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N80級油井管工藝優化與質量提升

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-01-05  作者:曹利 王明元 張守平 韓倫杰 張慶路  瀏覽次數:1617
 
核心提示:摘要:黑龍江建龍鋼鐵有限公司生產N80級油井管,采用原料是提釩以后的半鋼+廢鋼,用鋁還原片釩(V2O5)增釩的工藝,導致了部分爐次鋼水氧化性高;形成批量的鋼管內、外折缺陷。采用復合的高效脫氧劑和控制Ca/Als,明顯減少穿管后的廢品量。 關鍵詞:N80;半鋼;Ca/Als
 N80級油井管工藝優化與質量提升

曹利 王明元 張守平 韓倫杰 張慶路

(黑龍江建龍鋼鐵有限公司煉鋼廠  黑龍江 雙鴨山155100)

 

摘要:黑龍江建龍鋼鐵有限公司生產N80級油井管,采用原料是提釩以后的半鋼+廢鋼,用鋁還原片釩(V2O5)增釩的工藝,導致了部分爐次鋼水氧化性高;形成批量的鋼管內、外折缺陷。采用復合的高效脫氧劑和控制Ca/Als,明顯減少穿管后的廢品量。

關鍵詞:N80;半鋼;Ca/Als

0  前言

在我國石油工業中,石油管材中占比例最大的是石油套管, J55, N80級占80%左右,其中N80級油井管用量占50%以上。目前,N80級石油套管材質主要是含V類微合金化非調質鋼,鋼管不需要調質即可達到要求的性能,從而降低了鋼管制造成本。

黑龍江建龍鋼鐵有限公司(以下簡稱黑龍江建龍)自生產本鋼種以來,2019年11月出現了批量的內折和外折,合格率91.2%。為此,對缺陷進行了分析,針對性地提出解決方案,對工藝進行改進,最終生產出了合格率達96.8%的鋼管。

1、缺陷分析

1.1 鋼管內折

對部分鋼管內折、鼓包質量缺陷(見圖1)進行分析。

圖1圖2  

圖1  鋼管內折、鼓包缺陷                         圖2內折能譜定性分析

                            

缺陷處夾雜物進行能譜分析,夾雜物主要成分為鋁酸鈣并含有一定的鈉見圖2。

1.2 鋼管外折

鋼管外折實物圖片見圖3。

圖3    圖4

圖3 鋼管外折實圖                              圖 4 外折能譜定性分析

圖4表明,夾雜物主要是鋁酸鹽類復合夾雜物。

 

