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入爐料中MgO含量結構生產實踐優化探討

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-09-04  作者:彭元飛 吳戰林 李斌宜  瀏覽次數:1691
 
核心提示:摘要:2019年度在400m2燒結機開展入爐料中MgO含量結構生產優化探索研究,隨著內容的逐步深入,燒結過程趨于合理,通過對燒結礦MgO含量研究,發現其與燒結機流量與利用系數組成之間的關系,通過優化燒結機生產參數控制,對煉鐵廠整體經濟技術指標的提升有著巨大的促進意義,降低了鐵前生產成本。 關鍵詞:入爐料;MgO含量;燒結礦
 入爐料中MgO含量結構生產實踐優化探討

彭元飛  吳戰林  李斌宜

(陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠,陜西韓城,715405)

摘要:2019年度在400m2燒結機開展入爐料中MgO含量結構生產優化探索研究,隨著內容的逐步深入,燒結過程趨于合理,通過對燒結礦MgO含量研究,發現其與燒結機流量與利用系數組成之間的關系,通過優化燒結機生產參數控制,對煉鐵廠整體經濟技術指標的提升有著巨大的促進意義,降低了鐵前生產成本。

關鍵詞:入爐料;MgO含量;燒結礦

1 課題提出的背景

在燒結的過程中,Al2O3含量影響燒結礦品質占比越來越大,傳統的燒結配料已經不能滿足實際的需求,所以應該更進一步的提升其冶煉條件,在整個燒結配料中缺少一種有效的脫硫物質,這就使得渣的流動性呈現降低趨勢,不能達到理想的脫硫效果。所以可以添加少量MgO進行脫硫處理,對提升爐渣的流動性具有重要的意義。隨著燒結工藝的逐步優化,為了更加了解MgO的使用性能,開展本項目研究。

2 課題研究的意義

隨著全球經濟一體化進程的不斷加快,各國之間的經濟、文化交流日益密切,進口礦產的比例不斷增加,礦產原料中Al2O3的含量有了顯著提高,能夠有效降低燒結液相的黏度,為氧離子的擴散提供便利,有利于燒結氧化,生成更多的鐵酸鈣。如果Al2O3的含量相對較高,可能會造成燒結礦還原分化性能惡化,而MgO能夠有效消除這種不利影響。因此,控制燒結礦中MgO的含量具有重要意義。

3 課題研究的理論依據

目前爐料中MgO含量來源主要為熟料中含量,其中燒結礦中MgO含量控制柜1.7-1.9%、球團中MgO含量0.5-1.0%,高爐鋅負荷控制≤0.4kg/t,其中球團礦中MgO含量來源為部分含鐵料、燒結礦中MgO含量來源為鎂質熔劑。燒結礦中鎂質熔劑主要為白云石粉,其MgO含量為17-20%、CaO含量為28-30%。有研究表明,當燒結礦開始軟化時,隨著MgO含量的增加,初始溫度隨之上升。這主要是因為MgO含量的增加會導致燒結礦中難熔物質的增加,液相熔點相應提高。在高爐冶煉中,軟化初始溫度的上升能夠改善高爐爐料的透氣性及還原過程,擴大其間接還原區域。因此,適當增加MgO的含量能夠對燒結礦的高溫冶金性能起到一定的改善作用。燒結礦中由熔劑帶入MgO含量同時帶CaO含量,對目前燒結礦產能影響較大,有必要探尋合適的MgO含量及結構分布,促進燒結機產能提升。

4 課題研究的主要過程

2018年12月,煉鐵廠為進一步優化燒結塊礦MgO含量控制,經前期論證,在400m2燒結機開展“入爐料中MgO含量結構優化研究”的科研項目。2018年12月,成立了科研小組,并上報了該科研項目,上報公司后正式立項,該項目開展期間受到集團和公司領導的高度重視,并給予大力支持,促進本項目順利進行。在9個月的生產過程中,充分研究了400㎡燒結機工藝控制難點,我們逐步、逐條予以解決,科研內容得到驗證,至2019年10月該項目實施良好,為優化高爐料種MgO含量指明了方向,同時提高400m2燒結機燒結礦產質量。回顧以往,本課題主要經歷了以下三個階段:

4.1技術方案的確立

2019年1月,項目組對400㎡燒結機工藝及設備條件進行初步分析,首先確定了生產參數研究方向。

首先,物料條件多變,課題組無法周密預估生產實踐中遇到問題,為了試驗的順利進行,提高方案準確性,課題組對不同原料及工藝條件下生產過程進行跟蹤,并走訪技術人員和生產人員,探索試驗過程和方法。

第二,研究文獻資料,借鑒理論經驗。課題組成員終點研究近幾年來國內外燒結礦質量控制研究動態,明確自身不足和新的研究方向,期間明確了研究創新點以及研究范圍。

第三,對初步實施方案進行討論。課題組根據前期走訪信息及文獻資料,對初步方案進行討論,并進行修訂。

4.2調整及改造方案的實施

2019年3月-6月重點在400m2燒結機開展工業生產實驗,探索燒結MgO含量與生產過程與燒結礦高溫性能關系,當燒結礦中MgO含量不斷增大時,燒結礦低溫粉化性能出現較好的抑制作用,可見適當量的MgO在燒結礦影響上還是具有顯著促進作用。同步通過調整高鎂石粉比例來調整燒結礦MgO含量,進而優化高爐料種MgO含量結構,穩定控制渣中MgO含量及鎂鋁比至0.55-0.60倍。

