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宣鋼 1 號高爐爐役后期穩(wěn)定生產(chǎn)實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-07-30  作者:路鵬  瀏覽次數(shù):866
 
核心提示:摘 要: 對宣鋼 1 號高爐爐役后期穩(wěn)定生產(chǎn)實踐進行了總結(jié).通過提升原燃料質(zhì)量、縮小風口面積、使用長風口、優(yōu)化布料矩陣、采用大礦批,量化爐前出渣鐵管理等措施實現(xiàn)了爐役后期的穩(wěn)定生產(chǎn)及指標提升。 關(guān)鍵詞:爐役后期;原燃料;風口面積;布料矩陣
 宣鋼 1 號高爐爐役后期穩(wěn)定生產(chǎn)實踐

路鵬

(河鋼集團宣鋼公司煉鐵廠,河北 宣化 075100)

摘 要: 對宣鋼 1 號高爐爐役后期穩(wěn)定生產(chǎn)實踐進行了總結(jié).通過提升原燃料質(zhì)量、縮小風口面積、使用長風口、優(yōu)化布料矩陣、采用大礦批,量化爐前出渣鐵管理等措施實現(xiàn)了爐役后期的穩(wěn)定生產(chǎn)及指標提升。

關(guān)鍵詞:爐役后期;原燃料;風口面積;布料矩陣

0 引 言

宣鋼 1 號高爐 (2 500 m3) 于 2008 年 3 月 15日建成投產(chǎn),設(shè)計爐齡 15 年,至 2018 年 3 月已在線生產(chǎn) 10 年,單位爐容產(chǎn)量 7 764 t/m3,高爐已進入爐役后期. 高爐設(shè)備老化,3 個鐵口附近區(qū)域爐缸碳磚溫度階段性大幅度升高, 其中 1# 鐵口區(qū)域爐缸碳磚溫度 T559 最高達到 563 ℃;高爐爐身中、上部冷卻壁水管破損增加, 漏水冷卻壁共計 16 塊,22 根水 管;熱風爐蓄熱室和格子磚渣化嚴重導致風溫水平偏低,平均風溫 980 ℃左右,這些因素都影響著高爐穩(wěn)定順行和強化冶煉。 

1 穩(wěn)定生產(chǎn)措施

針對 1 號高爐爐役后期不穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài),廠及作業(yè)區(qū)煉鐵技術(shù)人員通過轉(zhuǎn)變操作理念, 調(diào)整下部送風制度,優(yōu)化上部裝料制度等一系列措施,實現(xiàn)了高爐長周期穩(wěn)定順行, 達到了自開爐以來最好的生產(chǎn)狀態(tài), 實現(xiàn)了日平均風量 5 100 m3/min, 產(chǎn)量 6 000 t/d 以上的良好業(yè)績。

1.1 提升原燃料質(zhì)量

精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ), 是高爐生產(chǎn)順行、指標先進、節(jié)約能耗的基礎(chǔ)和客觀要求[1]。在鋼鐵企業(yè)實施低成本戰(zhàn)略的今天,在條件允許范圍內(nèi),不斷提高原燃料質(zhì)量水平,對高爐長期穩(wěn)定及指標改善仍然起著至關(guān)重要的作用。

1.1.1 提高燒結(jié)礦品位

降低燒結(jié)礦 SiO2 含量,燒結(jié)礦 SiO2 由 5.6 %逐 步下調(diào)至 5.2 %左右,燒結(jié)礦品位由 53.7 %上升至56 %左右,如圖 1 所示。在低硅條件下,為減小對燒結(jié)質(zhì)量影響,通過實施厚料層低碳燒結(jié),優(yōu)化外粉配礦等措施,提高燒結(jié)生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性.燒結(jié)品位提高為高爐提高產(chǎn)量,降低焦比創(chuàng)造了條件。

圖片1 

1.1.2 提高球團礦質(zhì)量

通過增加在線水分檢測和自動加水控制,實現(xiàn)了造球前混合料水分在線檢測和精準的水分控制,提高了生球質(zhì)量和成球率,避免了人工調(diào)整的滯后性,提高生球質(zhì)量穩(wěn)定性;通過配加干返料、改進粘結(jié)劑質(zhì)量和均勻性、降低預熱段溫度等多項技術(shù)改進,建立關(guān)鍵參數(shù)受控臺賬,多次修訂主要工藝參數(shù)控制標準,不斷優(yōu)化各環(huán)節(jié)溫度風量配置,使球團礦在三大主機內(nèi)得到充分氧化, 降低 FeO 含量。球團礦 FeO 含量平均降低至 2 %以下, 抗壓強度平均達到 2500 N/個球。

