王棟 王如倫 張崇堯 齊治畔 宋文生
(山西建邦集團有限公司)
摘 要:本文介紹山西建邦集團煉鋼廠利用鐵水鉻高特點降低錳合金含量,進而降低硅錳合金消耗。通過生產實踐研究表明,在鋼中含有適量鉻元素情況下降低錳合金含量可保證成品鋼材性能。
關鍵詞:高鉻鐵水;硅錳;以鉻代錳
1 引言
山西建邦集團煉鐵廠使用價格低廉的含Cr紅土礦作為燒結原料,可以顯著降低生產成本。但是使用含Cr原料造成高爐鐵水Cr含量較高,最終導致鋼中Cr含量偏高。根據煉鋼成分控制和成品性能分析對比,確定試行合金成分以鉻代錳。充分利用鐵水殘余成分Cr代替合金元素Mn是降低成本、殘余元素綜合利用的有效手段,能夠為公司節約合金成本,降低煉鋼消耗,增加企業經濟效益。
2 試驗條件及試驗方案
2.1 試驗條件
山西建邦集團煉鋼廠現有3座65噸轉爐、2座LF鋼包精煉爐、一臺5機5流和兩臺6機6流方坯連鑄機,轉爐煉鋼管理引入先進的德國巴登誤工分析系統;連鑄采用液面自動控制技術、結晶器電磁攪拌技術、凝固末端電磁攪拌技術、優化切割和熱裝熱送技術,有效地保證了鑄坯質量。轉爐單爐平均出鋼量63t;造渣料使用石灰、輕燒白云石、燒結礦、石灰石等;轉爐冶煉周期26分鐘,供氧時間13分鐘;脫氧合金化使用硅鋁鐵、硅錳、硅鐵等。
目前主要生產鋼種為HRB400E、HRB500E系列高強抗震鋼筋,預應力混凝土用PC鋼棒,MG335、MG400、MG500系列礦用錨桿鋼,以及45~75號鋼系列、82B鋼絞線、焊絲鋼等。
試驗鋼種:HRB400E,成分控制如表1所示。
表1 HRB400E高線φ10規格成分內控要求
成分 |
C |
Si |
Mn |
P 、S |
Ceq |
內控標準 |
0.21-0.25 |
0.40-0.60 |
0.90-1.10 |
≤0.045 |
≥0.38 |
2.2 試驗方案
表2:不同鐵水條件下煉鋼成分設置
成分 |
C |
Si |
Mn |
Cr |
P 、S |
Ceq |
正常 |
0.21-0.25 |
0.40-0.60 |
0.90-1.00 |
|
≤0.045 |
≥0.38 |
鉻高 |
0.21-0.25 |
0.40-0.60 |
0.85-0.95 |
≥0.100 |
≤0.045 |
≥0.38 |
根據統計分析,試驗階段在C含量要求不變、確保碳當量的前提下,將試驗組Mn含量標準下限降低0.05%,對比降錳后力學性能變化。統計鐵水鉻高時煉鋼成品成分鉻含量情況,初定鉻含量高于0.100%時對成分進行降錳控制。
3 以鉻代錳可行性理論分析
錳提高鋼的強度、韌性,并能提高鋼的淬透性;鉻增加鋼的淬透性,顯著提高強度和硬度,使組織細化而又均勻分布,提高鋼的塑性和韌性。鉻和錳元素在鋼中對鋼材性能影響作用相當,以鉻代替錳是可行的,一方面能夠降低煉鋼合金消耗,另一方面使鐵水中殘余元素得到有效利用。
4 試驗效果
4.1 Cr含量對成品性能影響
表3 高鉻時(Cr≥0.100%)時成分及性能情況(試驗組)
爐號 |
化學成分(熔煉分析)% |
拉伸試驗/MPa |
|||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ceq |
ReL |
Rm |
|
403321034 |
0.22 |
0.46 |
0.94 |
0.029 |
0.029 |
0.192 |
0.42 |
440 |
610 |
403120622 |
0.22 |
0.47 |
0.95 |
0.025 |
0.022 |
0.135 |
0.40 |
450 |
600 |
403220986 |
0.22 |
0.45 |
0.95 |
0.031 |
0.028 |
0.195 |
0.42 |
440 |
600 |
403320847 |
0.23 |
0.46 |
0.95 |
0.023 |
0.029 |
0.158 |
0.42 |
440 |
605 |
403320741 |
0.22 |
0.46 |
0.94 |
0.032 |
0.028 |
0.189 |
0.42 |
440 |
600 |
403320762 |
0.22 |
0.47 |
0.94 |
0.026 |
0.026 |
0.160 |
0.41 |
450 |
605 |
403320657 |
0.23 |
0.46 |
0.95 |
0.031 |
0.032 |
0.174 |
0.43 |
445 |
610 |
403320657 |
0.23 |
0.46 |
0.95 |
0.031 |
0.032 |
0.174 |
0.43 |
445 |
610 |
403220829 |
0.22 |
0.45 |
0.95 |
0.034 |
0.026 |
0.154 |
0.41 |
455 |
610 |
最高 |
0.23 |
0.47 |
