伊鋼65噸轉(zhuǎn)爐提高廢鋼比的工藝試驗(yàn)
劉旺平
(新疆伊犁鋼鐵股份有限公司煉鋼廠)
摘要:增加廢鋼比是轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中主要的降本增效工藝方法,也是減少鋼鐵企業(yè)能耗的有效途徑。本文介紹了伊鋼65噸轉(zhuǎn)爐為提高廢鋼比所作的工藝試驗(yàn),為今后轉(zhuǎn)爐提高廢鋼比做好理論支持。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐煉鋼;熱平衡;廢鋼比;降本增效
0 前言
伊鋼地處新疆伊犁哈薩克自治州新源縣則可臺(tái)鎮(zhèn),鋼鐵生產(chǎn)具有一定的地緣優(yōu)勢(shì),但是局限于煉鐵產(chǎn)能的限制,伊鋼在生產(chǎn)旺季提高產(chǎn)能擴(kuò)大規(guī)模效益上存在短板,同時(shí)隨著去年鋼鐵市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的萎縮,降本增效成為鋼鐵企業(yè)贏得發(fā)展的主要出路,為此伊鋼65噸轉(zhuǎn)爐開(kāi)始研究轉(zhuǎn)爐提高廢鋼比的工藝方法,提高煉鋼工序的生產(chǎn)盈利水平。
根據(jù)已有的文獻(xiàn)介紹[1-3],目前增加轉(zhuǎn)爐廢鋼比的工藝方法主要有廢鋼預(yù)熱工藝、轉(zhuǎn)爐噴吹燃?xì)饧訜釓U鋼、轉(zhuǎn)爐留渣操做、使用提溫材料、降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度幾種工藝方法。
作者研究了幾種增加轉(zhuǎn)爐廢鋼比的工藝后認(rèn)為,伊鋼是2011年投產(chǎn)建設(shè)的煉鋼生產(chǎn)線,采用鐵水一罐制工藝,生產(chǎn)流程緊湊,環(huán)保配置工藝僅能夠滿足原有工藝的需求,廢鋼預(yù)熱工藝所需的能源介質(zhì)與環(huán)保配套設(shè)施無(wú)法滿足廢鋼預(yù)熱工藝的需求,所以廢鋼預(yù)熱工藝對(duì)于伊鋼沒(méi)有實(shí)施的可能性,提高廢鋼比只有從使用轉(zhuǎn)爐提溫材料和留渣操作兩個(gè)方面入手。
由于伊鋼生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是建筑用鋼,從2021年開(kāi)始,已經(jīng)實(shí)施了向鋼包內(nèi)加入軋制廢品和清潔廢鋼的工藝,并且轉(zhuǎn)爐為提高產(chǎn)能,操作工藝采用轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束后直接倒?fàn)t出鋼,出鋼結(jié)束后實(shí)施濺渣護(hù)爐,然后倒出殘?jiān)哪J剑@種模式倒出的殘?jiān)枯^少,基本上與留渣操作工藝的接近,所以伊鋼轉(zhuǎn)爐增加廢鋼比的工藝只有利用使用提溫劑這一種工藝方法。
1 伊鋼65噸轉(zhuǎn)爐增加廢鋼比的工藝研究
1.1 伊鋼現(xiàn)有工藝分析
伊鋼現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐的冶煉基本情況有以下的幾個(gè)特點(diǎn):
(1) 鐵水的成分和溫度波動(dòng)較大,造成轉(zhuǎn)爐冶煉的操作波動(dòng)大,伊鋼典型的鐵水成分和冶煉過(guò)程的基本數(shù)據(jù)見(jiàn)下表1、2.
