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重鋼煉鐵廠高爐長期低冶煉強度的應對措施

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-10-27  作者:黎均紅 魏功亮 譚海波 劉晶波  瀏覽次數:335
 
核心提示:摘 要:正常生產的高爐通常需要適當的冶煉強度以保證高爐的穩定順行,并取得良好的技術指標和經濟效益。在國內,關于高爐降低冶煉強度操作的報道不多,特別是長期低冶煉強度及其對高爐順行的影響和操作上的應對辦法。重鋼煉鐵廠正常生產時的冶煉強度控制在1.10-1.20t/m3·d之間,但在環保搬遷后的2010年1至5月及2014年9月至2015年3月,兩次均進行過長達近半年的低強度冶煉(平均冶煉強度0.85t/m3·d左右)。長期的低冶煉強度若操作不當對爐況的順行影響較大,會導致爐況順行變差,爐缸不活等一系列問題。重
 重鋼煉鐵廠高爐長期低冶煉強度的應對措施

黎均紅 魏功亮 譚海波 劉晶波

(重慶鋼鐵股份有限公司)

摘 要:正常生產的高爐通常需要適當的冶煉強度以保證高爐的穩定順行,并取得良好的技術指標和經濟效益。在國內,關于高爐降低冶煉強度操作的報道不多,特別是長期低冶煉強度及其對高爐順行的影響和操作上的應對辦法。重鋼煉鐵廠正常生產時的冶煉強度控制在1.10-1.20t/m³·d之間,但在環保搬遷后的2010年1至5月及2014年9月至2015年3月,兩次均進行過長達近半年的低強度冶煉(平均冶煉強度0.85t/m³·d左右)。長期的低冶煉強度若操作不當對爐況的順行影響較大,會導致爐況順行變差,爐缸不活等一系列問題。重鋼煉鐵廠通過對上、下部參數的調劑,克服了上、下工序導致的休、慢風率高和原、燃料質量劣化等問題,基本保證了爐況的穩定順行,并摸索出了一條長期低冶煉強度下的操作辦法及應對措施。

關鍵詞:高爐低冶煉強度操作

1 引言

重鋼煉鐵廠現有4座高爐,其中一、二、三高爐為2500m³,四高爐為1750m³,建成投產日期分別為2010年11月、2009年12月、2011年9月、2014年4月。4座高爐的設計利用系數為2.3t/m³·d,設計冶煉強度1.173t/m³·d。建成投產后由于受諸多因素的限制,其中二高爐于2010年1至5月,一至四號高爐于2014年9月至2015年3月,兩次均長達近半年的時間為低強度冶煉,月平均的冶煉強度在0.85t/m³·d左右,最低的單月冶煉強度0.667t/m³·d。在低強度冶煉時期,高爐還受制于原、燃料質量波動,上下工序導致較高的休慢風率,及其多重疊加的影響,給高爐的穩定順行帶來波動。重鋼煉鐵廠在本著既保證高爐爐況的穩定順行及節能降耗,又不能給高爐留下后遺癥,在操作上通過對原、燃料的質量跟蹤,高爐的上、下部調劑,加強操作和管理等措施,基本保證了高爐的穩定順行,并總結出了適合低冶煉強度的一些應對措施。

2 重鋼煉鐵廠的低冶煉強度情況

重鋼煉鐵廠正常生產時,高爐的冶煉強度在1.10-1.20t/m³·d之間,該區間也是爐況的穩定順行和各項技術、經濟指標的最佳范圍。在此區間內的高爐利用系數在2.2~2.4t/m³·d之間,綜合焦比515kg/t·fe左右。當低于該區間80%以下,則認為是處于低冶煉強度狀態。

2.1 二高爐開爐初期的低冶煉強度情況

二高爐于2009年12月23日點火開爐,開爐后不久,受到上、下工序的影響,一直處于低冶煉強度狀態,2010年1至5月平均綜合冶煉強度只有0.831t/m³·d,2010年6月份生產轉順后冶煉強度逐步提高。二高爐開爐初期的冶煉強度詳見表1。

表1 重鋼煉鐵廠二高爐2010年1-8月冶煉強度表(單位:t/m³·d)

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2.2 全廠2014年9月至2015年3月低冶煉強度情況

