今年2月份安鋼第一煉軋廠φ5.5mm盤條成材率達到95.86%,3月初生產2411噸,成材率更是一舉突破97%,達到97.47%,創(chuàng)歷史最好記錄,創(chuàng)造了“高速線材”的高效奇跡。
軋制φ5.5mm規(guī)格極限產品對工藝精度要求非常嚴格。為提高成材率,第一煉軋廠成立攻關組,把技術骨干和經(jīng)驗豐富的值班長集中到一起,多次召開技術交流會,研究方案。結合以往生產經(jīng)驗,對軋制程序表重新進行了規(guī)范。同時,通過調整軋鋼機架間張力、吐絲機參數(shù)及不冷段設定不當?shù)龋瑴p少吐絲亂線、掛鋼、倒插料和頭尾圈型不良等現(xiàn)象的發(fā)生;加強吐絲機、斯太爾摩線設備的維護,減少和避免了擋板掛鋼、輥道蘑菇頭缺失、輥子及鏈條斷引起的圈型亂、倒插料、掛鋼現(xiàn)象;加強對3號精整操作臺的監(jiān)管,制定標準化參數(shù),嚴格控制托盤升降時間、分配器參數(shù),并投用原裝分配器,使集卷長度得到了控制,集卷更加均勻、美觀;對盤條打捆壓力、打捆質量、掛牌質量、盤條長度、盤條的卸卷、精整及天車吊運等提出了明確要求,減少了盤條散卷、擦傷等影響產品質量和成材率事故的發(fā)生,提高了φ5.5mm規(guī)格盤條的成材率,確保了產品質量,贏得了用戶好評,提升了高線產品創(chuàng)效能力。
軋制φ5.5mm規(guī)格極限產品對工藝精度要求非常嚴格。為提高成材率,第一煉軋廠成立攻關組,把技術骨干和經(jīng)驗豐富的值班長集中到一起,多次召開技術交流會,研究方案。結合以往生產經(jīng)驗,對軋制程序表重新進行了規(guī)范。同時,通過調整軋鋼機架間張力、吐絲機參數(shù)及不冷段設定不當?shù)龋瑴p少吐絲亂線、掛鋼、倒插料和頭尾圈型不良等現(xiàn)象的發(fā)生;加強吐絲機、斯太爾摩線設備的維護,減少和避免了擋板掛鋼、輥道蘑菇頭缺失、輥子及鏈條斷引起的圈型亂、倒插料、掛鋼現(xiàn)象;加強對3號精整操作臺的監(jiān)管,制定標準化參數(shù),嚴格控制托盤升降時間、分配器參數(shù),并投用原裝分配器,使集卷長度得到了控制,集卷更加均勻、美觀;對盤條打捆壓力、打捆質量、掛牌質量、盤條長度、盤條的卸卷、精整及天車吊運等提出了明確要求,減少了盤條散卷、擦傷等影響產品質量和成材率事故的發(fā)生,提高了φ5.5mm規(guī)格盤條的成材率,確保了產品質量,贏得了用戶好評,提升了高線產品創(chuàng)效能力。