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長鋼 9 號高爐大修開爐實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-04-08  作者:曹 鋒  瀏覽次數(shù):3187
 
核心提示:摘 要:高爐停爐大修,對本體耐材、冷卻設(shè)備進(jìn)行更換。制定合理的烘爐、開爐方案,高爐快速穩(wěn)順開爐。本文重點(diǎn)介紹了高爐停爐、大修、烘爐、開爐的過程。 關(guān)鍵詞:高爐;停爐;大修;烘爐;開爐
 長鋼 9 號高爐大修開爐實踐

曹 鋒

(首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠, 山西 長治 046031)

摘 要:高爐停爐大修,對本體耐材、冷卻設(shè)備進(jìn)行更換。制定合理的烘爐、開爐方案,高爐快速穩(wěn)順開爐。本文重點(diǎn)介紹了高爐停爐、大修、烘爐、開爐的過程。

關(guān)鍵詞:高爐;停爐;大修;烘爐;開爐

1  概況

首鋼治鋼鐵有限公司(全文簡稱長鋼)9 號高爐第一代爐役于 2009 年 6 月 28 日點(diǎn)火投產(chǎn),至 2019年 2 月 25 日,單位爐容產(chǎn)鐵量 10 185 t/m3。于 2019年 2 月 26 日采用自動霧化打水空料線降料面停爐大修,爐底爐缸碳磚、冷卻壁全部更換,采用薄壁爐襯工藝,于 2019 年 4 月 14 日 10:18 烘爐,4 月 20 日 09:58 點(diǎn)火開爐,大修共 52 d。

2 停爐

高爐于 2 月 25 日 16:25 開始降料面停爐,本次采用外接打水管和霧化自動打水系統(tǒng)配合的方式控制頂溫降料面,全過程爐況未出現(xiàn)大幅波動,改常壓前頂壓出現(xiàn) 6 次小突起,及時采取減風(fēng)措施,風(fēng)溫850~900 ℃,頂溫控制 350 ℃左右(4 點(diǎn)頂溫曲線較穩(wěn)定),風(fēng)量根據(jù)爐內(nèi)壓量關(guān)系逐步減風(fēng)未出現(xiàn)爆震,根據(jù)爐頂煤氣成分停止回收煤氣;于 26 日 7:29 安全準(zhǔn)時降到指定的風(fēng)口位置,用時約 15 h,消耗水量 7 295 t。

3 本體大修的主要內(nèi)容

1)高爐殘鐵處理,本次采用先進(jìn)、安全、環(huán)保的金剛石串珠“繩鋸”整體切割法,共鋸切 9 刀,大小18 塊,共計約 356 t,從開始鋸到清理完,共用了四天零八小時,既安全、環(huán)保,又節(jié)約了時間。

2)對爐缸、爐底耐材進(jìn)行全部更換。高爐爐缸爐底采用“大塊炭磚+陶瓷杯”加水冷復(fù)合爐缸爐底砌筑結(jié)構(gòu)。

3)更換高爐全部本體冷卻壁。爐體采用全覆蓋鑲磚冷卻壁結(jié)構(gòu),內(nèi)測由河南華西科技集團(tuán)噴涂一定厚度的高強(qiáng)噴涂料,爐腹、爐腰及爐身下部區(qū)域采用雙排管球墨鑄鐵冷卻壁。

4 高爐烘爐

1)高爐烘爐前兩天將熱風(fēng)爐燒好,具備向高爐提供風(fēng)溫的條件。

2)高爐風(fēng)、水、電、氣具備烘爐條件,各影響烘爐因素消除。

3)制作爐內(nèi)烘爐導(dǎo)管。烘爐前,在兩個鐵口安裝煤氣導(dǎo)出管(Φ133 mm),制作好泥包,風(fēng)口安裝烘爐導(dǎo)管,共 19 根,一根伸入爐缸中心,6 根伸入爐缸半徑 1/2 處,12 根伸入爐缸半徑 1/4 處, 長短交錯均勻分布,鐵口導(dǎo)管埋入 3 支熱電偶 (分別對應(yīng)位置中心、正東、正西),用以監(jiān)測爐底溫度。

