李兆甲 翟玉兵 劉占平
(河北新金鋼鐵有限公司 燒結(jié)廠)
摘要:本文主要介紹新金鋼鐵燒結(jié)廠在降低固體燃耗方面采取的一些措施,主要講述從固體燃料粒度、厚料層燒結(jié)、外配煤工藝等方面降低固體燃耗。
關(guān)鍵詞:固體燃耗;厚料層燒結(jié);外配煤;燃料粒度
1前言
降低燒結(jié)固體燃耗是燒結(jié)工藝始終追求的目標(biāo),新金鋼鐵燒結(jié)廠始終致力于降低燒結(jié)固體燃耗,通過近幾年的生產(chǎn)實踐和技改,200㎡燒結(jié)機固體燃耗目前降低到44kg/t左右,基本達(dá)到了同機型行業(yè)先進水平。
2現(xiàn)狀分析
隨著碳達(dá)峰碳中和概念的推出,節(jié)能減排已經(jīng)成為所有鋼廠的必由之路,而固體燃耗占燒結(jié)總能耗的70%,故此降低燒結(jié)固體燃耗成為重中之重。其次,國家對一氧化碳的排放管控越來越嚴(yán),為降低燒結(jié)一氧化碳排放,降低固體燃料消耗也成了必然的選擇。最后,目前鋼鐵行業(yè)處于寒冬期,固體燃料成本占燒結(jié)可控成本的50%以上,降低燒結(jié)固體燃耗也成了降低燒結(jié)成本的可靠選擇。
3攻關(guān)措施
3.1嚴(yán)格控制燃料粒度
說到控制燃料粒度,一般都認(rèn)為燃料粒度≤3mm的占到75-80%左右為標(biāo)準(zhǔn),這也就造成鋼廠只強調(diào)燃料破碎,忽視了超細(xì)燃料的比例。近幾年燒結(jié)廠采購的洗精煤和焦粉普遍出現(xiàn)偏細(xì)的情況,<1mm的比例高達(dá)50%以上,造成燃料粒度過細(xì),燃料粒度過細(xì)一方面會造成降低料層透氣性,同時由于燃燒速度過快而使燃燒帶過窄,來不及生成足夠液相導(dǎo)致影響燒結(jié)礦強度,返礦量增多[1],另一方面隨著環(huán)保管控逐步升級,除塵設(shè)施逐步增多,過細(xì)的燃料在除塵時更多地進入除塵器造成實際燃料偏少,增加了燃料消耗。故此特結(jié)合原料質(zhì)檢和燃料采購部門制定<1mm占比不超過20%等新規(guī)定。
3.2廠內(nèi)含碳循環(huán)料分倉配加
重力除塵灰因水分大,鋼廠基本都單獨配加,但是高爐上料、槽下等除塵灰基本都與除塵灰在一個配料倉使用,造成主機燃料不穩(wěn)定,影響燒結(jié)生產(chǎn)。結(jié)合化驗室對高爐區(qū)域除塵灰進行化驗。化驗成分如表1所示。高爐區(qū)域除塵灰碳含量在20~30%,為穩(wěn)定燃料配比,規(guī)定高爐區(qū)域除塵灰單獨分倉配加,根據(jù)每日產(chǎn)生量確定合理配比穩(wěn)定配加,減少了燃料波動。
表1 高爐區(qū)域除塵灰成分
單位 |
名稱 |
成分 |
|||
TFe |
S |
C |
Zn |
||
高爐 |
上料除塵灰 |
42.78 |
0.12 |
25.64 |
0.023 |
槽下除塵灰 |
48.78 |
0.38 |
23.98 |
0.218 |
|
重力除塵灰 |
45.44 |
0.62 |
22.4 |
0.483 |
3.3合理配礦
隨著鐵礦石不斷開采,低價位的褐鐵礦已經(jīng)成為各大鋼廠配礦的主流。高配比的褐鐵礦雖然有利于降低燒結(jié)礦成本,但為了保證燒結(jié)礦質(zhì)量,勢必為增加固體燃料消耗,對降低燒結(jié)礦成本起到不利因素。為了能合理的搭配褐鐵礦,通過長期的生產(chǎn)實踐,褐鐵礦:赤鐵礦:磁鐵礦的比例一般為4:2:1.在此配比下,既能降低燒結(jié)礦成本又不至于使燒結(jié)固體燃耗反彈過多。
3.4超厚料層燒結(jié)[2]
通過長時間的工藝試驗,厚料層燒結(jié)越來越得到大家的認(rèn)可。厚料層燒結(jié)因其自動蓄熱原理,可以有效的降低燃料消耗,且上層燒結(jié)礦占燒結(jié)礦總數(shù)的比例降低,也使燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度有所改善。新金鋼鐵目前能實現(xiàn)超厚料層操作有兩方面原因,原因一、提高了料層透氣性,主要措施是1,煉鋼污泥通入一次混料滾筒,利用污泥黏度大的特點,增強混合料成球能力和制粒小球強度;2,實行低負(fù)壓點火,保護原始料層透氣性,提高表層料面透氣性。原因二、目前燒結(jié)礦產(chǎn)能大于高爐產(chǎn)能,燒結(jié)機產(chǎn)量可以適當(dāng)降低。在此基礎(chǔ)上,逐步試驗超厚料層燒結(jié),從去年的800mm料層逐步提高到900mm。目前燒結(jié)正在準(zhǔn)備改造臺車欄板,擬計劃臺車欄板從800mm提高到900mm,屆時燒結(jié)料層最高可以滿鋪到1000mm。
圖1 臺車欄板800mm,料層超欄板達(dá)到900mm
3.6料面噴蒸汽
