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降低球團(tuán)膨潤土消耗的探討

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-11-10  瀏覽次數(shù):4685
 
核心提示:摘要:總結(jié)了燒結(jié)廠豎爐車間皂土消耗居高不下,爐況順行不暢產(chǎn)量低迷等原因分析。對(duì)使用鎳礦降低皂土消耗、提高生球質(zhì)量、提高球團(tuán)產(chǎn)量進(jìn)行了探討,并對(duì)實(shí)施后的生產(chǎn)問題提出幾點(diǎn)建議。 關(guān)鍵詞:鎳礦、合格率、質(zhì)量、降低、提高
 降低球團(tuán)膨潤土消耗的探討

王玉新

(河北津西鋼鐵集團(tuán)技術(shù)中心)

摘要:總結(jié)了燒結(jié)廠豎爐車間皂土消耗居高不下,爐況順行不暢產(chǎn)量低迷等原因分析。對(duì)使用鎳礦降低皂土消耗、提高生球質(zhì)量、提高球團(tuán)產(chǎn)量進(jìn)行了探討,并對(duì)實(shí)施后的生產(chǎn)問題提出幾點(diǎn)建議。

關(guān)鍵詞:鎳礦、合格率、質(zhì)量、降低、提高

河北津西鋼鐵集團(tuán)有限公司在豎爐生產(chǎn)階段設(shè)備工藝比較老化尤其是在成本壓力較大,節(jié)能降耗過程中取消了潤磨機(jī)工藝后,鐵粉粒度高低參差不齊使球團(tuán)礦產(chǎn)量一直處在低迷過程中,使膨潤土消耗最高在21.5%。2020年為解決皂土消耗高,產(chǎn)量低的問題,燒結(jié)廠引進(jìn)鎳礦參加豎爐配料工藝有效解決了此項(xiàng)問題。通過燒結(jié)全體干部員工的努力和精細(xì)管理、精確操作‚球團(tuán)皂土消耗、產(chǎn)量、質(zhì)量得到了大幅提高(見表1、表2)。

                              燒結(jié)廠球團(tuán)皂土指標(biāo)

圖片1 

燒結(jié)廠球團(tuán)礦其它經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

時(shí)間

產(chǎn)量/t

利用系數(shù)

生球合格率(10-16)mm

2017年

1720

7.17

75.20%

2018年

1750

7.29

76.10%

2019年

1735

7.23

73.10%

2020年

1810

7.54

80.00%

2021年

1860

7.75

80.70%

從表1、表2中可以看出‚球團(tuán)礦質(zhì)量指標(biāo)及生球合格率逐年提高‚特別是2021年的變化明顯。這主要是2020年隨著鎳礦的投入生球合格率提高、皂土消耗降低、利用系數(shù)提高。這是我們鎳礦的投入、球盤、輥篩系統(tǒng)的改造、規(guī)范指引員工操作的結(jié)果。

降低膨潤土消耗、提高生球質(zhì)量的途徑。

1  原料對(duì)造球生球質(zhì)量的影響

1、隨著鐵精礦粉配入量的增大,鐵精粉的粒度及粒度組成也在發(fā)生變化,近幾年來鐵精粉粒度在-200目55%-80%之間波動(dòng)。導(dǎo)致皂土配比頻繁調(diào)整、生球質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)影響豎爐正常生產(chǎn)、指標(biāo)的完成。鐵精粉情況(見表3)

日期

名稱

TFe

SiO2

TiO2

CaO

Al2O3

S

Zn

粒度

2017年

鐵精粉

64.56

4.85

0.88

1.23

1.02

0.082

0.012

74.30

2018年

鐵精粉

65.51

4.46

1.06

1.05

0.86

0.048

0.011

73.67

2019年

鐵精粉

65.46

4.17

0.97

1.09

0.76

0.058

0.012

70.00

2020年

鐵精粉

65.78

4.58

0.68

0.95

0.80

0.062

0.012

77.50

2021年

鐵精粉

65.93

4.90

0.67

0.99

0.82

0.070

0.011

78.90

2017年-2019年鐵精粉粒度在全年平均70%-74.0%之間波動(dòng)。2020年以后我單位為豎爐生產(chǎn)穩(wěn)定,出臺(tái)了對(duì)鐵精粉粒度的考核監(jiān)管規(guī)定,并寫入采購合同。把粒度<75%單獨(dú)存放給燒結(jié)用,粒度≥75%作為豎爐用料。有效的改善了生球的成球性能和造球盤內(nèi)母球的形成。

2、膨潤土對(duì)造球的影響

膨潤土是一種良好的粘結(jié)劑‚它能提高生球的成球性能。膨潤土的主要成分是蒙脫石 其吸水性強(qiáng)并具有一定粘度‚配用后使鐵精礦間的結(jié)合力大大增加‚有利于鐵精礦的成球。在生產(chǎn)中‚膨潤土如用量過大‚則在造球過程中‚母球很難長大‚膨潤土用量過小則母球不易形成‚且生球強(qiáng)度差‚粉末多不利于豎爐焙燒。故在造球生產(chǎn)中膨潤土應(yīng)根據(jù)鐵精礦的不同有一個(gè)合適的配比用量。其化學(xué)成分及物理性能(見表4)。

貨物名稱

膠質(zhì)價(jià)