2014年9月下旬過后,由于原、燃料持續供給緊張,4座高爐逐漸進入低強度冶煉,并先后于2014年11月及2015年3月將四高爐和二高爐停爐。一、三高爐連續生產,至2015年4月前爐況時有波動,但總體保持了順行狀況,2015年4月上旬冶煉強度逐漸回歸至1.1t/m³·d以上。在低冶煉強度期間的高爐利用系數在1.244~1.520t/m³·d。具體冶煉強度詳見表2。

表2 重鋼煉鐵廠2014年10月-2015年5月綜合冶煉強度表, t/m³·d

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3 低強度冶煉對高爐的影響

在該兩次降低冶煉強度期間,其對爐況的影響大體相當,本文僅以第二次情況的2500m³高爐為例闡述。

在2014年9月下旬過后,高爐的冶煉強度控制由≤1.13t/m³·d逐步降至0.95t/m³·d左右;10月份由于原、燃料供給矛盾,煉鐵廠即開始了“限制生鐵產量+高爐輪流休風”的方式組織生產,高爐的冶煉強度控制≤0.95t/m³·d;11月份之后進一步降低至0.8t/m³·d左右。隨著時間的延長和冶煉強度的逐步降低,其對爐況的影響逐步顯現,主要表現在以下幾點:

3.1 冶煉周期的延長

在降低冶煉強度后,由于入爐風量減少約20%,實際入爐風量3850~3950NM³/min,高爐操作上為保證順行,將焦炭負荷由4.5t/t降至4.05t/t并將噴煤比相應降低,這也導致高爐的冶煉周期從6.5h延長至8.5h。

3.2 風口水箱燒壞頻繁

隨著冶煉強度的降低,風口水箱的燒壞較正常生產時段偏多,期間共燒壞風口138個,在2015年2月份最多時全廠達到46個。燒壞小套的部位多集中在前端的上部和內圓的下方。2015年4月份冶煉強度回歸正常后水箱燒壞的數量大幅減少。

3.3 爐況逐漸憋風

冶煉強度降低后,3座2500m3高爐爐況的穩定性變差,抗外界波動能力減弱,加上原、燃料的質量波動增加,高爐較為憋風不易接受風量,透氣指數也由正常生產時的3150~3250降低至2850~2950。

3.4 其它影響

在低強度冶煉期間,由于原、燃料的供給矛盾也帶來其質量的波動,加上高爐多次的輪流休風待料,水箱大量燒壞漏水等,高爐的滑料次數明顯增加,特別是當以上各種不利因素重疊出現時對爐況順行的影響較大。此期間高爐的綜合焦比也由正常生產時的515kg/t·fe升高至550kg/t·fe以上,最高時在2015年2月份達到574kg/t·fe。

4 采取的應對措施

在低冶煉強度初期,我廠即已采取了很多必要的措施,包括精料工作,上下部的調劑,冷卻制度的調整和爐內、外的操作管理等。通過這些措施,最大限度的保證了高爐的穩定順行,在近半年的低強度冶煉期間,爐況雖有波動,但總體順行良好。

4.1 精料工作

精料工作仍然是生產中的重中之重,也是保證高爐爐況順行的前提。在高爐限產后,低冶煉強度狀態下的精料工作,對高爐的穩定順行顯得更為重要。

4.1.1加強篩分管理

對各種入爐原燃料入爐前盡量進行篩分,包括加強高爐槽下篩分和露天塊礦的料場篩分等,以減少粉末入爐。同時對各料倉的閘門和給料機振幅適度調整,將篩分時間由之前的180秒延長至200~260秒,減少給料速度的同時提高篩分效率。另外針對生礦雨天時段較濕較濕容易堵塞篩孔等問題,通過勤打篩子的辦法保持篩分效果。

4.1.2建立預警機制

由專職技術人員負責,通過MES系統每天對原、燃料的化學成份、各項理化指標等進行跟蹤,并設置報警值,例如CRI設定為>30%、CSR<50%等,超出限定值后及時反饋并報告給高爐,以便高爐操作上提前采取措施應對。

4.1.3合理的爐料結構

保持合理的熟料比在90~92%,其中燒結礦占78~83%,減少生礦入爐,適當將釩鈦球團的配比由8%以上降至5%左右,在適當提高操作爐溫的同時減少爐缸的熱結。另外針對部分進口塊礦中Al2O3高,易引起爐渣中Al2O3增加等問題,采取靈活調節燒結礦中MgO含量的辦法,確保爐渣中MgO與Al2O3的比值適當控制在0.54以上,以降低爐渣粘度穩定高爐順行。

