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高爐原燃料供應(yīng)能力提升應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-06-03  作者:薛偉峰 于江偉 薛三宏  瀏覽次數(shù):4123
 
關(guān)鍵詞: 高爐;原燃料;供料
核心提示:摘要:對龍鋼煉鐵廠5座高爐原燃料供料系統(tǒng)進(jìn)行了總結(jié)。通過高爐爐后槽下高架倉物料品種調(diào)整、供料系統(tǒng)技改、球團(tuán)礦與塊礦料場裝車混配、提高皮帶運(yùn)料能力、提高燒結(jié)礦堿度及降低返礦等多項(xiàng)措施,提升了高爐原燃料供料系統(tǒng)能力,實(shí)現(xiàn)了高爐原燃料供料系統(tǒng)平衡供料的目的。 關(guān)鍵詞:高爐;原燃料;供料

高爐原燃料供應(yīng)能力提升應(yīng)用

薛偉峰  于江偉  薛三宏

(陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠)

摘要:對龍鋼煉鐵廠5座高爐原燃料供料系統(tǒng)進(jìn)行了總結(jié)。通過高爐爐后槽下高架倉物料品種調(diào)整、供料系統(tǒng)技改、球團(tuán)礦與塊礦料場裝車混配、提高皮帶運(yùn)料能力、提高燒結(jié)礦堿度及降低返礦等多項(xiàng)措施,提升了高爐原燃料供料系統(tǒng)能力,實(shí)現(xiàn)了高爐原燃料供料系統(tǒng)平衡供料的目的。

關(guān)鍵詞:高爐;原燃料;供料

1  概述

近年來隨著高爐冶煉強(qiáng)度的提升,高爐產(chǎn)量由21500噸/日到24000噸/日的節(jié)節(jié)提升。高爐全面釋放產(chǎn)能及燃料品種增加,高爐原燃料供料系統(tǒng)出現(xiàn)緊張,制約高爐生產(chǎn)。通過高爐高架倉物料品種調(diào)整、供料系統(tǒng)技改、球團(tuán)礦與塊礦料場裝車混配、提高皮帶運(yùn)料能力、提高燒結(jié)礦堿度及降低返礦等多項(xiàng)措施,解決了高爐原燃料供料系統(tǒng)矛盾,實(shí)現(xiàn)了高爐原燃料供料系統(tǒng)平衡供料的目的。

2  燒結(jié)機(jī)、高爐、球團(tuán)礦豎窯基本情況

龍鋼煉鐵廠擁有燒結(jié)機(jī)3座,265m²燒結(jié)機(jī)1座、400m²燒結(jié)機(jī)1座、450m²燒結(jié)機(jī)1座;擁有高爐5座,1280 m3高爐2座、1800 m3高爐3座,生鐵產(chǎn)量24000噸/日;球團(tuán)礦豎窯2座,12 m²豎窯1座、16 m²豎窯1座。爐料結(jié)構(gòu):采用高堿度燒結(jié)礦78%+球團(tuán)礦13%+塊礦9%。入爐用料自產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦、自產(chǎn)球團(tuán)礦及外購塊礦。

3  高爐所用原燃料及高架倉、地倉基本情況

3.1  高爐所用原燃料

3.1.1  高爐所用焦炭

龍鋼1#-5#高爐使用的焦炭為一級焦炭。主要以附近海燕焦廠、煤化焦廠和中匯焦場三家焦炭為主流焦炭,占比70%左右,補(bǔ)充非主流焦炭30%為附近山西區(qū)域焦炭。汽運(yùn)進(jìn)購焦炭按天分類分垛堆放,煤化焦炭進(jìn)購為管帶運(yùn)輸,按天分倉進(jìn)購堆放。高爐焦炭用料原則標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行吃舊堆新、按品種廠家分倉供應(yīng)高爐的原則,日需用量9400噸。

