日前,馬鋼四鋼軋總廠煉鋼區域3次除塵節能攻關小組取得重要突破,該總廠在不影響除塵效果的前提下,根據生產規律,將原先滿負荷運行的3次除塵電機成功降頻接近10赫茲,每年可節省電能約60萬元。
該總廠煉鋼3次除塵擔負著3座轉爐及主廠房、鋼包準備熱修、1號鋼包精煉爐的除塵重任。該總廠3次除塵投入運行后,煉鋼主廠房、鋼包準備熱修區域環境大有改觀,3次除塵2臺2500千瓦的電機猶如兩頭“電老虎”,運行1小時就得消耗幾千度電。
如何能做到在保證環境質量的同時,不過多消耗電能,尋找二者之間的平衡點?該總廠煉鋼點檢分廠副廠長耿彪帶領技術組、作業區人員,對現場3臺鋼包熱修、1號鋼包精煉爐的2個工位等除塵點反復觀察生產規律,經仔細觀察,發現幾個除塵點并不是同時工作的,如果這個除塵點不工作,該除塵閥就會關閉。
經該總廠節能攻關小組仔細研究,制訂以下節能方案:根據現場5個除塵閥的開閉狀態,來調整風機的轉速。5個除塵點同時工作時,風機高速運轉,頻率為45赫茲;在3個以下的除塵點工作,風機設為中速,頻率為35赫茲。根據現場的工作狀況來看,大部分時間是在中速情況下工作的。為實現轉速的自動調節,該總廠技術人員從1號鋼包精煉爐MCC(電機控制中心)電氣室敷設一路電纜到3次除塵的PLC(可編程邏輯控制器)控制中心,再把高、中速信號送入PLC,通過PLC編程自動控制電機的轉速。此方案自實施以來,運行實際效果良好。(