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燒結(jié)機(jī)高效低能耗技術(shù)改進(jìn)及應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-09-14  作者:焦國帥,馬運(yùn)強(qiáng),路肖娟  瀏覽次數(shù):2642
 
核心提示:摘要:以環(huán)冷機(jī)密封改造和煙氣處理“一拖一”改造為核心項(xiàng)目,同時(shí)進(jìn)行燒結(jié)漏風(fēng)治理、點(diǎn)火系統(tǒng)優(yōu)化、布料系統(tǒng)改進(jìn)、破碎系統(tǒng)周期性管理與優(yōu)化煙氣循環(huán)系統(tǒng)使用,在設(shè)備能力提升的支撐下攻關(guān)超厚料層燒結(jié),對燒結(jié)燒結(jié)工藝控制參數(shù)更新,實(shí)現(xiàn)工序能耗降低5.31kgce/t,固耗降低3.69kg/t,電耗降低12.6Kwh/t,焦?fàn)t煤氣單耗降低2.09m3/t,日產(chǎn)水平提升4500噸,內(nèi)返下降5%,料層提升100mm 關(guān)鍵字:環(huán)冷機(jī);煙氣排放;工序能耗;料層厚度
 燒結(jié)機(jī)高效低能耗技術(shù)改進(jìn)及應(yīng)用

焦國帥,馬運(yùn)強(qiáng),路肖娟

(河鋼集團(tuán)邯鋼邯寶煉鐵廠)

摘要:以環(huán)冷機(jī)密封改造和煙氣處理“一拖一”改造為核心項(xiàng)目,同時(shí)進(jìn)行燒結(jié)漏風(fēng)治理、點(diǎn)火系統(tǒng)優(yōu)化、布料系統(tǒng)改進(jìn)、破碎系統(tǒng)周期性管理與優(yōu)化煙氣循環(huán)系統(tǒng)使用,在設(shè)備能力提升的支撐下攻關(guān)超厚料層燒結(jié),對燒結(jié)燒結(jié)工藝控制參數(shù)更新,實(shí)現(xiàn)工序能耗降低5.31kgce/t,固耗降低3.69kg/t,電耗降低12.6Kwh/t,焦?fàn)t煤氣單耗降低2.09m3/t,日產(chǎn)水平提升4500噸,內(nèi)返下降5%,料層提升100mm

關(guān)鍵字:環(huán)冷機(jī);煙氣排放;工序能耗;料層厚度

1  前言

燒結(jié)工序能耗僅次于高爐煉鐵,降低燒結(jié)工序能耗可以有效降低鐵前成本,提高企業(yè)市場競爭力。本燒結(jié)機(jī)在未改造前,燒結(jié)工序能耗為51.49kgce/t,較先進(jìn)燒結(jié)機(jī)46kgce/t差距較大,其中燒結(jié)工序能耗重點(diǎn)單項(xiàng)中固體燃耗高達(dá)53.37kg/t,電耗高達(dá)56.26Kwh/t,點(diǎn)火煤氣消耗高達(dá)5.94m3/t,余熱發(fā)電僅為15.1Kwh/t。較差的能耗指標(biāo)反映出燒結(jié)設(shè)備配置與保障能力較差,由于設(shè)備客觀原因造成的生產(chǎn)內(nèi)控參數(shù)不合理,嚴(yán)重影響燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量,產(chǎn)量與成品率的下降又再次升高了工序能耗,使生產(chǎn)節(jié)奏陷入惡性循環(huán),亟需從根本解決。造成燒結(jié)工序能耗高的原因主要有以下幾點(diǎn):