3.1.2  高爐所用燒結(jié)礦

龍鋼1#-5#高爐燒結(jié)礦使用,265m²燒結(jié)礦供應(yīng)1#、2#高爐、400m²燒結(jié)礦供應(yīng)3#、4#高爐、450m²燒結(jié)礦供應(yīng)5#高爐,富裕燒結(jié)礦供應(yīng)1-4#高爐,日需班產(chǎn)礦40000噸。

3.1.2  高爐所用球團(tuán)礦、塊礦

龍鋼1#-5#高爐球團(tuán)礦使用自產(chǎn)球團(tuán)礦,日需球團(tuán)礦5500噸;塊礦為國外進(jìn)口塊礦,品種多,含沫大并且潮濕,入倉前進(jìn)行過篩篩分,日需篩后塊礦5000噸。

3.2  高爐高架倉及地倉、煤化管帶倉參數(shù)

龍鋼1#2#高爐(1280 m3)、3#-5#高爐(1800 m3)高架倉及地倉、煤化管帶參數(shù)見表1、表2。

表1  高爐高架倉參數(shù)

區(qū)域

料種

倉容(m3/個(gè))

倉儲(chǔ)量(T/個(gè))

倉數(shù)(個(gè))

比重(T/m3

總重量(T)

一系統(tǒng)

1#、2#高爐(單爐)

燒結(jié)礦

363

635

4

1.75

2540

球團(tuán)礦

171

376

2

2

752

塊礦

171

393

2

2.3

786

焦炭

363

217

4

0.6

870

雜礦

171

/

2

/

/

二系統(tǒng)

3#、4#高爐(單爐)

燒結(jié)礦

425

743.8

5

1.75

4458

球團(tuán)礦

425

935

2

2

1870

塊礦

425

977.5

2

2.3

1955

焦炭

505

303

4

0.6

1212

雜礦

425

/

1

/

/

三系統(tǒng)

5#高爐

燒結(jié)礦

410

717

5

1.75

4305

球團(tuán)礦

410

820

3

2

2460

塊礦

410

943

2

2.3

1886

焦炭

410

246

4

0.6

984

雜礦

410

/

1

/

/

表2  高爐地倉、煤化管帶參數(shù)

區(qū)域

料種

倉容(m3/個(gè))

倉儲(chǔ)量(T/個(gè))

倉數(shù)(個(gè))

比重(T/m3

總重量(T)

一系統(tǒng)

1#、2#高爐

球團(tuán)礦

45

90

2

2

180

塊礦

45

103.5

2

2.3

207

焦炭

45

27

4

0.6

108

備用

45

/

1

/

/

二系統(tǒng)

3#、4#高爐

球團(tuán)礦

108

216

3

2

648

塊礦

108

248.4

3

2.3

745.2

焦炭

108

64.8

8

0.6

518.4

備用

108

/

14

/

/

三系統(tǒng)

5#高爐

球團(tuán)礦

120

240

2

2

480

塊礦

120

276

2

2.3

552

焦炭

120

72

5

0.6

360

備用

120

6

/

/

/

煤化管帶筒倉

焦炭

1563

973.8

10

0.6

9738

4  解決供料系統(tǒng)瓶頸矛盾的措施

4.1  調(diào)整高架倉物料品種

通過調(diào)整各高爐高架倉原料品種,燒結(jié)礦根據(jù)中間倉庫存量及供料線路隨時(shí)調(diào)配,固定單座燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦供應(yīng)倉及燒結(jié)礦混入倉,既保障各爐燒結(jié)礦供應(yīng)又解決了爐后燒結(jié)礦取樣考核單座燒結(jié)機(jī)及提供入爐單燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦理化指標(biāo)。解決了1#、2#高爐增加礦批后的供料矛盾,減少了供料頻次及倒翻板次數(shù),節(jié)省了供料時(shí)間,提高了供料線路利用率,各高爐高架倉原料品種調(diào)整前后見表3、表4。

