張杰新,劉曉峰
( 重慶鋼鐵股份有限公司 煉鋼廠,重慶 401258)
摘 要: 介紹了重慶鋼鐵股份有限公司老區(qū)通過(guò)對(duì)脫氧工藝的優(yōu)化,并采用鈣處理工藝,解決了脫氧產(chǎn)物 Al2O3對(duì)鋼水質(zhì)量的影響及澆鑄過(guò)程的可澆性問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了“轉(zhuǎn)爐→吹氬站→連鑄”工藝路線穩(wěn)定生產(chǎn)含鋁鋼。緩解了用 LF 生產(chǎn)品種鋼的壓力,在保證質(zhì)量的前提下降低了生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞: 吹氬站; 含鋁鋼; 鈣處理; 夾雜物
使用鋁對(duì)鋼水脫氧或細(xì)化晶粒逐步成為較多鋼種的工藝要求之一。為解決含鋁鋼對(duì)鋼水可澆性的影響,普遍采用“轉(zhuǎn)爐→LF→連鑄”的工藝路線,通過(guò) LF 工藝將脫氧產(chǎn)物 Al2O3盡量地排除,將鋼水中的硫含量降到更低,并通過(guò)鈣處理,保證鋼水的可澆性。然而,對(duì)一些精煉裝備較少的鋼廠,此生產(chǎn)工藝卻嚴(yán)重制約著含鋁鋼的生產(chǎn)。
重慶鋼鐵股份公司煉鋼廠( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重鋼”) 大渡口老區(qū)為降低設(shè)備運(yùn)行成本及適應(yīng)搬遷的需要,從2010 年底陸續(xù)將原有的 4 座80 t 轉(zhuǎn)爐,3 座 LF,5 臺(tái)鑄機(jī)調(diào)整到 3 座 80 t 轉(zhuǎn)爐,2 座LF,4 臺(tái)鑄機(jī),造成不能 3 條生產(chǎn)線同時(shí)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼的局面,合同兌現(xiàn)嚴(yán)重滯后。在其品種結(jié)構(gòu)中,含鋁鋼約占40 %。為解決生產(chǎn)組織中存在的問(wèn)題,在2011 年初,重鋼煉鋼廠開(kāi)始研究采用“轉(zhuǎn)爐→吹氬站→連鑄”的工藝路線來(lái)生產(chǎn)部分低級(jí)別的含鋁鋼。通過(guò)在氬站采用鈣處理工藝,較好地實(shí)現(xiàn)了部分含鋁鋼( 如船板鋼 B、A32 等) 在“轉(zhuǎn)爐→吹氬站→連鑄”的工藝路線下的穩(wěn)定生產(chǎn),促進(jìn)了合同的及時(shí)兌現(xiàn),還實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)含鋁鋼煉鋼生產(chǎn)成本的降低。
1 吹氬站處理含鋁鋼存在的問(wèn)題
吹氬站工藝的功能主要是均勻溫度和成分,協(xié)調(diào)爐機(jī)節(jié)奏。一般情況下,鋼水在吹氬站停留的時(shí)間較短; 而且,受鋼水硫含量、溫度及夾雜物含量的影響,不適宜對(duì)鋼水進(jìn)行鈣處理。有資料表明[1],含鋁鋼一般采用鋁作脫氧劑,當(dāng)鋼中w( AlS) =0. 02 % ~ 0. 05 % 時(shí),其脫氧產(chǎn)物主要是 Al2O3。其脫氧反應(yīng)式為:
2[Al] + 3[O] = ( Al2O3)
ΔGΘ= - 1 225 000 + 393. 8T J / mol ( 1)
Al2O3的熔點(diǎn)高達(dá)2 050 ℃,它與鋼水潤(rùn)濕角為 0°,鋼水與 Al2O3的界面張力較大,Al2O3有相互聚群傾向,兩個(gè) 10 μm Al2O3夾雜粘結(jié)只需要0.03 s,粘附力很大且粘附后有足夠的強(qiáng)度[2]。因此,影響鋼水的純凈度,在澆鑄過(guò)程中使鋼水流動(dòng)性變差,附著在水口壁,造成水口結(jié)瘤。
2 改進(jìn)措施
2. 1 減少鋼中 Al2O3含量
為避免氬站處理的鋼水中的 Al2O3含量過(guò)高,影響鋼水的可澆性。采用以下措施進(jìn)行控制:1) 加強(qiáng)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制,降低鋼水中的氧含量,為脫氧減輕負(fù)擔(dān); 2) 優(yōu)化出鋼過(guò)程中的脫氧工藝,增加脫氧劑的種類(lèi)及用量,使進(jìn)吹氬站時(shí)鋼水的w( O) 控制在 10 × 10- 6以?xún)?nèi); 3) 適當(dāng)延長(zhǎng)氬站吹氬時(shí)間,促進(jìn)夾雜物上浮。
