度的熔劑性球團(tuán),是成熟的熔劑性球團(tuán)工藝。
2 鞍鋼自主創(chuàng)新新技術(shù)與新工藝
2.1 開(kāi)發(fā)的新技術(shù)
2.1.1 燒結(jié)新型粘結(jié)劑開(kāi)發(fā)技術(shù)
在燒結(jié)混合料中配加粘結(jié)劑可以加強(qiáng)核顆粒與細(xì)顆粒或細(xì)顆粒之間的接觸,從而提高混合料制粒后顆粒的強(qiáng)度和粒級(jí)。 因此,使用粘結(jié)劑是提高燒結(jié)料層透氣性的有效方法之一。 配加生石灰是目前非常普遍的技術(shù),其在提高燒結(jié)生產(chǎn)率和燒結(jié)礦質(zhì)量等方面有非常顯著的效果,尤其是在高磁鐵精礦配比的條件下。添加有機(jī)粘結(jié)劑或復(fù)合粘接劑也是目前比較常用的技術(shù),但這些粘接劑通常粒度非常細(xì)且用量很少,很難保證能夠均勻地分布在混合料中。
日本岡田等人發(fā)現(xiàn),燒結(jié)混合料中的超細(xì)顆粒具有粘結(jié)劑的作用,其行為影響燒結(jié)料的制粒性能,但這些超細(xì)顆粒的粘性較大,很難均勻地分散在混合料中。因此,開(kāi)發(fā)了陰離子聚合物分散劑(APD),以確保超細(xì)顆粒能夠均勻地分布在混合料中[8]。 新日鐵公司進(jìn)行了制粒試驗(yàn)和燒結(jié)杯試驗(yàn),結(jié)果表明,使用 APD 分散劑能夠增加制粒后顆粒的強(qiáng)度和干燥后顆粒的強(qiáng)度,從而提高燒結(jié)生產(chǎn)率,且其效果要明顯好于使用生石灰[9-10]。 在此基礎(chǔ)上,新日鐵公司開(kāi)發(fā)了使用 APD 分散劑的創(chuàng)新制粒工藝 (AGIS)Advanced Granulation for Innovation of Sinter Ore[11]。
鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院與遼寧科技大學(xué)合作,在實(shí)驗(yàn)室條件下開(kāi)發(fā)了一種新型絡(luò)合化鎂質(zhì)高效燒結(jié)粘結(jié)劑。研究發(fā)現(xiàn),該粘結(jié)劑可以明顯改善燒結(jié)料層的透氣性,在鞍鋼高配比磁鐵精礦燒結(jié)原料條件下,這種新型絡(luò)合化鎂質(zhì)粘結(jié)劑在提高燒結(jié)生產(chǎn)率和燒結(jié)礦質(zhì)量方面有著明顯的效果。當(dāng)新型絡(luò)合化鎂質(zhì)粘結(jié)劑配加量達(dá)到適宜配比時(shí),燒結(jié)生產(chǎn)率提高了約 6%以上,燒結(jié)返礦率降低約1.5~2 個(gè)百分點(diǎn),深入的機(jī)理研究和實(shí)驗(yàn)工作仍在進(jìn)行中,預(yù)期會(huì)達(dá)到提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的效果,有待工業(yè)試驗(yàn)驗(yàn)證。
粘結(jié)劑是通過(guò)改善制粒后顆粒的質(zhì)量來(lái)提高料層的透氣性, 但粘結(jié)劑的粒度通常非常細(xì)且其用量非常少,需要采取特殊措施以確保其在燒結(jié)混合料中均勻分布,筆者認(rèn)為,國(guó)內(nèi)已成熟燒結(jié)混合料強(qiáng)力混勻制粒技術(shù)將在配加粘結(jié)劑等方面發(fā)揮重要作用。
2.1.2 爐料 MgO 添加技術(shù)
筆者于 2005 年針對(duì) MgO 對(duì)燒結(jié)礦的冶金性能及產(chǎn)質(zhì)量影響開(kāi)展了系列創(chuàng)新性研究工作[12]。研究表明,燒結(jié)礦中過(guò)高的 MgO 含量對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量有著不可忽視的負(fù)面影響,燒結(jié)生產(chǎn)中添加MgO 會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)礦冷強(qiáng)度變差,其主要原因是MgO 在燒結(jié)過(guò)程中易與 Fe3O4 反應(yīng)生成鎂磁鐵礦(MgO·Fe3O4),阻礙 Fe3O4 氧化成 Fe2O3,也就阻礙了鐵酸鈣的生成,造成燒結(jié)礦冷強(qiáng)度和還原性變差。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室研究結(jié)果,筆者在國(guó)內(nèi)率先提出,高爐爐渣所需要的 MgO 應(yīng)該由過(guò)去在燒結(jié)生產(chǎn)中添加轉(zhuǎn)變?yōu)樵谇驁F(tuán)生產(chǎn)中添加的新方式, 并提出低 MgO 燒結(jié)是燒結(jié)生產(chǎn)的趨勢(shì)。