今年初以來,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠始終瞄準(zhǔn)“國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先”總目標(biāo),以創(chuàng)新為驅(qū)動,在技術(shù)創(chuàng)新上“掘金”,大幅提升了設(shè)備運行的穩(wěn)定性和受控性,助力經(jīng)濟(jì)煉鋼。
操作臺的“變臉術(shù)”。4#連鑄機(jī)主控操作臺使用年限較長,日常維護(hù)困難較大。針對此問題,技術(shù)人員在上位機(jī)WINCC畫面上編輯所有操作臺上的操作功能,修改各流PLC控制程序,通過網(wǎng)絡(luò)控制,應(yīng)用冗余技術(shù),取代硬接線及所有按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān);廢棄原來的操作臺,采用鼠標(biāo)操作,使故障率大幅降低,年可創(chuàng)造綜合效益40.8萬元。
找對癥結(jié)“巧配比”。4#連鑄機(jī)進(jìn)行斷面改造后,技術(shù)員對二冷室噴淋系統(tǒng)進(jìn)行全面升級改造,鑄機(jī)自動配水系統(tǒng)不能與生產(chǎn)實際相匹配,影響鋼坯收得率。針對這一問題,該單位生產(chǎn)技術(shù)人員與操作人員溝通,經(jīng)過現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)是因為比水量不合適,影響鑄坯質(zhì)量。該單位對配水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,把拉速分為三個區(qū)間進(jìn)行配比,通過比水量反推各二冷段配水參數(shù)。配水系統(tǒng)優(yōu)化改造,使得生產(chǎn)不同斷面的配水量都能滿足工藝要求,鑄坯合格率連續(xù)3個月達(dá)到100%,年創(chuàng)效36萬余元。