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建邦煉鋼廠“以鉻代錳”降錳生產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-01-08  作者:王棟 王如倫 張崇堯 齊治畔 宋文生  瀏覽次數:937
 
核心提示:摘 要:本文介紹山西建邦集團煉鋼廠利用鐵水鉻高特點降低錳合金含量,進而降低硅錳合金消耗。通過生產實踐研究表明,在鋼中含有適量鉻元素情況下降低錳合金含量可保證成品鋼材性能。 關鍵詞:高鉻鐵水;硅錳;以鉻代錳
 建邦煉鋼廠“以鉻代錳”降錳生產實踐

王棟  王如倫 張崇堯 齊治畔 宋文生

(山西建邦集團有限公司)

  本文介紹山西建邦集團煉鋼廠利用鐵水鉻高特點降低錳合金含量,進而降低硅錳合金消耗。通過生產實踐研究表明,在鋼中含有適量鉻元素情況下降低錳合金含量可保證成品鋼材性能。

關鍵詞高鉻鐵水;硅錳;以鉻代錳


1 引言

山西建邦集團煉鐵廠使用價格低廉的含Cr紅土礦作為燒結原料,可以顯著降低生產成本。但是使用含Cr原料造成高爐鐵水Cr含量較高,最終導致鋼中Cr含量偏高。根據煉鋼成分控制和成品性能分析對比,確定試行合金成分以鉻代錳。充分利用鐵水殘余成分Cr代替合金元素Mn是降低成本、殘余元素綜合利用的有效手段,能夠為公司節約合金成本,降低煉鋼消耗,增加企業經濟效益。

2  試驗條件及試驗方案

2.1  試驗條件

山西建邦集團煉鋼廠現有3座65噸轉爐、2座LF鋼包精煉爐、一臺5機5流和兩臺6機6流方坯連鑄機,轉爐煉鋼管理引入先進的德國巴登誤工分析系統;連鑄采用液面自動控制技術、結晶器電磁攪拌技術、凝固末端電磁攪拌技術、優化切割和熱裝熱送技術,有效地保證了鑄坯質量。轉爐單爐平均出鋼量63t;造渣料使用石灰、輕燒白云石、燒結礦、石灰石等;轉爐冶煉周期26分鐘,供氧時間13分鐘;脫氧合金化使用硅鋁鐵、硅錳、硅鐵等。

目前主要生產鋼種為HRB400E、HRB500E系列高強抗震鋼筋,預應力混凝土用PC鋼棒,MG335、MG400、MG500系列礦用錨桿鋼,以及45~75號鋼系列、82B鋼絞線、焊絲鋼等。

試驗鋼種:HRB400E,成分控制如表1所示。

表1  HRB400E高線φ10規格成分內控要求

成分

C

Si

Mn

P 、S

Ceq

內控標準

0.21-0.25

0.40-0.60

0.90-1.10

≤0.045

≥0.38

2.2  試驗方案

表2:不同鐵水條件下煉鋼成分設置

成分

C

Si

Mn

Cr

P 、S

Ceq

正常

0.21-0.25

0.40-0.60

0.90-1.00

 

≤0.045

≥0.38

鉻高

0.21-0.25

0.40-0.60

0.85-0.95

≥0.100

≤0.045

≥0.38

根據統計分析,試驗階段在C含量要求不變、確保碳當量的前提下,將試驗組Mn含量標準下限降低0.05%,對比降錳后力學性能變化。統計鐵水鉻高時煉鋼成品成分鉻含量情況,初定鉻含量高于0.100%時對成分進行降錳控制。

3   以鉻代錳可行性理論分析

錳提高鋼的強度、韌性,并能提高鋼的淬透性;鉻增加鋼的淬透性,顯著提高強度和硬度,使組織細化而又均勻分布,提高鋼的塑性和韌性。鉻和錳元素在鋼中對鋼材性能影響作用相當,以鉻代替錳是可行的,一方面能夠降低煉鋼合金消耗,另一方面使鐵水中殘余元素得到有效利用。

4  試驗效果

4.1   Cr含量對成品性能影響

表3  高鉻時(Cr≥0.100%)時成分及性能情況(試驗組)

