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LF爐精煉渣再利用的探討

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-09-09  作者:馬利科 趙鴻波 賈麗春 杜秀川 高鴻君  瀏覽次數(shù):877
 
核心提示:摘要:闡述了對(duì)固態(tài)LF爐精煉渣進(jìn)行處理,通過整粒,作為精煉返回渣回用到LF爐生產(chǎn)中,加速化渣,節(jié)省活性灰使用量的試驗(yàn)研究,試驗(yàn)表明:配加LF精煉返回渣作為預(yù)熔劑的再利用試驗(yàn)取得了有利于化渣,節(jié)省材料消耗、促進(jìn)生產(chǎn),平均每爐配加262kg/爐精煉返回渣制品,可以節(jié)省活性灰216kg/爐;鋁粒41kg/爐的效果。 關(guān)鍵詞:LF爐精煉渣;再利用;活性灰
 LF爐精煉渣再利用的探討

馬利科  趙鴻波  賈麗春  杜秀川  高鴻君

(本鋼技術(shù)研究院  遼寧  本溪  117021)

摘要:闡述了對(duì)固態(tài)LF爐精煉渣進(jìn)行處理,通過整粒,作為精煉返回渣回用到LF爐生產(chǎn)中,加速化渣,節(jié)省活性灰使用量的試驗(yàn)研究,試驗(yàn)表明:配加LF精煉返回渣作為預(yù)熔劑的再利用試驗(yàn)取得了有利于化渣,節(jié)省材料消耗、促進(jìn)生產(chǎn),平均每爐配加262kg/爐精煉返回渣制品,可以節(jié)省活性灰216kg/爐;鋁粒41kg/爐的效果。

關(guān)鍵詞:LF爐精煉渣;再利用;活性灰

本鋼每年約有6萬多噸的LF爐的精煉渣,約有近萬噸的高堿度的白渣,沒有得到很好的利用,全部當(dāng)作普通的鋼渣處理,回收再利用了其中的鐵,其中含有的大量的氧化鈣和氧化鋁的沒有發(fā)揮作用,唐鋼等利用液態(tài)的LF爐的精煉渣回爐冶煉三次后再作為普通渣處理[1~4充分再利用了渣中各種有益成分,本鋼由于現(xiàn)場的配套設(shè)備能力不足無法實(shí)現(xiàn)液態(tài)精煉渣再利用,因此有必要對(duì)固態(tài)LF爐的精煉渣進(jìn)行處理,進(jìn)行整粒,再作為精煉返回渣回用到LF爐中,節(jié)省活性灰使用量、縮短LF爐冶煉周期的研究。通過配加LF爐的精煉返回渣作為預(yù)熔劑試驗(yàn)得出了有利于化渣,節(jié)省材料消耗、促進(jìn)生產(chǎn),平均每爐配加262kg/爐精煉返回渣,可以節(jié)省活性灰216kg/爐,鋁粒41kg/爐的效果。

1  本鋼LF爐精煉渣中可再利用成份含量的分析檢驗(yàn)

    本鋼LF爐的高堿度薄板及管線鋼LF爐精煉渣中含有50%的氧化鈣和30%多的三氧化二鋁,約有80%以上可利用的有益成分,可以對(duì)固態(tài)的LF爐精煉渣進(jìn)行破碎篩分,對(duì)于符合使用條件的5~50mm粒級(jí)的部分進(jìn)行直接再利用,就可以在LF爐中使用,加快造渣速度,節(jié)省活性灰和鋁粒使用量5、6]具有完全的可行性。

1.1  對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場精煉渣進(jìn)行了的分析檢驗(yàn)

對(duì)精煉渣進(jìn)行了跟蹤,并分不同時(shí)段進(jìn)行了分析,其中兩次的成份分析見表1與表2。

表1  精煉渣成份分析

Table 1  Analysis of the composition of refined slag

編號(hào)

質(zhì)量百分?jǐn)?shù)/%

CaO

Al2O3

SiO2

MgO

FeO

P2O5

S

1

53.00

19.84

9.63

11.87

1.030

<0.01

1.100

2

55.0

30.95

5.69

3.25

1.287

<0.01

1.170

3

56.00

30.10

7.37

3.49

1.373

<0.01

0.936

4

52.00

21.03

9.41

10.81

1.802

<0.01

1.160

5

55.00

28.76

7.90

5.32

1.030

<0.01

0.998

6

50.00

31.70

6.44

5.74

1.716

<0.01

1.130

7

51.00

32.22

6.43

6.22

0.944

<0.01

1.190

平均

53.144

27.8

7.55

6.67

1.31

<0.01

1.097

 