(1)煙氣處理“一拖二”模式下,主抽能力被限制,燒結(jié)產(chǎn)能無法釋放,造成公輔設(shè)備電耗增加;風(fēng)量不足燒結(jié)料層長期低于800mm,造成燒結(jié)自蓄熱能力差固耗上升、點(diǎn)火火焰變長氣耗上升、燒結(jié)內(nèi)返較高。(2)燒結(jié)機(jī)至脫硫脫硝入口前煙道系統(tǒng)漏風(fēng)漏風(fēng)率高達(dá)50%,導(dǎo)致有效風(fēng)減少,料層無法實(shí)現(xiàn)厚料層燒結(jié),過多的漏風(fēng)增加了主抽電耗與脫硫脫硝系統(tǒng)整體工序能耗。(3)環(huán)冷密封方式落后漏風(fēng)嚴(yán)重,冷卻能力差,在鼓風(fēng)機(jī)5臺(tái)全開的情況下,還需燒結(jié)過程終點(diǎn)控制在20號風(fēng)箱(正常生產(chǎn)23號風(fēng)箱),才能保證出礦溫度<120℃,這種情況造成燒結(jié)礦產(chǎn)量降低、電耗增加,同時(shí)較多的漏風(fēng)嚴(yán)重影響環(huán)冷1~2段取熱,造成余熱發(fā)電低。(4)點(diǎn)火過程控制能力弱、點(diǎn)火效果差、點(diǎn)火熱量利用率低,造成煤氣流量長期保持在高流量水平。(5)四輥破碎過程控制能力較差,燃料粒度跨度范圍大,蓄熱能力適合燒結(jié)過程的0.5mm~3mm粒集占比低于50%,破碎差與過破碎情況較多,造成燒結(jié)固耗偏高。(6)較差的設(shè)備基礎(chǔ)上,生產(chǎn)內(nèi)控參數(shù)被迫讓步,使燒結(jié)生產(chǎn)進(jìn)入非良性循環(huán),造成能源浪費(fèi)。

2  節(jié)能降耗總體思路

以環(huán)冷機(jī)密封改造和煙氣處理“一拖一”改造為核心項(xiàng)目,同時(shí)進(jìn)行燒結(jié)漏風(fēng)治理、點(diǎn)火系統(tǒng)優(yōu)化、布料系統(tǒng)改進(jìn)、破碎系統(tǒng)周期性管理與優(yōu)化煙氣循環(huán)系統(tǒng)使用,在設(shè)備能力提升的支撐下攻關(guān)超厚料層燒結(jié),對燒結(jié)燒結(jié)工藝控制參數(shù)更新,達(dá)到提高燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí)實(shí)現(xiàn)高效低能耗生產(chǎn)的目的。

3   技術(shù)方案的制定及實(shí)施

1、 重點(diǎn)設(shè)備升級改造

(1)環(huán)冷機(jī)上下水密封改造

原環(huán)冷機(jī)下密封采用包容式機(jī)械密封系統(tǒng)安裝,在環(huán)冷機(jī)基礎(chǔ)上安裝彈性靜密封裝置,靜密封裝置由自潤滑密封板,動(dòng)、靜密封裝置依靠彈性壓力可以緊密貼合在一起,隨著使用過程的磨損及變形,密封面發(fā)生漏風(fēng),環(huán)冷機(jī)冷卻效率降低,不僅造成電耗增加還抑制燒結(jié)產(chǎn)能,余熱發(fā)電效率隨之降低。

改造后的密封結(jié)構(gòu)具體為:下部密封水槽采用橡膠機(jī)械密封(高溫段氟橡膠,低溫段硅橡膠)加水槽形式,盡可能減少或杜絕進(jìn)灰,水槽上設(shè)置排水管,排出的含泥含塵水利用輸水系統(tǒng)與排水系統(tǒng)相連;下水槽側(cè)壁加強(qiáng),保證垂直度及圓度。插板(刮板)增加豎向筋板,插板(刮板)提高耐磨性及使用壽命。上部密封采用機(jī)械密封(不銹鋼絲刷)加水槽形式,考慮冷熱交替加波紋膨脹節(jié)。另外,在余熱發(fā)電取熱段結(jié)束位置的風(fēng)道上增加一組隔斷密封裝置,防止余熱發(fā)電的回鼓熱風(fēng)及三段風(fēng)機(jī)的冷風(fēng)相互竄風(fēng),提高余熱回收效率。