2012 年末,筆者提出鞍鋼高爐爐料 MgO 添加方式由在燒結(jié)生產(chǎn)中添加轉(zhuǎn)變?yōu)樵谇驁F(tuán)生產(chǎn)中添加可以提高燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量的建議得到鞍鋼股份有限公司和鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡(jiǎn)稱煉鐵總廠)的采納,2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日,煉鐵總廠在三燒車間進(jìn)行了燒結(jié)降低 MgO 的工業(yè)試驗(yàn),試驗(yàn)開(kāi)始時(shí)先減少鎂石粉配比直至停止配加鎂石粉,燒結(jié)礦MgO 含量由 1.74%降到 1.48 %。燒結(jié)降低 MgO 的工業(yè)試驗(yàn)效果,燒結(jié)礦產(chǎn)量增加 1.75%,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度提高 0.02 個(gè)百分點(diǎn)。三燒車間燒結(jié)礦產(chǎn)量隨燒結(jié)礦中 MgO含量變化關(guān)系見(jiàn)圖 1。隨著燒結(jié)礦中 MgO 含量的增加,燒結(jié)礦的 2 h 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量呈逐漸降低的趨勢(shì)。簡(jiǎn)言之,降低燒結(jié)礦中 MgO 含量可以提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量。
鞍鋼高爐爐料結(jié)構(gòu)是燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和天然塊礦的搭配,燒結(jié)礦 MgO 含量降低后,為了平衡高爐渣中 MgO 含量,需要提高球團(tuán)礦 MgO 含量,由此提出鞍鋼本部煉鐵總廠的帶式機(jī)球團(tuán)工藝生產(chǎn)MgO 球團(tuán)礦的建議,MgO 組元由鎂基粘結(jié)劑帶入。
2.1.3 球團(tuán)鎂基粘結(jié)劑開(kāi)發(fā)技術(shù)
筆者 2009 年在實(shí)驗(yàn)室對(duì)鞍鋼帶式機(jī)生產(chǎn)MgO 球團(tuán)礦進(jìn)行了一系列的探索開(kāi)發(fā)研究和優(yōu)化[13]。 2015~2016 年間,為了簡(jiǎn)化生產(chǎn) MgO 球團(tuán)礦的配料工序,把含有 MgO 的熔劑與球團(tuán)粘結(jié)劑混合在一起,變?yōu)橐环N復(fù)合鎂基粘結(jié)劑參加球團(tuán)配料,這樣既提供了 MgO 源又不用配加傳統(tǒng)的膨潤(rùn)土粘結(jié)劑,可簡(jiǎn)化球團(tuán)生產(chǎn)配料過(guò)程,為此,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了帶式機(jī)球團(tuán)配加鎂基粘結(jié)劑實(shí)驗(yàn)研究并與煉鐵總廠共同制定了帶式機(jī)球團(tuán)配加鎂基粘結(jié)劑的工業(yè)試驗(yàn)方案[14]。
工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明,在帶式機(jī)鎂基粘結(jié)劑球團(tuán)生產(chǎn)過(guò)程中,粘結(jié)劑的選擇至關(guān)重要,配加了一種鎂質(zhì)熔劑及新型膨潤(rùn)土,新型膨潤(rùn)土選用以高粘性有機(jī)高分子聚合材料為核心的材料配制,具有親水性強(qiáng)、擴(kuò)散快、粘度高等特點(diǎn)。該材料對(duì)含鐵物料有很強(qiáng)的粘結(jié)性,是膨潤(rùn)土的 8~10 倍。加入量比膨潤(rùn)土降低 50%以上,顯著的減少了 SiO2、Al2O3等有害雜質(zhì)的帶入,并且可以使球團(tuán)鐵品位提高 0.4 個(gè)百分點(diǎn)。球團(tuán)礦有機(jī)復(fù)合粘結(jié)劑超強(qiáng)的粘結(jié)能力使得在生產(chǎn)鎂基球團(tuán)過(guò)程中,可以盡可能多的帶入含鎂質(zhì)材料,這一點(diǎn)膨潤(rùn)土是無(wú)法辦到的。在煉鐵總廠 10 號(hào) 3200 m3 高爐冶煉鎂質(zhì)球團(tuán)礦工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明,使用鎂質(zhì)球團(tuán)的高爐混合爐料冶金性能改善,可以適當(dāng)降低入爐二元堿度和提高球團(tuán)比例從而達(dá)到增加入爐品位的目的。高爐透氣性改善、風(fēng)量增加、爐渣脫硫能力和穩(wěn)定性增強(qiáng),爐缸活躍程度增加,高爐消耗降低、利用系數(shù)提高。