2. 2 創(chuàng)造鈣處理?xiàng)l件
鈣處理鋁鎮(zhèn)靜鋼時(shí),加入鈣既可改變 Al2O3夾雜物形態(tài),防止水口堵塞,但又可與鋼中硫生成 Ca S,將增加水口堵塞現(xiàn)象發(fā)生。因此,鈣處理時(shí)既要轉(zhuǎn)變 Al2O3,又不要生成 Ca S[1]。為此,采用以下措施: 1) 將鈣處理前鋼水中 w( S) 控制在0. 020 % 以下; 2) 鋼水中 w( Ca) /w( Al) 控制在0. 08 ~0. 12; 3) 鈣處理以后保證軟吹氬5 min以上。
3 生產(chǎn)實(shí)踐
2011 年,重鋼煉鋼廠在 80 t 轉(zhuǎn)爐上進(jìn)行了氬站處理含鋁鋼的工業(yè)性試驗(yàn),取得了較好的效果。
3. 1 過(guò)程硫含量控制情況
經(jīng) LF 的鋼水在鈣處理前,可以通過(guò) LF 脫硫工藝把鋼水中的硫含量控制得較低。但吹氬站處理鋼水的硫含量,就必須依靠鐵水脫硫及轉(zhuǎn)爐的過(guò)程控制來(lái)保證。有資料表明[3],鋼中硫含量高時(shí),對(duì)鈣的平均回收率有較大的影響; 故生產(chǎn)中應(yīng)盡量降低鋼中的硫含量,鈣才能對(duì)鋼中氧化鋁夾雜物進(jìn)行有效的變性。所以在鈣處理前鋼中硫含量較高時(shí),必須適當(dāng)提高喂線量,以達(dá)到較好的鈣處理效果。由于目前該廠80 t 鐵水脫硫裝置采用的是單噴吹石灰脫硫工藝,工藝較落后,為保證脫硫效果,對(duì)鐵水采用前扒渣,減少鐵水渣對(duì)脫硫的影響,并適當(dāng)加大脫硫劑用量,使脫后鐵水w( S)控制在0. 010 %以?xún)?nèi)。為解決因原材料質(zhì)量差造成轉(zhuǎn)爐回硫嚴(yán)重,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)硫含量無(wú)法達(dá)到鋼水鈣處理的要求,采用在出鋼過(guò)程加入一定量的合成渣對(duì)鋼水進(jìn)行脫硫。由于含鋁鋼鋼水脫氧較好,有利于促進(jìn)合成渣對(duì)鋼水的脫硫。通過(guò)以上措施,使鈣處理前鋼中 w( S) 控制在0. 020 % 以?xún)?nèi),如表 1 所示。
3. 2 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量控制情況
在生產(chǎn)前首先根據(jù)脫硫鐵水的溫度情況,確定合適的脫硫鐵水量及生鐵量,使轉(zhuǎn)爐過(guò)程 C-T基本協(xié)調(diào); 其次化好過(guò)程渣,提高倒?fàn)t成分命中率,減少點(diǎn)吹次數(shù)。使轉(zhuǎn)爐終點(diǎn) w( C) 控制在0. 06 % ~ 0. 08 % ,或終點(diǎn)鋼水 w ( O) < 600 ×10- 6; 最后利用復(fù)吹轉(zhuǎn)爐后攪使終點(diǎn)鋼水氧含量穩(wěn)定達(dá)到控制目標(biāo)。
3. 3 鋼水的 w( Ca) / w( Al) 控制情況
首先,要穩(wěn)定控制鋼水中的 AlS含量。在控制好轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量的同時(shí),要加強(qiáng)出鋼過(guò)程的脫氧控制。根據(jù)文獻(xiàn)[4],鋼液中自由氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)高( 400 ×10- 6) ,鋁一次加入很多時(shí),生成大量的大尺寸 Al2O3簇群,大尺寸 Al2O3簇群由鋼液上浮去除得很快。故加入鋁鐵的時(shí)機(jī)控制在出鋼約1 /2 時(shí)。采用分步加入脫氧劑的工藝,即先加鋁鐵,再和合金一起加入 Si-Ca-Ba-Al 合金,在合金加完后根據(jù)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)情況加入一定量的鋼水精煉劑。此脫氧工藝可以較穩(wěn)定的控制鋼水中的 AlS含量。再采用定氧儀計(jì)算出鋼水中的 AlS含量。根據(jù) AlS含量加入 Si Ca 線進(jìn)行鈣處理,使鋼水中w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12。
