近日,陜鋼漢鋼鋼軋事業部高線工段轄區內72個加熱爐換向閥get了一項新技能——分身術。該技能的成功運用,不僅延長了設備使用壽命、降低了維修成本,還由此引發了一連串的“縮水”效應……
加熱爐換向閥原本設計為氣缸與閥桿整體鏈接,閥桿一頭連接氣缸活塞,一頭連接爐內換向閥閥板,通過電腦遠程控制實現燒嘴周期性地燃燒和排煙的交替切換。當氣缸本體出現故障時,需將閥桿從換向閥內部整體進行拆除,然后再將氣缸從換向閥閥桿上拆除進行維修。而且換向閥屬于煤氣設備,在進行閥板拆除時必須嚴格執行停爐、翻盲板、氮氣吹掃、co濃度檢測等一系列安全措施,導致軋線被迫停機長達四五個小時,可謂“牽一發而動全身”。每逢此時,大家只能望“桿”興嘆,眼睜睜地看著時間白白流走……
就在大家望“桿”興嘆一籌莫展的時候,事業部設備科工程師小趙坐不住了,憑著對專業技術孜孜不倦的追求,他一頭扎進作業現場對故障原因展開了一場深入骨髓的剖析。經過一番宵衣旰食的研究他提出了閥桿“分身”改造的思路:將原本整體設計的換向閥閥桿與氣缸缸桿一分為二,并通過法蘭上下連接,當氣缸出現故障時僅需對上半部分的氣缸進行拆除維修,另一方面加高氣缸與換向閥的距離,減少爐體表面高溫對氣缸密封圈的烘烤,降低氣缸損壞幾率。經過一番縝密的謀劃,改造后氣缸故障維修無需再進行閥板拆除,維修人員僅需將連接法蘭拆開就能實現快速更換,更省去了停爐、翻盲板、氮氣吹掃等一系列工序,使得原本耗時四五個小時的“煤氣作業”嚴重“縮水”為只需40分鐘左右的常規作業,大大的提高了維修效率、簡化了作業程序、降低了作業風險等級。
據悉,自加熱爐換向閥桿實施“分身”改造后一直運行平穩,至今未出現一例因氣缸故障導致的長時間停機事故,軋線作業率、當班產量均大幅提升。由此產生的一系列“縮水”效應,將為公司創造數十萬元的效益,可謂一石激起千層浪。