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方大特鋼1050m3高爐開爐快速達產達標實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-08-26  作者:許江明 鄒燕飛  瀏覽次數:1108
 
核心提示:摘要:方大特鋼1050m3高爐中修開爐過程進行了總結。通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案、準確選擇開爐料和各種操作參數,適時調整操作制度,優化高爐操作,實現了順利開爐和快速達產。 關鍵詞:開爐;達產;達標
 方大特鋼1050m3高爐開爐快速達產達標實踐

許江明  鄒燕飛

(方大特鋼科技股份有限公司  江西 南昌 330012)

摘要:方大特鋼1050m3高爐中修開爐過程進行了總結。通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案、準確選擇開爐料和各種操作參數,適時調整操作制度,優化高爐操作,實現了順利開爐和快速達產。

關鍵詞:開爐;達產;達標

1  前言

方大特鋼二號高爐有效容積1050m3,自2011年12月25日投產,根據公司安排于2018年12月15日停爐中修,主要檢修的項目為更換5、6、7段全部銅冷卻壁及冷卻系統腐蝕水管、沖渣溝重新砌筑等。本次高爐從烘爐、試壓、試漏、裝料、直到2019年1月4日23:58點火送風,均實現了安全、有效、科學合理。高爐送風后第三天產量達到3100噸,第4天日產3650噸,第5天實現日產3860t高爐各項經濟指標得到快速強化,利用系數達到3.83以上高爐實現了快速的達產達標;開爐后的主要經濟指標見表1

表1開爐一周主要技術經濟指標

日期

風量

風溫

利用系數

煤比

焦比

燃料比

[si]

鐵水溫度

m3

t/m3.d

Kg/t

Kg/t

Kg/t

%

1月6日

2064

871

1.95

82.5

498.2

580.7

1.36

1461

1月7日

2338

1083

2.42

110.20

481.7

591.9

0.87

1448

1月8日

2572

1053

2.75

97.9

472.1

570

0.67

1451

1月9日

2853

1093

2.96

114.8

443.9

558.7

0.91

1480

1月10日

2955

1168

3.48

103.9

449.4

553.3

0.46

1488

1月11日

3000

1175

3.69

102.4

431.2

533.6

0.38

1478

2  開爐準備

(1)高爐烘爐。高爐使用風量500~1000m3/min進行常壓烘爐。為保護爐頂設備,烘爐過程嚴格控制爐頂溫度不大于300℃,氣密箱溫度小于50℃.烘爐從1月1日開始到1月3日風溫達到450℃,一直保持到1月4日;為了保證爐內襯體的水分在高壓條件下的有效驅除,1月2日11:00開始加大風量到1500m3/min,,風壓70kpa,爐頂壓力17kpa,各風口二套夾縫就開始向外滲水,到1月4日滲水現象緩解,到高爐送風后,滲水現象基本消除,說明烘爐效果非常理想。

圖1 

(2)試壓檢漏。分為對高爐本體及煤氣系統、送風管道系統試壓檢漏操作。主要對高爐本體及系統內的所有焊縫,重點是施工焊縫、熱風圍管焊縫,鵝頸管、直管法蘭、風口各套間的結合部、冷卻設備密封罩、各進出口管封板焊縫、人孔法蘭、上升管、下降管、探尺傳動裝置法蘭(新換爐殼)重點排查。以爐頂壓力為準,最高壓力210kpa;高爐本體打壓共計2次,對試壓檢漏過程發現的大小漏點全部進行了堵漏處理。 

3  開爐料及開爐參數

3.1  開爐參數

(1) 焦炭:本廠干熄焦

(2) 礦石:燒結礦70%+廠球30%(因燒結檢修未完成,使用落地燒結礦)

(3) 熔劑:白云石

(4) 正常料焦比0.80t/t,R2=1.0

(5) 全爐干焦比:2.8t/t

(6) 空焦堿度R2:0.80

(7) 爐料平均壓縮率:13%

(8) 預計生鐵成分:[Si]=3.5%[Fe]=92.09%

(9) 礦批:16t

(10) 料線:1.5m

(11) 風口尺寸:630×115mm

(12) 風口數量:20個

(13) 風口面積:0.2076m2

(14) 采用集中堵風口開爐,工作風口6個,總進風面0.0623m2,堵14個風口

3.2  裝料參數

本次裝料共分四段,第一段為枕木,第二段鐵口以上至爐腰下沿為凈焦,第三段爐腰到爐身中下部為空焦,第四段爐身中部至1.5m料線為正常料。具體裝入參數見錯誤!未找到引用源。

表2方大特鋼1050m3高爐開爐裝料情況

物料

裝入部位

裝入部位爐容(m3

批料體積(m3

批數

實際體積(m3

枕木

死鐵層及爐缸風口二套下檐以下

--

--

--

--

凈焦

鐵口以上至爐腰下沿

311.990

29.832

30

313.7443

空焦

爐腰到爐身中下部

337.23

34.117

34

384.9178

正常料

爐身中部至1.5m料線

482.127

22.31

22

425.4020

3.3  布料原則

凈焦采用單環布料a=19°,空焦a=20°布料,正常料凈焦、空焦均采用a=25°布料,后隨著料線的增長逐步提高角度直至過度到多環布料,以保證整個料柱礦焦分布穩定和連續性。

