劉得永
(酒鋼煉鐵廠)
摘要:7號高爐開爐初期鐵口噴濺嚴(yán)重,爐前生產(chǎn)被動,影響了高爐爐況順行及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。通過現(xiàn)場分析噴濺原因,采取一系列行之有效的措施,鐵口噴濺最終得到了有效治理,保證了高爐出鐵順暢,高爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到了穩(wěn)步提升。
關(guān)鍵詞:高爐;鐵口噴濺;指標(biāo)
7號高爐與2020年6月優(yōu)化升級改造完成,6月30日點(diǎn)火開爐,有效爐容1800m³,高爐設(shè)3個(gè)出鐵口,兩個(gè)矩形出鐵場,南、北、西三個(gè)鐵口,南西鐵口夾角95.934°,西北鐵口夾角109.386°,南北鐵口夾角154.286°,正常生產(chǎn)時(shí)南北鐵口輪換出鐵,西鐵口備用 。開爐投產(chǎn)后,出現(xiàn)鐵口噴濺問題,鐵口區(qū)域煤氣火沖,而且鐵口噴濺時(shí)間較長,占整次出鐵時(shí)間80%以上,影響渣鐵正常排放,由于鐵口噴濺嚴(yán)重導(dǎo)致出鐵時(shí)除塵效果不好,爐前崗位人員勞動強(qiáng)度增大,鐵口維護(hù)困難,鐵口泥套頻繁破損,堵口跑泥,甚至由于鐵口噴濺造成渣鐵出不凈或減風(fēng)堵口等事故,影響高爐爐況順行 ,并使現(xiàn)場環(huán)境急劇惡化,為解決鐵口噴濺問題,相關(guān)技術(shù)人員多次綜合分析其原因,并制定治理辦法。針對鐵口工作狀態(tài),設(shè)備、炮泥質(zhì)量以及崗位操作等綜合因素,進(jìn)行實(shí)踐考察與分析,認(rèn)為是由于鐵口通道采用炭質(zhì)耐火材料,鐵口外側(cè)從耐機(jī)械沖擊的角度選擇剛玉質(zhì)澆注料。由于剛玉澆注料與碳磚不能嚴(yán)密結(jié)合,不能很好的封堵鐵口區(qū)域煤氣流,投產(chǎn)后鐵口區(qū)域煤氣流大、煤氣流亂竄,是鐵口造成投產(chǎn)后鐵口噴濺的主要原因。對此7號高爐制定治理計(jì)劃對其治理,與2020年10月份鐵口噴濺問題的到了改善,保證了生產(chǎn)的正常化。
1.鐵口孔道;2.鐵口框架;3.爐皮;4.冷卻壁;5.填充料;6.磚套;7.磚墻;8.鐵口保護(hù)板;9.鐵口泥套
圖1 鐵口工作構(gòu)造圖
圖2鐵口區(qū)域煤氣火 圖3鐵口噴濺現(xiàn)場
1 鐵口噴濺情況與危害
1.1鐵口噴濺情況
7號高爐,設(shè)計(jì)有效容積1800m³,設(shè)有3個(gè)鐵口,采用兩用一備出鐵模式,正常生產(chǎn)時(shí)南北鐵口輪換出鐵,開爐投產(chǎn)時(shí),南、北鐵口都存在噴濺問題,鐵口剛打開時(shí),鐵口噴濺嚴(yán)重,渣鐵流不正常,隨著出鐵時(shí)間增長,下渣后鐵口噴濺現(xiàn)象有減弱趨勢,但噴濺持續(xù)時(shí)間長,為確保在下一個(gè)場有效出鐵時(shí)間內(nèi),具備出鐵條件,往往都是未出凈渣鐵就強(qiáng)行堵口,長期以來形成惡性循環(huán),造成高爐憋渣憋風(fēng)。
1.2鐵口噴濺危害
(1)鐵口的持續(xù)噴濺導(dǎo)致爐前的勞動強(qiáng)度加大,從四班三倒的模式調(diào)整為二班二倒。7號高爐采用了儲鐵式主溝,鐵口深度被控制在3.4±0.1米。在正常生產(chǎn)過程中,主溝兩側(cè)的渣鐵量較少,勞動強(qiáng)度也相對較低。然而,由于鐵口噴濺嚴(yán)重,出鐵時(shí)大量的渣鐵噴濺到主溝兩側(cè),在出鐵過程中,還需要考慮溝邊積渣鐵是否會影響設(shè)備在堵口時(shí)的正常運(yùn)行,我們會使用鋼釬大錘清理設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)側(cè)的積渣鐵。在嚴(yán)重的情況下,可能會出現(xiàn)堵口抗炮現(xiàn)象,導(dǎo)致鐵口跑泥,甚至還會造成減風(fēng)堵口事故。堵口后使用拆包車配合進(jìn)行清理,增加了爐前崗位勞動強(qiáng)度及在高溫區(qū)域內(nèi)的作業(yè)時(shí)間,給高爐安全生產(chǎn)帶來了較大的隱患。