圖片1 

圖1 改造后環(huán)冷機(jī)下密封示意圖

圖片2圖片3 

圖2 改造后上部水密封及復(fù)合不銹鋼絲刷密封示意圖

改造后的密封結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn): a、下部采用水密封形式密封效果好,基本杜絕了漏風(fēng)情況,環(huán)冷漏風(fēng)減少,燒結(jié)礦產(chǎn)能得到釋放,環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)在線運(yùn)行臺(tái)數(shù)減少;采用水密封避免了包容式機(jī)械密封形式的維護(hù)及更換成本,工作量機(jī)維護(hù)費(fèi)用降低;另外在水密封內(nèi)側(cè)增加一組橡膠密封(高溫段氟橡膠,低溫段硅橡膠),基本杜絕了散料及細(xì)灰進(jìn)入水槽內(nèi)部,減少水槽積灰,降低維護(hù)工作量,該橡膠密封還能起到水槽密封的輔助作用,消耗一定的風(fēng)壓,減少水量消耗。b、上部采用水密封形式密封效果好,避免了欄板與密封罩之間的漏風(fēng),相對于裙片密封密封效果更優(yōu),維護(hù)工作量更低;另外在水密封內(nèi)側(cè)增加一組復(fù)合不銹鋼絲刷密封,基本杜絕了散料及細(xì)灰進(jìn)入水槽內(nèi)部,減少水槽積灰,降低維護(hù)工作量,鋼絲刷與欄板水平密封板柔性接觸,密封效果更好。c、增加隔斷密封,在余熱發(fā)電一、二段取熱結(jié)束后的風(fēng)道內(nèi)部增加一組隔斷密封,該密封裝置配合風(fēng)道隔斷閥門共同作用,將二、三段風(fēng)道徹底隔斷,可有效防止余熱發(fā)電的回鼓熱風(fēng)及三段風(fēng)機(jī)的冷風(fēng)相互竄風(fēng),提高余熱回收效率。

(2)燒結(jié)機(jī)頭煙氣“一拖一”改造

原機(jī)頭煙氣處理方式為兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)共用一套活性炭系統(tǒng)進(jìn)行脫硫脫硝,但由于需要處理的煙氣實(shí)際工況與初始設(shè)計(jì)條件偏差較大。在超低排放和影響燒結(jié)生產(chǎn)方面,入口顆粒物濃度長期較高,造成吸附塔模塊脫硫?qū)优帕瞎芏氯瑢?dǎo)致活性炭循環(huán)量降低、床層“懸料”和“熱點(diǎn)”頻發(fā);HCl含量高造成噴氨噴嘴和脫硝配氣格柵處大量氯化氨板結(jié),嚴(yán)重影響燒結(jié)煙氣均勻通過和導(dǎo)致煙氣量不斷萎縮,脫硝層壓差遠(yuǎn)超出操作手冊要求范圍;再加上環(huán)保限產(chǎn)常態(tài)化單風(fēng)機(jī)生產(chǎn)入口顆粒物更高,系統(tǒng)問題疊加,模塊內(nèi)煙氣流速加快、氣流偏析紊亂,以上情況更加惡化,表現(xiàn)結(jié)果是整個(gè)系統(tǒng)脫硝率降低,入口NOX濃度在200mg/m3的低水平情況下仍不能滿足出口超低排放要求。在煙氣處理量上,吸附塔模塊全部投運(yùn)時(shí)通過的煙氣量最大為130萬Nm3/h,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)能無法釋放,加上目前系統(tǒng)煙氣量逐步萎縮,燒結(jié)礦產(chǎn)量僅發(fā)揮產(chǎn)能60%,燒結(jié)礦產(chǎn)量太低,嚴(yán)重制約公司鐵前生產(chǎn)。

具體改造方案為:2#燒結(jié)機(jī)采用循環(huán)流化床半干法脫硫+布袋除塵+中溫SCR脫硝工藝,采用“一機(jī)一塔”布置,脫硫脫硝裝置與主機(jī)采用串聯(lián)布置方式,包括煙道系統(tǒng)、脫硫除塵系統(tǒng)、SCR系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、吸收制備及供應(yīng)系統(tǒng)、脫硫脫硝引風(fēng)機(jī)、煙囪、脫硫灰的氣力輸送、灰?guī)煜到y(tǒng)以及電氣系統(tǒng)、儀表控制系統(tǒng)、在線監(jiān)測系統(tǒng)等。1#燒結(jié)機(jī)繼續(xù)使用原活性炭硫脫硝系統(tǒng),同時(shí)將1號主抽與2號主抽分別對接活性炭系統(tǒng)Ⅱ線與Ⅰ線,實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)燒結(jié)煙氣處理“一拖一”改造。