表2  吹氬前后精煉渣成份分析

Table2  Analysis on the composition of refining slag before and after blowing argon

編號(hào)

狀態(tài)

質(zhì)量百分?jǐn)?shù)/%

CaO

Al2O3

SiO2

MgO

TFe

P2O5

S

1

Ar前

43.35

33.07

12.02

4.84

3.829

0.092

0.0760

2

Ar后

51.50

34.47

6.67

6.42

0.803

<0.01

0.450

3

Ar前

39.14

22.71

14.33

6.72

6.242

0.372

0.393

4

Ar后

46.38

37.00

6.09

7.04

1.704

0.011

0.858

5

Ar前

58.96

23.07

8.49

5.82

1.937

<0.01

0.335

6

Ar后

55.00

30.96

6.38

5.37

0.919

<0.01

0.536

平均

Ar前

47.15

26.28

11.61

5.79

4.00

0.232

0.268

Ar后

50.96

34.143

6.38

6.277

1.142

0.011

0.6147

由表1、2可見,渣中含有50%氧化鈣20~30%的三氧化二鋁可以得到再利用。可再利用的LF爐精煉渣初步分析為冶煉薄板、方坯、管線鋼產(chǎn)生的LF爐高堿度精煉渣。

1.2  對(duì)精煉渣處理工藝的試驗(yàn)

對(duì)熱態(tài)精煉渣進(jìn)行冷卻有打水冷卻和自然冷卻兩種方式,對(duì)比的結(jié)果是:采用冷卻過程中打水會(huì)造成精煉渣大量變成粉末,含有大量的水,不能再利用,所以不能采用打水冷卻的方式,必須采用自然冷卻的方式進(jìn)行冷卻,冷卻時(shí)間需要三天到四天,然后才能進(jìn)行破碎處理,通過鄂式破碎和震動(dòng)篩的篩分,選出粒度(5~25mm)適合作為LF爐精煉返回渣使用,對(duì)處理合格的LF爐精煉返回渣隨機(jī)取樣的分析結(jié)果見表3所示。

 

 

表3  LF爐精煉返回渣成份

Table 3  Composition of Returned Slag in LF Furnace Refining

試樣名稱

編號(hào)

質(zhì)量百分?jǐn)?shù)/%

CaO

Al2O3

SiO2

MgO

TFe

P

S

精煉返回渣

1

43.36

39.00

6.625

6.937

1.935

≦0.01

0.142

精煉返回渣

2

42.88

40.23

6.805

6.990

1.980

≦0.01

0.160

精煉返回渣

3

41.67

40.10

6.627

6.920

2.074

≦0.01

0.122

精煉返回渣

4

40.29

40.15

6.492

6.929

2.473

≦0.01

0.0398

平均

42.05

39.87

6.637

6.944

2.115

≦0.01

0.1159

回收利用的LF爐精煉渣必須防水操作,防止水份過大,造成對(duì)煉鋼的危害,必須對(duì)加工與存儲(chǔ)過程進(jìn)行防雨處理,所以需要對(duì)加工LF爐精煉返回渣的地方建立個(gè)廠棚,選擇一個(gè)靠墻的地方建設(shè)了約250m2的加工與存儲(chǔ)廠棚。

1.3  對(duì)可利用精煉渣的分析統(tǒng)計(jì)

經(jīng)過初步統(tǒng)計(jì)分析有1萬t的冶煉薄板產(chǎn)生的LF爐高堿度精煉渣便于集中分別管理,可以用于回收再利用。

2  生產(chǎn)試驗(yàn)

    通過自然冷卻,破碎,準(zhǔn)備了近7t的LF爐精煉返回渣的再利用試驗(yàn)用料,并進(jìn)行了初步生產(chǎn)試驗(yàn),最后在兩個(gè)白天進(jìn)行了9組冶煉Q235鋼的試驗(yàn),沒有發(fā)現(xiàn)不良影響,試驗(yàn)消耗精煉返回渣與節(jié)省活性灰與鋁粒的情況見表4所示。

表4  LF爐精煉返回渣再利用使用試驗(yàn)情況

Table4  Utilization Test of Refining Return Slag in LF Furnace

序號(hào)

鋼包S

/%

成品S

/%

脫硫率

/%

活性灰用量

/kg/爐

鋁粒用量

/kg/爐

精煉返回渣用量

/kg/爐

1

0.0144

0.007

51.39

575

33

294

2

0.0204

0.01

50.98

530

33

274

3

0.0090

0.004

55.56

484

38

294

4

0.0082

0.002

75.61

482

40

293

5

0.0151

0.011

27.15

491

43

288

6

0.0284

0.011

61.27

778

52

73

7

0.0101

0.005

50.50

749

40

255

8

0.0099

0.004

59.60

482

41

292

9

0.0111

0.006

45.95

670

42

292

平均值

0.0141

0.007

53.11

582

40

262

未加精煉返回渣100爐平均

0.0140

0.004

71.42

798

81

0

差值

 

