王文紅
(陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠)
摘要:龍鋼1#高爐于2020年1月30日11:28點(diǎn)火送風(fēng),31日順利出鐵。此次開(kāi)爐準(zhǔn)備充分,通過(guò)科學(xué)策劃精心組織,理論裝料量與實(shí)際裝料僅差1批,從開(kāi)爐點(diǎn)火到順利出鐵用時(shí)22小時(shí),實(shí)現(xiàn)無(wú)滑尺崩料、懸料,爐溫平衡過(guò)渡,送風(fēng)后28小時(shí)噴煤,39小時(shí)全風(fēng)作業(yè),43小時(shí)富氧,開(kāi)爐10天焦比降至370kg/t.鐵以下,創(chuàng)造了龍鋼停爐開(kāi)爐的新紀(jì)錄。
關(guān)鍵詞:高爐;開(kāi)爐;實(shí)踐
1 前言
龍鋼1#高爐爐容1280m3,采用蓄鐵式主鐵溝,南北兩個(gè)鐵口。2017年2月長(zhǎng)期封爐后正常生產(chǎn),爐缸側(cè)壁溫度呈緩慢上漲趨勢(shì),隨著強(qiáng)化生產(chǎn)上漲加劇,2018年7月份7.400米內(nèi)環(huán)溫度最高漲至1065℃,8月份后配鈦球或鈦塊護(hù)爐性生產(chǎn),根據(jù)冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)要求,于2019年12月21日安排停爐大修,對(duì)爐底第四層碳磚及爐缸環(huán)碳進(jìn)行更換后并進(jìn)行整體澆筑,11段冷卻壁進(jìn)行整體更換,爐內(nèi)采用整體噴涂。
1#高爐于2020年1月30日送風(fēng)開(kāi)爐,31日白班出鐵、中班噴煤,2月1日夜班富氧,通過(guò)強(qiáng)化操作成功實(shí)現(xiàn)了3天達(dá)產(chǎn)、5天達(dá)效的目標(biāo),恢復(fù)期間爐況保持穩(wěn)定,技術(shù)指標(biāo)持續(xù)改善。2月份高爐指標(biāo)見(jiàn)表1:
表1 開(kāi)爐第1個(gè)月技術(shù)指標(biāo)
|
日產(chǎn)量 |
燃料比 |
焦比 |
煤比 |
富氧量 |
負(fù)荷 |
硅 |
煤氣利用率 |
前3天 |
2056 |
641 |
506 |
135 |
3356 |
3.80 |
0.80 |
39.59 |
第二周 |
3309 |
535 |
381 |
154 |
5769 |
4.06 |
0.39 |
46.47 |
第三周 |
3523 |
520 |
369 |
151 |
6901 |
4.23 |
0.39 |
47.22 |
第四周 |
3484 |
510 |
364 |
145 |
5901 |
4.22 |
0.40 |
47.45 |
2 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備工作
2.1 高爐烘爐及打壓試漏
為確保開(kāi)爐順利和安全,按開(kāi)爐工藝要求進(jìn)行烘爐、全系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)打壓、查漏和試車。
2.1.1 高爐烘爐
1#爐烘爐采用熱風(fēng)烘爐,原計(jì)劃烘爐6天,1月下旬因調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,隨機(jī)延長(zhǎng)烘爐時(shí)間至10天,整個(gè)烘爐時(shí)間按240小時(shí)(10天)安排,主要延長(zhǎng)450℃保溫時(shí)間。烘爐參數(shù)如下:
表2 烘爐參數(shù)控制范圍
溫度℃ |
所需時(shí)間 h |
升溫速度 ℃/2h |
風(fēng)量 (m3/min) |
頂壓 kpa |
爐頂溫度極限(℃) |
氣密箱溫度極限(℃) |
50-150℃ |
8 |
25 |
1500 |
20 |
300 |
65 |
150℃ |
24 |
|
1700-1800 |
20 |
300 |
65 |
150℃-250℃ |
8 |
25 |
~1800 |
20 |
300 |
65 |
保溫 250℃ |
24 |
|
~2000 |
20 |
300 |
65 |