圖片4 

圖3 2#燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝工藝流程圖

“一拖一”改造優(yōu)點(diǎn):兩期燒結(jié)機(jī)主抽能力得到釋放,主抽功率負(fù)荷由3800KWh提升至5000KWh,燒結(jié)礦日產(chǎn)迅速由20500噸提升至23000噸以上,并在此基礎(chǔ)上逐步提升至25000噸以上;活性炭脫硫脫硝系統(tǒng)在改造后運(yùn)行負(fù)荷減少,模塊運(yùn)行個(gè)數(shù)由64減少至62,停運(yùn)模塊可以進(jìn)行日常檢查與清理,徹底解決模塊清理與燒結(jié)機(jī)檢修組織問題;燒結(jié)機(jī)在定修間隔不變的前提下,檢修時(shí)間由36~48小時(shí)減少至20~24小時(shí),燒結(jié)年作業(yè)率得到有效提升;活性炭系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷減少和模塊得到日常維護(hù),可以長期良性運(yùn)行,再無為保證環(huán)保指標(biāo)的控產(chǎn)、停機(jī)等抑制產(chǎn)量情況。

(3)燒結(jié)機(jī)布料改造

燒結(jié)機(jī)料層薄,雙風(fēng)機(jī)生產(chǎn)時(shí)料層750mm,單風(fēng)機(jī)生產(chǎn)時(shí)料層700mm,為提高燒結(jié)料層,需通過布料優(yōu)化提高燒結(jié)過程透氣性與穩(wěn)定性,對原有布料設(shè)備進(jìn)行改造,具體方案如下:對混勻料倉篦子、混勻料中間倉篦子、混勻料倉篦子,實(shí)行3級粒度管理,杜絕大塊影響圓輥布料;優(yōu)化混合料倉蒸汽噴吹,保證混合料倉南北兩側(cè)蒸汽噴嘴均勻分布,同時(shí)每根管道加裝球閥,實(shí)現(xiàn)出圓輥料溫在水平線上無溫度偏析,保證出圓輥料溫>65℃;升級原有松料器,由六棱鋼改為帶鋼,同時(shí)帶鋼接觸料面?zhèn)却蚰コ鋈校踩龑?,?、6、8組合分布;加裝壓料托輥,在進(jìn)點(diǎn)火爐前,在燒結(jié)機(jī)東西兩側(cè)加裝壓輥,壓實(shí)燒結(jié)兩側(cè)布料,減少邊緣效應(yīng);在圓輥布料器邊緣加裝清料刮子,消除燒結(jié)布料高低不平與邊緣效應(yīng)。

除以上改造外重點(diǎn)工作為臺(tái)車欄板加高,原燒結(jié)機(jī)臺(tái)車欄板高度為800mm,由200mm欄板+600mm欄板上下組合而成,欄板高度無法滿足攻關(guān)超厚料層,在料層提升至820mm左右時(shí),布料過程中臺(tái)車兩側(cè)掉料嚴(yán)重,不僅增加了散料系統(tǒng)負(fù)荷,同時(shí)未點(diǎn)火散料經(jīng)過篩分后又進(jìn)入配料循環(huán),提高了燒結(jié)內(nèi)返,造成皮帶機(jī)能源浪費(fèi)。

具體改造方案:600mm下欄板保持不變,將200mm上欄板改造為300mm,改造后上欄板為相互切合模式,欄板內(nèi)側(cè)改為波浪形,形成阻流條。整體欄板高度提高至900mm后將點(diǎn)火爐隔熱板提升100mm,九輥底梁去除100mm,機(jī)尾除塵罩提高100mm,機(jī)頭密封罩框架移位,機(jī)尾移動(dòng)支架和機(jī)尾受料斗移位。欄板提升后優(yōu)點(diǎn):為后期提升攻關(guān)900mm超厚料層提供設(shè)備基礎(chǔ),小欄板連接與內(nèi)設(shè)阻流條改進(jìn)后,有效減少邊緣漏風(fēng)與邊緣效應(yīng)。

