曾 琦 客海濱 李 明 張福忠 馮忠良 張文強(qiáng)
( 河鋼集團(tuán)唐鋼公司)
摘 要:從加強(qiáng)原燃料管理、應(yīng)用自動(dòng)噴吹系統(tǒng)、優(yōu)化高爐基本操作制度、調(diào)整操作參數(shù)、保持爐缸活躍性、加強(qiáng)爐前出鐵管理等方面入手,唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐技術(shù)指標(biāo)大幅提升。2023 年 5 月,煤比達(dá)到 178 kg /t,燃料比 514 kg /t,利用系數(shù)達(dá) 3. 08 t / ( m3 ·d) ,平均日產(chǎn)突破 9000 t,創(chuàng)唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐開爐以來的歷史最好水平。
關(guān)鍵詞:原燃料管理;自動(dòng)噴吹應(yīng)用;基本操作制度;爐缸活躍性;爐前出鐵管理
唐鋼新區(qū)是河鋼集團(tuán)唐鋼公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)示范工程,是按照高效化、低碳化、環(huán)保化、智能化和數(shù)字化的全新設(shè)計(jì)理念打造的新型沿海鋼鐵航母基地[1]。一期工程鐵前系統(tǒng)共建設(shè)三座 2 922 m3 高爐。
唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐于 2020 年 11 月投產(chǎn),出鐵場(chǎng)設(shè)計(jì)為雙矩形,2 個(gè)出鐵場(chǎng)配有 4 個(gè)出鐵口。渣處理系統(tǒng)采用環(huán)保底濾工藝,煤氣凈化系統(tǒng)采用重力除塵 + 干式布袋除塵的干法工藝,熱風(fēng)系統(tǒng)配備三座旋切頂燃式熱風(fēng)爐。爐缸結(jié)構(gòu)采用大塊炭磚 + 陶瓷杯復(fù)合結(jié)構(gòu),爐體采用全鑄鐵冷卻壁并配備軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),爐頂受料形式為串罐式,下料設(shè)備配置了 PW 氣密箱 + 溜槽的無料鐘爐頂。
鐵前系統(tǒng)成本占鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的 70%,降低鐵前各工序成本是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。高爐是鐵前系統(tǒng)的重要一環(huán),其成本的降低主要以降低燃料消耗、提高產(chǎn)量為抓手。針對(duì)目前嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì),為有效降低高爐成本,唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐降低燃料消耗、提高鐵水產(chǎn)量勢(shì)在必行。
唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐從加強(qiáng)原燃料管理、應(yīng)用自動(dòng)噴吹系統(tǒng)、調(diào)整基本操作制度、優(yōu)化操作參數(shù)、保持爐缸活躍性和加強(qiáng)爐前出鐵管理方面入手,高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升明顯 ( 見表 1) ,煤比達(dá)到 178 kg /t,燃料比 514 kg /t,利用系數(shù)達(dá) 3. 08 t / ( m3 ·d) ,平均日產(chǎn)突破 9 000 t,創(chuàng)開爐以來的歷史最好水平。
1 加強(qiáng)原燃料管理
1. 1 減少原燃料質(zhì)量波動(dòng)
( 1) 嚴(yán)禁低槽位
當(dāng)焦炭槽位低于 65% 時(shí),要及時(shí)預(yù)警,與原料主控溝通及時(shí)上料; 當(dāng)?shù)V石槽位低于 7 m 且無上料計(jì)劃時(shí),要及時(shí)減量使用。
