楊軍昌,張聯(lián)兵,韓秀鵬,申偉
(首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司)
摘 要:通過(guò)對(duì)首鋼長(zhǎng)鋼8號(hào)高爐爐缸溫度變化和護(hù)爐生產(chǎn)實(shí)踐的總結(jié),以及停爐后的破損調(diào)查,重點(diǎn)分析了影響高爐長(zhǎng)壽的關(guān)鍵因素。
關(guān) 鍵 詞:高爐;爐缸爐底;侵蝕;護(hù)爐
首鋼長(zhǎng)鋼8號(hào)高爐(1080m3)于2004年9月19日投產(chǎn),設(shè)計(jì)20個(gè)風(fēng)口和2個(gè)鐵口。高爐采用水冷炭磚一陶瓷杯綜合砌體,爐缸、爐底配有6層測(cè)溫?zé)犭娕肌t缸設(shè)計(jì)有4段冷卻壁,冷卻壁為球墨鑄鐵光面冷卻壁,采用工業(yè)水冷卻。2012年2月20日停產(chǎn)大修,生產(chǎn)7年6個(gè)月,總計(jì)生產(chǎn)生鐵658萬(wàn)t,單位爐容產(chǎn)鐵量6095t/m3。對(duì)8號(hào)高爐進(jìn)行了爐缸爐底侵蝕調(diào)查,分析影響高爐長(zhǎng)壽的關(guān)鍵因素和護(hù)爐的有效措施。
1 爐缸爐底結(jié)構(gòu)
8號(hào)高爐采用的是綜合爐缸、爐底結(jié)構(gòu),爐底封板上為混凝土,混凝土上并排42根Φ108mm的水管,往上為爐底搗打料找平層。在其上砌筑5層半石墨質(zhì)磚,尺寸為400mm×400mm×1200mm,爐底總高度為2000mm,不同層之間交錯(cuò)砌筑。第5層半石墨質(zhì)磚表面標(biāo)高為6.503mm。第4層至12層外環(huán)磚為微孔炭磚,第13層至第14層為半石墨質(zhì)磚。半石墨質(zhì)磚上立砌2層復(fù)合棕剛玉磚,高度為690mm,形成陶瓷杯爐底。爐缸側(cè)壁砌復(fù)合棕剛玉磚,形成陶瓷杯壁。鐵口區(qū)范圍用復(fù)合棕剛玉磚砌筑。冷卻壁與爐殼之間填充無(wú)水炭素泥漿。炭磚與冷卻壁縫隙約為70mm,用炭素S9填充料搗打。炭磚與陶瓷杯之間縫隙50mm,填充炭素膠泥。
2 高爐護(hù)爐生產(chǎn)情況
高爐開(kāi)爐1周后即發(fā)現(xiàn),標(biāo)高9202、10205mm處的熱電偶溫度相繼升高,內(nèi)環(huán)部分點(diǎn)溫度超過(guò)1000℃。隨著生產(chǎn)延續(xù),高溫區(qū)逐漸下移到標(biāo)高8199mm與7196mm的位置。高爐開(kāi)始護(hù)爐,控制冶煉強(qiáng)度生產(chǎn),直至停爐大修從未使用過(guò)全風(fēng)作業(yè)。
在高爐的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,主要采取過(guò)以下措施維持高爐生產(chǎn):風(fēng)口喂線護(hù)爐;嚴(yán)格控制來(lái)水溫度,局部通入高壓水,增加銅冷卻棒加強(qiáng)冷卻效果;改變送風(fēng)制度,部分風(fēng)口改為直風(fēng)口,縮短風(fēng)口長(zhǎng)度,縮小送風(fēng)面積,以減緩鐵水環(huán)流;堵溫度高部位風(fēng)口生產(chǎn);加釩鈦礦、釩鈦球團(tuán)礦生產(chǎn),確保TiO2入爐量在8~15kg/t;控制較為充沛的爐溫,確保生鐵中[TiO2]含量≥0.12%;控制冶煉強(qiáng)度生產(chǎn),利用系數(shù)2.2~2.6,鼓風(fēng)動(dòng)能9~11kJ/s,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速185~200m/s。8號(hào)高爐歷年來(lái)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1。