4.3穩定運行階段

7月對高鎂石粉粒度進行監測,其<3mm占比逐步由90%提升至93%,燒結礦表觀白點明顯減少和R穩定率大幅提升,燒結礦MgO含量趨于穩定控制,燒結料層由800mm逐步提升至850mm,垂直燒結速度由18mm/min提升至20mm/min,促進燒結機流量由860t/h提升至880t/h。

5 課題研究成果

5.1項目目標完成情況

5.1.1燒結機流量提升10t/h。

階段

理論研究

方案運行與調整

穩定運行

后期

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

燒結機流量 t/h

832

835

848

852

858

846

839

844

860

843

857

均值

833.5

851.0

847.7

850.0

燒結機利用系數 t/m2·h

1.48

1.50

1.49

1.50

1.53

1.53

1.55

1.58

1.55

1.63

1.63

均值

1.49

1.51

1.56

1.63

項目實施后,燒結機流量穩定運行至847.7t/h,較項目前提升14.2t/h,完成目標任務;同時燒結機利用系數提升0.07t/㎡h。

5.1.2形成企業生產操作規范2項

①修訂燒結礦MgO含量控制標準至1.8-1.9%,并形成操作規范。

②修訂400㎡燒結機參數控制標準。

5.2效益分析

采用2018年400㎡燒結機經濟指標核定效益,加工費用為204.39元/t,成礦率69.14%,篩上率為76.51%,流量提升14.2t/h;2019年3-9月400㎡燒結機作業率為94.29%,生產周期為212天,效益核定如下:14.2*69.14%*76.51%*204.39*212*24*94.29%=736.6萬元。

5.3生石灰質量與生產關系研究

5.3.1參數統計

項目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

燒結礦MgO %

1.99

1.90

1.83

1.89

1.86

1.93

1.88

1.93

1.81

1.88

1.76

球團礦MgO %

7.76

7.58

7.46

7.73

7.91

7.75

8.03

8.34

7.96

7.83

7.47

燒結礦球團礦入爐率 %

87.45

90.46

89.92

92.12

90.54

91.51

91.61

92.90

89.58

89.06

90.61

渣中MgO %

7.76

7.58

7.46

7.73

7.91

7.75

8.03

8.34

7.96

7.83

7.47

渣中MgO %

12.89

13.21

13.04

13.06

13.16

12.79

13.18

13.13

13.48

13.70

13.46

渣中Mg/Al 倍

0.60

0.57

0.57

0.59

0.60

0.61

0.61

0.63

0.59

0.57

0.55

圖1 

 

 

圖2 

 

圖3 

圖4 

5.3.2相關性分析

    項目

關系式

相關系數

與燒結機利用系數

y=-0.380x+2.259

0.205

-0.453

與高爐渣中MgO含量

y=1.495x+4.993

0.132

0.363

分析:

①燒結礦MgO含量與燒結機利用系數呈現明顯的負相關性,即隨著燒結礦MgO含量提升將導致燒結機利用系數降低,關系式為y=-0.380x+2.259,相關系數為-0.453。

②在爐料結構較穩定情況下,燒結礦MgO含量與渣中MgO含量呈現明顯正相關性,關系式為y=1.495x+4.993,相關系數為0.363。

③燒結礦MgO含量與燒結礦RDI+3.15含量呈現較弱相關性。

6 理論結果

6.1通過研究,逐步細化了400㎡燒結礦質量提升的工藝及設備管控思路,分廠內部形成了集中針對燒結過程中配料過程、造球過程、參數控制等方面的攻關思路,比如采取了水分控制、漏風治理、FeO優化、返礦優化、布料模式研究等重點攻關活動,促進燒結礦產質量均大幅提升。

6.2隨著研究內容的逐步深入,燒結過程趨于合理,通過對燒結礦MgO含量研究,發現其與燒結機流量與利用系數組成之間的關系,提升了科研人員分析、研究、解決問題的能力,同時提升項目組成員與公司相關部門的協調溝通能力。

7 課題研究重要結論

7.1燒結礦MgO合理控制范圍為1.6-1.8%,目前控制1.9-2.0%控制偏高,不利于燒結利用系數提升。

7.2在目前爐料結構條件下,以控制燒結礦MgO含量為主,促進渣中鎂鋁比穩定0.55-0.60倍。

7.3形成不同的原料結構及變化及時調整關鍵工藝參數,根據燒結機參數變化預判控制生灰及燃料配比;操作嚴格執行工藝技術操作規程;扎實落實設備的三級點檢及設備的維護、保養,以過程監督為基礎實現定檢定修等要求。

本項目開展過程中,燒結生產過程控制參數較為模糊,存在一些誤區和盲區,我們將繼續跟蹤過程變化情況,存在的隱患與問題逐步暴露后予以探索和攻關,對燒結礦產質量產生不同程度的影響,今后類似研究可在燒結杯實驗進行研究后提出攻關措施與注意事項。

 
 
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