(4)點(diǎn)火爐下風(fēng)箱氣料分離改造

燒結(jié)機(jī)1#~3#風(fēng)箱位于點(diǎn)火爐下方,閥門為方形閥門且尺寸較大(1#、2#閥門口徑720×900,3#閥門口徑720×1400),依靠閥板開度調(diào)整點(diǎn)火負(fù)壓,燒結(jié)過程進(jìn)入1#~3#風(fēng)箱內(nèi)部的散料依靠閥門通道進(jìn)入大煙道及燒下灰斗。以上設(shè)備結(jié)構(gòu)在生產(chǎn)中容易造成以下問題,首先易堵塞,風(fēng)量無法控制,1#~3 #風(fēng)箱散料多、水份高,加上熔劑的粘結(jié)性,為了降低風(fēng)箱負(fù)壓調(diào)小翻板閥開度,散料在翻板處粘結(jié),隨著散料富集變干變硬,造成風(fēng)箱堵塞、翻板無法運(yùn)動(dòng),影響設(shè)備正常運(yùn)行;其次磨損大,漏風(fēng)及備件消耗大,1#~3 #風(fēng)箱的散料在抽風(fēng)作用下對風(fēng)箱內(nèi)壁造成沖刷,造成風(fēng)箱磨損嚴(yán)重;最后翻板閥本體腐蝕嚴(yán)重,運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活,頭部風(fēng)箱的散落物料是酸、堿混合體,在高溫下逐漸氧化對風(fēng)箱各部造成腐蝕,閥體腐蝕后,形成空洞或變形、扭曲,導(dǎo)致整個(gè)翻板閥運(yùn)轉(zhuǎn)困難。

具體改造方案:去除原1#~3#風(fēng)箱閥門、變徑管、彎頭及補(bǔ)償器、重新制作變徑管,下方安裝雙層卸灰閥將燒結(jié)過程進(jìn)入1#~3#風(fēng)箱內(nèi)部的散料排放至散料小格漏斗、另增加一組支路包含彎頭、管道并加裝補(bǔ)償器及電動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥,使風(fēng)箱與大煙道連同為點(diǎn)火提供負(fù)壓抽風(fēng)環(huán)境,最終實(shí)現(xiàn)料分離。氣路管道采用DN500的電動(dòng)閥門控制點(diǎn)火風(fēng)量及負(fù)壓,可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火所需的精確負(fù)壓值及風(fēng)量要求,可穩(wěn)定點(diǎn)火環(huán)境與點(diǎn)火真空度,實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓點(diǎn)火控制,有效降低焦?fàn)t煤氣消耗。同時(shí),風(fēng)量有效控制可以避免燒結(jié)料層被過早抽實(shí),為后期料層攻關(guān)提供基礎(chǔ)。

2、燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理

燒結(jié)漏風(fēng)是造成燒結(jié)能耗以及排放增加的主要因素,同時(shí)燒結(jié)漏風(fēng)治理也是燒結(jié)維護(hù)過程的難點(diǎn),開展燒結(jié)系統(tǒng)進(jìn)行了漏風(fēng)治理,燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率由51.4%降低到35%左右,主要完成以下內(nèi)容:

(1)臺(tái)車邊緣效應(yīng)漏風(fēng)點(diǎn)

在靠近燒結(jié)機(jī)臺(tái)車欄板處加三根邊篦條,生產(chǎn)時(shí)觀察機(jī)尾燒結(jié)斷面,當(dāng)邊部垂直燒結(jié)速度與臺(tái)車中間部位垂直燒結(jié)速度一致時(shí),邊緣效應(yīng)漏風(fēng)被有效治理。

圖片5 

圖4 盲篦條示意圖

(2)臺(tái)車滑道漏風(fēng)點(diǎn)

將原有固定滑道形式更換為新型雙板簧滑道結(jié)構(gòu),配套更換臺(tái)車彈性滑板,將原彈性滑板改為可調(diào)式死滑道,更換后上滑道與下滑道接觸密封間隙更小,另外,保持原滑道潤滑方式,減少了滑道之間的漏風(fēng)。圖片6

 圖5 雙板簧下滑道示意圖

(3)機(jī)頭、機(jī)尾密封板漏風(fēng)點(diǎn)

采用新型燒結(jié)機(jī)機(jī)頭機(jī)尾密封裝置,減小二者貼合面之間的間隙,避免密封蓋板被卡死的現(xiàn)象發(fā)生,從而保證燒結(jié)機(jī)機(jī)頭機(jī)尾密封良好。制作及安裝燒結(jié)機(jī)每個(gè)風(fēng)箱之間的隔斷,隔斷使用鋼板制作方箱,內(nèi)部填充耐磨料,利于風(fēng)量分布。

 

圖片7 

圖6 頭尾密封示意圖

(4)燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱處漏風(fēng)點(diǎn)

風(fēng)箱口耐材清理,連接處進(jìn)行密封,風(fēng)箱外部表面焊耐磨襯板或錳鋼板;風(fēng)箱下口至大煙道中間的所有部件更換。更換大煙道存在漏風(fēng)的補(bǔ)償器,消除該部位漏風(fēng)。風(fēng)箱連接法蘭漏風(fēng)采用風(fēng)箱口及軌道梁之間漏風(fēng)采用角鋼反扣滿焊,消除漏風(fēng)。

