在該公司冷軋分廠,20輥軋機穿插生產馬氏體鋼種、超純鋼種時,為保證產品表面質量,必須采取限速手段,這就導致生產效率不能滿足冷線供料要求,對生產組織造成較大影響。為此,該分廠技術人員積極探索,增加中間道次壓下率,減少道次數,提高軋制效率,及時進行現(xiàn)場指導及培訓,提高操作人員換輥技能,縮短換輥時間。此舉實現(xiàn)了超純鋼種生產效率提升20%以上、常規(guī)鋼種生產效率提升5%的良好效果。該分廠廠長姜利庭表示,為進一步有效釋放產線產能,實現(xiàn)“雙千萬”目標,今年年初以來,冷軋分廠共梳理查找制約生產瓶頸問題8項,針對各項問題制定了詳實有效的產能攻關措施,并嚴格按照計劃實施落實,預計今年6月前全部實現(xiàn)攻關目標,進而提升各產線生產效率。
熱軋分廠將設備故障控制責任重心下移,制定每月故障時間下降10%的任務目標,實現(xiàn)人人肩上扛責任、人人頭上有指標。在實際工作中,職工緊緊圍繞精軋機精度恢復這一重點工作有序開展軸承座、軋機修復作業(yè),通過各類改造、設備精度提升、設備維護管理等措施,全面控制故障的發(fā)生,減少故障對產能的影響,實現(xiàn)了生產持續(xù)穩(wěn)定。在煉鋼分廠,為滿足鋼包進VOD次數要求,鋼包工作襯耐材尺寸較以往有所加長,導致新包1—10爐時最大只能容納112噸鋼水,但隨著包齡的增加,容積也呈增大趨勢,該分廠技術人員發(fā)現(xiàn)轉爐出鋼量具有提升空間,于是依據鋼包包齡,對不同鋼包包齡下的出鋼量進行細化控制,預計可增加鋼產量16000噸。
3月份以來,酒鋼宏興股份不銹鋼分公司各分廠、工序均按照滿負荷排產,持續(xù)做好生產組織優(yōu)化和瓶頸機組產能攻關工作,確保了產量緊跟目標進度。