堆取料是燒結原料輸送的關鍵環節,取料設備顯得尤為重要,為使其最大限度發揮潛能,提高效益降低成本,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠原一作業區因地制宜集全員智慧,解決制約生產瓶頸問題,促使取料機發揮最大潛能。
平穩取料,增加小車側軌顯奇效。“取料機斗輪由于取料流量的影響,取料時,整機振動幅度大,各部件磨損嚴重。”在討論時,崗位工小王說出了自己的看法。隨后技術員、設備主管結合崗位工反映和多日觀察,提出增加小車側軌的想法,經過反復討論、溝通、模擬驗證、敲定方案后,指導鉗工在取料機小車側軌道上方約560mm處增加一條側軌道,并將側輪直徑有原來的80mm加至215mm,最大程度增加取料的徑向強度。經計算,年僅小車側輪節約值約為4萬元。
抑制跑偏,V形托輥支架出奇招。原料一取料機臂皮帶由于其特殊的結構性,皮帶跑偏調節難度大,底帶無法實現有效調節,且位置受限,無法安裝全自動調偏支架,極易跑偏,皮帶壽命明顯降低。細心觀察的崗位工小劉提出將普通平托輥支架改為鋼絲帶下V形托輥支架,一開始大家半信半疑,但是實施后,效果明顯。隨后大家又想到可以調整間距增加組數,讓鋼絲帶下V形支架發揮最大跑偏優勢調節。現如今在兩臺取料機臂皮帶上實施,年可節約費用約7萬元左右。而崗位工小劉也成了班組的大紅人,大家還一致推選他為崗位創新項目的申報組長。
杜絕拋灑,廢舊鋼板有妙用。現場物料拋灑嚴重,多次扣分,這個問題可惹火了班長老楊。究其原因是因為取料機料斗溜槽與中間倉之間有一定的間隙,物料會從此泄出。他下定決心帶領班組成員解此痼疾,多方嘗試后最終將圓弧支架溜槽口用150mm寬度鋼板一圈焊接,并將其與圓弧擋料板間隙調整合適,這樣料斗卸料時可全部落在中間溜槽,徹底解決料斗拋灑問題,降低了崗位工勞動強度,提高了取料機生產效率,最終使得檢查“無懈可擊”。