3.4  風口狀態

20個風口全部采用φ115*630mm風口,進風面積0.2076m2,送風前堵6個風口送風,進風面積0.145m2,堵風口時用耐火磚堵嚴防止送風后吹開;

3.5  鐵口富氧系統

南北兩個鐵口均安裝了富氧鼓風系統:鐵口孔道預埋了鋼管,分別連接壓縮空氣和氧氣,實現通過向爐內富氧鼓風。

4  開爐達產情況

4.1  點火送風過程

高爐于1月4日23:58點火送風;送風料線1.3m,風壓78kpa,風量930m3/min,風溫750℃,同時兩個鐵口進行富氧鼓風,送風27分鐘后17#風口亮,42分鐘后全部風口亮,35分鐘后料線開始松動,按正常料線下料;8:20分煤氣防爆實驗合格,引煤氣操作。送風12小時后爐頂溫度明顯上升,說明高爐軟融帶已經完全形成;

4.2  出渣鐵情況

高爐送風10小時后南鐵口停止富氧鼓風,鼓風管拔出后,鐵口噴濺鐵花,10:10堵口;送風15小時后根據計劃填料計算渣鐵生成量,當爐缸內渣鐵液面上升到鐵口中心線時,組織出鐵,渣鐵流動性良好。開爐后第一爐鐵水[si]=4.98,鐵水溫度1398℃,爐渣堿度R2=1.05。第2爐鐵水就改水渣系統,之后鐵水物理熱明顯升高,渣鐵流動性好。隨著高爐冶強提高和爐溫下降、鐵量增多,1月6日16:00開始兩邊出鐵;高爐逐步恢復到正常水平操作;

4.3  送風制度調整

(1)以爐況順行為基準,穩步加風。第一次出鐵后風量以100~150m3/min加風。隨著冶強逐步提高,待14個風口全風后,1月7日開第一個風口,之后以5個小時開一個風口的速度開風口,到1月9日最后一個風口打開。隨著風量、風壓提高,適當提高爐頂壓力,促進形成穩定的煤氣流;風量增加見表3。

(2)抓住時機,逐步將風溫和富氧用至正常水平;開爐時風溫750℃,由于開爐爐溫水平較高,風溫水平很難用上來,隨著降焦增煤措施到位,逐步提高風溫使用水平,1月7日風溫恢復到1150℃,逐步穩定。開爐18小時后富氧3000m3/h。1月7日9:00實現了富氧7000m3/h的正常水平;風溫使用情況見表4。

 

表2開爐后風量變化

圖2 

 

表1風溫隨送風后時間的變化

圖3 

4.4  熱制度的調整

高爐開爐焦比750kg/t,出第一爐鐵后,焦比調整到630kg/t,之后根據爐溫及風溫變化逐步降低焦比;送風25小時后焦比降低到500kg/t,高爐開始噴煤;第4天焦比降低到420kg/t,煤比115kg/t;送風后第一爐鐵[si]=4.82,鐵水溫度1398℃,第二爐鐵水溫度1421℃,說明爐缸已經充分加熱,這其中一部分原因是本廠第一次使用預埋氧槍開爐。預埋氧槍是在鐵口插入氧搶,在不同階段通入不同純度的氧氣,以達到輔助加熱爐缸的目的,在本次開爐中取得了良好的效果。鐵水硅含量在送風后40小時降低到1.0%以下。鐵水硅含量和鐵水溫度與爐次的關系見表2。

 

表2鐵水溫度和鐵水硅含量隨爐次的變化

圖4 

5  結語

5.1  成功之處

1.本次開爐填充料計算,根據以往經驗,充分考慮到本廠原料性能,選擇了適合的計算參數。填充料實際入爐情況和計算結果基本吻合,為成功開爐提供了基本的保障。

2.本次開爐使用的焦炭均為本廠自產干熄焦,物理化學性能穩定,冶金性能良好,且焦比選擇合適。開爐后鐵水溫度迅速上升,鐵水硅含量和鐵水溫度迅速匹配,鐵水流動性迅速好轉,爐前工作量明顯低于前幾次開爐。

3.本次開爐,本廠第一次使用預埋氧搶開爐,對爐缸的蓄熱起到了良好的輔助作用。

4.本次開爐對負荷的把握十分到位,送風后40小時,鐵水硅含量已經降低到1%以下,并且始終保持較好的物理熱,降硅過程是成功且迅速的。

5.本次開爐,各單位積極配合,使用專用鐵水罐裝鐵,在前期,將裝入的流動性不好的鐵水和相鄰高爐的正常鐵水混合送往轉爐,為轉爐消化開爐初期異常鐵水創造了條件。

6.本次開爐生產組織較為完善,關鍵節點派專人負責,克服了設備聯動試車時間短,設備檢修項目多等困難,開爐后未發生非計劃休風,為此次開爐提供了強有力的支持。

5.2  不足之處

1.  因與本高爐配套的燒結機檢修未完成,本次開爐使用的燒結礦為落地燒結礦,冶金性能較差,為開爐過程中的爐況反復埋下了伏筆。

2.  開爐過程中有一次長時間大幅度的減風過程,影響了開爐進度。

 
 
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