( 2) 穩(wěn)定入爐焦炭粒度
為減小焦炭質(zhì)量波動(dòng),穩(wěn)定焦炭冷熱態(tài)性能,要保證佳華干熄焦比例在 60% 以上。
( 3) 保證入爐原料質(zhì)量穩(wěn)定
正常生產(chǎn)時(shí),爐料結(jié)構(gòu)調(diào)整大多以調(diào)整爐渣堿度為主。唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐規(guī)定調(diào)節(jié)爐渣堿度時(shí),調(diào)整堿性球團(tuán)和酸性球團(tuán)的比例,固定燒結(jié)礦和塊礦的用量。
( 4) 及時(shí)檢查原燃料粒度
接班時(shí)和交班前,當(dāng)班高爐操作人員需去高爐槽下礦倉及焦倉逐個(gè)檢查物料粒度,當(dāng)發(fā)現(xiàn)某個(gè)倉的物料粒度下降較多時(shí),通知上料崗位工立即減量或停吃,避免入爐原燃料粉末過多影響某一時(shí)間段的爐料透氣性導(dǎo)致高爐的風(fēng)壓波動(dòng),保證高爐的順行。
( 5) 加強(qiáng)篩網(wǎng)巡檢
要求礦槽崗位工對(duì)槽下篩網(wǎng)進(jìn)行日常點(diǎn)檢一班 3 次,夏季下雨、冬季下雪潮濕時(shí)加大點(diǎn)檢力度,嚴(yán)控 < 5 mm 的礦石入爐比例。當(dāng)發(fā)現(xiàn)篩網(wǎng)堵塞時(shí)及時(shí)進(jìn)行空振,確認(rèn)空振無效果后,篩網(wǎng)拉出進(jìn)行人工清理,以保證篩分效果。在滿足高爐用料需求的前提下,嚴(yán)格控制原燃料各振動(dòng)篩的篩分速率: 燒結(jié)礦≤3 t /min、球團(tuán)礦≤4. 5 t /min、塊礦≤3. 5 t /min、焦炭≤2. 8 t /min、焦丁≤1 t /min。
1. 2 優(yōu)化礦石及焦炭排料順序
唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐礦石優(yōu)化后的排料順序?yàn)? 燒結(jié)礦—球團(tuán)—塊礦—球團(tuán)—燒結(jié)礦。并將焦丁 布 在 “球團(tuán)—塊礦—球團(tuán)” 料段范圍內(nèi),以改善中間環(huán)帶的透氣性。唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐采用的是中心加焦的布料制度,而布在中心部位焦炭的質(zhì)量對(duì)于中心氣流的穩(wěn)定性至關(guān)重要。當(dāng)前高爐主要使用佳華干熄焦和美錦干熄焦兩種焦炭,佳華焦化因離新區(qū)僅一路之隔,采用皮帶將焦炭直送到新區(qū)高爐上料系統(tǒng),倒運(yùn)次數(shù)少,焦炭的平均粒徑更大 ( 佳華干熄焦平均粒度 50. 01mm、美錦干熄焦平均粒度 48. 86 mm) 。為此,通過優(yōu)化焦炭排料順序,將較大粒級(jí)的佳華干熄焦布在中心位置,獲得充足、穩(wěn)定的中心氣流,保證爐缸的透氣性和透液性[2]。
2 應(yīng)用自動(dòng)噴吹系統(tǒng)
高爐噴煤系統(tǒng)手動(dòng)控制存在噴吹風(fēng)量與罐壓精度差,氮?dú)庀牧看螅瑖姶邓俾什▌?dòng)大,難以實(shí)現(xiàn)均勻噴吹,易造成高爐爐溫和煤氣流的波動(dòng)等問題。
自動(dòng)噴吹技術(shù)通過完善監(jiān)測(cè)系統(tǒng),進(jìn)行必要的設(shè)備改造,完善優(yōu)化控制程序,可以實(shí)現(xiàn)噴吹、倒罐的自動(dòng)化控制,同時(shí)也能實(shí)現(xiàn)精確、均勻的小時(shí)煤量噴吹。
唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐于 2023 年 4 月初投用了自動(dòng)噴吹系統(tǒng),高爐噴煤瞬時(shí)噴吹速率 ( ± 3 t /h) 穩(wěn)定率≥96% ,噴煤量波動(dòng)范圍為 ± 0. 3 t /h。為高爐技術(shù)指標(biāo)尤其是煤比指標(biāo)的提升打下 了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3 調(diào)整操作制度、優(yōu)化操作參數(shù)