(2)由于南北鐵口打開后都噴濺嚴(yán)重,出鐵過程中渣鐵流與爐內(nèi)料速不匹配,渣鐵排不凈、導(dǎo)致爐內(nèi)憋渣、憋風(fēng),影響高爐爐況穩(wěn)定順行。
(3)鐵口噴濺影響鐵口泥套正常使用壽命,出鐵過程中鐵口噴濺,鐵口眼受噴濺渣鐵沖刷呈喇叭狀,鐵口泥套頻繁破損,堵口跑泥,鐵口維護(hù)困難,形成惡性循環(huán),鐵口區(qū)域竄煤氣現(xiàn)象未得到有效封堵。
(4)爐前工作環(huán)境差,因便于堵口后拆包車清理主溝兩側(cè)積渣鐵,南北鐵口都將除塵罩移開,出鐵過程中煙塵不受控,鐵口打開后噴濺至小坑位置,爐前崗位作業(yè)時(shí),存在安全風(fēng)險(xiǎn),可能會造成作業(yè)人員燒燙傷,渣鐵噴濺在設(shè)備上,嚴(yán)重影響了設(shè)備的工作狀況。
(5)出鐵時(shí)間不受控,因主溝兩側(cè)噴濺積渣較多,清理需要足夠時(shí)間,有時(shí)上個(gè)場鐵口堵口后,下個(gè)場出鐵鐵口還不具備出鐵條件,嚴(yán)重影響出鐵正點(diǎn)率及鐵量差。
2 鐵口噴濺的原因及治理過程
2.1噴濺原因
高爐鐵口噴濺現(xiàn)象是高爐生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題,尤其是剛投產(chǎn)高爐鐵口噴濺較為常見,但較為認(rèn)可的觀點(diǎn)還是鐵口孔道內(nèi)產(chǎn)生裂縫,鐵口鉆開后高壓的煤氣使順行的鐵水產(chǎn)生噴濺,所以要想根源上治理鐵口噴濺,首要任務(wù)就是封堵鐵口孔道中存在的煤氣通道。
(1)7號高爐優(yōu)化升級改造鐵口通道采用炭質(zhì)耐火材料,鐵口外側(cè)從耐機(jī)械沖擊的角度選擇剛玉質(zhì)澆注料。由于剛玉澆注料與碳磚不能嚴(yán)密結(jié)合,不能很好的封堵鐵口區(qū)域煤氣流,投產(chǎn)后鐵口區(qū)域煤氣流大、煤氣流亂竄,是造成投產(chǎn)后鐵口噴濺的主要原因。
(2)風(fēng)口各套與風(fēng)口組合磚因施工質(zhì)量也會存在縫隙。風(fēng)口套為銅件,熱膨脹系數(shù)大。高爐投入生產(chǎn)后,受溫度影響,風(fēng)口各套及組合磚均會產(chǎn)生熱膨脹,風(fēng)口各套與組合磚之間砌筑時(shí)填充的泥漿,在高溫下出現(xiàn)裂縫,在爐內(nèi)高壓的作用下也可能會形成煤氣通道。
(3)炮泥質(zhì)量差。在結(jié)焦過程中炮泥強(qiáng)度不夠,或者堵口時(shí)打泥壓力低未能有效夯實(shí)鐵口孔道 ,在鐵口孔道高溫?zé)Y(jié)過程中都會產(chǎn)生裂紋,在爐內(nèi)高壓作用下,長期以來在鐵口碳磚與鐵口孔道之間形成了煤氣通道。
(4)設(shè)備存在問題。由于開爐時(shí),泥炮、開口機(jī)均處于試運(yùn)行階段,堵口時(shí)打泥壓力不足,或者泥炮活塞運(yùn)行速度等都會影響鐵口的正常維護(hù)以及泥包的形成。開口機(jī)在鉆口時(shí)沖擊、鉆削的大小以及沖擊的振打時(shí)間也會破壞鐵口泥包。
2.2治理辦法過程
通過對鐵口孔道在線灌漿,將碳素粉末料與樹脂結(jié)合,利用泥炮活塞高壓(21Mpa)打入鐵口孔道,封堵通過爐缸碳磚竄入鐵口孔道的煤氣縫隙,降低出鐵時(shí)鐵口孔道竄煤氣造成的鐵口噴濺,所以7號高爐首先采取鐵口在線灌漿措施。鐵口在線灌漿后鐵口噴濺得到了控制,噴濺時(shí)間南北鐵口平均30分鐘,有如下步驟:
(1)利用出鐵間隙時(shí)間,修理平整泥套,確保炮頭壓蓋與泥套接觸嚴(yán)密無縫隙,更換用65mm鉆頭鉆鐵口,深度為2-2.4m。
(2)將泥炮泥餅頂實(shí),掏空炮頭能容納30-50kg灌漿料空間,炮身打水降溫至40-60℃,將碳素粉末料與樹脂1:3攪拌均勻,裝入準(zhǔn)備好的塑料袋,塞入泥炮炮脖內(nèi),用軟炮泥封住炮頭。