(5)大煙道本體漏風(fēng)點(diǎn)

檢查大煙道內(nèi)部耐磨噴涂料損壞情況,以及更換部件后未噴涂部位進(jìn)行噴涂耐高溫重質(zhì)耐磨噴涂料,噴涂前需將殘留噴涂層清除并牢固焊接龜甲網(wǎng),噴涂厚度在40~50mm,最終消除大煙道漏風(fēng)。

(6)燒下部位漏風(fēng)點(diǎn)

對雙層卸灰閥上部灰斗,更換下部短節(jié),采用法蘭連接,增加灰斗的耐磨性,并減小更換難度,并按要求在短節(jié)四周加焊鋼板進(jìn)行加固。對卸灰閥至大煙道段灰斗磨損嚴(yán)重部位進(jìn)行內(nèi)部貼補(bǔ)錳鋼板,厚度16mm,在改造過程對磨損嚴(yán)重存在漏風(fēng)情況的雙層卸灰閥進(jìn)行更換。

(7)臺(tái)車趕道(起拱)漏風(fēng)點(diǎn)

在燒結(jié)機(jī)機(jī)尾下回程彎軌處安裝機(jī)尾彈性壓軌用來消除燒結(jié)機(jī)臺(tái)車在燒結(jié)機(jī)尾部搭肩起拱。燒結(jié)機(jī)上部軌道更換,頭部彎軌出口上平段更換,燒結(jié)機(jī)軌道作為臺(tái)車運(yùn)行的基準(zhǔn),對臺(tái)車上下滑板密封存在主要的影響,目前上部軌道由于磨損不均勻,需整體進(jìn)行更換,更換后應(yīng)恢復(fù)圖紙安裝尺寸,并保證軌道與彎軌的接頭平穩(wěn)過渡,必要時(shí)對頭部彎軌出口平段進(jìn)行更換。燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱縱梁保護(hù)罩更換,拆除磨損嚴(yán)重的舊保護(hù)罩,更換新保護(hù)罩。由于臺(tái)車在改造后軌道梁的剛度不足,造成臺(tái)車帶負(fù)載后在水平面呈波浪狀運(yùn)行,在臺(tái)車運(yùn)行至軌道接縫處,兩部臺(tái)車欄板出現(xiàn)張口,造成漏風(fēng),為解決該漏風(fēng),采用在軌道梁下部增加支撐以提高軌道梁剛度的方式,使臺(tái)車在帶負(fù)載運(yùn)行時(shí)趨于水平,減少兩部臺(tái)車欄板的張口。

圖片8 

圖7 臺(tái)車軌道梁加固示意圖

3、燒結(jié)內(nèi)控參數(shù)優(yōu)化

(1)改造后設(shè)備運(yùn)行制度優(yōu)化

主抽風(fēng)機(jī)采用全風(fēng)門、高轉(zhuǎn)速操作思路,燒結(jié)負(fù)壓控制在-17.3kpa以下,在確保設(shè)備正常負(fù)荷情況下,徹底發(fā)揮主抽能力;環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)使用要求為控制出礦溫度在60~120℃,既保證下游皮帶安全運(yùn)行,同時(shí)杜絕過冷卻現(xiàn)象,即造成電耗浪費(fèi),又降低返礦溫度,影響混勻倆提溫,根據(jù)季節(jié)特性選取鼓風(fēng)機(jī)開啟個(gè)數(shù)與位置,如表1所示;余熱發(fā)電采用一機(jī)一操作思路,以環(huán)冷料層上壓力為操作要點(diǎn),通過取熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速與環(huán)冷機(jī)料層厚度調(diào)整,將上壓力控制在-10~20pa,確保環(huán)冷機(jī)1~2取熱段熱量最大限度利用。

表1 環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)季節(jié)性操作制度

季節(jié)

冬季

春、秋季

夏季

取熱風(fēng)機(jī)

開啟(供暖補(bǔ)氣)

開啟(發(fā)電)

開啟(發(fā)電)

環(huán)冷鼓風(fēng)機(jī)

用1備4

用2備3

用3備2

(2)生產(chǎn)操作優(yōu)化與超厚料層燒結(jié)