3. 1 上部裝料制度的優(yōu)化
唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐長(zhǎng)期堅(jiān)持 “穩(wěn)定邊緣、打開中心,穩(wěn)定中心、兼顧邊緣”的氣流控方針。在高比例球團(tuán)冶煉條件下,將高溫冶金性能較好的燒結(jié)礦布在靠近邊緣、中心的部位,將易滾動(dòng)的球團(tuán)礦布在中間環(huán)帶,既有利維持穩(wěn)定的邊緣和中心氣流,也有利于減緩球團(tuán)滾動(dòng)效應(yīng)、維持穩(wěn)定的爐型。
強(qiáng)度適當(dāng)且穩(wěn)定的中心氣流對(duì)大高爐尤其重要。唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐采用了中心加焦的裝料制度,并注重邊緣、中心兩股氣流的合理匹配,裝料制度經(jīng)歷了由礦焦同檔到焦包礦再到礦焦同檔的演變,逐步摸索出采用 5 檔礦、7 檔焦的裝料制度 ( O12345 43321C1234567 3322214. 5 ~ 5 ) ,在最小檔位后面加了一檔焦[3],以此來減弱球團(tuán)的滾動(dòng)效應(yīng)對(duì)中心氣流的影響,適應(yīng)高比例球團(tuán)冶煉,并將中心焦比例控制在 27% ~ 30% ,保證足夠的中心氣流。
在此布料模式下,高爐實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,煤氣利用率基本保持在 47. 5% 以上,最高達(dá)50% ,對(duì)降低燃料消耗起到了積極作用。
3. 2 下部送風(fēng)制度的調(diào)整
唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐上部裝料制度采用了中心加焦技術(shù),如鼓風(fēng)動(dòng)能不足,極易形成肥大的中心死焦堆,惡化爐缸工作狀態(tài)。因此選擇合適的風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能對(duì)高爐來說至關(guān)重要[4]。唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐共 32 個(gè)風(fēng)口,初始風(fēng)口直徑為120 和 130 mm 各占一半,風(fēng)口面積為 0. 393 3m2 。通過對(duì)全國(guó)幾大鋼鐵廠 3 000 m3 高爐的風(fēng)口面積調(diào)研 ( 見表 2) 可以看出,唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐風(fēng)口面積偏小,影響了高爐指標(biāo)的提升,于是借助休風(fēng)換套的機(jī)會(huì)于 2023 年 3 月 26 號(hào)將 6個(gè)風(fēng)口小套直徑由 120 mm 調(diào)至 130 mm,風(fēng)口長(zhǎng)度保持 570 mm 未變,風(fēng)口面積由 0. 393 3 m2 擴(kuò)至 0. 405 1 m2 ,風(fēng)量較之前有所提升,實(shí)際風(fēng)速在 260 m /s 以上,鼓風(fēng)動(dòng)能約 140 kJ/s,風(fēng)口面積擴(kuò)大后實(shí)際風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能未受到影響。
3. 3 提高富氧率
高爐富氧是強(qiáng)化冶煉的主要措施之一,也是提高煤比、降低焦比及生鐵成本的重要手段。研究表明,在保持高爐入爐風(fēng)量不變時(shí),高爐煤氣量隨富氧率提高而增加,富氧率每增加 1% ,可多燃燒焦炭 4. 76% ,即高爐冶煉強(qiáng)度能夠提高4. 76% 。如果煉鐵燃料比不變,產(chǎn)量也能提高4. 76%[5]。唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐 5 月份的富氧率為6. 19% ,與 1 月份相比富氧率提高了約 3 個(gè)百分點(diǎn),富氧率提高后,高爐的產(chǎn)量及煤比指標(biāo)提升明顯 ( 見表 1) 。