膨脹容

蒙脫石

吸水率

水份

粒度<200目

鈉基皂土

490

15

69.5

360

16.9

92

鈉基皂土

490

18

70.21

401

17.0

93

鈉基皂土

480

20

68.9

320

15.8

94

表可以看出我廠的膨潤土質(zhì)量不是很好,水分高、粒度和吸水率還提高的空間,該膨潤土屬于一般的鈉基膨潤土。

2  配加鎳礦

   我單位2013年為節(jié)能降耗取消潤磨系統(tǒng),煉鋼污泥投入豎爐生產(chǎn)。隨著環(huán)保壓力的增大2017年煉鋼污泥取締且鐵粉粒度粗細(xì)參差不齊,水分忽高忽低導(dǎo)致造球盤內(nèi)母球不易長大、抗壓強(qiáng)度低、生球落下次數(shù)不達(dá)標(biāo)。2020年我單位購入價(jià)格較低、粘性較大的鎳礦進(jìn)行參加配料。鑒于鎳礦水分高、粘性大的特性鎳礦與鐵精粉執(zhí)行3:1的比例在料場進(jìn)行混辦?;燹k好的鎳礦混合料單獨(dú)上倉執(zhí)行20%的比例參與配料。

鎳礦成分(見表5)

鎳礦成分

TFe

SiO2

TiO2

CaO

Al2O3

P

C

S

水份

49.05

2.56

0.20

0.02

7.51

0.011

0.36

0.19

31.23

48.99

1.96

0.33

0.01

7.60

0.014

0.431

0.191

35.60

47.92

2.51

0.20

0.01

7.74

0.024

0.293

0.145

32.90

48.73

2.09

0.36

0.01

7.87

0.011

0.454

0.202

30.60

鎳礦實(shí)物(見圖1)

圖片2 圖片3

表5和圖1可以看出鎳礦含鐵品位較其它鐵礦粉較低、水分高粘結(jié)性能較好,有利于成球。但是鎳礦本身的雜物較多,這就需要用設(shè)備的改造更新來滿足生產(chǎn)。

3  設(shè)備改造

1、對(duì)各球盤的邊刮刀、旋轉(zhuǎn)刮刀進(jìn)行修復(fù)。出臺(tái)責(zé)任制包機(jī)到人定期清理修復(fù),修訂和校正造球機(jī)的各種參數(shù)(見表6)。

直徑/cm

邊高/cm

轉(zhuǎn)速/r/min

傾 角

頻率(HZ)

600

60

7.6 

46 

48 

2、球盤混合料儲(chǔ)料倉內(nèi)側(cè)鑲耐磨襯板和自動(dòng)電震及自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng),有效的環(huán)節(jié)懸倉導(dǎo)致生球質(zhì)量波動(dòng)。

3、球盤、皮帶系統(tǒng)進(jìn)行密封加裝水霧除塵,提高了工作環(huán)境的舒適度,尤其是在冬季有效的改善了因溫差大導(dǎo)致視線看不清的因素從而影響生球粒度的控制。

4、生球入爐輥篩以前均為一道篩分機(jī),為減少面子入爐,提高爐內(nèi)的透氣性,在原有的生球輥篩前面單獨(dú)加裝了一道輥篩系統(tǒng),雙輥篩篩分系統(tǒng),輥篩要定期檢修維護(hù)尤其是對(duì)間隙調(diào)整上限為18mm、下限為10mm。這樣一來不僅減少面子入爐又提高了生球抗壓強(qiáng)度。

5、隨著鎳礦的投入,里面的雜物較多。嚴(yán)重影響生球篩分設(shè)備的正常運(yùn)行,為環(huán)節(jié)此類問題我公司在烘干與造球之間安裝強(qiáng)力篩分機(jī),將所有雜物篩除,降低輥篩的故障率,提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。(見圖2)

圖片4 圖片5

4  效果

在采取了上述措施后造球生球質(zhì)量有了明顯提高、膨潤土消耗降低、產(chǎn)量上升(見表7)‚為豎爐的穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。也推動(dòng)了球團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理水平更上一層樓‚更重要的是這些行之有效的措施正逐漸完善固定下來形成了標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)模式。更為以后的生產(chǎn)穩(wěn)定順行、產(chǎn)、質(zhì)量的提高、皂土消耗的降低開辟了新途徑。

豎爐生球、產(chǎn)量及消耗指標(biāo)

時(shí)間

生球

水分%

粒度

合格率%

落下次數(shù)

生球抗壓強(qiáng)度N/個(gè)

臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(t)

皂土消耗(㎏)

2020年

8.8

78.0

4.6次

1.7

93

15.6

2021年

8.5

84.6

6.0次

1.7

96

15.2

2022年

8.5

85.0

6.0次

1.9

98

15.3

5  結(jié)語

鐵精粉成球性能、亞鐵含量高低、粒度及合適的粒度組成、膨潤土、混合料水分、造球盤參數(shù)、鎳礦的合理配加是影響生球質(zhì)量的主要因素‚通過探討、研究‚有針對(duì)性采取了提高生球質(zhì)量的有效措施‚生球質(zhì)量有了明顯提高;豎爐產(chǎn)量升高、膨潤土成本消耗明顯降低。

參考文獻(xiàn)

[1]  張漢泉,《燒結(jié)球團(tuán)理論與工藝》

[2]  張一敏,《球團(tuán)理論與工藝》

[3]  薛俊虎,《燒結(jié)生產(chǎn)技能-知識(shí)問答》

   

    

 
 
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