為進(jìn)一步降成本,11月份,方大九鋼煉鐵廠對高爐上料皮帶進(jìn)行了改造,并取得了預(yù)期效果。
據(jù)了解,原來高爐上料槽下返礦需經(jīng)二級篩過篩后分為返礦粉和小機料,小機料再回高爐入爐使用。后來因高爐工藝調(diào)整,小機料不再回爐使用,返礦也不需要分級,而原上料程序設(shè)計為二級篩聯(lián)鎖,即小機料皮帶和二級篩分均24小時連續(xù)運行,使得小機料皮帶長時間空轉(zhuǎn)浪費資源,還增加了員工的勞動強度。針對此狀況,該廠將聯(lián)鎖程序改為手動啟動,并將小機料皮帶作為備用皮帶使用。通過改造,每天可停用一臺18.7kW和一臺7.5kW電機,一年節(jié)省兩套二級篩(3000元/套),節(jié)省一根小機料皮帶(26000元/根)。通過測算,改造后預(yù)計每年可節(jié)省電費約21.6萬元,備件費用約6.4萬元,降低了員工的勞動強度,達(dá)到了降本增效的效果。(方大九鋼 彭秋生)