0.95 |
0.03 |
0.03 |
0.195 |
0.43 |
455 |
610 |
最低 |
0.22 |
0.45 |
0.94 |
0.02 |
0.02 |
0.135 |
0.40 |
440 |
600 |
平均 |
0.22 |
0.46 |
0.95 |
0.03 |
0.03 |
0.170 |
0.42 |
445 |
606 |
表4 鉻正常時成分及性能情況(對比組)
爐號 |
化學成分(熔煉分析)% |
拉伸試驗/MPa |
|||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ceq |
ReL |
Rm |
|
401321255 |
0.23 |
0.46 |
1.00 |
0.026 |
0.020 |
0.020 |
0.40 |
445 |
610 |
401321246 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.022 |
0.020 |
0.018 |
0.40 |
460 |
625 |
401221380 |
0.22 |
0.46 |
1.00 |
0.031 |
0.020 |
0.023 |
0.40 |
465 |
615 |
401120567 |
0.23 |
0.47 |
0.99 |
0.024 |
0.022 |
0.024 |
0.40 |
460 |
620 |
401221345 |
0.23 |
0.46 |
1.00 |
0.022 |
0.018 |
0.019 |
0.40 |
445 |
590 |
401321123 |
0.22 |
0.45 |
1.00 |
0.040 |
0.025 |
0.023 |
0.40 |
430 |
595 |
401321032 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.030 |
0.026 |
0.017 |
0.41 |
445 |
610 |
401321069 |
0.22 |
0.46 |
0.99 |
0.034 |
0.022 |
0.018 |
0.39 |
450 |
595 |
401320907 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.030 |
0.026 |
0.023 |
0.41 |
455 |
620 |
最高 |
0.23 |
0.47 |
1.00 |
0.04 |
0.03 |
0.024 |
0.41 |
465 |
625 |
最低 |
0.22 |
0.45 |
0.99 |
0.02 |
0.02 |
0.017 |
0.39 |
430 |
590 |
平均 |
0.23 |
0.46 |
1.00 |
0.03 |
0.02 |
0.021 |
0.40 |
451 |
609 |
以上兩表對比可以得出,試驗組平均Cr含量高于對比組0.149%,試驗組平均Mn含量低于對比組0.05%。試驗組與對比組成品力學性能均符合國標要求。由于Cr對碳當量貢獻為1/5,且成品Cr普遍偏高(平均0.170%),對碳當量貢獻0.0034%,而降錳按0.05%考慮(對碳當量貢獻約0.01%),故“以鉻代錳”試驗組平均碳當量高于對比組0.02%。
4.2 降錳后經濟性分析
實施以鉻代錳方案后成品成分錳含量判定標準比原判定標準降低0.05%,其中φ10規格HRB400成品成分錳含量下限要求由原來的0.90%降低至0.85%。實際生產總結發現,實施以鉻代錳前成品成分錳含量平均為0.97%,實施后成品成分錳含量平均為0.92%,錳含量平均降低0.05%,折算硅錳合金消耗降低0.05%×1000÷65%÷90%=0.85kg/t,硅鐵合金消耗升高0.85×17%÷75%=0.19 kg/t,綜合合金消耗降低0.66 kg/t,合噸鋼成本降低4.19元。
5 結語
1)鐵水鉻含量升高,相應影響鋼中鉻含量升高。
2)鋼中鉻元素對成品性能有一定影響,可替代部分錳合金,降低煉鋼合金消耗,并保證產品力學性能穩定。
3)鉻元素代替合金錳,由于鉻與錳對碳當量貢獻差異,保證碳當量穩定前提下,合金消耗可進一步降低。
參考文獻
[1] 劉彥平,薄濤,張玉生等.錳礦在轉爐冶煉中的應用.鋼鐵. 2006
[2] 李作鑫,劉正華,孟凡玉等. 錳礦在轉爐煉鋼工藝中的應用.第十二屆全國煉鋼學術會議論文
[3] 文永才,杜德信,王濤等. 轉爐煉鋼用錳礦進行直接合金化的熱力學分析.鋼鐵釩鈦,1997
[4] 陳兆平,蔣曉放,章耿.錳礦還原技術在寶鋼轉爐上的應用.中國鋼鐵協會論文集. 2005
[5] 李紅花,黃優明,尹柴麗,朱士將.轉爐錳礦直接合金化熱力學和動力學分析[J].萊鋼科技,2011,8.