表3 高爐高架倉原料品種調(diào)整前1#、2#高爐高架倉位品種

燒1

燒2

燒3

燒4

球1

球2

塊1

塊2

熔1

熔2

265礦

265礦

265礦

450礦

球塊

球塊

球塊

球塊

雜礦

雜礦

3#、4#高爐高架倉位品種

燒1

燒2

燒3

燒4

燒5

球1

球2

塊1

塊2

雜料

400礦

400礦

400礦

450礦

450礦

球塊

球塊

球塊

球塊

備用

5#高爐高架倉位品種

燒1

燒2

燒3

燒4

燒5

球1

球2

球3

塊1

塊2

雜料

450礦

450礦

450礦

450礦

450礦

球塊

球塊

開機(jī)料

球塊

球塊

備用

表4 高爐高架倉原料品種調(diào)整后

1#、2#高爐高架倉位品種

燒1

燒2

燒3

燒4

球1

球2

塊1

塊2

熔1

熔2

265礦

265礦

265礦

265礦

450礦

球塊

球塊

球塊

雜礦

蘭炭

3#、4#高爐高架倉位品種

燒1

燒2

燒3

燒4

燒5

球1

球2

塊1

塊2

雜料

蘭炭

400礦

400礦

400礦

450礦

450礦

球塊

球塊

球塊

400礦

5#高爐高架倉位品種

燒1

燒2

燒3

燒4

燒5

球1

球2

球3

塊1

塊2

雜料

蘭炭

450礦

450礦

450礦

450礦

450礦

450礦

球塊

球塊

球塊

開機(jī)料

4.2  高爐供料系統(tǒng)設(shè)備技改

(1)對各系統(tǒng)咽喉部位的溜槽進(jìn)行了加寬及角度調(diào)整,防止大塊料堵塞溜槽發(fā)生事故;對各溜槽口落料點(diǎn)進(jìn)行改造,保證落料點(diǎn)在運(yùn)料皮帶的中間部位,防止運(yùn)料皮帶跑偏發(fā)生事故。

(2)在二系統(tǒng)4#皮帶機(jī)尾與東邊KJ2皮帶機(jī)頭增加溜槽1個(gè),450m²燒結(jié)機(jī)富裕燒結(jié)礦給3#-4#高爐過料時(shí),利用臨時(shí)停用的東邊KJ2皮帶給1#-2#爐供應(yīng)煤化管帶筒倉焦炭,保證了1#-2#爐管帶筒倉煤化焦炭供應(yīng),提高了運(yùn)料設(shè)備利用率。

(3)對各系統(tǒng)咽喉部位的溜槽處增設(shè)了攝像頭,各系統(tǒng)主控工隨時(shí)監(jiān)控,防止設(shè)備發(fā)生事故。

(4)加大崗位工對各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的巡檢頻次,由每班的班前、班中、班后三次巡檢變更2小時(shí)進(jìn)行巡檢1次,大大降低了設(shè)備事故發(fā)生,保證了高爐正常供料。

4.3  塊礦篩分系統(tǒng)改造

龍鋼1#-5#高爐塊礦使用為國外進(jìn)口塊礦,品種多,含沫大并且潮濕,篩后塊礦含沫大,篩分能力小、效果差。見于此情況,(1)對兩套塊礦篩分系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)備提升改造。篩孔尺寸由8mm提高到4.8mm,振篩電機(jī)7.5Kw兩臺增加到四臺,篩面尺寸1800*4200mm增加1900*5600mm,篩分處理量由300噸/小時(shí)提高到400噸/小時(shí)。(2)對進(jìn)購塊礦品種根據(jù)塊礦的爆裂指數(shù)及化學(xué)成分進(jìn)行選擇,品種由6種降低為3種。通過以上解決了高爐塊礦使用量,降低了塊礦含沫量。

