極致管控保障熱坯及時入爐。中厚板軋制黨支部圍繞靈活應對斷面尺寸變化下生產組織的難題,以原料1號火切機和毛刺機等技改項目為依托,重點在降低燃耗成本方面組織黨員骨干帶頭突擊。黨員王小梅實施原料按塊管理制度,制定原料熱送熱切跟蹤表,對原料區域坯料生產組織嚴格要求,每天對煉鋼來坯按塊管理、切割,跟蹤復尺長短尺鋼坯。4號鑄機雙流坯料同爐號可以分別在1號、2號線進行切割,落實熱送坯料入爐及時性。緊盯每一塊熱送鋼坯,降低板坯滯留原料板坯庫時間。熱裝率指標1月71.53%,2月75.81%,連續兩個月創歷史新高;噸鋼燃耗1月0.90GJ/t,2月0.89GJ/t,連續兩個月持續改善;加工成本1月272.61元/噸,2月285.99元/噸,連續兩個月實現“破三進二”目標。
工藝優化助力軋制效率提升。精打細算降成本,千方百計提效益。當班值班長以加熱爐、軋機、精整剪切線產能匹配為前提,優化軋制計劃編制,以鋼板流通、產能穩定為原則同煉鋼、軋鋼生產計劃緊密銜接;與生產綜合黨支部開展緊密共建,生產技術室板材組技術人員通過提高軋制速度,匹配粗精軋軋制節奏,保證粗軋至精軋鋼板盡量不待溫,釋放軋機力能,增大最大壓下量,縮減軋制道次,本月平均軋制節奏縮由140s/塊減至124s/塊,小時塊數提高2.5塊/小時,做到斷面變化單重減小的情況下,軋機小時產量穩定,精整線不堵板,提高了厚板產線的生產效率。
熱卷產線從工藝到設備齊抓共管。在工藝上優化換粗工模型,每月8次調整到每月6次,每月節約換粗工次數2次。難軋產品溫度控制按照窄帶化控制,溫度控制在±20℃范圍內,同板異板溫差控制在20℃內。優化層冷出口氣吹控制方式,對氣吹角度進行調整,極限規格層冷水避讓功能。熱卷作業區通過制定每個崗位、每卷帶鋼關鍵位置控制要點,促進生產工藝執行落地來保障生產穩定順行,有效提高了日歷作業率指標完成,一季度內單月日歷作業率最高達88.02%,突破歷史紀錄。
加強點檢保障生存穩定順行。點檢是預防設備故障的強力鑰匙,只要功夫到,萬事皆可防。機構改革后,熱卷作業區根據操檢合一要求,制定了一系列區域點巡檢制度和要求,把生產、點檢及設備管理各項工作緊密聯系起來,驅動操檢合一順行。熱卷丁班黨員骨干周楊松在日常點檢中發現,精前齒輪油1號主泵異常停機,若不快速處理易導致主傳動動潤滑壓力低停軋,他立即啟動緊急切換備用泵,組織搶修,避免了停軋風險。從操檢合一運行以來,熱卷產線掀起了一股全員點檢的熱潮,全員發現處理設備隱患77起,為產線效率提升、質量改善奠定了基礎。
雙高棒產線對標行業先進,以問題為導向,鎖定影響成材率的各關鍵因子,開展6號飛剪不切頭軋制、提升6號活套自適應調節能力等攻關,各班組嚴格跟蹤抽查各飛剪切頭尾長度,全面監控生產的每個環節,以每二十分鐘為節點進行實時管控。將產品負差情況發工作群飛剪切頭尾損失降低至0.7%,負偏差達到-4%,實現準發成材率102.54%,創歷史新高。