3 爐缸溫度變化及采取的措施
(1)第一階段(2004年9月—2007年5月)。2004年9月19日開(kāi)爐,一周后即發(fā)現(xiàn)標(biāo)高9202、10205mm處的熱電偶溫度相繼升高,內(nèi)環(huán)部分點(diǎn)溫度超過(guò)1000℃。隨著生產(chǎn)的延續(xù),高溫逐漸下移到標(biāo)高8199mm與7196mm處。2005年4月,正北3號(hào)風(fēng)口下方標(biāo)高8199、7196mm處的J、K點(diǎn)熱電偶溫度逐步升高。到5月,內(nèi)環(huán)溫度點(diǎn)超出1000℃,超過(guò)熱電偶量程,已不能作為檢測(cè)點(diǎn)。
(2)第二階段(2007年5—12月)。2007年5月19日零點(diǎn)班,當(dāng)標(biāo)高7200mm東北方向H點(diǎn)溫度達(dá)到766℃,超過(guò)警戒溫度,休風(fēng)堵3個(gè)風(fēng)口(6、7、18號(hào)),將風(fēng)量控制在2000m3/min。但溫度并沒(méi)有得到有效控制,爐缸東北方向進(jìn)入炭磚100mm深度的溫度點(diǎn)最高升至978℃。2007年5月20日,被迫休風(fēng)涼爐,堵5個(gè)風(fēng)口(5、6、7、12、18號(hào)),風(fēng)量控制在1500m3/min。
(3)第三階段(2007年12—2009年8月)。2007年12月24日四點(diǎn)班,爐缸、爐底東南方向熱電偶溫度逐漸升高,標(biāo)高7196mm處的F點(diǎn)(伸入炭磚100mm)溫度從635℃升高到961℃(最高時(shí)1153℃),對(duì)應(yīng)此處的第2段7、8號(hào)冷卻壁組水溫差從0.5℃分別升高到0.7℃和0.9℃,熱流強(qiáng)度分別達(dá)到了9.87、15.01kW/m2。依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況和護(hù)爐規(guī)定,于25日01:15休風(fēng)涼爐,對(duì)8號(hào)冷卻壁組進(jìn)行了拆分,實(shí)施單獨(dú)供水冷卻。
(4)第四階段(2009年8月—2011年3月)。2009年8月29日,7號(hào)冷卻壁(面積3.522m2,水流量45m3/h)水溫差從0.5℃升至0.7℃,熱流強(qiáng)度達(dá)到9.78kW/m2。9月5日休風(fēng)50min,捅開(kāi)南面13號(hào)風(fēng)口,堵東南面9號(hào)風(fēng)口和東北面6號(hào)風(fēng)口。9月6日升至0.8℃,熱流強(qiáng)度12.12kW/m2。9月7日將第2段東面7號(hào)冷卻壁單拆為2塊,第2段7號(hào)單塊冷卻壁(面積1.761m2、水流量56.5m3/h)水流量增加11.5m3/h,水溫差0.3、0.2℃,熱流強(qiáng)度11.17、7.64kW/m2。9月24日后下降至9.3kW/m2以下。
(5)第五階段(2011年3月—2012年2月)。2011年3月31日,爐缸溫度突變,14號(hào)風(fēng)口下方標(biāo)高6900mm處抵住炭磚的臨時(shí)熱電偶溫度突然升高,14號(hào)A2從166℃短時(shí)間內(nèi)升至184℃,14號(hào)B2從169℃升至195℃;第2段12號(hào)冷卻壁組水溫差升至1.3℃,熱流強(qiáng)度超過(guò)16.28kW/m2;13號(hào)冷卻壁組水溫差升至0.9℃,熱流強(qiáng)度超過(guò)9.65kW/m2,爐皮溫度最高達(dá)到80℃,存在燒穿危險(xiǎn)。高爐在出鐵后于02:20緊急休風(fēng)。單拆第2段12號(hào)冷卻壁組,增大冷卻強(qiáng)度,并命名為22、23號(hào)冷卻壁。