+0.003

-18.31

-216

-41

+262

 

3  試驗(yàn)的討論分析

3.1  配加LF爐精煉返回渣節(jié)省活性灰和鋁球的分析

由表4可見,每爐配加262kg/爐精煉返回渣,可以節(jié)省活性灰216kg/爐;鋁粒41kg/爐,而且化渣速度快,有利于化渣,對(duì)節(jié)省材料消耗、促進(jìn)生產(chǎn)有利。

對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析發(fā)現(xiàn)配加精煉返回渣會(huì)明顯節(jié)省鋁球和活性灰,但是前期試驗(yàn)還是替代量有一些大,造成成品的含硫量從0.004%增到0.007%,脫硫率從71%降到53%,需要在下一步生產(chǎn)中注意,應(yīng)當(dāng)少替代些活性灰。

下一步直接進(jìn)入生產(chǎn)試驗(yàn)考核。每爐配加約260kg/爐的精煉返回渣,替代活性灰從216kg/爐降到150kg/爐達(dá)到不影響到脫硫率的效果。

3.2  LF爐精煉返回渣制品標(biāo)準(zhǔn)的起草與制定

對(duì)于生產(chǎn)試驗(yàn)使用的LF爐精煉返回渣制品需要有個(gè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),便于今后的使用管理,其標(biāo)準(zhǔn)為LF爐精煉返回渣制品正式命名為LF爐精煉返回渣,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為:水分(≤2%)、粒度范圍(5~50mm)、化學(xué)成份(CaO≥35%),一個(gè)批次進(jìn)行一次檢驗(yàn),以入廠檢驗(yàn)為主等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。

3.3  使用LF爐精煉返回渣的效益分析

LF精煉返回渣的價(jià)格雖然確定為生產(chǎn)使用和加工單位都接受的價(jià)格為196元/t,在沒有計(jì)算節(jié)約鋁球和節(jié)電的效益僅計(jì)算節(jié)約活性灰的效益是每爐鋼配加200 kg/爐LF精煉返回渣節(jié)約活性灰150kg/爐(350元/t),創(chuàng)效為0.18元/t鋼以上。

4  結(jié)論

1)LF爐精煉渣再利用的制品正式命名為:“LF爐精煉返回渣”,制定了LF爐精煉返回渣的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2)LF精煉返回渣再利用試驗(yàn)取得有利于化渣,節(jié)省材料消耗、促進(jìn)生產(chǎn)的效果,平均每爐配加262kg/爐精煉渣返回渣,可以節(jié)省活性灰216kg/爐,鋁粒41kg/爐。

3)在LF精煉返回渣價(jià)格為196元/t的條件下。配加LF精煉返回渣節(jié)約活性灰(350元/t)創(chuàng)效為0.18元/t鋼以上。

4)通過煉鋼廠的生產(chǎn)試驗(yàn)證明,LF爐精煉渣再利用的精煉返回渣制品可以直接進(jìn)入生產(chǎn)應(yīng)用。

5)回收再利用LF爐精煉渣的技術(shù)可行,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

參考文獻(xiàn)

[1]  張  峰,方德霞.LF熱態(tài)精煉渣在轉(zhuǎn)爐煉鋼廠的循環(huán)應(yīng)用試驗(yàn)[J].煉鋼,2010,01:29-31.

[2]  丁廣友,徐志榮,史翠薇,等.LF熱態(tài)鋼渣循環(huán)再利用技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用[J].煉鋼,2006,04:12-15.

[3]  李國宏,莫文海.LF精煉爐熱態(tài)鋼渣循環(huán)利用[J].冶金叢刊,2009,04:16-

[4]  宋素格,王三忠,王新克.熱態(tài)下精煉渣的循環(huán)利用工藝分析[C].第十七屆全國煉鋼學(xué)術(shù)會(huì)議文集:259-264

[5]  馬建平,張國平.LF爐用精煉渣性能研究[J].馬鋼技術(shù),2000,04:3-5.

[6]  張  峰,方德霞.LF熱態(tài)精煉渣在轉(zhuǎn)爐煉鋼廠的循環(huán)應(yīng)用試驗(yàn)[J].煉鋼,2010,01:29-31.

 

 

 

 

 

 

 
 
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