河鋼唐鋼長材部自去年9月起,采用新型高效、低阻力過濾核心材料覆膜濾料,對現有的8座二次除塵系統進行改造,截至目前,已成功完成5座,經權威部門實測,煙氣處理系統運行結果良好,粉塵排放濃度遠優于國家標準。同時除塵器運行阻力壓差降低,每個風機年可節約電費支出30.7萬元。
該部秉承新技術、新模式推動節能減排工作方針,針對廠區原有設備布置緊湊,不具備進行大規模改造以及不能影響正常生產的雙重因素,創新性地提出只更換核心除塵濾料,將當前只在水泥行業得到應用的覆膜濾料應用于煉鋼工業設備除塵。覆膜濾料具有不粘灰、憎水和化學性能穩定等特點,薄膜纖維組織極為細密,粉塵被阻擋在薄膜之外,使含塵氣體經過濾料后的粉塵排放量接近于零,能有效過濾PM2.5等細顆粒物。
為確保改造成功,該部多次走訪相關單位實地考察,綜合各方面因素進行充分論證,將覆膜濾料布袋安裝在除塵器中進行實驗收到滿意效果后,將3#轉爐二次除塵設備作為試點進行改造。經檢測,粉塵被有效阻擋在薄膜之外,含塵氣體經過濾料后,粉塵排放量接近于零。同時,除塵器運行壓差較之前降低600Pa以上,大大節約了風機能耗。