燒結(jié)成礦主要是靠燃料燃燒產(chǎn)生的熱量提供,由于碳的燃燒有完全燃燒和不完全燃燒兩種形式,且完全燃燒所釋放的熱量是不完全燃燒的三倍之多,故提高燒結(jié)燃料的燃燒效率是增加燒結(jié)過程熱量,降低燃料消耗的重要手段。首鋼京唐料面噴蒸汽試驗證明,料面噴灑2t/h蒸汽后固體燃燒降低了1.64kg/t[3]。新金鋼鐵燒結(jié)廠對主機平臺進行了改造,從蒸汽管網(wǎng)連接管道到主機臺車段,在5#-15#風(fēng)箱料面上部增設(shè)蒸汽支管,每個支管都有單獨控制閥門進行調(diào)節(jié)蒸汽大小。改造成功后進行料面噴蒸汽試驗,CO排放降幅達(dá)16%左右。
圖2 料面噴蒸汽管
3.7外配煤工藝
在常規(guī)工藝中,燃料一次添加,礦粉附著在燃料上,并包裹燃料,妨礙燃料顆粒的燃燒,特別影響料層高溫帶的透氣性。外配煤正是為了通過這種處理來減輕其妨礙,把一部分細(xì)粒燃料先在配料室添加到混合料中,在制粒后再加剩余部分粗顆粒燃料配加到混合料中進行外制粒。這樣混合料小球外圍和小球之間的燃料與空氣直接接觸,處于極有利的燃燒狀態(tài)。燃料充分燃燒,對降低燃料消耗和一氧化碳排放起到積極作用[4]。新金鋼鐵燒結(jié)廠利用增設(shè)新一混滾筒的契機,增加外配煤工藝進行生產(chǎn)試驗。本次試驗內(nèi)容分為兩部分,第一部分為燃料全部內(nèi)配作為試驗基準(zhǔn)值,第二部分為內(nèi)配煤和外配煤比例為3:7作為試驗值。在配料地溝配洗精煤,配比為燃料總配比的30%,外配煤配焦粉,配比為燃料總配比的70%。
圖3 外配煤工藝,固體燃料通過電子秤輸送到混合料中
3.8優(yōu)化工藝操作參數(shù)
除上述措施外,新金鋼鐵燒結(jié)廠還對工藝操作參數(shù)控制進行了優(yōu)化[5]:在厚料層燒結(jié)的模式下,F(xiàn)eO控制范圍降低到7%-9.5%,混合料水分7.3%-7.6%,混合料料溫65℃-70℃,混合料<3mm粒級占比23%-25%,終點溫度控制范圍420℃-520℃,煙道溫度控制范圍130℃-150℃。并且對工藝參數(shù)進行跟蹤,通過嚴(yán)格的管理確保生產(chǎn)過程穩(wěn)定,為降低燒結(jié)礦固體燃耗得到了保障。
4效果驗證
經(jīng)過一年的攻關(guān),燒結(jié)固體燃耗有明顯降低,并且燒結(jié)礦質(zhì)量得到改善,如表2所示,具體分析如下:
表2 攻關(guān)前后燒結(jié)固體燃耗和質(zhì)量指標(biāo)對比
日期 |
固體燃耗 |
亞鐵合格率/% |
轉(zhuǎn)鼓強度/% |
高爐5-10粒度/% |
高爐返粉率/% |
21年 |
48.49 |
83.04 |
75.24 |
31.99 |
12.76 |
22年 |
44.74 |
91.22 |
75.63 |
28.94 |
11.8 |
對比 |
-3.75 |
8.18 |
0.39 |
-3.05 |
-0.96 |
1> 燒結(jié)固體燃耗在攻關(guān)前的21年為48.49kg/t,攻關(guān)后的22年為44.74kg/t,降低了3.75kg/t,降幅達(dá)到7.73%。
2> 固體燃耗下降的同時,燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定且略有提高,其中亞鐵合格率提高了8.18%,轉(zhuǎn)鼓強度上升0.39%,高爐5-10粒度下降3.05%,高爐返粉率下降0.96%。
5結(jié)語
1>試驗證明,嚴(yán)格控制燃料粒度、廠內(nèi)含碳循環(huán)料分倉單獨配加、厚料層燒結(jié)、料面噴蒸汽、外配煤工藝、優(yōu)化工藝操作參數(shù)等是降低燒結(jié)固體燃料消耗的有效途徑。
2>雖然燒結(jié)固體燃耗通過攻關(guān)得到明顯的降低,但是和國內(nèi)外先進企業(yè)對比還有一定差距,降低燒結(jié)固體燃耗工作還有潛力可挖。我們將繼續(xù)挖潛,譬如繼續(xù)優(yōu)化外配煤工藝、降低返礦率、提高料溫等工作,進一步降低燒結(jié)固體燃耗。
參考文獻:
[1] 晉明平 談降低燒結(jié)礦亞鐵的措施;《南鋼科技》,2001年第4期
[2] 山西興達(dá)科技出版《現(xiàn)代燒結(jié)生產(chǎn)實用技術(shù)》馮二蓮 李飛 劉繼強 編著2018.9
[3] 裴遠(yuǎn)東;史鳳奎;吳勝利等 燒結(jié)料面噴灑蒸汽提高燃料燃燒效率研究;《燒結(jié)球團》,2016(12):16-20
[4] 李益慎 燃料分加對燒結(jié)節(jié)能增產(chǎn)效果的綜述;《武鋼科技》,1993(9):34-39
[5] 陳革;崔玉元;段先卯 包鋼降低燒結(jié)固體燃耗生產(chǎn)實踐;《燒結(jié)球團》,2002(1):44-46