京唐公司煉鐵作業(yè)部在“沖刺三個(gè)月,決勝生存戰(zhàn)”中,深挖經(jīng)濟(jì)煉鐵潛能,千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本。通過工藝改進(jìn)、強(qiáng)化管理等一系列措施,高爐返礦率從10.66%下降到9.42%,月降礦耗6130噸,月降成本112萬元。
實(shí)行“經(jīng)濟(jì)煉鐵”后,京唐公司煉鐵生產(chǎn)的各種可控成本陸續(xù)降低到“最經(jīng)濟(jì)”范圍,煉鐵部將“經(jīng)濟(jì)煉鐵”的潛能目標(biāo)放在降低高爐返礦上。上料班組進(jìn)行反復(fù)思考和討論,從設(shè)備、工藝、崗位操作、精細(xì)管理等方面入手,摸索出一套降低高爐返礦率的有效辦法。增設(shè)篩料速度監(jiān)測點(diǎn),以前,每個(gè)篩子的篩料情況,煉鐵分廠上料崗位職工憑借現(xiàn)場觀察以及篩料時(shí)間監(jiān)測,從技術(shù)上無法保證精準(zhǔn)控制篩料。為進(jìn)一步提高對篩料情況的監(jiān)控,上料崗位職工聯(lián)合首自信公司,把篩料時(shí)間監(jiān)測點(diǎn)更改為篩料速度,同時(shí)將上料崗位60多臺(tái)篩子連續(xù)20次的篩料速度數(shù)據(jù),制作在同一個(gè)電腦界面顯示,既可以直觀觀察每一臺(tái)篩子的篩料速度,又能全面準(zhǔn)確地了解所有篩料情況。
根據(jù)原料情況,調(diào)整料倉下料閘口。在生產(chǎn)過程中,煉鐵分廠上料崗位職工發(fā)現(xiàn),原料的濕度、粒度發(fā)生變化,也會(huì)直接影響篩料的速度和返料量。經(jīng)過研究與分析,原料情況發(fā)生變化,而料倉下閘口沒做調(diào)整,會(huì)直接影響下料速度。為此,煉鐵分廠對料倉工提出了更高要求,料倉工時(shí)刻觀察原料情況,及時(shí)調(diào)整料倉下料閘口,確保下料閘口保持在最佳位置,保證篩料效果。
加強(qiáng)篩分管理。在降低返料量過程中,煉鐵部對原燃料管理制度進(jìn)行了重新修訂,進(jìn)一步細(xì)化了原料篩分管理。加大篩網(wǎng)檢查力度,每月對每個(gè)篩子的篩分情況抽檢次數(shù)不少于3次,確保料篩不“帶病”作業(yè),保證篩分質(zhì)量。上料崗位制定了自主檢查制度,要求崗位職工每個(gè)班次檢查不少于2次,做好檢查記錄,一旦發(fā)現(xiàn)篩料異常情況,必須及時(shí)處理。通過采取多種手段,高爐返礦率下降1.24%,為實(shí)現(xiàn)“沖刺三個(gè)月,決勝生存戰(zhàn)”任務(wù)目標(biāo)提供了有力保障。