4.2 上部調整

4.2.1適當縮小礦石批重

重鋼2500m³高爐爐喉的直徑為8.2m,正常全風生產時礦石批重63-66噸/批,在低冶煉強度期間適當減小礦石批重至57-60噸。為保證爐況的穩定順行,縮小礦批的同時為保證焦炭層的厚度,采取少量增加焦比,并將噴煤比由135-145kg/t·fe減至100-120kg/t·fe等辦法穩定高爐順行。

4.2.2布料參數的調整

上部裝料制度的調節堅持“上穩下活”的原則,布料參數設定為,對爐喉徑向的礦、焦比例適當控制,以實現合理的煤氣分布,保持中心和邊緣兩條煤氣通路。在生產過程中,根據爐況的變化及爐身溫度的變化情況,逐步調整,確保焦、礦分布均勻,達到高爐穩定順行和降低焦比的目的。

4.3 送風面積的調整

低冶煉強度后,隨著入爐風量的減少鼓風動能將減弱,為保持適宜的鼓風動能需要適當縮小風口面積。操作上如果采取堵風口的方式短期可行,長期堵風口將引起爐缸不活容易出現死區;若大量的更換風口小套將導致備件成本的增加。為此,采取在部分Ø120-Ø130mm小套上加裝Ø95-Ø105mm陶瓷套,并選擇1-2個風口輪換堵死的方式,以縮小進風面積。通過調整后送風面積由0.3250m²左右減少至0.2620m²左右。生產時的入爐風量由4850Nm³/min減至3850-3950Nm³/min。通過此調整后維持標準風速在245—255m/s區間,以保證中心氣流和爐缸的活躍。

4.4 冷卻水量的調整和水溫監控

當冶煉強度降低后,爐內熱流相對減弱,不可避免出現爐墻結厚現象,進而影響高爐順行。為此,操作上對高爐軟水的水量和進、出水溫差進行監控,保持進水溫度在41-43℃的情況下,控制水溫差3-5℃為宜。調節水量時,將軟水量由3800m³/h減少至3600m³/h左右,并對冷卻壁和爐底兩個分支的水量微調,以降低冷卻強度,減少爐底、爐墻的結厚的現象。

4.5 做好爐內及爐外的操作

爐內操作時,需適當控制風壓、全壓差,特別當原、燃料質量劣化時,各輪班必須嚴格控制,并及時退負荷,以保證爐況的順行。特別當爐缸出現局部堆積時,采用錳礦洗爐活躍爐缸。爐外出渣鐵控制好合理的流速,操作上根據實際情況選擇鉆頭直徑在52-55mm,鐵流速度4~6t/min;改善炮泥質量,穩定打泥量,使其形成穩定泥包,保證鐵口深度在2.8-3.2m,嚴防出鐵時噴濺;遇鐵水連續放不出時,及時采取并口放鐵等措施以減輕爐內壓力。

5 結語

通過以上措施,在低冶煉強度期間高爐最大限度的維持了穩定順行。事實證明以上辦法在操作上是可行的。在2015年4月份原、燃料供給情況改觀后,高爐通過簡單調整,冶煉強度很快回歸至1.13t/m³·d,且調整過程一次轉順,爐況未發生波動。但低強度冶煉還面臨另外一些問題,包括:

(1)維持較低的冶煉強度導致冶煉周期的延長,當高爐出現低爐溫時,提升爐溫的時間延長,上部加入的焦炭需要較長時間才能到達爐缸,低溫爐下的高爐操作難度增加。

(2)封堵固定風口減小進風面積時間較長時,爐缸局部易出現死區,加重了爐缸不活,特別在高爐休慢風率增加和休風頻次增加時,燒壞小套明顯增多。

(3)長時間低風量易造成爐缸堆積,風量越小堆積越嚴重,高爐抗外界干擾能力變差,各操作參數匹配空間變窄,調節難度加大。

(4)我廠的低冶煉強度是在原、燃料供給不足的情況下,作為生產中的過渡措施,有效保證了生產的連續性。實際生產中若維持過低的冶煉強度,對生鐵的產量影響較大,燃料消耗偏高,很不經濟。

 
 
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