(3)炮頭上固定石棉墊,開動泥炮壓制鐵口泥套,開始打泥,壓力達(dá)到20Mpa時(shí)停止打泥,觀察打泥壓力,壓力下降低于20Mpa時(shí),采取點(diǎn)動打泥,確保壓力在20Mpa以上。
(4)壓炮30分鐘后抬炮。
圖4鐵口灌漿料 圖5鐵口在線灌漿
通過采取鐵口在線灌漿后,雖然鐵口噴濺得到了改善,但還未達(dá)到預(yù)期的治理效果,爐前技師24小時(shí)值班,每次鐵記錄鐵口深度及堵口時(shí)打泥壓力、鐵口噴濺時(shí)間,針對每次鐵鐵口工作狀況及堵口打泥參數(shù),進(jìn)行分析總結(jié)制定措施,最終摸索出一套合理的堵口打泥操作標(biāo)準(zhǔn),具體措施如下:
(1)爐前崗位交接班時(shí)提前10分鐘到現(xiàn)場掌握上個(gè)班鐵口工作情況,以及制定的鐵口維護(hù)措施,當(dāng)班期間爐前組長把控開口及堵口時(shí)各項(xiàng)參數(shù)。
(2)抬炮后,爐前組長確認(rèn)鐵口泥套,泥套不平整或破損后及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ),確保泥套平整杜絕鐵口跑泥。
(3)穩(wěn)定鐵口打泥量,控制鐵口深度3.2±1米,避免潮鐵口出鐵,堅(jiān)持排凈渣鐵。
(4)出鐵過程中勤觀察打泥壓力,壓力低時(shí)采取打水降溫措施,確保堵口時(shí)打泥壓力19-20Mpa,堵口采取二次分段打泥措施,先打計(jì)劃泥量的80%,剩余20%點(diǎn)動打入,壓力要達(dá)到泥炮最大壓力的95%(20MP)以上。
炮泥作為鐵口維護(hù)最關(guān)鍵的耐火材料,其質(zhì)量好壞直接影響鐵口的正常維護(hù)及工作狀況。在鐵口噴濺期間,爐前技師針對鐵口工作狀況及時(shí)與炮泥廠家進(jìn)行溝通,調(diào)整改進(jìn)炮泥質(zhì)量,好的炮泥要具有如下性能:
(1)有足夠的耐火度,抗渣鐵沖刷與侵蝕能力。
(2)有好的導(dǎo)熱性和透氣性,能在兩次鐵間隔時(shí)間內(nèi)完全干燥,且具有較高強(qiáng)度 。
(3)有一定的可塑性,以便形成泥包。
(4)高溫強(qiáng)度好,收縮率低。
通過改進(jìn)炮泥質(zhì)量提高堵口時(shí)打泥壓力及二次打泥措施后,鐵口噴濺得到了有效的治理,南北鐵口工作正常,噴濺時(shí)間控制在10分鐘之內(nèi)。
通過以上措施,7號高爐準(zhǔn)確有效的找到鐵口噴濺問題所在,并在沒有影響生產(chǎn)的前提下,通過改進(jìn)操作標(biāo)準(zhǔn)解決了鐵口噴濺問題,在后續(xù)的生產(chǎn)工作中爐前設(shè)備、設(shè)施也得到了有效的保護(hù),降低了生產(chǎn)成本,提高了出鐵質(zhì)量,改善了高爐工作現(xiàn)場的衛(wèi)生環(huán)境,有效的保證了員工的身心健康,為高爐順行與強(qiáng)化冶煉提供了有效的保障。
3 總結(jié)
鐵口噴濺是高爐生產(chǎn)中常見的現(xiàn)象,如果長時(shí)間得不到有效的治理,將嚴(yán)重影響高爐爐況順行。本次7號高爐鐵口噴濺問題,在實(shí)踐中分析總結(jié)經(jīng)驗(yàn),找到了造成鐵口噴濺的主要因素,并制定了一套合理的操作標(biāo)準(zhǔn),在沒有影響生產(chǎn)計(jì)劃的前提下,徹底的解決了鐵口噴濺問題。穩(wěn)定了出鐵時(shí)間和出鐵量,大幅度降低了爐前崗位勞動強(qiáng)度,提高了高爐產(chǎn)量,優(yōu)化高爐生產(chǎn)指標(biāo),改善了現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境。
參考文獻(xiàn)
[1] 西鋼6號高爐鐵口噴濺治理實(shí)踐
[2] 《7號高爐爐前崗位技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)》
[3] 爐前工技能大賽復(fù)習(xí)資料