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滄州中鐵2500m3高爐降料面噴涂造襯操作實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-10-07  作者:顧宏偉  瀏覽次數(shù):334
 
核心提示:摘 要:對(duì)滄州中鐵1#高爐降料面噴涂造襯作業(yè)進(jìn)行總結(jié)。通過(guò)合理設(shè)計(jì)休風(fēng)料,嚴(yán)格控制風(fēng)量及爐頂溫度,復(fù)風(fēng)后快速調(diào)整負(fù)荷等措施,安全、經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確完成降料面噴涂作業(yè)并快速恢復(fù)爐況。滄州中鐵煉鐵廠1號(hào)爐有效容積2500m3,2008年9月投產(chǎn)。高爐采用軟水密閉循環(huán)冷卻,爐腹及以上爐體設(shè)計(jì)為磚壁合一的薄爐襯結(jié)構(gòu),爐腹至爐身下部采用銅冷卻壁。2014年10月以來(lái),爐身熱流強(qiáng)度總體表現(xiàn)偏高,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐況抗外圍干擾能力弱,經(jīng)常波動(dòng),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為被動(dòng)。經(jīng)研究確認(rèn)高爐爐襯侵蝕剝落使高爐操作爐型發(fā)生較大變化是熱流強(qiáng)度異
 
 滄州中鐵2500m3高爐降料面噴涂造襯操作實(shí)踐

顧宏偉

(滄州中鐵裝備制造材料有限公司煉鐵廠)

摘 要 對(duì)滄州中鐵1#高爐降料面噴涂造襯作業(yè)進(jìn)行總結(jié)。通過(guò)合理設(shè)計(jì)休風(fēng)料,嚴(yán)格控制風(fēng)量及爐頂溫度,復(fù)風(fēng)后快速調(diào)整負(fù)荷等措施,安全、經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確完成降料面噴涂作業(yè)并快速恢復(fù)爐況。

關(guān)鍵詞  休風(fēng)料設(shè)計(jì) 降料面 風(fēng)量控制 頂溫控制 煤氣全程回收

1 前言

滄州中鐵煉鐵廠1號(hào)爐有效容積2500m3,2008年9月投產(chǎn)。高爐采用軟水密閉循環(huán)冷卻,爐腹及以上爐體設(shè)計(jì)為磚壁合一的薄爐襯結(jié)構(gòu),爐腹至爐身下部采用銅冷卻壁。2014年10月以來(lái),爐身熱流強(qiáng)度總體表現(xiàn)偏高,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐況抗外圍干擾能力弱,經(jīng)常波動(dòng),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為被動(dòng)。經(jīng)研究確認(rèn)高爐爐襯侵蝕剝落使高爐操作爐型發(fā)生較大變化是熱流強(qiáng)度異常,邊緣氣流不穩(wěn)定的根本原因。因此定于2014年12月30日空料線停爐噴涂造襯,計(jì)劃降料線到20m(爐腰下部)。降料面過(guò)程耗時(shí)9h,全程回收煤氣。休風(fēng)74.5h。開(kāi)爐后20h恢復(fù)全風(fēng)作業(yè),整個(gè)噴涂造襯達(dá)到了“安全,快速,經(jīng)濟(jì),準(zhǔn)確”的目標(biāo)。

2 降料面前的準(zhǔn)備工作

2.1 調(diào)整爐溫及造渣制度

降料面前控制爐溫[Si]0.4—0.5%,確保鐵水物理熱1500---1520℃,同時(shí)下調(diào)爐渣堿度0.03,控制渣中(MgO)>8%、(Al2O3)<15%。熱洗爐缸,確保爐缸活躍,避免休風(fēng)后爐缸出現(xiàn)較大粘結(jié),影響爐況。

2.2 休風(fēng)料準(zhǔn)備

休風(fēng)料按焦炭負(fù)荷在爐內(nèi)分為5段,用凈焦調(diào)劑負(fù)荷。全爐負(fù)荷2.06,其中爐缸、爐腹段負(fù)荷為3.21,爐腰負(fù)荷為 2.0,爐身下段負(fù)荷為1.7,爐身中部負(fù)荷為1.03,爐喉及爐身上部負(fù)荷為0.8。礦批較正常礦批減小30%,干焦批定為15.5t。每批礦中帶入2t錳礦和0.5t螢石,控制鐵中[Mn]0.8%--1%。爐渣堿度按照焦負(fù)荷分段設(shè)定的爐溫[Si]及理論二元堿度進(jìn)行校核,其中第1段控制[Si]0.5% , 二元堿度1.1;第2段控制[Si]1.2%,二元堿度1.1;第3、4、5段控制[Si]2.0% , 二元堿度1.10。最后加入10批蓋面焦,蓋面焦為空焦,每批帶入110kg石灰石,控制二元堿度為1.0。始終控制渣中(MgO)>8%、(Al2O3)<15%。

