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日鋼 60 萬(wàn) t/ a 鏈篦機(jī)- 回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線為焙燒赤鐵礦進(jìn)行的風(fēng)系統(tǒng)改造

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-13  來(lái)源:山東日照鋼鐵公司  作者:楊軍林, 張學(xué)文  瀏覽次數(shù):456
 
核心提示:日鋼兩條 60 萬(wàn) t/a 球團(tuán)生產(chǎn)線原按焙燒磁鐵礦球團(tuán)設(shè)計(jì), 2008 年金融危機(jī)后, 為降本增效, 逐步增加了巴西赤鐵礦配比。由于原料類型改變, 造球和焙燒系統(tǒng)均出現(xiàn)了一系列問(wèn)題, 通過(guò)分析原因, 采取相應(yīng)的改造方案, 球團(tuán)生產(chǎn)得以穩(wěn)定順行。

楊軍林張學(xué)文

山東日照鋼鐵公司山東 日照 276806)

摘 要: 日鋼兩條 60 萬(wàn) t/a 球團(tuán)生產(chǎn)線原按焙燒磁鐵礦球團(tuán)設(shè)計(jì), 2008 年金融危機(jī)后為降本增效逐步增加了巴西赤鐵礦配比。由于原料類型改變造球和焙燒系統(tǒng)均出現(xiàn)了一系列問(wèn)題通過(guò)分析原因采取相應(yīng)的改造方案球團(tuán)生產(chǎn)得以穩(wěn)定順行。

關(guān)鍵詞赤鐵礦球團(tuán)生球爆裂風(fēng)系統(tǒng)改造

前 言

日照鋼鐵公司于 2005 年和 2006 年各建成1條 60 萬(wàn) t/ a 鏈篦機(jī)回轉(zhuǎn)窯氧化球團(tuán)生產(chǎn)線原設(shè)計(jì)采用 100% 磁鐵礦生產(chǎn)兩條生產(chǎn)線建成后當(dāng)月即達(dá)產(chǎn)。在隨后的生產(chǎn)中每條線產(chǎn)量均達(dá)到 2 300 t/ d, 年產(chǎn)量均達(dá) 70 萬(wàn) t, 且生產(chǎn)穩(wěn)定成品球質(zhì)量較好抗壓強(qiáng)度穩(wěn)定在3 000N/ 個(gè)以上。2008 年金融危機(jī)后為降本增效,在球團(tuán)原料中添加了一定比例的巴西赤鐵礦,經(jīng)過(guò)一年的試驗(yàn)最終將赤鐵礦配比增加到70% 以上一度甚至達(dá)到 100% , 兩條線產(chǎn)量均穩(wěn)定在 1 800 t/ d, 年產(chǎn)量達(dá) 60 萬(wàn) t

由于兩條生產(chǎn)線均按焙燒磁鐵礦設(shè)計(jì)在由磁鐵礦焙燒轉(zhuǎn)為赤鐵礦焙燒的過(guò)程中設(shè)備、工藝上暴露出許多問(wèn)題制約了生產(chǎn)。其中最突出的就是生球爆裂嚴(yán)重回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈頻繁回?zé)岷椭鞒轱L(fēng)管道嚴(yán)重堵塞風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量大幅下降并且由于抽風(fēng)量降低導(dǎo)致窯頭窯尾逸塵現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣。針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了一系列改造包括造球機(jī)采用變頻調(diào)速、提高布料篩分系統(tǒng)篩分效率、加強(qiáng)窯尾密封、擴(kuò)大鏈篦機(jī)截風(fēng)門(mén)以及風(fēng)系統(tǒng)放灰改造等提高了作業(yè)率和產(chǎn)量效果十分明顯。

