近日,從生產一線傳來喜訊,河北鋼鐵集團宣鋼二鋼軋廠2#150噸轉爐復吹元件使用壽命突破了8000爐大關,創轉爐開產以來最高紀錄,達到行業同類型轉爐領先水平。
復吹是從轉爐熔池上方供給氧氣,從轉爐底部供給惰性氣體進行吹煉的工藝。與頂吹相比,復吹技術不僅能夠降低鋼水中的氧含量和熔渣中的氧化鐵含量,提高金屬收得率,縮短冶煉時間,使吹煉更加平穩,減少噴濺和紅煙氣外溢。在實際操作中,由于轉爐冶煉條件復雜,局部溫度高,對底吹元件的損傷比較大,復吹技術很少能達到與轉爐爐齡同步的水平。為此,該廠成立了專項課題攻關小組,從影響轉爐復吹元件壽命的全要素出發,通過采用黏渣、掛渣、濺渣等一系列行之有效的措施,保證爐渣“金屬蘑菇頭”提早形成,減少了鋼液對復吹元件的沖刷,延長了復吹元件的使用壽命,保證轉爐底吹氮氬切換的穩定,進一步降低了鋼水中的氮含量,提高了品種鋼的質量,為全面實現“普轉優”提供有力保障。
復吹是從轉爐熔池上方供給氧氣,從轉爐底部供給惰性氣體進行吹煉的工藝。與頂吹相比,復吹技術不僅能夠降低鋼水中的氧含量和熔渣中的氧化鐵含量,提高金屬收得率,縮短冶煉時間,使吹煉更加平穩,減少噴濺和紅煙氣外溢。在實際操作中,由于轉爐冶煉條件復雜,局部溫度高,對底吹元件的損傷比較大,復吹技術很少能達到與轉爐爐齡同步的水平。為此,該廠成立了專項課題攻關小組,從影響轉爐復吹元件壽命的全要素出發,通過采用黏渣、掛渣、濺渣等一系列行之有效的措施,保證爐渣“金屬蘑菇頭”提早形成,減少了鋼液對復吹元件的沖刷,延長了復吹元件的使用壽命,保證轉爐底吹氮氬切換的穩定,進一步降低了鋼水中的氮含量,提高了品種鋼的質量,為全面實現“普轉優”提供有力保障。