“沒有改變,企業(yè)就不可能進步,只有技術(shù)上領(lǐng)先,才能贏得市場先機。我們一定要給鋼包‘戴’好帽子。”面對嚴峻市場形勢,首秦公司大膽創(chuàng)新,攻克重重難關(guān)和障礙,在首鋼集團內(nèi)首個實施鋼包加蓋技改項目并獲得成功,年創(chuàng)經(jīng)濟效益1100多萬元。在火熱的煉鋼生產(chǎn)現(xiàn)場,記者見到了在那里了解鋼包加蓋運行情況的首秦公司領(lǐng)導(dǎo)。談到這一項目,他介紹說:“我們的鋼包加蓋項目剛剛起步,今后還有很多工作要做。”
鋼包作為煉鋼工序與連鑄工序之間的盛鋼容器,直接影響著出鋼和盛鋼過程中的鋼水溫度的變化,給鋼包加蓋是補償鋼水溫度的重要舉措。通過除轉(zhuǎn)爐出鋼、LF爐和RH爐精煉過程外鋼包全程帶蓋運轉(zhuǎn),大大減少鋼水表面和空包耐材的輻射散熱及對流散熱,進一步降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)節(jié)能降耗。然而,實施這一技改項目要在原鋼包基礎(chǔ)上增加尺寸、增大噸位,實施條件要求高、難度大、風(fēng)險高,需要對煉鋼廠房、設(shè)備以及輔助設(shè)施進行大規(guī)模改造,自2005年被馬鋼第四鋼軋廠引進國內(nèi)后,只有唐鋼中厚板廠、福建三明鋼廠等少數(shù)幾家鋼廠在應(yīng)用,且有關(guān)資料高度保密。
面對這一切,是固守老套過平安日子,還是迎難而上,敢于擔(dān)當。實施鋼包加蓋改造,首秦公司領(lǐng)導(dǎo)班子對此進行了認真思考和研究。首秦公司是小轉(zhuǎn)爐、大鑄機的生產(chǎn)模式,爐機不甚匹配,生產(chǎn)過程中壓鋼水現(xiàn)象頻繁,導(dǎo)致鋼包周轉(zhuǎn)數(shù)多,鋼包不能有效烘烤,紅包出鋼率低,出鋼溫降大。同時,LF爐工序過程升溫時間長、電耗大、生產(chǎn)成本偏高。面對市場嚴峻形勢的要求,原地踏步是絕沒有出路的。要想把成本降下來,要想在市場競爭中牢牢地把握先機,就要敢闖、敢承擔(dān)責(zé)任。盡管首秦公司的精煉爐軌道和轉(zhuǎn)爐軌道呈垂直分布,場地和空間結(jié)構(gòu)狹小,如果實施鋼包加蓋項目,鋼包所行走的各個物流區(qū)域都要進行改造,難度非常大。尤其對于LF爐來說,沒有任何現(xiàn)成經(jīng)驗可以借鑒。一旦改造過程中出現(xiàn)問題,就有可能對煉鋼和全公司生產(chǎn)造成很大影響,甚至?xí)砭薮髶p失。但是,首秦公司沒有后退,而是發(fā)出了錚錚誓言:只有不畏艱難,敢于求變,才能真正有所突破,進軍新的高峰。項目不僅要上,還要把它干好,不能給自己留退路,他們首先確定了投產(chǎn)后前三個月的奮斗目標:首月鋼包加蓋率要達到50%,第二個月80%,第三個月90%以上。
萬事開頭難,鋼包加蓋機構(gòu)制作一開始就遇到了難題。煉鋼部生產(chǎn)技術(shù)科副科長史志強、設(shè)備專業(yè)李玉華、土建專業(yè)劉元海、修砌作業(yè)區(qū)主管師崔小勇、技術(shù)人員王志剛等年輕人,是從項目立項開始就全程參與的。他們以年輕人特有的熱情和主動精神,出主意、想辦法,千方百計攻難關(guān)。經(jīng)過大家反復(fù)琢磨和研究,集中集體智慧和力量,精心設(shè)計了適合首秦公司LF工序的活動吊鉤懸臂梁式鋼包加蓋機構(gòu),并多方走訪,以招標形式找到一家生產(chǎn)廠家完成鋼包加蓋機構(gòu)制作。這一機構(gòu)占用空間小,操作簡單快捷,為國內(nèi)首創(chuàng)。項目于去年7月份開始施工安裝,克服生產(chǎn)緊張等難題,于今年4月18日正式投入試運行。然而,邁出這一步,對于首秦人來說才剛剛開始,一場更具挑戰(zhàn)的戰(zhàn)役在等待著他們。