4.4  料場球塊混配

龍鋼1#-5#高爐球團(tuán)礦使用自產(chǎn)球團(tuán)礦,溫度高,入倉溫度高易燒損運(yùn)料皮帶;塊礦為國外進(jìn)口塊礦,品種多,含沫大并且潮濕,入倉前隨進(jìn)行過篩篩分但爐后篩面易粘結(jié)、入爐粉末量增加。見于此情況,采用料場轉(zhuǎn)運(yùn)酸性料按球團(tuán)礦與塊礦品種比例,利用鏟車按鏟數(shù)裝車均勻混配,利用球團(tuán)礦的溫度對塊礦進(jìn)行烘干干燥,有利用槽下篩分,大大減少塊礦粉沫入爐,避免粉沫入爐對爐料氣流造成影響。

4.5  提高皮帶運(yùn)料能力

根據(jù)皮帶設(shè)計(jì)運(yùn)料能力及對高爐供料線路實(shí)地進(jìn)行考察,按照高爐供料品種及線路皮帶寬度、運(yùn)料能力、溜槽內(nèi)徑等綜合因素分析考證實(shí)踐,對高爐皮帶運(yùn)料流量分步驟按品種進(jìn)行了調(diào)整,運(yùn)行效果良好。提高了皮帶運(yùn)料量,保證了高爐正常供料。

表-5 運(yùn)料流量參數(shù)調(diào)整

區(qū)域

流量/品種

燒結(jié)礦

球塊

焦炭

雜料

煤化筒倉

一系統(tǒng)

1#、2#高爐

調(diào)整前(T/h)

500

500

200

500

200

調(diào)整后(T/h)

550

550

250

550

250

二、三系統(tǒng)

3#-5#高爐

調(diào)整前(T/h)

650

650

300

650

300

調(diào)整后(T/h)

700

700

350

700

350

4.6  提高燒結(jié)礦堿度及更換爐后篩板降低返礦

隨著5座高爐產(chǎn)量提升,高爐燒結(jié)礦供應(yīng)緊張。燒結(jié)礦入爐率由78%下降至74%,為提高燒結(jié)礦入爐率采取提高燒結(jié)礦堿度及更換高爐槽下燒結(jié)礦篩板,燒結(jié)礦入爐率逐步提高到78%。

(1)三臺燒結(jié)機(jī)調(diào)整使用同一混勻礦配比垛位,使用同一燒結(jié)礦堿度。使用同一混勻礦配比垛位,使用同一燒結(jié)礦堿度,有利于高爐燒結(jié)礦供應(yīng)調(diào)配及高爐酸性料配加穩(wěn)定。

(2)燒結(jié)礦二元堿度由1.90±0.05逐步提高到1.95±0.05,燒結(jié)礦堿度的提高,燒結(jié)礦的強(qiáng)度、粒度組成、還原度也隨之提高,燒結(jié)礦的軟化溫度和熔滴溫度提高,有利于改善高爐中下部的透氣性和還原過程。

(3)高爐燒結(jié)礦供應(yīng)緊張,為提高燒結(jié)礦入爐率采取更換1#-5#高爐槽下燒結(jié)礦篩板,篩板尺寸由上8mm/5mm更換為7mm/4mm.更換篩板后高爐爐后返礦量降低,入爐燒結(jié)礦量增加。

5   結(jié)語

龍鋼煉鐵廠結(jié)合自身的高爐原燃料供料線路及設(shè)備硬件設(shè)施,不斷強(qiáng)化高爐原燃料供料管理和標(biāo)準(zhǔn)化操作、崗位巡檢、供料系統(tǒng)設(shè)備技改等,解決了5座高爐供料瓶頸矛盾,實(shí)現(xiàn)了高爐原燃料平衡供料的目的,保證了高爐生產(chǎn)正常。在龍鋼1#-5#高爐目前的生產(chǎn)狀況下,產(chǎn)能進(jìn)一步提升,高爐原燃料供料需要進(jìn)一步研究,同時(shí)還要有效地控制、減少高爐所用物料品種,并進(jìn)一步提高原料品位及完善設(shè)備硬件設(shè)施。

參考文獻(xiàn)

[1]  周傳典  高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M],北京:冶金工業(yè)出版社.

 
 
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