250℃-350℃ |
8 |
25 |
~2000 |
20 |
300 |
65 |
保溫 350℃ |
30 |
|
~2000 |
20 |
300 |
65 |
350℃-450℃ |
8 |
25 |
~2000 |
20 |
300 |
65 |
保溫 450℃ |
118 |
|
1700~1800 |
20 |
300 |
65 |
450℃-180℃ |
8 |
30 |
1500~2000 |
20 |
300 |
65 |
180℃-40℃ |
4 |
50 |
~1500 |
20 |
300 |
65 |
合計(jì) |
240小時(shí)/ 10天 |
|
|
風(fēng)口加軸流風(fēng)機(jī)吹冷風(fēng) |
圖1 烘爐曲線
2.2.2 打壓試漏
1#爐打壓試漏分2次進(jìn)行,一是進(jìn)行高爐本體及煤氣除塵系統(tǒng)管道聯(lián)合打壓查漏;二是進(jìn)行熱風(fēng)爐及送風(fēng)系統(tǒng)管道的壓力測(cè)試和查漏。
(1)第一次打壓
分五個(gè)壓力梯度進(jìn)行:0.05-0.10-0.15-0.19MPa,結(jié)束后處理好漏點(diǎn),送冷風(fēng)保壓1小時(shí),再進(jìn)行第二次打壓。
(2)第二次打壓
主要是送風(fēng)系統(tǒng)管道和本體,0.10-0.20-0.25-0.30-0.34 MPa,逐步緩慢提壓,壓力最高打到0.34 MPa。
(3)每個(gè)梯度升壓后保持5分鐘,在0.25MPa時(shí)停頓10-15分鐘,再提壓至0.34MPa,保壓查漏。升壓過(guò)程遠(yuǎn)程檢查漏點(diǎn),必須處理完大漏點(diǎn)后才能繼續(xù)升壓。
2.2 安裝自動(dòng)開(kāi)鐵口裝置
(1)計(jì)劃從南場(chǎng)出鐵,南鐵口安裝自動(dòng)搖控出鐵裝置,送風(fēng)后向爐內(nèi)鼓風(fēng)加氧氣,1次鐵前停止富氧鼓風(fēng),關(guān)閉空壓后鐵口自動(dòng)打開(kāi)。
(2)北鐵口安裝鋼管,鋼管伸出爐外約1.5m,作爐缸煤氣導(dǎo)出管加熱爐缸溫度。
3 開(kāi)爐裝料
3.1 木材填充
1月28日白班開(kāi)始裝木材,在裝木材前鋪底焦2罐,中班爐內(nèi)裝入木材約1800根,靠墻及風(fēng)口周圍將木材立起,爐內(nèi)按“井”字型密布排列,木材裝至風(fēng)口上沿,中心堆尖。裝完木材,安裝直吹管前根據(jù)堵風(fēng)口要求完成堵風(fēng)口作業(yè),堵泥深度(滿套)460㎜。
3.2 開(kāi)爐前堵風(fēng)口情況
1月30日白班檢查所堵6個(gè)風(fēng)口,總風(fēng)口面積0.1901m2,實(shí)際送風(fēng)面積0.1330m2,占風(fēng)口總面積的69.9%。風(fēng)口配置見(jiàn)表3。
圖2 風(fēng)口布局
3.3 裝開(kāi)爐料
在裝料過(guò)程中,送冷風(fēng)風(fēng)壓20-30kpa,每段裝完后進(jìn)行料線探測(cè),高爐裝料總計(jì)37批,共計(jì)裝入焦炭408噸,于2020年1月29日22時(shí)34分裝料結(jié)束。南北探尺分別為1.9m和2.0m,全爐焦比2.696t,負(fù)荷0.655倍。裝料過(guò)程中對(duì)溜槽角度、布料圈數(shù)和料流軌跡進(jìn)行校對(duì),調(diào)整探尺零位。
表3 裝料制度
序號(hào) |
料制 |
焦炭 |
礦量 |
燒結(jié)礦 |
高硅塊 |
石灰石 |
球團(tuán)礦 |
錳礦 |
負(fù)荷 |
1 |
18C |
160293 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
8(C+N+M) |
64455 |
|
|
|
11602 |
|
9752 |
|
3 |
13CO |
105161 |
111011 |
88153 |
15005 |
|
|
7853 |
|
4 |
6CO |
48340 |
75214 |
40532 |
9935 |
|
17545 |
7202 |
|
5 |
4CO |
32229 |
58794 |
34526 |
9113 |
|
10337 |
