西鋼焦化分廠從系統生產工藝入手,在保證生產穩定順行的同時,積極尋求提高焦炭質量的最佳生產方法,月降低生鐵成本38.55萬元。
一、優質配煤開展配比實驗,分廠與質檢部門長期溝通協調一致,每天化驗入爐煤、單種煤指標,根據現有煤種進行配合煤63套、單種煤142套全質分析試驗,降低煉焦耗熱量,提高了入爐煤堆比重,為煉出優質焦炭提供了先決條件。
二、強化焦爐爐體基礎性管理,使焦爐密封性、絕熱性處于良好狀態,通過加大蓄熱室頂部測溫孔周圍磚砌體部位密封性、對全爐336個廢氣盤抹補、蓄熱室封墻進行嚴密性處理,提高了爐頭溫度,有效地保證了焦爐爐體處于最佳狀態,降低了煉焦耗熱量。
三、制定合理的加熱制度,加強對焦爐加熱系統的調節與控制,分廠組織焦爐調溫人員對全爐164根焦爐煤氣加熱橫管進行疏通,清除管道內雜質;對焦爐煤氣加熱管線逐一篩查,個別脫落的加熱立管及時焊接,保證焦爐煤氣加熱立火道暢通;調火人員每星期測調兩次蓄熱室頂部吸力,每天六遍測直行溫度,使平均溫度與標準溫度相比誤差不超過±25℃,做到精調加熱設備,確保直行、橫排溫度全爐的穩定性。此外,該分廠結合生產實際特點采取適當延長周轉時間方法,使焦炭成焦段熱縮聚減慢,焦餅上下溫差小、成熟好,使碳結構從各向同性結構轉向活性較小的各向異性結構,降低了焦炭氣孔率,提高了反應后強度,在提高焦炭質量的同時,提升了焦化工序整體效益。