4)根據(jù)耐材要求制定烘爐曲線:烘爐曲線分兩個恒溫段,150 ℃恒溫 12 h,450 ℃恒溫 48 h,整個烘爐過程 130 h。

5)高爐于 2019 年 4 月 14 日 10:18 送風(fēng)烘爐,烘爐風(fēng)量>1 000 m3 /min,烘爐過程中嚴(yán)格按照烘爐曲線進(jìn)行,通過爐頂大放散開度調(diào)整、風(fēng)量調(diào)整、風(fēng)溫調(diào)整控制爐頂溫度不超 350 ℃。

6)烘爐結(jié)束后,進(jìn)行高爐系統(tǒng)耐壓實驗,最大試壓不超過 200 kPa。

5  開爐

5.1 開爐配料

5.1.1 參數(shù)設(shè)定

1)生鐵成分。w([Fe])=92%、w([Si])=3.0%、w([Mn])= 1.0%、w([C])=4.0%。

2)元素分配率。w(Fe)=99%、w(Mn)=65%、w(S)= 3%、w(P)=100%;壓縮率為14%。

3)礦批。12 000 kg(燒結(jié)礦為 80%、球團(tuán)礦為 20%);凈焦批重為 10 000 kg。

4)開爐總焦比。3 200 kg/t,正常料焦比為 1 050 kg/t;總 R2=0.70,正常料 R2=0.95。

5.1.2 配料計算

5.1.2.1 填充方式

本次開爐采用全焦開爐方法,死鐵層至爐腹 2/3 填充凈焦;爐腹 2/3 以上至爐身下沿以上 2.0 m 填充 空焦,爐身 2 m 以上至 3 000 mm 料線全部用正常 料+循環(huán)焦,循環(huán)焦分為四段。

5.1.2.2 參數(shù)計算(見表 2)

圖片1 

5.2 裝料

5.2.1 裝料方式

本次開爐采用全焦不帶風(fēng)裝料方式。開爐按三段式裝爐,即,凈焦、空焦、正常料。空焦:焦炭+白云石;正常料:機(jī)燒 80%+球團(tuán) 20%+白云石+硅石+螢石;正常料裝料方式:負(fù)荷料+循環(huán)焦。

5.2.2 布料矩陣

凈焦、空焦布料角度 18°;四段循環(huán)焦根據(jù)料線深度角度依次為 20°、22°、24°、26°;正常料角度 26°。

5.2.3 裝料組成

1)死鐵層到爐腹 2/3 裝凈焦。凈焦組成:濕基焦炭 10 000 kg/批(水分 0.5%),共 30 批。

2)爐腹 2/3 以上至爐身下沿以上 2 m 裝空焦。空焦組成:濕基焦炭 10 000 kg/批,白云石 1 700 kg/批,共 21 批。

3)爐身下沿以上 2~3 m 料線裝四段循環(huán)焦+正常料。正常料組成:濕基焦炭 5 400 kg/批(焦炭水分0.5%),燒結(jié)礦 9 600 kg/批,球團(tuán) 2 400 kg/批,白云石1 100 kg,硅石 750 kg/批,螢石 200 kg/批,共 30 批,循環(huán)焦按 4321 下達(dá)共 10 批。

5.3 開爐情況

5.3.1 風(fēng)口配置

9 號高爐共 20 個風(fēng)口,本次開爐選用風(fēng)口配置為 15 個 Φ115 mm 和 5 個 Φ120 mm,長度 450 mm。

送風(fēng)前堵 3 號、7 號、10 號、13 號、18 號風(fēng)口,進(jìn)風(fēng)面積 0.155 8 m2 ,為全風(fēng)口面積的 73.35%。

5.3.2 爐內(nèi)操作

4 月 20 日 09:58 開始點(diǎn)火送風(fēng),風(fēng)量 1 660 m3/ min,起始風(fēng)溫 750 ℃。送風(fēng) 1 h 后風(fēng)口全亮,視料動情況適度加風(fēng)至 2 050 m3 /min。送風(fēng)后 5~10 h 是軟熔帶形成時期,這段時間采取守風(fēng)量、不加風(fēng)甚至減風(fēng)的方法進(jìn)行過渡。15:30 軟熔帶初步形成,壓量關(guān)系偏緊,透氣指數(shù)由之前約 70 下降至20,出現(xiàn)憋壓。高爐采取減風(fēng)、撤風(fēng)溫應(yīng)對。風(fēng)量減至 850 m3 /min、控制風(fēng)溫 650~700 ℃,壓量關(guān)系逐步緩和,17:50 塌料,雷達(dá)料線由 3.5 m 塌至 4.7 m, 18:00 引煤氣,之后通過調(diào)壓閥組控制頂壓,逐步提頂壓。