1.1.3 焦炭控灰降硫

2017 年自產(chǎn)焦炭逐步實施降硫方案, 高硫煤配比由 8 %降至 4 %,配加低硫焦煤新資源 15 %, 焦炭含硫由 0.90 %降至 0.83 %.同時精細配煤,合理調(diào)整用煤礦點,控制焦炭灰分不超 13.0 %。

1.2 縮小風口面積、加長風口長度、提高風速及鼓風動能

高爐爐缸活躍是爐況順行穩(wěn)定、改善煤氣利用率、冶煉低硅生鐵的關(guān)鍵.打通中心的下部調(diào)劑手段通常是縮小風口以提高風速,其實更有效的措施是換用長風口[2].通過與其他企業(yè)高爐對標中發(fā)現(xiàn),宣鋼高爐風口長度偏短,為了加強中心氣流和減輕鐵水環(huán)流對爐缸側(cè)壁的沖刷,2017 年底開始嘗試將風口長度由 585 mm 加長到 615 mm,至 2018 年 7 月高爐 30 個風口長度由 585 mm 全部調(diào)整為615 mm, 同時風口面積由 0.330 3㎡逐漸縮小至0.326 6㎡,風口調(diào)整見表 1。

圖片2 

采用長風口后回旋區(qū)深度的擴大,加快了爐缸死料柱的置換,提高了高爐下部透氣性和透液能力,爐缸側(cè)壁溫度得到一定程度的緩減。2018 年 1~9 月份爐缸側(cè)壁溫度總體趨于穩(wěn)定,側(cè)壁溫度高點沒有突破前期最高值,沒有因爐缸側(cè)壁溫度高影響高爐生產(chǎn)。

1.3 優(yōu)化裝料制度,改善煤氣流分布

1 號高爐自 2012 年開始一直采用 “平臺+漏 斗”布料模式,無中心焦,靠漏斗深度而不是中心焦保證中心氣流[3]。高爐長期中心顯弱,抗波動能力小,為進一步強化中心氣流,匹配下部風口調(diào)整,上部布料矩陣由礦石 5 環(huán)改為 4 環(huán),角差由 10°調(diào)整 為 7°, 邊緣礦石布料圈數(shù)由 3.5 圈增加至 4.5 圈, 中心小焦角由 27°縮小至 25°,收窄布料平臺寬度, 加深了漏斗深度,最終中心氣流得到加強,同時也穩(wěn)定了邊緣氣流,2018 年 1~12 月份, 高爐爐體熱負荷平穩(wěn),穩(wěn)定在 85 500~100 000 MJ/h 之間,有效地減少了由于熱負荷大幅度波動導致冷卻壁水管燒漏的現(xiàn)象. 其爐體熱負荷實踐前后變化趨勢如圖 2 所示。

圖片3 

礦批的擴大一方面增加焦窗厚度,另一方面也減少了混合料層的界面效應,很好地抵消了大風量帶來的高壓差效應,使高爐阻損降低有利于爐況的穩(wěn)定.同時,礦批的擴大對穩(wěn)定料面平臺及改善煤氣利用也起到良好的效果[4]。1 號高爐礦批由之前的63 t 逐步擴大到目前的 69~70 t, 保證了在后續(xù)重負荷過程中保持焦層厚度不減甚至有所增加,提高了料柱透氣性,穩(wěn)定氣流,優(yōu)化了爐內(nèi)氣流的二次分布,改善了煤氣利用率。

1.4 提高爐頂壓力

壓力的提高加快了氣體的擴散和化學反應速度,有利于化學反應的進行.提高爐頂壓力,煤氣體積縮小,在風量大致不變的情況下,煤氣在爐內(nèi)停留時間延長,增加了礦石與煤氣的接觸時間,有利于礦石還原.有礙硅還原反應進行,因而高壓操作有利于降低生鐵含硅量,有利于獲得低硅生鐵[5]。1 號高爐爐頂壓力由 225 kPa 逐步提高至235 kPa,維持壓差≤170 kPa,減緩了爐內(nèi)煤氣流速, 進一步改善了爐況順行和提高了煤氣能量利用,發(fā)展爐內(nèi)間接還原,抑制直接還原,減少爐塵吹出量,為低硅冶煉及穩(wěn)定爐溫創(chuàng)造條件,進而實現(xiàn)爐況的穩(wěn)定。

