廢舊鋼管變收納,焊條筒摳出分厘成本。
“這個焊條筒制作的真精細(xì),咱的職工真是厲害,廢舊鋼管也能成為藝術(shù)品。”李淑芳主任在各線的焊條筒制作評比中,看著各線的成果,不住發(fā)出贊嘆。據(jù)悉,該廠維修工利用廢舊鋼管制作的焊條筒,正在早調(diào)會上進(jìn)行評比。
分廠怎么會想到這個點子呢?這還要從“六個一”活動說起。那天,職能科室在廠長的帶領(lǐng)下,去現(xiàn)場檢查、撿拾垃圾的時候,發(fā)現(xiàn)有一些焊條散落在軋線的某個角落,有些甚至被踩壞了。面對這種情況,設(shè)備口技術(shù)員經(jīng)過研究,發(fā)現(xiàn)廢舊鋼管可以利用車床變成收納桶收集焊條,這樣就可避免維修工在現(xiàn)場作業(yè)時焊條零散放置導(dǎo)致的遺失,同時還可以將焊條筒在焊條用量大的區(qū)域進(jìn)行固定,方便臨時取用。說干就干,這不就出現(xiàn)的開頭的一幕。雖然焊條單個成本只有0.12元,但是日常用量特別大,日積月累下,就成了軋線成本中不可忽略的一大塊成本了。
新開關(guān)替掉大成本,‘以小控大’彰顯職工智慧。
該廠平臺下照明及軋線照明一直是讓電氣人員頭疼的成本消耗。因各線平臺下均有油站、氣罐、備品備件等設(shè)備需維護(hù),人員如不能及時關(guān)掉電源,就會出現(xiàn)照明長開,浪費電能。該廠技術(shù)人員經(jīng)過研究,并與鄰近企業(yè)對標(biāo),決定利用人體紅外線開關(guān)控制裝置對原電源開關(guān)進(jìn)行改造,此種開關(guān)通過利用紅外線檢測人體實現(xiàn)照明自動控制,做到“人到燈亮,人離燈熄”的照明方式,降低電耗。“這個新開關(guān)花費不到6000元,卻能讓我們的電耗年節(jié)約4萬元。”電氣技術(shù)員小郭興高采烈地對筆者說。
而針對軋線照明,電氣人員巧妙的利用電氣自動化原理在軋鋼2#臺通過WCC畫面設(shè)計出了軋線照明電源控制按鈕,操作人員可根據(jù)天氣情況自行開關(guān),既避免了照明長開造成的浪費,又方便了軋線生產(chǎn)同時將電氣維修工從頻繁開關(guān)電源的繁瑣中解脫出來,可謂“一舉三得”。
付出總有回報。與去年平均消耗相比,截止4月份,棒一、棒二、高線、棒三電耗分別下降4.13度/噸、2.21度/噸、5.53度/噸、6.3度/噸,備件材料費用下降125.01萬元。