爐號

化學成分(熔煉分析)%

拉伸試驗/MPa

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ceq

ReL

Rm

403321034

0.22

0.46

0.94

0.029

0.029

0.192

0.42

440

610

403120622

0.22

0.47

0.95

0.025

0.022

0.135

0.40

450

600

403220986

0.22

0.45

0.95

0.031

0.028

0.195

0.42

440

600

403320847

0.23

0.46

0.95

0.023

0.029

0.158

0.42

440

605

403320741

0.22

0.46

0.94

0.032

0.028

0.189

0.42

440

600

403320762

0.22

0.47

0.94

0.026

0.026

0.160

0.41

450

605

403320657

0.23

0.46

0.95

0.031

0.032

0.174

0.43

445

610

403320657

0.23

0.46

0.95

0.031

0.032

0.174

0.43

445

610

403220829

0.22

0.45

0.95

0.034

0.026

0.154

0.41

455

610

最高

0.23

0.47

0.95

0.03

0.03

0.195

0.43

455

610

最低

0.22

0.45

0.94

0.02

0.02

0.135

0.40

440

600

平均

0.22

0.46

0.95

0.03

0.03

0.170

0.42

445

606

表4  鉻正常時成分及性能情況(對比組)

爐號

化學成分(熔煉分析)%

拉伸試驗/MPa

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ceq

ReL

Rm

401321255

0.23

0.46

1.00

0.026

0.020

0.020

0.40

445

610

401321246

0.23

0.47

1.00

0.022

0.020

0.018

0.40

460

625

401221380

0.22

0.46

1.00

0.031

0.020

0.023

0.40

465

615

401120567

0.23

0.47

0.99

0.024

0.022

0.024

0.40

460

620

401221345

0.23

0.46

1.00

0.022

0.018

0.019

0.40

445

590

401321123

0.22

0.45

1.00

0.040

0.025

0.023

0.40

430

595

401321032

0.23

0.47

1.00

0.030

0.026

0.017

0.41

445

610

401321069

0.22

0.46

0.99

0.034

0.022

0.018

0.39

450

595

401320907

0.23

0.47

1.00

0.030

0.026

0.023

0.41

455

620

最高

0.23

0.47

1.00

0.04

0.03

0.024

0.41

465

625

最低

0.22

0.45

0.99

0.02

0.02

0.017

0.39

430

590

平均

0.23

0.46

1.00

0.03

0.02

0.021

0.40

451

609

以上兩表對比可以得出,試驗組平均Cr含量高于對比組0.149%,試驗組平均Mn含量低于對比組0.05%。試驗組與對比組成品力學性能均符合國標要求。由于Cr對碳當量貢獻為1/5,且成品Cr普遍偏高(平均0.170%),對碳當量貢獻0.0034%,而降錳按0.05%考慮(對碳當量貢獻約0.01%),故“以鉻代錳”試驗組平均碳當量高于對比組0.02%。

4.2  降錳后經濟性分析

實施以鉻代錳方案后成品成分錳含量判定標準比原判定標準降低0.05%,其中φ10規格HRB400成品成分錳含量下限要求由原來的0.90%降低至0.85%。實際生產總結發現,實施以鉻代錳前成品成分錳含量平均為0.97%,實施后成品成分錳含量平均為0.92%,錳含量平均降低0.05%,折算硅錳合金消耗降低0.05%×1000÷65%÷90%=0.85kg/t,硅鐵合金消耗升高0.85×17%÷75%=0.19 kg/t,綜合合金消耗降低0.66 kg/t,合噸鋼成本降低4.19元。

5   結語

   1)鐵水鉻含量升高,相應影響鋼中鉻含量升高。

2)鋼中鉻元素對成品性能有一定影響,可替代部分錳合金,降低煉鋼合金消耗,并保證產品力學性能穩定。

3)鉻元素代替合金錳,由于鉻與錳對碳當量貢獻差異,保證碳當量穩定前提下,合金消耗可進一步降低。

參考文獻

[1]  劉彥平,薄濤,張玉生等.錳礦在轉爐冶煉中的應用.鋼鐵. 2006


[2]  李作鑫,劉正華,孟凡玉等. 錳礦在轉爐煉鋼工藝中的應用.第十二屆全國煉鋼學術會議論文

[3]  文永才,杜德信,王濤等. 轉爐煉鋼用錳礦進行直接合金化的熱力學分析.鋼鐵釩鈦,1997

[4]  陳兆平,蔣曉放,章耿.錳礦還原技術在寶鋼轉爐上的應用.中國鋼鐵協會論文集. 2005

[5]  李紅花,黃優明,尹柴麗,朱士將.轉爐錳礦直接合金化熱力學和動力學分析[J].萊鋼科技,2011,8.

 

 
 
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