2.3 降料面預(yù)休風(fēng)

此次降料面嚴(yán)格按照《降料面休風(fēng)方案》執(zhí)行,于2014年12月30日12:00預(yù)休風(fēng),休風(fēng)料設(shè)定10批蓋面焦中前3批在預(yù)休風(fēng)前加入,休風(fēng)時(shí)維持正常料線。休風(fēng)后主要進(jìn)行以下準(zhǔn)備工作:

(1) 拔出十字測(cè)溫裝置,安裝四根臨時(shí)打水槍?zhuān)_保打水量達(dá)50t/h以上,同時(shí)檢查原打管的出水和霧化情況并酌情進(jìn)行修復(fù);

(2) 更換漏水的風(fēng)口小套;

(3) 校準(zhǔn)雷達(dá)探尺并實(shí)測(cè)料面,通過(guò)實(shí)測(cè)結(jié)果確定以雷達(dá)監(jiān)測(cè)料面情況。

3 空料線操作

12月30日18:00時(shí)復(fù)風(fēng),料線從1.5m開(kāi)始降料面,到12月31日3:00休風(fēng)結(jié)束,共歷時(shí)540min,雷達(dá)操尺顯示料線已降到20m,后實(shí)測(cè)為20.5m,平均降料面速度達(dá)到2.1m/h。

3.1 頂溫的控制

降料面操作中頂溫控制以料線、風(fēng)量、打水量、爐頂設(shè)備承受能力為依據(jù)綜合考慮。前期風(fēng)量大,料面下降速度快,頂溫控制在250--280℃左右,隨著料線下降通過(guò)適當(dāng)減風(fēng)和降低風(fēng)溫來(lái)控制頂溫。料線降到爐身下部或爐腰處,此時(shí)進(jìn)入高溫區(qū),易形成水煤氣爆炸,控制頂溫在350℃,防止打水過(guò)多接觸到紅焦,造成爐缸劇涼,影響出鐵和開(kāi)爐。同時(shí)加大N2用量,保護(hù)爐頂設(shè)備。

3.2 風(fēng)量、熱壓的控制

風(fēng)量、風(fēng)壓的控制要兼顧多個(gè)方面,既要防止因風(fēng)量過(guò)大造成管道行程,又要不影響降料面進(jìn)程。風(fēng)壓波動(dòng)時(shí)果斷減風(fēng),直到風(fēng)壓穩(wěn)定為止。開(kāi)始全風(fēng)作業(yè),19:00風(fēng)量恢到4700m3/min,頂壓160kPa;至21:00料線降至12m,減風(fēng)量至4000 m3/min,頂壓120 kPa;22:00料線降至15m,減風(fēng)量至3000 m3/min ,頂壓80 kPa ;23:00料線降至16m,風(fēng)量減至2300 m3/min ,改常壓;12月31日3:00料線到位后休風(fēng)。

此次降料面從1.5m降到20m共消耗風(fēng)約1647000m3,噸焦耗風(fēng)2900 m3.。消耗水量500m3。采取了全程回收煤氣方法,料線成功降到20m,停爐過(guò)程未出現(xiàn)明顯爆震,出現(xiàn)兩次管道行程,整個(gè)過(guò)程安全、快捷,證明停爐操作基本合理.

4 開(kāi)爐

4.1 爐料結(jié)構(gòu)及裝爐

由于噴涂過(guò)程中產(chǎn)生大量反彈料,且噴涂料中Al2O3較高,因此在裝爐時(shí)輕負(fù)荷料仍帶入錳礦和螢石,同時(shí)正常料采用低Al2O3的燒結(jié)礦、烏球、紐曼塊礦。配料保證熟料率80%以上。裝爐時(shí)先裝入空焦。料線裝至18.5m(爐腰上部)后開(kāi)始裝入負(fù)荷料。負(fù)荷料的負(fù)荷選擇及裝入順序與休風(fēng)料負(fù)荷一致,順序相反。