風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題及造成的影響

2回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期明顯縮短

焙燒赤鐵礦時(shí)由于生球水分較磁鐵礦高,生球進(jìn)入鏈篦機(jī)后干燥一段風(fēng)溫較低生球較少爆裂但進(jìn)入干燥二段后由于煙罩溫度達(dá)到450~ 580 e , 生球爆裂較多進(jìn)入預(yù)熱段后煙罩溫度進(jìn)一步增至 780 e , 生球爆裂嚴(yán)重從而產(chǎn)生大量粉塵。這部分粉塵隨著煙氣進(jìn)入高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)氣管道顆粒較大的沉積在管道內(nèi)。每次管道清理完畢后 20~ 25 天內(nèi)管道積灰較少,抽風(fēng)順暢窯況良好生產(chǎn)正常且產(chǎn)量穩(wěn)定。但超過(guò)這一時(shí)間后管道內(nèi)積灰不斷增加抽風(fēng)不暢表現(xiàn)為風(fēng)機(jī)電流下降。此時(shí)由于碎裂的球團(tuán)進(jìn)入到回轉(zhuǎn)窯導(dǎo)致窯況惡化窯內(nèi)結(jié)圈明顯增多、變大尤其是到 40~ 45 天左右時(shí)風(fēng)機(jī)電流下降較多窯況惡劣窯頭窯尾冒灰、揚(yáng)塵嚴(yán)重窯內(nèi)嚴(yán)重結(jié)圈被迫停窯檢修。每次檢修進(jìn)入管道內(nèi)檢查時(shí)都發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)積灰高度達(dá)管徑的一半以上個(gè)別部位甚至達(dá)到 2/ 3

2高溫風(fēng)機(jī)磨損嚴(yán)重

由于煙氣中含塵量增加導(dǎo)致高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子、進(jìn)風(fēng)口、機(jī)殼磨損嚴(yán)重。其中轉(zhuǎn)子壽命由焙燒磁鐵礦時(shí)的 12 個(gè)月降至 個(gè)月進(jìn)風(fēng)口及機(jī)殼由原先每 6個(gè)月磨漏補(bǔ)焊一次變成 2~ 3 個(gè)月補(bǔ)焊一次。

2預(yù)熱段供熱不足

由于風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量下降導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的高溫廢氣無(wú)法順利抽到鏈篦機(jī)預(yù)熱段窯內(nèi)焙燒帶溫度過(guò)高結(jié)圈嚴(yán)重尤其是到檢修周期的后期大塊頻繁生成、脫落崗位工人勞動(dòng)強(qiáng)度極大。

列出了的一個(gè)檢修周期中風(fēng)機(jī)電流及干燥段溫度的變化表中數(shù)據(jù)為 個(gè)檢修周期統(tǒng)計(jì)平均值)。從中可看出高溫風(fēng)機(jī)電流及鏈篦機(jī)干燥一段、二段溫度隨著檢修后的天數(shù)增加下降嚴(yán)重。

 

原因分析

分析發(fā)現(xiàn)上述一系列問(wèn)題都是因?yàn)槌噼F礦配比增加所致。由于巴西赤鐵礦顆粒較粗,使得生球水分升高(見(jiàn)表 2)、爆裂溫度降低原按焙燒 100% 磁鐵礦設(shè)計(jì)的熱工制度已不能適應(yīng)焙燒赤鐵礦的要求。因此除了調(diào)整鏈篦機(jī)各工藝段的進(jìn)氣溫度和窯內(nèi)焙燒溫度外由于赤鐵礦焙燒需要的供熱量大大增加系統(tǒng)廢氣量也相應(yīng)增加原來(lái)的風(fēng)系統(tǒng)必須作相應(yīng)改造

 

改造方案及實(shí)施

4鏈篦機(jī)預(yù)熱段截風(fēng)門(mén)擴(kuò)大改造

鏈篦機(jī)與回轉(zhuǎn)窯之間的截風(fēng)門(mén)是窯內(nèi)熱廢氣到達(dá)鏈篦機(jī)的唯一通道。原有的截風(fēng)門(mén)在風(fēng)管未堵塞的情況下尚能滿足生產(chǎn)需要一旦管道堵塞鏈篦機(jī)內(nèi)負(fù)壓下降窯內(nèi)熱量受截風(fēng)門(mén)影響無(wú)法順利到達(dá)鏈篦機(jī)造成鏈篦機(jī)預(yù)熱段供熱不足預(yù)熱球質(zhì)量下降而同時(shí)回轉(zhuǎn)窯焙燒帶溫度比焙燒磁鐵礦時(shí)要高出 50~ 100 e ,窯內(nèi)高溫廢氣不能及時(shí)排出勢(shì)必造成回轉(zhuǎn)窯頻繁結(jié)圈而且窯尾冒火嚴(yán)重。對(duì)此我們?cè)?/font>2011 年 12 月 2#生產(chǎn)線大修時(shí)將截風(fēng)門(mén)由原來(lái)的 2195 m2擴(kuò)大到 3192 m2。改造后消除了截風(fēng)門(mén)對(duì)窯內(nèi)熱量向鏈篦機(jī)傳遞的影響正常生產(chǎn)時(shí)完全可以通過(guò)調(diào)節(jié)高溫風(fēng)機(jī)、主抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)來(lái)控制鏈篦機(jī)各段的溫度。