2.1.4 鎂基堿性/熔劑性球團(tuán)關(guān)鍵技術(shù)儲(chǔ)備
由于歷史的原因,我國(guó)高堿度燒結(jié)礦生產(chǎn)規(guī)模太大,雖然形成了高堿度燒結(jié)礦加酸性球團(tuán)礦的爐料結(jié)構(gòu),但球團(tuán)礦比例至今不足 20%,提高球團(tuán)礦堿度的空間有限,致使我國(guó)熔劑性球團(tuán)的發(fā)展明顯落后于歐美國(guó)家。
近年來(lái),在鋼鐵生產(chǎn)節(jié)能減排的壓力下,我國(guó)球團(tuán)礦的生產(chǎn)快速發(fā)展。 隨著球團(tuán)礦入爐比例的繼續(xù)增加,發(fā)展熔劑性球團(tuán)的條件日趨成熟,我國(guó)熔劑性球團(tuán)的發(fā)展勢(shì)在必然。目前,首鋼和河鋼均在針對(duì)各自的原料、燃料和熔劑特點(diǎn)研發(fā)熔劑性球團(tuán)制備技術(shù),并建廠實(shí)施。
熔劑性球團(tuán)的生產(chǎn)技術(shù),從原料準(zhǔn)備、生球團(tuán)制備到焙燒和冷卻制度等,均與酸性球團(tuán)有很大不同,且受所用原料、燃料和熔劑的類型、產(chǎn)品礦物組成與成分影響大,必須提前開(kāi)發(fā)鞍鋼原料條件下熔劑性球團(tuán)制備的關(guān)鍵技術(shù)。
筆者于 2008 年開(kāi)展了基于帶式機(jī)的熔劑性球團(tuán)和鎂基/堿性熔劑性球團(tuán)的相關(guān)儲(chǔ)備研究,表明了熔劑性球團(tuán)和鎂基堿性/熔劑性球團(tuán)在鞍鋼帶式焙燒機(jī)生產(chǎn)使用的可行性,同時(shí)實(shí)驗(yàn)還印證了鎂基熔劑性球團(tuán)相比普通酸性球團(tuán)和熔劑球團(tuán)更具優(yōu)良的冶金性能。
2.2 創(chuàng)新的新工藝
2.2.1 雙層預(yù)燒結(jié)新工藝已開(kāi)發(fā)
針對(duì)煉鐵總廠各燒結(jié)車間使用大比例細(xì)粒鐵精礦,料層透氣性差,導(dǎo)致長(zhǎng)期以來(lái)燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)低,影響高爐鐵料平衡的短板問(wèn)題,以及公司規(guī)劃未來(lái)取消東鞍山燒結(jié)廠帶來(lái)的燒結(jié)礦產(chǎn)量嚴(yán)重不足問(wèn)題,筆者開(kāi)發(fā)了雙層預(yù)燒結(jié)新工藝[15-18]。 在沒(méi)有富氧燒結(jié)的條件下, 對(duì)預(yù)燒結(jié)時(shí)間與雙層布料的上、下層厚度的比例關(guān)系進(jìn)行了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的研發(fā)與優(yōu)化,獲得了以野一種采用預(yù)燒結(jié)的超厚料層燒結(jié)方法冶為核心的 19 項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利授權(quán)。
雙層預(yù)燒結(jié)即雙層點(diǎn)火燒結(jié),先鋪裝下層料后點(diǎn)火燒結(jié),然后再鋪裝上層料再在上層點(diǎn)火燒結(jié)。由于在燒結(jié)料層中有兩個(gè)燃燒帶同時(shí)移動(dòng),因此在理論上,燒結(jié)時(shí)間可大幅縮短,燒結(jié)礦的產(chǎn)量可顯著提高,此外抽入的空氣得以充分利用,可大幅節(jié)省風(fēng)量,雙層預(yù)燒結(jié)新工藝示意圖如圖 2 所示。雙層燒結(jié)工藝改善高磁鐵礦配比下燒結(jié)料層透氣性差、利用系數(shù)低的技術(shù)原理是院在燒結(jié)過(guò)程中,燒結(jié)料層劃分為 6 個(gè)帶,分別是過(guò)濕帶、干燥帶堯預(yù)熱帶、燃燒帶、熔化帶和燒結(jié)礦帶,在這六個(gè)帶中燒結(jié)礦帶的阻力最小。先鋪裝的下層料經(jīng)預(yù)燒結(jié)后形成的燒結(jié)礦帶,使得料層透氣性得到改善袁燒結(jié)利用系數(shù)大幅提高。