4818 |
|
6 |
1CO |
8009 |
15336 |
8264 |
4080 |
|
1794 |
1198 |
|
合計(jì) |
37批 |
418487 |
260355 |
171475 |
38133 |
11602 |
29676 |
30823 |
0.655 |
4 開(kāi)爐操作
4.1 一次鐵前
(1)1月30日11:58送風(fēng),熱風(fēng)壓力40kp,頂壓2kp,冷風(fēng)流量750m³/min,風(fēng)溫800℃,12時(shí)其余風(fēng)口逐步變亮;高爐點(diǎn)火后爐頂溫度上升的比較慢,一直在40℃左右徘徊,以穩(wěn)定送風(fēng)為主, 12:30料面動(dòng),料線2.1m。根據(jù)料線緩慢加風(fēng),逐步上負(fù)荷,16時(shí)5、7#風(fēng)口吹開(kāi),送風(fēng)面積0.1521m2,風(fēng)量水平600 m3/min,21:00爐頂煤氣成分合格,21:18組織引煤氣。
(2)隨著引煤氣料速變快,22時(shí)后逐步上負(fù)荷、上風(fēng)溫、調(diào)整料制、加風(fēng)量,后期風(fēng)壓控制200kpa。
(3)31日8:30后,隨著爐內(nèi)渣鐵上漲,高爐下料明顯減慢,頂溫較高,風(fēng)量下降。9:18開(kāi)南鐵口出鐵,9:20順利打開(kāi),爐溫基本充沛,流動(dòng)性較好。
首次鐵硅4.20%,物理熱1421℃,鐵量232t。
表4 首次鐵前參數(shù)
時(shí)間段 |
風(fēng)壓(kPa) |
風(fēng)量 (m³/min) |
負(fù)荷 |
配比 (%) |
礦批 (批) |
累計(jì)料批 |
料制 |
11:58-14:45 |
19-40 |
480-550 |
2.0 |
36.3 |
16 |
4 |
C23.9322.2220.3218.13O22.2320.33 |
14:46-20:40 |
40-87 |
550-620 |
2.25 |
37.8 |
18 |
13 |
C25.5323.9222.2220.3218.13O23.9322.23 |
20:41-22:15 |
87-105 |
604-623 |
2.25 |
37.8 |
18 |
17 |
C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22 |
22:16-2:07 |
105-160 |
623-700 |
2.40 |
37.8 |
18 |
26 |
C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22 |
2:08-5:52 |
160-188 |
700-759 |
2.66 |
37 |
20 |
41 |
C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22 |
5:53-8:14 |
188-206 |
759-780 |
2.78 |
30 |
21 |
50 |
C27325.5223.9222.2220.3218.13O25.5323.9322.22 |
8:15-9:40 |
206-209 |
720-750 |
2.78 |
30 |
21 |
55 |
C28.4327225.5223.9222.2220.3218.13O27225.5223.9222.22 |
9:41-11:50 |
220-240 |
1750-1950 |
2.99 |
30 |
21.5 |
67 |
C28.4327225.5223.9222.2220.3218.13O27225.5223.9222.22 |
4.2 一次鐵后
在確保物理熱充足,渣鐵流動(dòng)性良好的基礎(chǔ)上,加快恢復(fù)進(jìn)程。
(1)31日一次鐵后加快送風(fēng),上負(fù)荷至2.99倍,白班加風(fēng)至280kpa;15:55分送煤,16:00北場(chǎng)順利過(guò)鐵,爐況穩(wěn)定恢復(fù)順行;中班21時(shí)加風(fēng)壓至310kpa,風(fēng)溫1120℃,負(fù)荷3.33倍,生鐵已降至0.70%,
(2)2月1日7:30開(kāi)始送氧2000m3/h,中班19時(shí)負(fù)荷上至3.72倍,日產(chǎn)量達(dá)到2362噸,煤比130kg以上。