4鏈篦機(jī)預(yù)熱段隔墻改造

鏈篦機(jī)預(yù)熱段與干燥二段隔墻上留有 500mm 見(jiàn)方的通孔以便于預(yù)熱段熱量部分傳遞到干燥二段。風(fēng)管堵塞后鏈篦機(jī)內(nèi)負(fù)壓減小由預(yù)熱段進(jìn)入干燥二段的熱量也相應(yīng)減少造成干燥二段溫度偏低生球干燥效果欠佳一部分生球水分在高溫預(yù)熱段蒸發(fā)引起球團(tuán)爆裂。

對(duì)此我們?cè)陬A(yù)熱段隔墻原有開(kāi)孔的基礎(chǔ)上又增開(kāi)了 個(gè) 300 @300 mm 的通孔進(jìn)一步增加預(yù)熱段進(jìn)入干燥二段的熱量。

4鏈篦機(jī)兩側(cè)風(fēng)管放灰改造

2011 年 12 月 2#生產(chǎn)線大修時(shí)在 2#鏈篦機(jī)兩側(cè)的高溫管道上各增加了 個(gè)集灰斗干燥二段的主抽管道上每側(cè)也增加 個(gè)集灰斗。

灰斗下部設(shè)電液動(dòng)插板閥及加濕機(jī)同時(shí)相應(yīng)增加 條輸灰皮帶。開(kāi)始時(shí)每半個(gè)月放灰一次由于放灰后窯況改善明顯遂將管道放灰定為每周一次。檢修時(shí)進(jìn)入管道內(nèi)觀察發(fā)現(xiàn)每周放灰一次即可保證管道內(nèi)的積灰高度不超過(guò)300 mm

4鏈篦機(jī)各工藝段溫度調(diào)整

根據(jù)巴西赤鐵礦的焙燒特點(diǎn)對(duì)鏈篦機(jī)干燥一段、二段和預(yù)熱段的進(jìn)氣溫度進(jìn)行了調(diào)整見(jiàn)表 3) , 保證生球水分在干燥段得以脫除預(yù)熱段溫度得到保障。

 

改造后的效果

截風(fēng)門(mén)及隔墻改造后鏈篦機(jī)預(yù)熱段、干燥二段風(fēng)箱溫度在一個(gè)檢修周期內(nèi)變化較小有助于生產(chǎn)穩(wěn)定。

從改造后 個(gè)檢修周期的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表 4)反映出高溫風(fēng)機(jī)的電流隨著檢修后的天數(shù)增加波動(dòng)較小能穩(wěn)定在 25 A 左右鏈篦機(jī)干燥段的溫度波動(dòng)也較小生產(chǎn)操作能夠穩(wěn)定進(jìn)行。

 

鏈篦機(jī)兩側(cè)增設(shè)風(fēng)管放灰后風(fēng)管內(nèi)的積灰被及時(shí)、有效地排出積灰高度穩(wěn)定控制在300 mm 以下窯況得到明顯改善窯內(nèi)結(jié)圈大大減少有效地減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。更為重要的是窯頭窯尾躥火、冒灰現(xiàn)象徹底消除,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到極大改善而且檢修周期也由原來(lái)的 45 天延長(zhǎng)至 60~ 65 年作業(yè)率提高了1167% , 球團(tuán)礦年產(chǎn)量增加 10 800 t

結(jié)束語(yǔ)

當(dāng)球團(tuán)生產(chǎn)原料從磁鐵礦轉(zhuǎn)變?yōu)槌噼F礦時(shí)除了應(yīng)及時(shí)調(diào)整鏈篦機(jī)各工藝段溫度之外,風(fēng)系統(tǒng)也要相應(yīng)改變以適應(yīng)赤鐵礦生產(chǎn)的特點(diǎn)。接下來(lái)我們將就如何進(jìn)一步提高巴西赤鐵礦細(xì)度降低膨潤(rùn)土添加量和生球水分進(jìn)行研究以期為球團(tuán)生產(chǎn)節(jié)能、降耗、降成本奠定基礎(chǔ)。

 
 
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