在煉鐵總廠二燒車間 360 m2 燒結(jié)機(jī)上開(kāi)展了雙層預(yù)燒結(jié)工業(yè)試驗(yàn),工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明,雙層預(yù)燒結(jié)新工藝在生產(chǎn)實(shí)踐上是完全可行的。該新工藝的實(shí)施在國(guó)內(nèi)外燒結(jié)行業(yè)是一項(xiàng)顛覆性的創(chuàng)新。2016 年經(jīng)過(guò) 4 個(gè)多月的燒結(jié)老設(shè)備的改造、調(diào)試、整改、完善等環(huán)節(jié),工業(yè)試驗(yàn)取得了 16.11%的燒結(jié)增產(chǎn)效果,高爐使用雙層預(yù)燒結(jié)新工藝的燒結(jié)礦,順行情況良好,高爐產(chǎn)量及風(fēng)量與基準(zhǔn)期基本一致。但新工藝在某些工藝參數(shù)和工序上尚需繼續(xù)完善,目前尚存在燒結(jié)礦成品率和冷強(qiáng)度有一定程度下降的問(wèn)題,已提出解決的具體措施并著手開(kāi)展新一輪工業(yè)試驗(yàn),以期取得最佳的燒結(jié)提產(chǎn)效果。
該工藝不僅可以顯著提高燒結(jié)礦產(chǎn)量,還可以大幅度降低氮氧化物和碳氧化物的排放量。工業(yè)試驗(yàn)期間,共減少氮氧化物排放 615.4 t,碳氧化物排放量減少 45 239.8 t。在與國(guó)內(nèi)燒結(jié)專業(yè)最權(quán)威的院校合作開(kāi)展野雙層預(yù)燒結(jié)新工藝冶的機(jī)理研究工作中,專家給出的結(jié)論是,雙層預(yù)燒結(jié)新工藝在國(guó)內(nèi)外是燒結(jié)領(lǐng)域的一項(xiàng)顛覆性技術(shù)創(chuàng)新,代表超厚料層鐵礦石燒結(jié)的發(fā)展方向。
2.2.2 冷固結(jié)球團(tuán)工藝在研
隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展袁 通過(guò)選礦工藝大量開(kāi)發(fā)利用貧鐵礦資源后袁 產(chǎn)生大量小于 200 目的細(xì)粒鐵精礦遙 應(yīng)用這樣的細(xì)粒鐵精礦燒結(jié)工藝技術(shù)困難袁惡化燒結(jié)生產(chǎn)指標(biāo)袁浪費(fèi)能耗遙 冷固結(jié)球團(tuán)因其制備工藝無(wú)高溫處理過(guò)程堯 能顯著減少能耗和降低污染堯可充分利用細(xì)粒鐵精礦袁同時(shí)具有流程簡(jiǎn)單和投資少等優(yōu)點(diǎn)袁 成為新型爐料制備的關(guān)注熱點(diǎn)遙 在高溫下袁粘結(jié)劑失效會(huì)導(dǎo)致冷固結(jié)球團(tuán)強(qiáng)度嚴(yán)重劣化袁 產(chǎn)生大量粉末袁 降低球團(tuán)入爐比遙 因此袁可保持冷固結(jié)球團(tuán)高溫強(qiáng)度的粘結(jié)劑是冷固結(jié)球團(tuán)的關(guān)鍵遙 中南大學(xué)等單位研究開(kāi)發(fā)了野冷固結(jié)球團(tuán)煤基回轉(zhuǎn)窯直接還原新工藝冶袁 在鐵精礦中加入自主研發(fā)的復(fù)合粘結(jié)劑造球后, 只需在干燥機(jī)上低溫淵200 益左右冤干燥固結(jié)袁再進(jìn)入高爐或者回轉(zhuǎn)窯進(jìn)行煉鐵遙 該工藝不需要采用煤粉堯天然氣等外部熱源供熱來(lái)完成球團(tuán)高溫氧化焙燒階段袁省去了常規(guī)球團(tuán)的高溫氧化焙燒階段袁僅在低溫干燥機(jī)上完成球團(tuán)的干燥固結(jié)袁 再進(jìn)入高爐或回轉(zhuǎn)窯煉鐵袁可顯著減少能耗和降低污染袁降低生產(chǎn)成本和簡(jiǎn)化工藝流程袁 中南大學(xué)等單位研發(fā)的野冷固結(jié)球團(tuán)煤基回轉(zhuǎn)窯直接還原新工藝冶有可借鑒之處遙
國(guó)內(nèi)外研究者對(duì)冷固結(jié)球團(tuán)煉鐵新?tīng)t料制備方法和技術(shù)進(jìn)行了大量的研究遙 筆者團(tuán)隊(duì)對(duì)冷固結(jié)球團(tuán)煉鐵新?tīng)t料制備問(wèn)題與中南大學(xué)進(jìn)行了一些前期技術(shù)交流和實(shí)驗(yàn)室探索研究袁 積累了一定的研究經(jīng)驗(yàn)袁打下了良好的技術(shù)基礎(chǔ)遙 目前袁綠色清潔生產(chǎn)堯節(jié)能減排是現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)的趨勢(shì)袁煉鐵爐料制備技術(shù)的更新?lián)Q代成為必然遙 鞍鋼細(xì)粒鐵精礦充足袁 完全具備采用冷固結(jié)球團(tuán)法提高煉鐵爐料生產(chǎn)技術(shù)水平堯優(yōu)化鋼鐵生產(chǎn)流程的條件遙因此袁 鞍鋼與中南大學(xué)合作開(kāi)展冷固結(jié)球團(tuán)制備關(guān)鍵技術(shù)研究袁 最終實(shí)現(xiàn)冷固結(jié)球團(tuán)產(chǎn)業(yè)化有一定的可行性。