表1:伊鋼生產(chǎn)用鐵水的成分基本情況
C |
Si |
Mn |
P |
S |
V |
Ti |
3.85-4.7 |
0.15-0.95 |
0.40-0.62 |
0.04-0.06 |
0.04-0.09 |
0.03-0.06 |
0.03-0.15 |
表2:伊鋼轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的基本工藝數(shù)據(jù)
鐵水量 |
廢鋼 |
氬后溫度 |
濺渣時(shí)間 |
|
65~80 |
52~64 |
11~25 |
>1530 |
1'21"-2'40" |
(2) 轉(zhuǎn)爐的冶煉節(jié)奏緊湊,在出現(xiàn)低溫鐵水和低硅鐵水(Si%<0.3%)的冶煉爐次,為保證轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,補(bǔ)吹提溫操作造成轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)過(guò)吹,增加了轉(zhuǎn)爐出鋼的脫氧合金化操作的難度,并且熔池中的金屬鐵被氧化進(jìn)入爐渣后,增加了轉(zhuǎn)爐的吹損;大多數(shù)爐次采用吹煉到終點(diǎn)結(jié)束后直接倒?fàn)t出鋼,出鋼量波動(dòng)較大,造成合金化成分調(diào)整有較大的誤差,影響生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行;
(3) 轉(zhuǎn)爐緊湊的工藝,有相當(dāng)一部分爐次爐內(nèi)濺渣護(hù)爐的殘?jiān)粼跔t內(nèi),造成轉(zhuǎn)爐吹煉前期溢渣和噴濺現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
根據(jù)以上的分析可知,在現(xiàn)有轉(zhuǎn)爐爐容比的工藝條件下,增加轉(zhuǎn)爐廢鋼比,必須考慮增加廢鋼比后,要解決好增加廢鋼比,轉(zhuǎn)爐吹煉前期由低溫引起的前期溢渣與噴濺[4-5],否則增加廢鋼比的收益隨著噴濺與溢渣從鋼渣中流失。
1.2 提溫材料的選擇與分析
轉(zhuǎn)爐煉鋼是利用鐵水的物理熱和化學(xué)熱提供煉鋼反應(yīng)的熱力學(xué)條件,通過(guò)氧化反應(yīng)提供的動(dòng)力學(xué)條件,通過(guò)吹氧的工藝方法去除鐵水中的C、Si、M n、P、S 等元素后,在出鋼和鋼水精煉過(guò)程中調(diào)整煉鋼產(chǎn)品的化學(xué)成分的系統(tǒng)工程。轉(zhuǎn)爐煉鋼加入廢鋼、礦石的作用是平衡煉鋼化學(xué)熱的冷卻劑, 增加轉(zhuǎn)爐的廢鋼比,同比條件下,增加轉(zhuǎn)爐煉鋼的化學(xué)熱,減少過(guò)程的熱量消耗, 是提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的有效途徑。伊鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中不同冷卻材料對(duì)于轉(zhuǎn)爐熔池溫度的影響經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)下表3: 表3:伊鋼不同冷卻材料對(duì)于轉(zhuǎn)爐熔池降溫的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)
加入1%冷卻劑 |
廢鋼 |
冷固球團(tuán) |
氧化鐵皮 |
石灰 |
菱鎂礦 |
石灰石 |
熔池降溫,℃ |
8~12 |
30~40 |
35~45 |
15~20 |
30~38 |
28~38 |
根據(jù)以上的分析可知,轉(zhuǎn)爐廢鋼比每增加1%,熔池的溫度降低8~12℃。為保持轉(zhuǎn)爐正常的冶煉工藝,使用提溫劑提高轉(zhuǎn)爐冶煉的廢鋼比的工藝,可供采用的材料有動(dòng)力煤、焦炭、碳化硅等。
使用碳化硅的成本較高,動(dòng)力煤由于含有揮發(fā)分、有害元素元素S含量也偏高,并且已有使用的案例表明[6],加入工藝是轉(zhuǎn)爐開(kāi)吹前從高位料倉(cāng)一次加入,這兩種工藝方法都不適合伊鋼現(xiàn)有的生產(chǎn)情況。可供選擇的已知材料只有焦炭。
焦炭是固體燃料的一種。由煤在約1000℃的高溫條件下經(jīng)干餾而獲得。主要成分為固定碳,其次為灰分,所含揮發(fā)分和硫分均甚少。呈銀灰色,具金屬光澤。質(zhì)硬而多孔,著火溫度(空氣中)為 450-650℃。這種性質(zhì)對(duì)于伊鋼而言。焦炭隨廢鋼加入轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐內(nèi)殘?jiān)械腇eO+MnO能夠與焦炭反應(yīng),在沒(méi)有冶煉之前,會(huì)有部分的熱量流失,并且目前伊鋼的焦炭量也不富裕,所以提溫材料的選擇只能夠另辟蹊徑。