2、夾雜物的來源

2.1 內生夾雜

由于黑龍江建龍原料是提釩以后的半鋼+廢鋼,采用鋁還原片釩(V2O5)增釩,導致了部分爐次鋼水氧化性高。表1為轉爐出鋼后,吹氬站鋼水的化學成分。

表1 氬后化學成分/%

序號

爐號

鋼種

C

Si

Mn

P

S

Al

Als

1

01F868

33Mn2V

0.18

0.365

1.488

0.013

0.0364

0.014

0.012

2

01F869

33Mn2V

0.182

0.403

1.572

0.012

0.0373

0.074

0.071

3

01F872

33Mn2V

0.223

0.386

1.53

0.022

0.0411

0.031

0.029

4

02G749

33Mn2V

0.187

0.285

1.325

0.014

0.0317

0.011

0.002

5

02G754

33Mn2V

0.202

0.323

1.264

0.011

0.0361

0.008

0.002

6

02G755

33Mn2V

0.221

0.328

1.297

0.018

0.031

0.013

0.011

鋼水氧含量高,導致LF精煉在有限時間不能做到白渣精煉,脫氧不充分,與喂入的Al線結合,生成Al2O3,殘留于鋼中,形成了夾雜物。

精煉終渣檢驗數據見表2。

表2  終渣檢驗數據

檢驗樣號

SiO2%

CaO%

MgO%

S%

P2O5%

Al2O3%

MnO%

堿度R

FeO%

牌號

01F868

11.13

45.29

12.15

0.552

0.02

18.23

0.35

4.07

1.14

33Mn2V

02G749

11.18

44.9

13.24

0.542

0.02

17.92

0.37

4.01

1.18

33Mn2V

01F869

11.17

46.01

12.47

0.558

0.02

18.54

0.35

4.12

1.06

33Mn2V

01F872

10.52

48.39

6.82

0.558

0.02

19.13

0.31

4.6

1.08

33Mn2V

02G754

11.82

47.7

6.78

0.6

0.02

18.41

0.34

4.04

1.07

33Mn2V

終渣FeO偏高,不利于吸附夾雜物。

2.2 外來夾雜物

主要來源主要是部分浸入式水口插入較淺60mm左右,導致卷渣;Ca/Als較高(≥0.08),水口耐材被侵蝕嚴重,個別的存在水口渣線穿孔。

圖5 

圖5工藝改進前水口插入深度及侵蝕狀況         

3、采取的工藝改進措施

3.1 加強轉爐出鋼時的脫氧

使用高效脫氧劑替代部分鋁錠脫氧,加強轉爐爐后鋼包鋼水的脫氧;保證到LF的鋼包頂渣為黃白渣。

高效脫氧劑成分見表3。

表3  高效脫氧劑化學成分/%

元素名稱

Si

Al

Ca

Mg

含量(%)

35-40

6-12

9-12

3-6

 

用Si還原五氧化二釩合金化的熱力學條件:

                    2/5 V2O5+Si=4/5V+SiO2

Δ△G0=-50995

高效脫氧劑通過適當調整Si、Ca、Al、Mg元素比例,在煉鋼溫度下,復合脫氧的產物是低熔點的。此液態夾雜物的聚合長大相對于固態脫氧產物而言容易得多,便于上?。涣硪环矫?,即使脫氧產物上浮排除不充分,殘留在鋼中的夾雜也是球狀夾雜,此夾雜對鋼材的性能影響比較小,降低了單純Al脫氧的鏈狀Al2O3夾雜的危害。

經過精煉造渣擴散脫氧,精煉終渣FeO平均值0.72%,詳細見表4。

表4  終渣檢驗數據

樣號

SiO2%

CaO%

MgO%

S%

P2O5%

Al2O3%

MnO%

堿度R

FeO%

91L047

10.47

52.99

5.2

0.513

0.03

17.64

0.28

5.06

0.87

91L048

9.21

51.16

4.98

0.636

0.02

19.8

0.24

5.56

0.64

91L049

9.65

49.89

5.02

0.79

0.02

20.1

0.29

5.17

0.87

91L050

9.38

51.36

5.13

0.659

0.02

20.05

0.23

5.47

0.63

91L051

8.81

48.62

4.06

0.708

0.02

21.95

0.27

5.52

0.61

 

3.2 連鑄卷渣及耐材侵蝕控制

3.2.1 連鑄中間包內裝浸入式水口插入深度調整為90~130m。

3.2.2 Ca/Als含量調整

原工藝鋼中的Ca/Als含量為0.095,優化工藝使其不大于0.075,減少Ca對鋁碳質浸入式水口的侵蝕,鋼管內折比例由2.5%下降到0.2%,廢品11.963t減少到0.195t。

圖6 

圖6工藝改進后水口插入深度及侵蝕狀況

4、結論

(1)采用高效復合脫氧劑,能夠有效地快速去除鋼包中的[O],且能形成低熔點的夾雜物,保證精煉爐脫氧后,終渣(FeO)<0.9%。

(2)經過降低Ca/Als的量,降低了對耐材的侵蝕程度,明顯減少了廢品的重量。

(3)工藝優化后,鋼管的內外折數量減少,合格率由91.2%提高至96.8%。

 
 
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