1.5 選擇合理的熱制度及造渣制度

熱制度是在高爐操作工藝制度上控制爐內(nèi)熱狀態(tài)的方法,是爐況穩(wěn)定順行的根本,特別是爐缸物理熱[6]。目前1號高爐采取 “高物理熱,低化學熱”的操作方針,在確保充足的渣鐵物理熱和流動性的前提下,控制鐵水溫 1 490~1 510 ℃,適當降低生鐵含硅量,使其穩(wěn)定在 0.25 %~0.40 %之間。

作業(yè)區(qū)量化爐溫管理,三班統(tǒng)一操作,注重細節(jié),減少因人為操作所導致的不利因素,維持爐溫、料速、風量的穩(wěn)定性和連續(xù)性.高爐爐溫受控率穩(wěn)定在 93 %以上, 生鐵含硫一級品率 97 %以上,不僅為高爐穩(wěn)定順行奠定了基礎(chǔ),也為煉鋼品種鋼冶煉和成本降低創(chuàng)造了條件。

1.6 量化爐前出渣鐵管理

爐役后期,實際爐容擴大,加之高爐冶煉強化,產(chǎn)量提高,按時出凈渣鐵,是確保爐況穩(wěn)定順行和強化冶煉的關(guān)鍵環(huán)節(jié)[7]。爐前渣鐵節(jié)奏必須與下料及冶煉進程相適應,規(guī)范爐前出鐵操作,細化出鐵指標管理。

控制日出鐵次數(shù) 12~15 爐次,鉆頭直徑以 60 mm為主,55 mm 為輔.鐵流 速 不 低 于 4.6 t/min,鐵口深度 2.7~3.2 m,正常爐況條件下每次出鐵間隔時間不超過 15 min,而且堵口距下渣時間不能超過1 h,否則考慮 2 個鐵口重疊出鐵,以便于及時出凈渣鐵,防止因渣鐵排放不及時引起爐內(nèi)憋風、減風。

爐前穩(wěn)定三班打泥量,結(jié)合渣鐵排放及爐內(nèi)渣鐵溫度趨勢進行調(diào)整,打泥時間控制 4~6 s,要求打泥穩(wěn)定率 90 %以上。

2 效 果

經(jīng)過調(diào)整,宣鋼 1 號高爐不僅實現(xiàn)了爐役后期長周期穩(wěn)定順行, 同時在風溫水平較 2017 年降低77 ℃的不利條件下,2018 年其它經(jīng)濟技術(shù)指標有了較大的改善,實踐前后指標對比見表 2。

圖片4 

3 結(jié) 語

1)役后期的高爐實際內(nèi)型直徑變大,高徑比減小,下部通過適當縮小風口面積,加長風口長度,吹透中心,保證爐缸活躍是爐況穩(wěn)定的關(guān)鍵。

2)爐役后期裝料制度調(diào)整上保證充足穩(wěn)定的中心氣流,適當抑制邊緣氣流,實現(xiàn)煤氣流的穩(wěn)定控制是實現(xiàn)高爐減少冷卻壁損壞和爐況穩(wěn)定的重點工作。

3)熱風爐蓄熱室和格子磚渣化嚴重導致風溫水平偏低,影響高爐燃料消耗的進一步降低。

參考文獻:

 [1] 張玉柱,田欣,趙軍,等.唐鋼 3200 m3 高爐爐缸活性問題初探[C]//2011 年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會論文集,2011:39-42.

[2] 劉琦,陳洪 林.沙鋼 2500 m3 高爐的技術(shù)進步[J]. 煉鐵,2010,29(6):18-23.

[3] 魏宏強.邯寶號高爐爐墻結(jié)厚的處理[J]. 煉鐵,2014,33(2):37-39.

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[5] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2005:363.

[6] 朱武,蔡 浩.酒鋼 2 號高爐強化冶煉實踐[J]. 煉鐵,2016,35(6):52-54.

[7] 張殿有.高爐冶煉操作技術(shù)[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2010:218.

 
 
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