為了最好地發(fā)揮鋼包全程加蓋的效益,煉鋼部成立項目攻關(guān)組,密切跟蹤項目進展,積極解決項目運行過程中出現(xiàn)的難題。煉鋼部部長助理石樹東是項目組負責(zé)人,在調(diào)試現(xiàn)場總是能看到他的身影,他帶著項目組成員加班加點,積極創(chuàng)新,攻克一個個出現(xiàn)的“攔路虎”。RH爐鋼包加揭蓋裝置初始設(shè)計為固定式加揭蓋機構(gòu),配有電動葫蘆提升的應(yīng)急提升機構(gòu)。但由于現(xiàn)場空間位置限制,該應(yīng)急提升機構(gòu)的提升梁難以落到鋼包蓋的鉸鉤槽中,無法實現(xiàn)鋼包不帶蓋通過,并且出爐加蓋時鋼包沿口渣會阻礙機構(gòu)提升。為解決這一問題,項目組成員多次進行現(xiàn)場試驗和研究,最終找出了解決方案,使用后操作更加簡單快捷,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行奠定了基礎(chǔ)。轉(zhuǎn)爐、RH爐鋼包加蓋設(shè)備安裝完后,在進行鋼包加扣蓋初試時,他們發(fā)現(xiàn),在鋼包車開動到鋼包蓋自動掛到插齒時,包蓋會自動滑落到地面,無法掛到插齒上。多次反復(fù)試驗都沒有成功。如不立即進行改造,項目將無法實施。項目組立即組織召開現(xiàn)場專題會進行研究,經(jīng)過集思廣益產(chǎn)生了一計妙招,改造后效果非常好,鋼包蓋再也沒有出現(xiàn)掉落現(xiàn)象。
一天又一天,盡管辛苦、勞累,但項目組成員覺得非常充實,備感肩負的責(zé)任。大家以更積極的態(tài)度,投入一個個攻關(guān)中。崔小勇自鋼包加蓋項目實施開始就沒有睡過一天安穩(wěn)覺,鋼包運行情況始終是他的牽掛。他知道要想鋼包加蓋真正取得實際效果,必須減少鋼包周轉(zhuǎn)過程中的摘包蓋次數(shù)。圍繞如何在鋼包加蓋過程中實現(xiàn)熱修,崔小勇陷入了沉思。鋼包扣蓋后,鋼包內(nèi)溫度較高,從包蓋工藝孔內(nèi)插入吹掃底吹槍及燒眼管后,底吹槍很快就會受高溫軟化、變形,無法正常吹掃底吹透氣磚。為此,他經(jīng)過反復(fù)摸索,設(shè)計制作了底吹吹掃專用槍體。這一方法能夠保證底吹透氣磚的吹掃效果,底吹吹成率達到99.5%以上。為解決包蓋周轉(zhuǎn)緊張問題,針對鋼包加蓋結(jié)構(gòu)設(shè)計改造,崔小勇提出改進鋼包沖擊區(qū),改善工藝孔,規(guī)范鋼包蓋周轉(zhuǎn)管理制度、加修復(fù)、打結(jié)等措施,包蓋使用壽命由原來的每爐120次提高到300次,有效緩解了鋼包周轉(zhuǎn)緊張問題。
解決一個問題,下一個難題又出現(xiàn)。大家不畏艱難地探索著、前進著。隨著鋼包加蓋率的不斷提高,鋼包包口、包沿積渣問題凸顯,影響著項目的穩(wěn)定順行。鋼包在LF爐處理過程中,由于底吹氬、LF爐升溫電極打火噴濺,在鋼包包口上方及包沿出現(xiàn)積渣,無法正常摘扣蓋操作。在不摘包蓋的情況下,傳統(tǒng)的天車清理方式對于包口上方的積渣根本行不通。為了解決這一難題,項目組成員經(jīng)過多次討論和研究,創(chuàng)新使用專業(yè)設(shè)備對包口、包沿積渣進行清理,包沿清理干凈、平整,積渣問題得到解決,鋼包加蓋成功率大幅度提升。
實施鋼包加蓋項目,讓生產(chǎn)組織難度也進一步加大。為使鋼包加蓋項目達到理想的實施效果,在設(shè)備試車過程中,他們不斷優(yōu)化生產(chǎn)組織模式和鋼包運營管理,合理安排生產(chǎn)組織,提前制定澆次安排,盡量縮短在站時間,以減少鋼包從轉(zhuǎn)爐出鋼到精煉過程中的溫降損失。同時,強化職工標準化操作,不斷摸索總結(jié)鋼包加蓋經(jīng)驗,實現(xiàn)各工序精準控制。嚴峻的生產(chǎn)壓力讓負責(zé)生產(chǎn)組織的高建民一直放心不下。上下班對于他來說已經(jīng)沒有了時間的概念,只要現(xiàn)場有狀況,他都要全程盯在現(xiàn)場進行組織,如果設(shè)備運行中出現(xiàn)問題,他都結(jié)合生產(chǎn)情況提出改進意見。如今,鋼包加蓋項目運行順穩(wěn),高建民懸著的心也終于放下了。
經(jīng)過大家的努力,該項目從投運到穩(wěn)定順行僅用3個月。鋼包加蓋項目投入使用后,全流程減少溫降15.6℃,LF爐噸鋼平均工藝電耗比去年降低11.9千瓦時。同時,鋼包加蓋取消了鋼包在線烘烤,降低了天然氣消耗,減少了因燃燒產(chǎn)生的氣體排放。經(jīng)有關(guān)權(quán)威部門驗收,首秦公司實施的鋼包加蓋技術(shù)已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。(王世坤)