日前,酒鋼宏興股份煉鐵廠完成了1—6號高爐熱風爐自動燒爐改造,實現高爐熱風爐自動運行和優化運行,提高了熱風爐送風溫度,降低了熱風爐煤氣消耗,保障了熱風爐安全穩定運行。
熱風爐是煉鐵廠高爐主要配套設備之一,其作用是為高爐持續不斷地提供1000℃以上的高溫熱風,進行冶煉生產。
高風溫是煉鐵生產節焦降本的重要措施,但高爐達到并保持高風溫狀態也非易事,它要求熱風爐燃燒達到并穩定在最佳狀態。項目改造前,操作人員一直是手動調節熱風爐。由于集團公司煤氣管網壓力波動較大,燒爐煤氣量的人工調節頻次較高,幾乎是“眼不離電腦、手不離鼠標”。操作人員受精力所限,有時甚至會誤操作,加之人工調節及時性無法保證,造成煤氣資源浪費、廢氣成分不穩定、熱損失高,嚴重影響熱風爐的熱效率。
據統計,煉鐵廠冶煉每噸生鐵產生1700m高爐煤氣,熱風爐加熱給高爐鼓風消耗的高爐煤氣占40%,熱風占高爐能耗的30%。低風溫、高煤氣消耗已成為制約煉鐵廠能耗降低和成本節約的瓶頸。為了提高熱風爐的自動化水平,提高熱風爐平均風溫,降低能源消耗,自2014年開始,該廠對熱風爐進行自動化改造,并于2018年底完成。
該廠技術人員精心設計了自動燒爐技術方案。項目實施后,可以通過測算合理的空燃比設定助燃風量,通過自動化程序自動調節煤氣流量,代替人工,實現自動燒爐,進一步提高熱風爐平均送風溫度。生產中可根據拱頂溫度、煙道溫度、煤氣和助燃空氣等參數,自動調整空燃比和燒爐策略,實現燒爐的自動控制,優化燒爐過程,提高熱風爐的蓄熱能力,降低熱風爐的能耗,達到環保要求。
目前,該廠熱風爐在單位熱風煤氣消耗量不增加的情況下,平均風溫提高15℃,在同等風溫的情況下,節約煤氣5%,有效降低了煤氣消耗,提高了熱風爐燃燒效率,助力煉鐵生產降本增效。