為利于頂溫回升,送風(fēng)后料線控制在 3 m 左右,18:00 引煤氣后提高了加風(fēng)速度, 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速按 215~225 m/s 控制,出第一次鐵前風(fēng)量至 1 800 m3 /min 左右,熱壓 110 kPa,頂壓 20 kPa,風(fēng)溫 700 ℃。22 日 04:30 噴煤,08:18 高爐富氧;23 日 06:20TRT 投入;25 日風(fēng)口全開,風(fēng)量 2 850 m3 /min。

5.3.3 爐前組織

20 日 18:45 北鐵口來渣,堵鐵口;22:15 南鐵口來渣,堵鐵口;根據(jù)風(fēng)量和實際下料批數(shù)計算,約送風(fēng) 20 h 左右從南鐵口出第一爐鐵。21 日 08:08 南鐵口打開,由于開爐第一爐鐵泥包未形成,鐵流大,處于安全考慮,10 min 后放風(fēng)堵鐵口,未出渣,出鐵約100 t,0.5 h 后重開鐵口,渣鐵流動性良好,直接過避渣器走水渣,出鐵約 70 t。由于北場沖渣系統(tǒng)沒有投入運(yùn)行一直使用南鐵口出鐵,22 日北場沖渣系統(tǒng)投運(yùn),20:00 北鐵口投入使用,此后南北鐵口交替正常出鐵。

5.3.4 布料角度

裝爐采用同角度單環(huán)布料,出鐵后,隨著礦批的擴(kuò)大,由單環(huán)變?yōu)槎喹h(huán),參考爐頂紅外攝像及爐喉十字測溫,以發(fā)展兩股氣流為主調(diào)整布料矩陣。

5.3.5 熱制度調(diào)整

本次開爐全爐負(fù)荷 0.54,正常料負(fù)荷 2.22,焦比760 kg/t,出鐵后,爐溫偏高,w([S])=5.78%,后續(xù)逐步降焦比至 560 kg/t,噴煤后,按燃料 540 kg/t 調(diào)整負(fù)荷及噴吹量。

5.3.6 造渣制度調(diào)整

本次開爐使用熔劑白云石、螢石、硅石進(jìn)行造渣和調(diào)劑渣堿度,增加渣量稀釋度按生鐵 w(Si)為 3.0 計算,全爐 R2=0.70,正常料 R2=0.97,空焦 R2=0.90,開風(fēng)后,隨著負(fù)荷增加,逐步降低硅石配比,按理論渣堿度 1.13 調(diào)整配料。前三爐開鐵口后渣鐵流動性較好,生鐵硅高,渣堿度較計算值略高,渣中 Al2O3 含量較計算偏高。

5.3.7 開爐指標(biāo)(見 表 5)

圖片2 

本次開爐受鐵水罐組織和渣處理新工藝等外圍影響,爐內(nèi)操作比較保守,降焦比節(jié)奏較慢,煤比、風(fēng)溫相對較低,爐溫相對偏高。

6 結(jié)論

1)本次停爐采用自動霧化打水系統(tǒng),頂溫控制很理想,未出現(xiàn)爆震,準(zhǔn)時安全順行停爐。

2)本次采用先進(jìn)、安全、環(huán)保的金剛石串珠“繩 鋸”整體切割法處理殘鐵,既安全、環(huán)保,又節(jié)約了時間。

3)開爐料的計算是開爐過程的基礎(chǔ),空焦段以上正常料分段裝料方式更有利于適應(yīng)爐內(nèi)熱量變化需求,未出現(xiàn)低爐溫現(xiàn)象。

4) 爐渣堿度預(yù)算及第一次開鐵口時機(jī)把握得當(dāng),本次開爐按第一爐鐵約 70 t 決定開鐵口時間,本次開爐第一爐鐵水直接過撇渣器,未走紅渣,提高了爐前工作的安全性,降低了爐前的勞動強(qiáng)度。

5)本次開爐對軟熔帶形成后處理措施、時機(jī)把握準(zhǔn)確,開爐階段爐況整體走勢較好。

6)不足。全爐焦比高,渣中 Al2O3 含量偏高,北場投入時間較晚。

 
 
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