4 侵蝕情況
停爐后,對(duì)爐內(nèi)的侵蝕情況進(jìn)行了調(diào)查。從現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果看,高爐的侵蝕是不規(guī)則的,同一方位侵蝕程度也不同。
(1)正南方向。位于12、13號(hào)風(fēng)口之間的下方,第2段23號(hào)冷卻壁、第1段24號(hào)冷卻壁縫隙處抵住炭磚的臨時(shí)熱電偶溫度(新安裝)突然升高到196℃。該部位第7、8層雖然還能分辨出有炭磚,但在緊靠冷卻壁的地方,發(fā)現(xiàn)有凝結(jié)的殘?jiān)F(如圖1所示)。
在10、11號(hào)風(fēng)口之間下方,第2段20號(hào)、第1段20號(hào)冷卻壁位置,該部位第1、2段冷卻壁縫隙處抵住炭磚的臨時(shí)熱電偶溫度(新安裝)達(dá)到219℃。該部位第8層炭磚位置已不能分辨清是否有炭磚,只能看出是凝結(jié)物緊挨搗打料,搗打料厚度約70mm基本完好;第7層炭磚剩余厚度140mm。
(2)正東方向。位于7~9號(hào)風(fēng)口之間的下方。該部位標(biāo)高7196mm處深入炭磚100mm的臨時(shí)熱電偶溫度(新安裝)達(dá)到過(guò)1000℃。該部位第6層炭磚剩余厚度130mm,第7層炭磚剩余厚度60mm,第8層炭磚剩余厚度約50mm。
(3)正北方向。位于3、4號(hào)風(fēng)口下方,該部位深入炭磚100mm臨時(shí)熱電偶溫度(新安裝)最高達(dá)到654℃,抵住炭磚臨時(shí)熱電偶溫度(新安裝)達(dá)到250℃,靠近冷卻壁處有殘鐵。在3號(hào)風(fēng)口下方,第10層炭磚剩余厚度280mm;第9層炭磚剩余厚度300mm。1號(hào)風(fēng)口下方第8層炭磚剩余厚度630mm,在180mm處有環(huán)裂;第7層炭磚剩余厚度660mm;第6層炭磚剩余厚度710mm。這兩層炭磚由于現(xiàn)場(chǎng)施工原因沒(méi)能清楚觀察到侵蝕程度,從裸露出的部分看有渣鐵夾雜、包裹炭磚的現(xiàn)象,侵蝕應(yīng)該比較嚴(yán)重。
(4)爐缸爐底部位。爐缸侵蝕最為嚴(yán)重的是第7、8層炭磚部位,該部位在圓周方向侵蝕都較為嚴(yán)重,呈象腳狀。爐底侵蝕呈鍋底狀,最深處在第3層炭磚下部。
(5)其他情況。在爐底第5、6層挖出含褐紅色的凝結(jié)物,其在爐底的沉積厚度20~100mm,化學(xué)分析見(jiàn)表2。可以看出,該物質(zhì)的含鈦量較高,說(shuō)明爐底有鈦化物沉積層。還在爐內(nèi)挖出黃綠色物質(zhì),化學(xué)分析見(jiàn)表3。可以看出,該物質(zhì)的ZnO含量高達(dá)93.88%,說(shuō)明有害物質(zhì)Zn可以進(jìn)入爐缸。由于Zn的頻繁氧化還原,對(duì)爐缸耐材造成嚴(yán)重破壞。
5 侵蝕原因
高爐是個(gè)密閉的化學(xué)反應(yīng)容器,在爐缸內(nèi),耐材受堿金屬侵蝕,熱應(yīng)力的破壞,CO2、O2、H2O的氧化,渣鐵的侵蝕和流動(dòng)沖刷破壞。但就8號(hào)高爐而言,認(rèn)為主要是以下原因?qū)е聽(tīng)t缸溫度異常變化。
(1)耐火材料質(zhì)量差。8號(hào)高爐采用爐缸炭磚質(zhì)量與技術(shù)要求不相符,其中導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)。高爐設(shè)計(jì)時(shí)爐底、爐缸耐材要求指標(biāo)見(jiàn)表4。2004年生產(chǎn)期間與停爐后,對(duì)炭磚與搗打料取樣化驗(yàn)對(duì)比,兩次檢測(cè)爐缸耐材導(dǎo)熱系數(shù)都偏低,達(dá)不到高爐設(shè)計(jì)要求(見(jiàn)表5、6)。