2 伊鋼利用新型提溫材料的試驗(yàn)
根據(jù)以上的分析,首先想到了LF精煉爐廢棄的石墨電極,其穩(wěn)定性好,含碳量高,并且石墨資源在新疆的儲(chǔ)量豐富,所以本次試驗(yàn)利用石墨制品作為提溫材料,驗(yàn)證石墨類(lèi)制品作為提溫材料的可行性。
2.1 石墨類(lèi)提溫材料的特點(diǎn)與應(yīng)用的可行性
石墨是碳的一種同素異形體,為灰黑色、不透明固體,是原子晶體、金屬晶體和分子晶體之間的一種過(guò)渡型晶體,所以化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,在純氧中燃點(diǎn)為720-800℃,200~300 目左右石墨細(xì)粉的燃點(diǎn)可降到 600℃ 以下,所以石墨粉在電爐冶煉過(guò)程中作為泡沫渣造渣材料有應(yīng)用。以上這種性質(zhì),在轉(zhuǎn)爐作為提溫材料是有利的。為此做了向熱態(tài)鋼渣中添加石墨的試驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的照片見(jiàn)下圖1:
圖a:試驗(yàn)用石墨碎片 圖b:塊狀石墨碎片加入熱鋼渣中 圖c:石墨粉末加入900℃鋼渣表面
試驗(yàn)結(jié)果表明,石墨塊和粉末在轉(zhuǎn)爐液態(tài)鋼渣和紅熱鋼渣中反應(yīng)緩慢,在轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中隨廢鋼加入,不會(huì)引起噴火等事故。
2.2 石墨制品作為提溫材料的研究
本次試驗(yàn)用石墨制品為煅燒強(qiáng)化的水墨塊,經(jīng)過(guò)破碎加工后獲得,其化學(xué)成分見(jiàn)下表4:
表4:煅燒石墨塊的主要化學(xué)成分
TC |
揮發(fā)分 |
H |
S |
>65 |
<1.5 |
<0.05 |
<0.05 |
其熱值計(jì)算按照以下公式進(jìn)行 Q=337.5C+1442 (H-O/8)+93S
式中:Q:為材料的熱值,千焦/千克;
C、H、O、S分別為材料中的碳、氫、氧、硫元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù),單位為%。
根據(jù)計(jì)算材料的熱值2.3×107J/kg,低于焦炭的3.0×107J/kg,但是穩(wěn)定性優(yōu)于焦炭,有助于增加轉(zhuǎn)爐煉鋼的化學(xué)熱。根據(jù)計(jì)算得出材料加入量與增加廢鋼量的關(guān)系見(jiàn)下表5:
表5:同比條件下提溫材料的加入量與增加廢鋼量的關(guān)系
加入量,kg/噸鋼 |
每爐加入量,kg |
廢鋼增加量,噸 |
1.5 |
100 |
0.42 |
2 |
140 |
0.6 |
2.5 |
175 |
0.92 |
3 |
210 |
2.1 |
3.5 |
245 |
2,26 |
4 |
280 |
2.8 |
2.3 工業(yè)試驗(yàn)過(guò)程和結(jié)論
工程試驗(yàn)按照計(jì)算結(jié)果開(kāi)展,轉(zhuǎn)爐冶煉5爐,其中兩爐為低硅鐵水,兩爐補(bǔ)爐后轉(zhuǎn)爐爐膛溫度較低的情況,沒(méi)有調(diào)整廢鋼比例,考察提溫材料對(duì)于冶煉的影響和改善低硅鐵水冶煉的工藝操作,試驗(yàn)過(guò)程的鐵水成份和冶煉數(shù)據(jù)見(jiàn)下表6:
表6:試驗(yàn)過(guò)程鐵水的主要成分
爐次 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
V |
Ti |
1 |
4.02017 |
0.23093 |
0.40311 |
0.05053 |
0.09739 |
0.04908 |
0.02537 |
2 |
4.35695 |
0.50724 |
0.50777 |
0.0511 |
0.06281 |
0.05282 |
0.0706 |
3 |
4.11659 |
0.36707 |
0.46154 |
0.05293 |
0.07101 |
0.05245 |
0.04966 |
4 |
3.95514 |
0.1903 |
0.40779 |
0.04461 |
0.0851 |
0.04848 |
0.01997 |
5 |
4.71327 |
0.6589 |
0.58044 |
0.04551 |
0.03534 |
0.05317 |
0.11223 |
6 |
4.53013 |
0.81345 |
0.56492 |
0.0571 |
0.04083 |
0.05449 |