3 展望
3.1 可實(shí)施的成熟技術(shù)展望
3.1.1 強(qiáng)力混勻制粒
鞍鋼具備自產(chǎn)鐵礦用于燒結(jié)的天然原料條件優(yōu)勢(shì),但同樣也使得細(xì)粒鐵精礦高比例用于燒結(jié)生產(chǎn),繼續(xù)采用傳統(tǒng)的兩段式圓筒混合堯制粒工藝難以支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的需求。 國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)實(shí)踐均證實(shí)強(qiáng)力混合機(jī)能夠大幅改善較高比例細(xì)粒精礦燒結(jié)的混合、制粒效果以及燒結(jié)產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo),對(duì)于鞍鋼高比例精礦燒結(jié)的原料條件而言,開(kāi)發(fā)相匹配的強(qiáng)力混合-圓筒制粒工藝對(duì)于鞍鋼燒結(jié)提產(chǎn)堯增效、降本均具有重要意義。
未來(lái),針對(duì)鞍鋼現(xiàn)有燒結(jié)工藝配置,可探究強(qiáng)力混合對(duì)現(xiàn)有原料條件燒結(jié)的強(qiáng)化效果, 并挖掘強(qiáng)力混合-制粒工藝條件下進(jìn)一步提高鞍鋼燒結(jié)鐵精礦配比、提高料層厚度的潛力,從而充分發(fā)揮鞍鋼原料條件的優(yōu)勢(shì),有利于推動(dòng)鞍鋼燒結(jié)工藝高質(zhì)量發(fā)展。
3.1.2 燒結(jié)機(jī)綜合堵漏風(fēng)
歸納燒結(jié)混合料強(qiáng)力混勻制粒技術(shù)和燒結(jié)機(jī)綜合堵漏風(fēng)技術(shù),筆者認(rèn)為,鐵礦石燒結(jié)工藝實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗要解決的核心問(wèn)題可以用兩個(gè)字野透冶和野堵冶來(lái)高度概括:野透冶即燒結(jié)料層的透氣性要好,阻力小;野堵冶即燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)堵漏風(fēng),使通過(guò)燒結(jié)料層的有效風(fēng)量大。
煉鐵總廠燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率高,為 49.0%~52.0%,燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率直接影響燒結(jié)煙氣的排放量和燒結(jié)工序的電單耗,是影響燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵因素。目前鞍鋼燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率治理水平遠(yuǎn)低于寶鋼等先進(jìn)企業(yè),治理漏風(fēng)是鞍鋼燒結(jié)機(jī)提產(chǎn)降耗的關(guān)鍵,因此,要大力開(kāi)展燒結(jié)機(jī)綜合密封堵漏風(fēng)技術(shù)工作并實(shí)施,將燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率降到 40%以下。
3.1.3 氣體燃料噴吹技術(shù)
歸納氣體燃料噴吹技術(shù),筆者認(rèn)為,在目前暫時(shí)無(wú)法良好實(shí)現(xiàn)燒結(jié)料層內(nèi)焦粉偏析分布的情況下,采用氣體燃料噴吹技術(shù)這種野以氣代焦冶的方式來(lái)變相實(shí)現(xiàn)料層燃料偏析分布, 從而實(shí)現(xiàn)料層上、中、下部熱量基本一致的均熱燒結(jié),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)節(jié)能、減排、提質(zhì)的多重有益效果,是國(guó)內(nèi)燒結(jié)廠能夠做出的較好選擇,且其技改成本較低,回收周期短,技改全程無(wú)需燒結(jié)機(jī)停機(jī)配合,對(duì)生產(chǎn)任務(wù)無(wú)任何負(fù)面影響。因此,大力開(kāi)展氣體燃料噴吹技術(shù)在煉鐵總廠燒結(jié)機(jī)的應(yīng)用實(shí)施,提升鞍鋼燒結(jié)工序的綠色化生產(chǎn)指標(biāo),是未來(lái)助推鞍鋼燒結(jié)綠色發(fā)展的可選擇方案之一。
3.2 自主創(chuàng)新技術(shù)與新工藝進(jìn)一步開(kāi)發(fā)與應(yīng)用
3.2.1 開(kāi)發(fā)高效燒結(jié)粘結(jié)劑
鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院以改善燒結(jié)料層的透氣性這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為突破口,創(chuàng)新性地提出可在不改變?cè)泄に嚵鞒毯脱b備水平的條件下,僅在燒結(jié)配料過(guò)程中添加粘結(jié)劑即可實(shí)施, 屬于投入少、見(jiàn)效快的野短平快冶技術(shù)措施,但長(zhǎng)期以來(lái)該技術(shù)在國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)一直未被突破, 亟需聯(lián)合國(guó)內(nèi)在這方面有較高理論與實(shí)踐水平的科研院所,圍繞大幅提高燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能開(kāi)展合作攻關(guān)。燒結(jié)添加粘結(jié)劑就可提高混合料制粒效果,改善燒結(jié)料層透氣性,提高燒結(jié)礦產(chǎn)量,降低固體燃料消耗等,是解決鞍鋼目前燒結(jié)礦嚴(yán)重缺口問(wèn)題的捷徑,在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,研制出技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的、可高效改善燒結(jié)料層透氣性的添加劑是亟需突破的技術(shù)瓶頸。
3.2.2 改變高爐爐料 MgO 添加技術(shù)的應(yīng)用
鑒于燒結(jié)礦中過(guò)高的 MgO 含量對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量有著不可忽視的負(fù)面影響,燒結(jié)生產(chǎn)中添加MgO 會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)礦冷強(qiáng)度變差已被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可,鞍鋼高爐爐渣所需要的 MgO 的添加方式應(yīng)由過(guò)去在燒結(jié)生產(chǎn)中添加轉(zhuǎn)變?yōu)樵谇驁F(tuán)生產(chǎn)中添加,低 MgO 燒結(jié)是燒結(jié)生產(chǎn)的趨勢(shì)。鞍鋼高爐爐料結(jié)構(gòu)是燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和天然塊礦的搭配,燒結(jié)礦 MgO 含量降低后,為了平衡高爐渣中 MgO 含量,需要提高球團(tuán)礦 MgO 含量,鞍鋼在鞍山地區(qū)的 1 臺(tái)帶式球團(tuán)焙燒機(jī)和 4 條鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)線應(yīng)生產(chǎn)冶金性能較佳的 MgO 酸性球團(tuán),替代熱態(tài)冶金性能較差的普通酸性球團(tuán),燒結(jié)礦為自然 MgO 含量,燒結(jié)不再配加菱鎂石等鎂質(zhì)熔劑。
3.2.3 新型鎂基粘結(jié)劑應(yīng)用于帶式機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)
新型鎂基粘結(jié)劑是選用高粘性有機(jī)高分子聚合材料與鎂質(zhì)熔劑為核心材料配制,具有親水性強(qiáng)、擴(kuò)散快堯粘度高等特點(diǎn)。該材料對(duì)含鐵物料有很強(qiáng)的粘結(jié)性,是膨潤(rùn)土的 8~10 倍。 加入量比膨潤(rùn)土降低 50%以上,顯著減少了 SiO2堯Al2O3 等有害雜質(zhì)的帶入,并且使球團(tuán)鐵品位可以提高 0.4 個(gè)百分點(diǎn)以上。球團(tuán)礦有機(jī)復(fù)合粘結(jié)劑超強(qiáng)的粘結(jié)能力使得在生產(chǎn)鎂基球團(tuán)過(guò)程中,可以盡可能多的帶入含鎂質(zhì)材料,這一點(diǎn)膨潤(rùn)土是無(wú)法辦到的。鑒于此,建議鞍鋼應(yīng)大力推進(jìn)帶式機(jī)生產(chǎn)新型鎂基粘結(jié)劑 MgO 球團(tuán)技術(shù)的推廣應(yīng)用。
3.2.4 鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)鎂基堿性/熔劑性球團(tuán)關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)