(2)砌筑質(zhì)量差。在清挖時(shí)發(fā)現(xiàn),在炭磚橫縫與豎縫間有滲鐵現(xiàn)象,個(gè)別地方鐵已滲透到磚與冷卻壁之間的搗打料上,可能是砌筑時(shí)縫隙過(guò)大或填充不結(jié)實(shí)所致。
(3)炭磚環(huán)裂。由于整體大塊炭磚受熱不同,兩端溫差大,隨著升溫各種應(yīng)力在增加,當(dāng)應(yīng)力超過(guò)炭磚破損極限值時(shí),即出現(xiàn)微小的變形和裂紋。大塊條形炭磚受熱后,其冷端由于冷卻效果好,炭磚強(qiáng)度較熱端好,而熱端長(zhǎng)期處于高溫狀態(tài),產(chǎn)生的熱應(yīng)力于長(zhǎng)度中間部位,使炭磚熱端一側(cè)受到一個(gè)向內(nèi)的不平衡的拉伸力。當(dāng)拉伸力大于炭磚破壞應(yīng)力時(shí),便產(chǎn)生橫向裂紋。當(dāng)縫內(nèi)滲入大量渣鐵,炭磚會(huì)產(chǎn)生線性膨脹,加劇炭磚環(huán)裂。
(4)堿金屬侵蝕。隨著長(zhǎng)期冶煉,堿金屬的循環(huán)富集不可避免。堿金屬氧化物在一定溫度下,與炭磚中的炭素起劇烈反應(yīng)。當(dāng)炭磚侵入堿蒸氣時(shí),易于形成新的化合物如Fe,C、ZnO等,這些化合物易產(chǎn)生晶變,從而導(dǎo)致體積膨脹,破壞炭磚強(qiáng)度,對(duì)炭磚破損起催化作用。從爐內(nèi)取樣分析來(lái)看,8號(hào)高爐內(nèi)Zn含量較高,存在較嚴(yán)重的堿金屬侵蝕。
6 結(jié)語(yǔ)
(1)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。爐缸、爐底是高爐最關(guān)鍵的部位,是決定高爐一代爐齡壽命的關(guān)鍵,必須嚴(yán)格把好耐火材料質(zhì)量和砌筑質(zhì)量關(guān),充分考慮該部位的侵蝕機(jī)理,選用優(yōu)質(zhì)耐材和信用好的施工單位,確保無(wú)先天隱患。
(2)加強(qiáng)監(jiān)控。爐缸溫度監(jiān)測(cè)是確保爐缸安全的重要手段。隨著侵蝕,爐缸原有熱電偶逐漸減少,應(yīng)在重點(diǎn)部位通過(guò)爐殼鉆孔,增加熱電偶監(jiān)測(cè)點(diǎn),對(duì)炭磚、炭搗料進(jìn)行有效監(jiān)控。對(duì)爐殼、冷卻壁增加熱電阻,堅(jiān)守最后一道防線。條件允許時(shí),可建立“爐底爐缸侵蝕模型”指導(dǎo)生產(chǎn)。無(wú)論采用那種檢測(cè)手段,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有局部熱流強(qiáng)度升高時(shí),必須采取有效措施,及時(shí)控制,不可大意致使升高部位蔓延,加劇侵蝕。
(3)加強(qiáng)高爐操作。嚴(yán)格控制高爐操做參數(shù),縮小、加長(zhǎng)和使用直風(fēng)口使回旋區(qū)向爐缸推進(jìn),減少了對(duì)爐缸側(cè)壁的沖刷,也要兼顧爐缸活躍與爐況順行,避免爐墻結(jié)厚造成爐況不順。長(zhǎng)期堵風(fēng)口容易導(dǎo)致高爐偏料,可適當(dāng)加堵熱流強(qiáng)度高部位對(duì)面的風(fēng)口;裝料制度上適當(dāng)壓制邊緣氣流,加中心焦,降低爐頂壓力,杜絕高爐憋風(fēng)。同時(shí),減少?lài)娒毫浚欣谔岣吒郀t透氣性,有利于護(hù)爐;強(qiáng)化冷卻;重視爐前操作;加強(qiáng)檢漏工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理漏水;建立完善的應(yīng)急預(yù)案體系。
(4)加強(qiáng)原燃料的管理。一方面減少入爐堿金屬帶入量;另一方面要優(yōu)化高爐操作,做好排堿工作,降低堿金屬的危害。