4 保持爐缸活躍性
高爐爐缸活性對(duì)于高爐煉鐵有著舉足輕重的作用,既影響著高爐生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,又影響著一代爐齡[6]。熱制度和造渣制度的選擇是否合理又直接影響爐缸的工作狀態(tài)。
唐鋼新區(qū)2號(hào)高爐熱制度的控制: 鐵中[Si]在 0. 35% ~ 0. 40% ,鐵水在 1 500 ℃以上。由于高爐配吃的酸性、堿性球團(tuán) TiO2 含量較高,還需密切關(guān)注鐵水中鈦含量變化,嚴(yán)格控制 [Si + Ti] ≯0. 45% 。
造渣制度既要保證爐渣有良好的流動(dòng)性,又要保證脫硫效果。唐鋼新區(qū) 2號(hào)高爐爐渣 中Al2O3 含量在 15% ~ 17% ,屬典型的高 Al2O3 爐渣。為改善爐渣流動(dòng)性,控制渣中 MgO 含量在8. 0% ~ 9. 5% ,MgO/ Al2O3 在 0. 55 水平。隨入爐球團(tuán)比例增加、燒結(jié)礦比例減少,入爐 CaO量減少,造渣制度兼顧爐渣三元、四元堿度,以確保脫硫效果。
5 加強(qiáng)爐前出鐵管理
隨著高爐冶煉強(qiáng)度的不斷提高,鐵產(chǎn)量和渣量大幅度增加,能否及時(shí)出凈渣鐵對(duì)高爐的順行尤為重要。唐鋼新區(qū) 2 號(hào)高爐一般為對(duì)角線上的兩個(gè)鐵口輪流進(jìn)行出鐵作業(yè),另外兩個(gè)鐵口修補(bǔ)待用。為保證高爐及時(shí)出凈渣鐵,制定相應(yīng)的爐前出鐵組織管理制度[7]。
( 1) 嚴(yán)格控制鐵口深度
正常使用直徑 Φ55 mm 鉆頭,出鐵時(shí)間 120~ 140 min,鐵口深度 3 500 ~ 3 900 mm,出鐵次數(shù)控制在每天 10 次左右。
( 2) 及時(shí)跟蹤出鐵情況
要求高爐操作人員每出滿一罐鐵后,根據(jù)出鐵時(shí)間及出鐵總量計(jì)算出每一罐鐵的出鐵速度。
( 3) 狠抓出鐵生產(chǎn)組織
正常出鐵的情況下,上下兩次鐵的出鐵間隔時(shí)間要求在 5 ~ 10 min 之內(nèi)打開鐵口,當(dāng)冶煉強(qiáng)度提升較多時(shí),要求負(fù)間隔時(shí)間出鐵,爐內(nèi)操作人員通知生產(chǎn)調(diào)度室拉擺罐必須及時(shí),可以隨時(shí)滿足兩個(gè)出鐵場(chǎng)重疊出鐵。
( 4) 加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的聯(lián)合點(diǎn)檢
對(duì)爐前核心設(shè)備開口機(jī)、泥炮開展聯(lián)合設(shè)備方的聯(lián)合點(diǎn)檢,通過每周兩次的聯(lián)合點(diǎn)檢,提前解決設(shè)備隱患。
6 結(jié)論
( 1) 通過加強(qiáng)原燃料質(zhì)量管理,既保證了入爐原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,又減少了 < 5 mm 粉末的入爐; 通過優(yōu)化焦炭及礦石的排料順行,保障了中心煤氣流的通暢和邊緣煤氣流的穩(wěn)定,保證了爐缸的透氣性和透液性。
( 2) 自動(dòng)噴吹系統(tǒng)的應(yīng)用、裝料送風(fēng)制度的調(diào)整及富氧率的提高,為高爐技術(shù)指標(biāo)的提升提供了有利的技術(shù)保障。
( 3) 加強(qiáng)爐前出鐵管理,可以最大限度地降低爐前出鐵對(duì)高爐爐況的影響,保證渣鐵的及時(shí)排放。
( 4) 高爐要想保持長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行和高產(chǎn)低耗,爐缸的活躍性是重中之重,也是高爐取得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的基礎(chǔ)。
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