0.13635 |
試驗(yàn)過(guò)程5爐的冶煉基本數(shù)據(jù)如下表7:
表7:試驗(yàn)過(guò)程的基本工藝數(shù)據(jù)
爐號(hào) |
提溫材料加入量,kg |
鐵水 |
廢鋼 |
氬后溫度 |
濺渣時(shí)間 |
11994 |
100 |
58.7 |
19.1 |
1576 |
1'34" |
11995 |
100 |
60.2 |
11.7 |
1547 |
1'22" |
11996 |
100 |
59.4 |
12 |
1592 |
1'31" |
11997 |
100 |
60.9 |
16.1 |
1570 |
1'54" |
11998 |
490 |
63.2 |
13.2 |
1518 |
1'01" |
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)觀測(cè)有以下特點(diǎn):
(1) 提溫材料隨廢鋼加入轉(zhuǎn)爐后,無(wú)噴火溢渣現(xiàn)象,表明提溫材料沒(méi)有與轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)殘?jiān)磻?yīng),隨后兌加鐵水過(guò)程也沒(méi)有出現(xiàn)異常情況;
(2) 低硅鐵水冶煉的爐次,轉(zhuǎn)爐吹煉情況正常,平均轉(zhuǎn)爐開(kāi)吹3min左右能夠正常進(jìn)入脫碳反應(yīng)期,5爐中僅有一爐出現(xiàn)脫碳開(kāi)始引起的溢渣;
(3) 4爐次冶煉終點(diǎn)溫度無(wú)需補(bǔ)吹升溫操作,控制情況較好,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)成分控制的也較好,增碳量和脫氧強(qiáng)度降低;
(4) 最后一爐冶煉,由于鐵水硅含量和碳含量高,加上增加了提溫材料后,在硅錳氧化期結(jié)束,熔池溫度升溫較快,出現(xiàn)了溢渣現(xiàn)象,影響了操作。
2.4 試驗(yàn)分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的情況,做以下的分析:
(1) 使用煅燒石墨塊作為提溫材料,隨廢鋼加入轉(zhuǎn)爐沒(méi)有噴火和煙氣產(chǎn)生,表明煅燒石墨與轉(zhuǎn)爐內(nèi)殘留的鋼渣反應(yīng)的量少,與石墨的性質(zhì)吻合;
(2) 文獻(xiàn)指出[6],轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程中,熔池前期出現(xiàn)溫度低,在Si、Mn、P氧化結(jié)束后,脫碳反應(yīng)不能夠及時(shí)進(jìn)行,爐渣內(nèi)將富集FeO,在脫碳反應(yīng)開(kāi)始后,會(huì)發(fā)生脫碳反應(yīng)劇烈引起的噴濺和溢渣事故,造成鋼鐵料從爐渣中流失。故試驗(yàn)中增加了提溫材料后,提溫材料在爐渣中反應(yīng),提高了熔池的溫度,降低了爐渣中FeO富集的風(fēng)險(xiǎn),故使用提溫材料后的冶煉爐次,消除了低硅鐵水冶煉產(chǎn)生的負(fù)面影響,與前期的分析吻合;
(3) 文獻(xiàn)指出[7-8],轉(zhuǎn)爐廢鋼的熔化過(guò)程,首先是鐵水與廢鋼熱交換后,在廢鋼表面形成滲碳凝固層,然后是廢鋼組織由珠光體和鐵素體轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,在溫度和時(shí)間足夠后,熔池將廢鋼外層加熱到高溫鐵素體溫度,形成高溫鐵素體和液相。從冶煉過(guò)程的脫碳反應(yīng)情況來(lái)看,吹煉低硅鐵水的脫碳反應(yīng)時(shí)間與正常冶煉爐次差別不大,結(jié)合文獻(xiàn)結(jié)論,表明提溫材料對(duì)于廢鋼熔化起到了升溫助熔的作用;
3 結(jié)論
(1) 煅燒石墨塊能夠作為伊鋼轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中的提溫材料使用,其使用過(guò)程中具有良好的高溫穩(wěn)定性,能夠?yàn)橐龄摰凸梃F水和低溫鐵水的冶煉提供化學(xué)熱,穩(wěn)定和優(yōu)化冶煉的操作工藝;
(2) 同比條件下65噸轉(zhuǎn)爐每爐加入280kg煅燒石墨塊,每爐可增加入爐廢鋼2.8噸。
(3) 轉(zhuǎn)爐在同比條件下使用提溫材料,增加轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)出鋼溫度,為鋼包內(nèi)加清潔廢鋼創(chuàng)造條件,也是一種增加廢鋼用量的工藝方法。
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