生產(chǎn)操作思路為攻產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)產(chǎn)提升,杜絕野蠻操作,減少燒結(jié)過程變量調(diào)整,以穩(wěn)定混勻料倉為操作基礎(chǔ),定燒結(jié)機(jī)機(jī)速,上料量與料層厚度根據(jù)混合料透氣性緩慢加減,這種操作提高了燒結(jié)過程穩(wěn)定性,減少過程變量,減少臺(tái)車前進(jìn)方向上混合料的溫度與水分偏析。具體參數(shù)控制范圍如表2所示。

表2 燒結(jié)機(jī)控制參數(shù)

混合料倉范圍

綜合上料量調(diào)整

機(jī)速調(diào)整范圍

圓輥調(diào)整頻次

BTP位置

大煙道溫度

50±5t

≤10t

≤0.02m/min

5min/次

22.5~23

130℃~145℃

經(jīng)過以上設(shè)備升級改造與穩(wěn)定燒結(jié)過程為厚料層燒結(jié)奠定的基礎(chǔ),兩期燒結(jié)機(jī)料層由750mm提升至850mm以上。料層提升增強(qiáng)料層自蓄熱能力有效減少固體燃耗消耗;提料層的升高縮短了點(diǎn)火火焰長度,減少了煤氣與空氣流量,以保持火焰高溫段集中于料面,從而降低煤氣消耗;厚料層減少了點(diǎn)火熱量損失,隨著料層提升,爐膛容積變小,與外界接觸面變小,熱輻射損失降低,提高了保溫性能,從而降低煤氣消耗與改善表面燒結(jié)礦質(zhì)量;厚料層燒結(jié)可以改善燒結(jié)粒度組成,兩期燒結(jié)機(jī)返礦率由22%下降至18%,增大燒結(jié)礦出礦率,進(jìn)而增加產(chǎn)量,降低工序能耗。

(3)煙氣循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化

煙氣循環(huán)風(fēng)機(jī)操作采用全風(fēng)門、調(diào)轉(zhuǎn)速方式,在確保循環(huán)比例>25%前提下節(jié)約電耗;煙氣循環(huán)風(fēng)箱選取,以2個(gè)低溫段+4高溫段模式,確保循環(huán)煙溫160℃~210℃之間,充分利用循環(huán)煙氣熱量,減少固體燃料投入;循環(huán)煙氣罩內(nèi)負(fù)壓控制在-10~-5pa,罩內(nèi)氧含量控制在18%以上,在確保燒結(jié)過程穩(wěn)定前提下,提高循環(huán)比例,降低脫硫脫硝系統(tǒng)煙氣量處理符合,減少能源消耗。

(4)點(diǎn)火參數(shù)優(yōu)化

在設(shè)備改進(jìn)與實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定厚料層燒結(jié)后,在保證點(diǎn)火質(zhì)量的前提下,以降低焦?fàn)t煤氣消耗為目標(biāo)展開點(diǎn)火工藝參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化情況如表3所示。

表3 工藝參數(shù)優(yōu)化情況

工藝參數(shù)

混合料水分

空煤比

1#~3#風(fēng)箱負(fù)壓

點(diǎn)火溫度

優(yōu)化前

7.2%±0.2%

5.0

-7Kpa~-8Kpa

1100℃±50℃

優(yōu)化后

7.0%±0.1%

6.5

-4Kpa~-5Kpa

1050℃±50℃

穩(wěn)定水分率,混合料水分控制標(biāo)準(zhǔn)由7.2%±0.2%下調(diào)至7.0%±0.1%,混合料水分穩(wěn)定是厚料層燒結(jié)的保證基礎(chǔ),同時(shí)適當(dāng)降低水分率能夠減少煤氣使用量。通過穩(wěn)定皮帶秤下料與加水系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定水分率目的;上調(diào)空煤比,降低煤氣消耗,富氧點(diǎn)火可以提升點(diǎn)火溫度,燒結(jié)表層固體燃料利用率提高,當(dāng)空煤比由5.0提升至6.5,焦?fàn)t煤氣流量由1700m3/h下降至1400m3/h,點(diǎn)火溫度提升40℃,繼續(xù)提升后,出現(xiàn)下降效果,故選取空煤比為6.5;調(diào)整爐膛負(fù)壓,1#~3#風(fēng)箱經(jīng)氣料分離改造后,可準(zhǔn)確控制風(fēng)箱負(fù)壓,經(jīng)大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出,1#~3#風(fēng)箱負(fù)壓控制在-4KPa~-5KPa之間,可保證爐膛負(fù)壓達(dá)到-3~0Pa,保證點(diǎn)火深度控制在15mm~25mm,保證點(diǎn)火真空度控制在合理范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)微負(fù)壓點(diǎn)火,避免了點(diǎn)火熱量的損失與浪費(fèi);點(diǎn)火溫度由1100℃±50℃調(diào)整為1050℃±50℃,由于料層提升,爐膛容積變小,熱量散失減少,故不需要過高的點(diǎn)火溫度。

