11月5日16時30分,連退線出口操作室內傳來了陣陣掌聲,9卷共計92噸最高級別雙向鋼780DP如同一個個等待檢閱的士兵一樣自豪地“走”下連退生產線。
這是該廠第一次批量生產此鋼種。經質檢人員檢測,產品性能和表面質量均符合用戶要求,可以成功交付。看著這些成功下線的產品,連退車間副主任馬衛華緊鎖多日的眉頭終于舒展開了。
將日歷翻回到11月2日,這一天酸軋線按照計劃為國內某廠家生產汽車結構件,產品型號為780MPa級雙相鋼780DP。晚上8時許,第一卷原料卷徐徐走上生產線,但當鋼板進入軋機后,出現跑偏現象,導致軋輥損傷,出現了壓痕缺陷。酸軋線人員迅速更換軋輥,但問題接踵而至,板帶疑似夾雜缺陷、產品性能不符……大家忙碌了一晚上,生產卻非常不順利。
“職工們的情緒有些波動,我們針對這一情況在第二天召開了生產分析會,讓大家暢所欲言,充分發表自己的意見和想法。同時,召集了所有的技術人員一起分析。”酸軋線主任張維召仍清晰記得當時的生產情況。酸軋車間及時總結第一次生產中出現的問題,并迅速調整。兩天后,第二次生產再次進行。“吸取了第一次的經驗,我們這次生產順利多了。”酸軋線技術員潘偉鵬說到,“我們把第一次存在問題的地方重新考慮了一遍,將缺陷出現的原因都進行了優化和解決。現在來看,這些做法都是有效的。”11月4日,酸軋線生產順利,9卷原料卷備在了連退線的入口處,等待上線。
連退車間根據用戶訂單的要求對整條生產線進行了完善,并根據酸軋線提供的情況提前做好了各種應急方案。“這是用戶第一次跟我們成批定這種產品,如果這次使用滿意,我們就能繼續和他們合作,這對我們來說意義重大,所以我們不能有一點兒馬虎。”馬衛華介紹說。
為了確保產品能夠百分之百交付,馬衛華緊盯生產現場,確保產品按要求生產。5日下午,9個原料卷按時上到連退線開始生產。按照用戶對產品低強度、高延伸率的要求,連退線工藝人員及時調整了退火溫度,同時,嚴格控制生產的各個環節,確保表面質量。經過一個多小時的連續生產,92噸成品卷全部合格下線。守在出口處多時的馬衛華和工藝人員禁不住鼓起了掌。“用戶的要求就是我們的目標,我們只要精心生產,就一定能生產出讓用戶滿意的產品。”談到此次生產情況時,馬衛華目光堅定地說。