3. 4 氬站工序時(shí)間控制情況
與 LF 精煉相比,氬站工序時(shí)間較短,不利于脫氧產(chǎn)物的排除。雖然通過(guò)脫氧前移工藝,有利于大型夾雜物的排除,但在工序時(shí)間的控制上仍是關(guān)鍵控制點(diǎn)。考慮到氬站溫降的影響,將氬站工序時(shí)間由 11 min 延長(zhǎng)到 15 min。不僅要求保證鋼水進(jìn)站后 2 min 的大流量吹氬,還要保證鈣處理后 5 min 的軟吹時(shí)間。確保夾雜物的有效排除。同時(shí),還要做好鋼包的保溫工作。
3. 5 保護(hù)澆鑄情況
1) 采用大包長(zhǎng)水口保護(hù)澆鑄工藝,并在長(zhǎng)水口內(nèi)加密封圈預(yù)防鋼水吸氣。2) 采用先上大包保護(hù)管后再開(kāi)澆的澆鑄工藝。3) 要求大包后期的敞澆時(shí)間控制得盡量短,同時(shí)嚴(yán)格控制鋼包下渣量。4) 中間包采用雙層渣保溫和加強(qiáng)吸附夾雜能力。
3. 6 生產(chǎn)效果
1) 通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐,鋼中 w( AlS) = 0. 03 % ~0. 05 % ,w ( Ca ) = 0. 003 0 % ~ 0. 004 5 % ,w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12,鈣處理前鋼中w( S) ≤0. 020 % ( 如表 1、表 2 所示) ,未發(fā)生水口嚴(yán)重堵塞現(xiàn)象。
2) 氬站出站鋼水中的氧化夾雜物含量與 LF處理后的相當(dāng)。重鋼生產(chǎn)含鋁鋼( 如船板鋼 B、A32 等) LF 出站鋼水中的氧化物總質(zhì)量分?jǐn)?shù)的一般在0. 003 % ~ 0. 005 %。如圖 1 所示,統(tǒng)計(jì) 30爐鋼的氧化物總質(zhì)量分?jǐn)?shù)均在0. 006 % 以?xún)?nèi),鋼水的潔凈度滿(mǎn)足一般優(yōu)質(zhì)鋼的質(zhì)量要求。
3) 生產(chǎn)過(guò)程中,進(jìn)行了鑄坯質(zhì)量跟蹤。統(tǒng)計(jì)了 5 爐的鑄坯低倍結(jié)果見(jiàn)表 3。按照《YB/T
4003—1997 連鑄鋼板坯低倍組織缺陷評(píng)級(jí)圖》評(píng)級(jí),鑄坯低倍小于 A 級(jí)1. 5的內(nèi)控要求,無(wú)裂紋疏松、夾雜等鑄坯缺陷,鑄坯質(zhì)量良好。
4) 在生產(chǎn)過(guò)程中,達(dá)到了中包連澆 12 爐( 即450 min) 的工藝要求,如表 4 所示。沒(méi)有出現(xiàn)因鋼水可澆性產(chǎn)生的生產(chǎn)事故。
5 ) 采 用 此 工 藝 后,合 同 兌 現(xiàn) 率 提 高 到95. 45 % 以上,比試驗(yàn)前提高了6. 8 % 。
6) 采用“轉(zhuǎn)爐→吹氬站→連鑄”的工藝路線生產(chǎn)含鋁鋼,節(jié)省了 LF 工序的輔料、電耗等成本,延長(zhǎng)了鋼包壽命,按該廠的工藝要求及價(jià)格體系計(jì)算,實(shí)現(xiàn)煉鋼工序降低成本30. 2元/t。
4 結(jié) 論
1) 實(shí)現(xiàn)含鋁鋼氬站精煉工藝路線的關(guān)鍵是:控制好氧化物夾雜總量及保證好鈣處理?xiàng)l件。
2) 通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐表明,當(dāng)鋼中 w ( AlS) 為0. 03 % ~ 0. 05 % ,w ( Ca ) 為 0. 003 0 % ~0. 004 5 % ,w( Ca) / w( Al) 控制在0. 08 ~ 0. 12,鈣處理前鋼中 w( S) ≤0. 020 %時(shí),可以保證連鑄澆鑄的穩(wěn)定。
參 考 文 獻(xiàn)
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