4.2 送風(fēng)操作

裝爐料線至3m后開(kāi)始送風(fēng),送風(fēng)時(shí)偏堵1#鐵口區(qū)域部分風(fēng)口,以2#、3#鐵口區(qū)域風(fēng)口送風(fēng),進(jìn)風(fēng)面積為全風(fēng)口面積的2/3。復(fù)風(fēng)初期由于爐內(nèi)水渣及反彈料影響,高爐透氣性差,頂溫長(zhǎng)時(shí)間偏低,受煤氣干法除塵限制,不能引煤氣至外網(wǎng)。送風(fēng)2h后產(chǎn)生一次塌料,料柱開(kāi)始松動(dòng),透氣性逐漸好轉(zhuǎn),頂溫達(dá)到150℃后開(kāi)始引煤氣操作。爐頂放散關(guān)閉后,風(fēng)量逐漸增大。為了保證開(kāi)爐爐況順行,嚴(yán)格按壓差操作,嚴(yán)禁強(qiáng)頂風(fēng)量,防止因風(fēng)速過(guò)高燒損風(fēng)口小套,同時(shí)視料線、爐況和出鐵睛況逐步開(kāi)風(fēng)口,并增加風(fēng)量。風(fēng)量至4000 m3/min,開(kāi)始提負(fù)荷至4.2t/t,3h后開(kāi)始噴吹煤粉。從復(fù)風(fēng)經(jīng)過(guò)20h風(fēng)口全開(kāi),風(fēng)量達(dá)到4700 m3/min,基本實(shí)現(xiàn)了全風(fēng)操作。

開(kāi)爐過(guò)程中爐渣成份、堿度均達(dá)到控制目標(biāo)值,渣鐵流動(dòng)性始終較好。復(fù)風(fēng)以后前兩爐爐溫[si]2.2%,之后逐步降低到0.8%--1.0%,物理熱始終高于1490℃。但全風(fēng)后爐溫下降較快,渣堿度調(diào)整不及時(shí),鐵水[S]超標(biāo)。

4.3 操作制度調(diào)劑

由于噴涂后爐身散熱減小,冷卻壁軟水溫差及冷卻壁溫度度降低,防止?fàn)t墻結(jié)厚,將軟水進(jìn)水溫度提高2℃,控制全爐水溫差在2-3℃.同時(shí)由于爐身角略有減小,邊緣氣流易發(fā)展,上部裝料制度采取適當(dāng)抑制邊緣,開(kāi)放中心的措施,防止中心不活,產(chǎn)生爐缸堆積。保證十字測(cè)溫顯示中心溫度約500--650℃,邊緣四點(diǎn)溫度約50℃。高爐全風(fēng)后2d利用系數(shù)達(dá)到2.5 t/ m3.d,且爐況穩(wěn)定,證明調(diào)劑合理有效。

5 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

(1) 降料面前期由于風(fēng)量大,雖然頂溫顯示250--280℃,但實(shí)際送入外網(wǎng)的煤氣溫度高出70℃,且下游煤氣用戶距離一號(hào)高爐較近,因此對(duì)下游用戶造成不利影響。

(2) 休風(fēng)負(fù)荷及休風(fēng)料的結(jié)構(gòu)控制基本合理,從停爐觀察爐墻情況來(lái)看爐墻非常干凈,爐前渣鐵排出始終比較正常。

(3) 打水霧化效果和充足的打水量是保證快速降料面及防止?fàn)t內(nèi)爆震,保護(hù)爐頂設(shè)備的重要手段。本次臨時(shí)打水槍開(kāi)孔朝下,如改為朝上開(kāi)孔噴淋,霧化效果會(huì)有較大改善。

(4) 此次降料面過(guò)程全回收煤氣,沒(méi)有提前切氣放散煤氣,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

(5) 隨著風(fēng)量恢復(fù)及順行改善,提高負(fù)荷的同時(shí)須將渣堿度調(diào)整到位,否則會(huì)導(dǎo)致[Si]、[S]失控。

6 結(jié)語(yǔ)

對(duì)滄州中鐵1#高爐降料面噴涂造襯作業(yè),通過(guò)合理設(shè)計(jì)休風(fēng)料,嚴(yán)格控制風(fēng)量及爐頂溫度,復(fù)風(fēng)后快速調(diào)整負(fù)荷等措施,安全、經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確完成降料面噴涂作業(yè)并快速恢復(fù)爐況。

 
 
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