(3)2日14:57分風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)壓加至350kpa,風(fēng)溫上至1130℃,富氧量5000m3/h,礦批加至31噸,生鐵硅降至0.50%左右,焦比降至410kg/t以下,日產(chǎn)量達(dá)到2800噸,煤比150kg以上。
(4)3日開(kāi)始逐步提產(chǎn)、降低燃料比,產(chǎn)量達(dá)3000噸,4日產(chǎn)量穩(wěn)定在3250噸,煤比穩(wěn)定150kg以上,實(shí)現(xiàn)了三天達(dá)產(chǎn),五天達(dá)效。
(5)5日產(chǎn)量穩(wěn)定在3300噸以上,9日后產(chǎn)量穩(wěn)定在3500噸以上。
表5 恢復(fù)參數(shù)
日期 |
實(shí)際產(chǎn)量 |
利用系數(shù) |
風(fēng)溫 |
[Si] |
焦比 |
煤比 |
燃料比 |
焦炭負(fù)荷 |
風(fēng)量 |
風(fēng)壓 |
富氧 |
礦批 |
CO2 |
煤氣利用 |
1月31日 |
1021 |
1.21 |
909 |
1.40 |
819 |
60 |
880 |
2.93 |
1593 |
242 |
0 |
22.40 |
15.30 |
42.62 |
2月1日 |
2363 |
2.79 |
1125 |
0.49 |
486 |
138 |
623 |
3.44 |
2288 |
339 |
2332 |
26.18 |
16.50 |
38.02 |
2月2日 |
2784 |
3.29 |
1130 |
0.53 |
409 |
160 |
569 |
3.77 |
2310 |
348 |
4379 |
29.09 |
16.40 |
38.14 |
2月3日 |
2956 |
3.49 |
1133 |
0.59 |
411 |
160 |
572 |
3.90 |
2425 |
347 |
5081 |
29.71 |
17.30 |
44.94 |
2月4日 |
3278 |
3.87 |
1135 |
0.36 |
379 |
149 |
528 |
4.08 |
2518 |
343 |
5633 |
31.65 |
20.20 |
47.87 |
2月5日 |
3370 |
3.98 |
1137 |
0.29 |
365 |
159 |
524 |
4.06 |
2495 |
346 |
5693 |
32.50 |
19.4 |
47.20 |
4.3 開(kāi)風(fēng)口情況
表6 開(kāi)風(fēng)口時(shí)間
1月30日 |
11:58送風(fēng),堵2#、5#、7#、12#、15#、17#風(fēng)口,16:10 5、7#風(fēng)口吹開(kāi)。 |
1月31日 |
14:07捅開(kāi)17#風(fēng)口 |
2月1日 |
1:30捅開(kāi)15#風(fēng)口;13:01捅開(kāi)2#風(fēng)口 |
2月2日 |
1#高爐14:57捅開(kāi)12#風(fēng)口。 |
4.4 各參數(shù)趨勢(shì)情況
圖3 強(qiáng)化參數(shù)
4.5 開(kāi)爐鐵水成分和渣堿
表7 鐵水成分和渣堿
爐次 |
Si |
Mn |
S |
P |
V |
Ti |
R2 |
001 |
4.03 |
1.80 |
0.043 |
0.19 |
0.04 |
0.14 |
1.06 |
002 |
2.74 |
1.45 |
0.049 |
0.17 |
0.04 |
0.14 |
0.96 |
003 |
0.82 |
1.23 |
0.047 |
0.13 |
0.04 |
0.10 |
0.97 |
004 |
0.67 |
1.15 |
0.050 |
0.17 |
0.04 |
0.09 |
0.94 |
005 |
0.51 |
0.89 |
0.055 |
0.16 |
0.04 |
0.08 |
1.06 |
006 |
0.44 |
0.77 |
0.039 |
0.16 |
0.04 |
0.06 |
1.13 |
4.6 開(kāi)爐后指標(biāo)提升明顯
表8 高爐主要指標(biāo)
|
2019年 |
