抓實(shí)生產(chǎn)管理質(zhì)量降本穩(wěn)推進(jìn)
今年年初,薄板廠經(jīng)過認(rèn)證梳理,確定了12項(xiàng)質(zhì)量降本項(xiàng)目,目標(biāo)是在2016年各產(chǎn)線產(chǎn)品質(zhì)量缺陷損失基礎(chǔ)上降低50%,主要在加強(qiáng)工序管理,減少產(chǎn)品缺陷方面取得成效。
薄板廠在一線職工中樹立產(chǎn)品工序一次合格率控制理念,強(qiáng)化精細(xì)化控制意識(shí),對(duì)2016年各產(chǎn)品的工序一次合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),將歷史最好的3個(gè)月的平均指標(biāo)做為2017年的考核指標(biāo),并與操作人員、技術(shù)人員和相關(guān)管理人員及部室的獎(jiǎng)金津貼掛鉤,全員參加提升工作質(zhì)量的積極性。同時(shí),成立質(zhì)量缺陷專項(xiàng)攻關(guān)項(xiàng)目組,降低各產(chǎn)線主要非計(jì)劃品。薄板廠成立寬厚板探傷缺陷攻關(guān)、熱軋?zhí)崂俸涂v裂缺陷攻關(guān)、冷軋深沖用鋼攻關(guān)、電工鋼合格率攻關(guān)4個(gè)專項(xiàng)攻關(guān)組,寬厚板探傷合格率攻關(guān)項(xiàng)目,一季度達(dá)到歷史最好水平100%,并系統(tǒng)地研究了影響新能源探傷缺陷的形成機(jī)理及關(guān)鍵工序影響因素,進(jìn)一步固化成果。
強(qiáng)化技術(shù)改革質(zhì)量降本顯成效
薄板廠通過優(yōu)化產(chǎn)線頂層設(shè)計(jì),細(xì)化全流程管理制度建設(shè),激勵(lì)全員精細(xì)操作,縮窄工藝控制窗口等手段,降低工序制造費(fèi)用,預(yù)計(jì)降低費(fèi)用3156萬元。
薄板廠通過完善成分設(shè)計(jì)體系,達(dá)到跨系列產(chǎn)品的長(zhǎng)連澆生產(chǎn),減少開澆次數(shù)和混澆帶出品,每次降低成本3.22萬元;通過加強(qiáng)脫氧操作、提高鋼水純凈度,大幅降低Ca線添加量,實(shí)現(xiàn)每噸降本3.2元和澆鑄順行的目標(biāo);通過加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行管理,穩(wěn)定除鱗壓力,實(shí)現(xiàn)降低板坯出爐溫度,每噸降低能耗23元;通過走訪煤機(jī)用戶,鞏固高強(qiáng)鋼市場(chǎng),綜合評(píng)估用戶對(duì)產(chǎn)品使用性能要求,降低制造成本,同時(shí)優(yōu)化控軋控冷工藝,實(shí)現(xiàn)每噸降低成本92元,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
在開展技術(shù)攻關(guān)方面,薄板廠針對(duì)CSP產(chǎn)線熱軋工序供冷軋、鍍鋅、硅鋼多品種原料組產(chǎn)混澆困難和帶出品較多的問題,制定了多品種生產(chǎn)組織原則,同時(shí)通過研究冶煉頂渣改質(zhì)、中包開澆預(yù)吹掃、硅鋼專用保護(hù)渣等技術(shù)手段,解決了硅鋼連鑄工序直接開澆絮鋼和增碳的問題,解決硅鋼直開澆的生產(chǎn)組織瓶頸,硅鋼連澆爐數(shù)達(dá)到21爐的紀(jì)錄,大幅減少混澆帶出量的損失。
下半年,薄板廠將在質(zhì)量降本方面繼續(xù)深挖內(nèi)潛,狠抓降本方案的落實(shí)工作,堅(jiān)決把各項(xiàng)措施做得更扎實(shí)、更到位,確保年度降本目標(biāo)順利完成,打好扭虧為盈翻身仗。