研究采用鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯工藝生產(chǎn)鎂基熔劑性球團(tuán)供高爐使用,擴(kuò)展球團(tuán)品種,提高球團(tuán)礦品質(zhì),適應(yīng)并引領(lǐng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)。但采用鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯工藝生產(chǎn)熔劑性球團(tuán)或鎂基堿性/熔劑性球團(tuán)尚存在諸多問(wèn)題需要攻克,在國(guó)內(nèi)外仍然是未解的難題,需要立即開(kāi)展深入的基礎(chǔ)與應(yīng)用研究工作袁研究出高品質(zhì)鎂基堿性/熔劑性球團(tuán)的關(guān)鍵技術(shù),生產(chǎn)出適合于高爐冶煉的、二氧化硅含量適中的技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的熔劑性球團(tuán),逐步實(shí)現(xiàn)鞍鋼高爐爐料結(jié)構(gòu)由大比例燒結(jié)礦型向大比例熔劑球團(tuán)礦型的轉(zhuǎn)變,逐步關(guān)停、取締污染大的燒結(jié)機(jī)工藝。相應(yīng)地,高爐逐漸增加熔劑性球團(tuán)的配比,直至實(shí)現(xiàn)高爐 100%高品質(zhì)熔劑性球團(tuán)冶煉,最終實(shí)現(xiàn)鞍鋼鐵前工藝沿著綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展方向大步前進(jìn)。
針對(duì)球團(tuán)礦的優(yōu)勢(shì)及作用,國(guó)家發(fā)改委 2019年發(fā)布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》里也明確提出,鼓勵(lì)熔劑性球團(tuán)生產(chǎn)工藝技術(shù)和高爐高比例球團(tuán)冶煉工藝技術(shù),重視熔劑型、鎂質(zhì)酸性球團(tuán)礦的生產(chǎn)技術(shù)及應(yīng)用,為高比例球團(tuán)礦的使用奠定基礎(chǔ)。
總之,高品質(zhì)鎂基堿性/熔劑性球團(tuán)是鞍鋼高爐爐料結(jié)構(gòu)的未來(lái)發(fā)展方向,鞍鋼有較多的鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)工藝產(chǎn)線,應(yīng)率先掌握基于鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯工藝生產(chǎn)鎂基堿性/熔劑性球團(tuán)的關(guān)鍵技術(shù)。
3.2.5 開(kāi)發(fā)基于雙層預(yù)燒結(jié)工藝的燒結(jié)富氧技術(shù)
雙層預(yù)燒結(jié)作為鞍鋼專有工藝技術(shù),其技術(shù)有益效果不再繁述。但在雙層燒結(jié)生產(chǎn)時(shí),易存在下層燒結(jié)帶助燃氧氣量不夠的問(wèn)題, 嚴(yán)重影響下部燒結(jié)質(zhì)量。為解決該問(wèn)題,筆者項(xiàng)目組與中南大學(xué)、 中冶長(zhǎng)天公司通過(guò)多次交流探討與燒結(jié)杯試驗(yàn),提出了野分段供氧、富氧燒結(jié)冶的解決方案,試驗(yàn)證明當(dāng)在燒結(jié)杯頂部料層噴入氧氣含量為 25%的富氧空氣時(shí),下層燒結(jié)帶可實(shí)現(xiàn)良好燃燒生產(chǎn),不會(huì)對(duì)燒結(jié)礦的質(zhì)量指標(biāo)造成負(fù)面影響。為更好地開(kāi)發(fā)完善雙層燒結(jié)工藝技術(shù), 筆者建議煉鐵總廠通過(guò)橫向課題的方式與中冶長(zhǎng)天共同開(kāi)發(fā)富氧空氣料面噴吹技術(shù),可先考慮選取一條燒結(jié)生產(chǎn)線作為工業(yè)化試驗(yàn)改造對(duì)象,待積累經(jīng)驗(yàn)后,再在鞍鋼其他燒結(jié)生產(chǎn)線推廣應(yīng)用。
3.2.6 雙層預(yù)燒結(jié)新工藝的推廣應(yīng)用
該新工藝豐富了超厚料層燒結(jié)的技術(shù)與理論體系, 為超厚料層燒結(jié)技術(shù)在國(guó)內(nèi)的廣泛應(yīng)用,推進(jìn)燒結(jié)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)、高效、清潔發(fā)展提供技術(shù)支撐。但新工藝在某些工藝參數(shù)和工序上尚需繼續(xù)完善,將開(kāi)展新一輪工業(yè)試驗(yàn),以期取得最佳效果。
