在職工崗位創新活動中,酒鋼焦化廠改質瀝青班結合生產實際想實招,有效降低檢修費用。
酒鋼焦化廠精制作業區改質瀝青高置槽是存放液體瀝青的工藝裝置,由于使用年限較長,放油閥位置瀝青溫度較低,處于凝固狀態,每次放油時需烘烤該部位對瀝青進行加溫液化,造成7個高置槽存在不同程度的泄漏。高置槽的泄漏,不僅造成瀝青的浪費,而且還存在火災和人員燙傷的安全隱患。
常規處理方法是對泄漏點進行補焊或整體更換高置槽,但補焊效果不明顯,更換高置槽成本過高。在職工崗位創新活動中,改質瀝青班結合生產實際,提出了對高置槽放油閥位置進行局部挖補更換的創意,經精制作業區審核論證,上報廠里批準后,成為創新創效項目。
改制瀝青班針對泄漏較嚴重的6號高置槽進行了挖補試驗。“從目前的使用情況來看,效果良好,不僅消除了瀝青高置槽泄漏可能造成的火災和人員燙傷的安全隱患,而且大大降低了檢修費用。”精制作業區協理工程師何明超介紹說。
據了解,整體更換1個瀝青高置槽需費用約20萬元,而對高置槽放油閥位置進行局部挖補只需要2萬余元。瀝青高置槽放油閥的局部挖補代替高置槽的整體更換,不僅有效解決了高置槽泄漏的生產難題,也節省了一大筆檢修費用。