(5)破碎系統(tǒng)優(yōu)化

鑒于燃料破碎系統(tǒng)使用負(fù)荷大,設(shè)備磨損率高的問題,進(jìn)行了破碎系統(tǒng)工藝優(yōu)化,對4輥使用制度、破碎給料量和輥間距調(diào)整進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化使用后可消除破碎后燃料粒度大和過破碎現(xiàn)象,可有效將破碎后燃料0.5~3mm粒度范圍控制在70%以上

四輥使用制度:四輥設(shè)備實(shí)行輪流使用、輪流車輥制度,日常采用“開3備1”模式,備用設(shè)備進(jìn)行車輥維護(hù),輪流使用和維護(hù),確保四輥周期性正常運(yùn)轉(zhuǎn),以提高設(shè)備良好率,保證燃料破碎效果。

破碎給料量:根據(jù)四輥使用周期和燃料種類進(jìn)行不同給料量調(diào)整,以焦粉為例針對新輥、使用中期輥、使用末期輥分別采用25Hz、20Hz、15Hz給料量,確保破碎粒度,在破碎燒結(jié)煤時(shí),由于燒結(jié)煤水分與硬度較大,四輥采用20Hz、15Hz、10Hz給料量。

輥間距調(diào)整:焦粉粒集較大,破碎時(shí)四輥調(diào)整范圍為2~3mm,太大則達(dá)不到破碎效果,太小則設(shè)備震動(dòng)太大容易跳閘;燒結(jié)煤粒度較細(xì),四輥間距調(diào)整為1.5~2mm。

4  實(shí)施效果

通過主要設(shè)備改造升級、燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理、燒結(jié)內(nèi)控參數(shù)優(yōu)化和活性炭系統(tǒng)優(yōu)化升級,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)全區(qū)域工序能耗降低的目的,工序能耗由51.49kgce/t下降至46.18kgce/t,下降比例為10.31%。其它主要參數(shù)詳細(xì)如表4所示。

表4 主要參數(shù)變化情況

年份

工序能耗

固耗

電耗

焦?fàn)t煤氣

余熱發(fā)電

日產(chǎn)

內(nèi)返

料層

kgce/t

kg/t

Kwh/t

m3/t

Kwh/t

t/d

%

mm

2020

51.49

53.37

56.26

5.94

12.36

20500

22

750

2021

50.52

55

53.65

5.04

15.69

21000

22

780

2022

48.24

54.35

47.25

3.91

18.69

23500

19

830

2023

46.18

49.68

43.66

3.85

16.02

25000

17

850

優(yōu)化比例

10.31%

6.91%

22.40%

35.19%

51.21%

21.95%

22.73%

13.33%

注:優(yōu)化比例為2023年較2020年參數(shù)對比,以2022年參數(shù)為基準(zhǔn)

(1)應(yīng)用后相比2020年工序能耗由51.49kgce/t下降至46.18kgce/t,下降5.31kgce/t,優(yōu)化比例為10.31%;

(2)應(yīng)用后相比2020年固耗由53.37kg/t下降至49.68kg/t,單耗下降3.69kg/t,優(yōu)化比例為6.91%;

(3)應(yīng)用后相比2020年電耗由56.26Kwh/t下降至43.66Kwh/t,單耗下降12.6Kwh/t,優(yōu)化比例為22.40%;

(4)應(yīng)用后相比2020年焦?fàn)t煤氣由5.94m3/t下降至3.85m3/t,單耗下降2.09m3/t,優(yōu)化比例為35.19%;

(5)應(yīng)用后相比2020年余熱發(fā)電由,12.36Kwh/t提升至18.69Kwh/t,發(fā)電提升6.33Kwh/t,優(yōu)化比例為51.21%;

(6)應(yīng)用后相比2020年生產(chǎn)參數(shù)得到優(yōu)化,日產(chǎn)水平提升4500噸,內(nèi)返下降5%,料層提升100mm;

 

 
 
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