3.2.7 開(kāi)發(fā)冷固結(jié)球團(tuán)工藝
冷固結(jié)球團(tuán)因其制備工藝無(wú)高溫處理過(guò)程堯能顯著減少能耗和降低污染、可充分利用細(xì)粒鐵精礦,同時(shí)具有流程簡(jiǎn)單和投資少等優(yōu)點(diǎn),是未來(lái)新型爐料制備的發(fā)展方向。目前,冷固結(jié)球團(tuán)工藝還處于研究階段。經(jīng)調(diào)研袁中南大學(xué)對(duì)此項(xiàng)技術(shù)研究比較深入,建議鞍鋼搶占先機(jī),與其開(kāi)展合作,對(duì)此項(xiàng)技術(shù)開(kāi)展深入研究,進(jìn)而進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用,提升鐵前科技創(chuàng)新領(lǐng)航地位。冷固結(jié)球團(tuán)技術(shù)還處于研究階段, 開(kāi)發(fā)出適合鞍鋼原料條件下生產(chǎn)冷固結(jié)球團(tuán)的粘結(jié)劑是一項(xiàng)重大難題,另外,鞍鋼從未開(kāi)展過(guò)此類研究,在此類研究方向還處于空白階段,需要開(kāi)展大量的機(jī)理及基礎(chǔ)性實(shí)驗(yàn)工作,借助中南大學(xué)研究平臺(tái)開(kāi)展機(jī)理研究,結(jié)合自身開(kāi)展的實(shí)驗(yàn)研究及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用條件,填補(bǔ)鞍鋼冷固結(jié)球團(tuán)工藝研究和應(yīng)用方向的空白。
3.2.8 開(kāi)發(fā)基于鞍鋼鐵礦資源條件的復(fù)合造塊技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化
復(fù)合造塊法尤其適用于細(xì)粒鐵精礦的高效造塊,可以利用現(xiàn)有燒結(jié)工藝的主體設(shè)備實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)。鞍鋼自產(chǎn)鐵精礦粒度細(xì)資源量大,燒結(jié)類型堯工藝及裝備齊全,因此,通過(guò)與中南大學(xué)合作開(kāi)展基于鞍鋼鐵礦資源條件的復(fù)合造塊新方法研究與產(chǎn)業(yè)化, 完全具備采用復(fù)合造塊法提高煉鐵爐料生產(chǎn)技術(shù)水平堯優(yōu)化鋼鐵生產(chǎn)流程的條件。產(chǎn)業(yè)化時(shí),可先考慮選取一條燒結(jié)生產(chǎn)線改造為復(fù)合造塊法生產(chǎn),待積累經(jīng)驗(yàn)后,再在鞍鋼公司內(nèi)其他燒結(jié)生產(chǎn)線推廣應(yīng)用,可顯著提高煉鐵爐料生產(chǎn)技術(shù)水平,實(shí)現(xiàn)煉鐵生產(chǎn)節(jié)能減排和持續(xù)健康發(fā)展。
4 結(jié)語(yǔ)
鞍鋼煉鐵原料準(zhǔn)備領(lǐng)域只有堅(jiān)定依靠自主創(chuàng)新并聯(lián)合國(guó)內(nèi)一流的科研院所共同開(kāi)發(fā)顛覆性、 前瞻性新工藝新技術(shù),同時(shí)利用先進(jìn)企業(yè)已有成熟有效技術(shù),才能重新煥發(fā)生機(jī)。本文涉及現(xiàn)有燒結(jié)工藝的升級(jí)、燒結(jié)新技術(shù)與新工藝的開(kāi)發(fā)、球團(tuán)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、造塊新方法的集成應(yīng)用,涵蓋從工藝優(yōu)化、工藝創(chuàng)新、節(jié)能、環(huán)保等各個(gè)方面。項(xiàng)目完成和工業(yè)實(shí)施后,將全面提升鞍鋼煉鐵原料準(zhǔn)備的整體技術(shù)水平,預(yù)期將大幅提高鐵前系統(tǒng)生產(chǎn)效率,顯著降低工序能耗,含氮、硫等氣體污排放減少,高爐綜合焦比降低。項(xiàng)目的實(shí)施將推動(dòng)鞍鋼煉鐵爐料生產(chǎn)技術(shù)和新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)入國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)行列,同時(shí)對(duì)國(guó)內(nèi)絕大部分鋼鐵企業(yè)均有推廣應(yīng)用價(jià)值。推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
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