近日,酒鋼煉鐵廠成功對高爐銅冷卻壁實施汽化冷卻,有效解決了冷卻壁母體破損對生產帶來的嚴重影響。此舉為國內首創。
去年以來,該廠7號高爐因多方面原因逐步出現銅冷卻壁破損現象,爐內氫氣含量大幅升高至4—5%,直接威脅到職工安全作業,同時嚴重影響爐況順行和指標優化。為保證高爐持續生產,作業區專門組織人員背著空氣呼吸器,每隔兩個小時就去爐皮破損段進行檢查,防止爐皮燒穿事故。此方法既不安全,職工作業強度也非常大。
經煉鐵廠護爐組大膽創新,決定對破損段冷卻壁停止通水,改通蒸氣。現場多次論證后,在9月4日高爐休風檢修5小時期間,相關技術人員和操作人員成功對7號高爐8段冷卻壁實施通氣改造。
該措施實施一周后,爐內氫氣含量平均降低了2.5個百分點,爐況穩定性逐步增強。與改造前相比,風口平臺煤氣下降了82PPm,日平均產量提高了154噸,燃料比下降28kg/t,噸鐵成本下降了21元,不僅提升了作業安全系數,而且有效節約了生產成本。
據了解,此舉為國內首次成功應用汽化冷卻養護銅冷卻壁。目前,煉鐵廠相關技術人員正在申請國家專利。