今年初,寶鋼集團韶關(guān)鋼鐵有限公司煉鐵廠化產(chǎn)分廠對冷凝液排液裝置進行了改造,目前效果顯著:由之前每隔1小時就要進行一次人工排液操作,改為48小時排液一次,取得了安全、環(huán)保和提高工作效率的明顯成效。此項技術(shù)正在推廣應用到新焦爐脫硫制酸系統(tǒng)。而且,此項目目前正在申報國家實用新型專利。
據(jù)悉,該分廠脫硫制酸作業(yè)區(qū)用于輸送硫化氫氣體的管道在氣體飽和程度較高時,就會產(chǎn)生冷凝液。一般情況下,冷凝液通過水封或直排的方式排出。由于硫化氫氣體有劇毒,加上冷凝液中含有其它揮發(fā)性有毒物質(zhì),在排放冷凝液時,極易發(fā)生有毒氣體泄漏,從而造成操作人員中毒。因此,在氣壓排液裝置改造之前,操作人員排液操作必須小心翼翼:戴緊防毒口罩,開啟軸流風機吹散可能泄漏的氣體,現(xiàn)場一人操作,一人監(jiān)護。
為消除這一安全隱患,該分廠技術(shù)人員將一臺閑置的冷凝水自動泵改造成了全密封的收集罐,將收集罐體直接與冷凝液排放管道相連接,管道內(nèi)的冷凝液隨時可自流入罐體,罐體外接有壓縮空氣或氮氣。當罐體液位較高時,關(guān)閉冷凝液排放管道的排液閥,打開壓縮空氣或氮氣,控制好罐體內(nèi)的氣體壓力,將罐體內(nèi)的液體壓送排出。罐體外接蒸汽管道,如冷凝液流動性差或者易凝結(jié)時,可使用蒸汽進行保溫或排空后的吹掃。
由于排液操作是在完全密封的罐體和管道內(nèi)完成,避免了人工排放時造成有毒有害氣體外泄。同時,排放的冷凝液可直接排入最終收集容器,不用二次翻倒,可避免翻倒過程中冷凝液泄漏造成的安全和環(huán)保問題。排放過程中操作人員遠離冷凝液最終收集器,可確保人員安全;現(xiàn)場干凈整潔無污染,改造取得了良好的環(huán)保效果。
據(jù)悉,該分廠脫硫制酸作業(yè)區(qū)用于輸送硫化氫氣體的管道在氣體飽和程度較高時,就會產(chǎn)生冷凝液。一般情況下,冷凝液通過水封或直排的方式排出。由于硫化氫氣體有劇毒,加上冷凝液中含有其它揮發(fā)性有毒物質(zhì),在排放冷凝液時,極易發(fā)生有毒氣體泄漏,從而造成操作人員中毒。因此,在氣壓排液裝置改造之前,操作人員排液操作必須小心翼翼:戴緊防毒口罩,開啟軸流風機吹散可能泄漏的氣體,現(xiàn)場一人操作,一人監(jiān)護。
為消除這一安全隱患,該分廠技術(shù)人員將一臺閑置的冷凝水自動泵改造成了全密封的收集罐,將收集罐體直接與冷凝液排放管道相連接,管道內(nèi)的冷凝液隨時可自流入罐體,罐體外接有壓縮空氣或氮氣。當罐體液位較高時,關(guān)閉冷凝液排放管道的排液閥,打開壓縮空氣或氮氣,控制好罐體內(nèi)的氣體壓力,將罐體內(nèi)的液體壓送排出。罐體外接蒸汽管道,如冷凝液流動性差或者易凝結(jié)時,可使用蒸汽進行保溫或排空后的吹掃。
由于排液操作是在完全密封的罐體和管道內(nèi)完成,避免了人工排放時造成有毒有害氣體外泄。同時,排放的冷凝液可直接排入最終收集容器,不用二次翻倒,可避免翻倒過程中冷凝液泄漏造成的安全和環(huán)保問題。排放過程中操作人員遠離冷凝液最終收集器,可確保人員安全;現(xiàn)場干凈整潔無污染,改造取得了良好的環(huán)保效果。