2020/2 |
2020/3 |
2020/4 |
2020/5 |
2020/2-5月 |
利用系數(shù)(t/m3.d) |
2.37 |
2.57 |
2.80 |
2.43 |
2.57 |
2.60 |
燃料比(Kg/tFe) |
535 |
571 |
543 |
547 |
558 |
525 |
綜合焦比(Kg/tFe) |
504 |
539 |
511 |
516 |
525 |
493 |
入爐焦比(Kg/tFe) |
388 |
392 |
370 |
377 |
377 |
378 |
噴煤比(Kg/tFe) |
146 |
147 |
145 |
145 |
151 |
147 |
風(fēng)溫(℃) |
1138 |
1140 |
1148 |
1152 |
1150 |
1147 |
[Si](%) |
0.42 |
0.45 |
0.40 |
0.41 |
0.38 |
0.41 |
煤氣CO2 |
19.42 |
19.54 |
19.94 |
19.48 |
19.67 |
20 |
煤氣利用率% |
46.81 |
47.01 |
47.37 |
46.83 |
47.10 |
47 |
5 結(jié)語(yǔ)
龍鋼1#高爐通過(guò)采用先進(jìn)的鐵口遠(yuǎn)程自動(dòng)搖控裝置,實(shí)現(xiàn)了高爐一鍵式自動(dòng)化開(kāi)口操作(已申報(bào)專利),安全順利實(shí)現(xiàn)開(kāi)爐,并實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)和達(dá)產(chǎn)達(dá)效。
(1)本次開(kāi)爐采用較大的初始風(fēng)量和較快的加風(fēng)節(jié)奏,爐況穩(wěn)定順行,壓量關(guān)系穩(wěn)定,透氣性適宜,下料均勻順暢,頂溫始終在可控范圍之內(nèi),未發(fā)生一次崩塌料、難行懸料和管道。一次鐵前從南場(chǎng)鐵口持續(xù)鼓入空氣和氧氣,提升了南場(chǎng)鐵口區(qū)爐缸溫度,改善了首次渣鐵流動(dòng)性。
(2)送風(fēng)后必須及時(shí)上負(fù)荷,一次鐵前負(fù)荷上至2.80-2.90倍,一次鐵后負(fù)荷上至3.00倍,爐溫迅速由4.0%降至1.0%,避免前期爐溫持續(xù)過(guò)高,影響加風(fēng)和爐前出鐵。
(3)本次在1#爐南鐵口采用鐵口遠(yuǎn)程自動(dòng)搖控裝置,為龍鋼多年總結(jié)開(kāi)爐經(jīng)驗(yàn)發(fā)明的出鐵裝置, 2019年4月再次申報(bào)專利,本次1#爐開(kāi)爐又進(jìn)行了創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)了一鍵式遠(yuǎn)程自動(dòng)開(kāi)口操作。
(4)高爐點(diǎn)火后爐頂溫度上升較慢,一直在50-60℃左右徘徊,爐頂蒸汽較大,頂溫長(zhǎng)期偏低,一次鐵前爐缸焊縫、本體持續(xù)滲水量增大,說(shuō)明澆注的爐內(nèi)積含水量較大。因些必須重視澆注爐缸的烘爐質(zhì)量,盡量延長(zhǎng)烘爐時(shí)間。
(5)科學(xué)精準(zhǔn)配料和合理的送風(fēng)參數(shù),有利于快速提高爐缸整體溫度,促進(jìn)了快速恢復(fù)和強(qiáng)化。
(6)裝爐料及送風(fēng)后配加錳礦,控制鐵水錳在1.0%以上,有助于提高渣鐵流動(dòng)性;渣控制走下限,鐵水硫控制在0.040-0.055%,消除了粘溝、粘罐,爐前勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低。
(7)在技術(shù)成熟、原燃料質(zhì)量穩(wěn)定的情況下,開(kāi)爐總焦比可選在2.60-2.75t,渣堿選擇0.85-0.90倍,既能保證了爐缸積蓄足夠的熱量,又能保證渣鐵流動(dòng)性好。
參考文獻(xiàn)
[1] 周傳典 《高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)》,北京:冶金工業(yè)出版社 2002.4
[2] 黃元發(fā) 《高爐煉鐵生產(chǎn)典型案例剖析》,北京:冶金工業(yè)出版社 2019.9