面對當前嚴峻的市場形勢,河北鋼鐵集團宣鋼公司煉鐵廠將“千方百計降成本”放在一切工作的首位,深入開展攻關。今年初以來,在線生產系統繼續保持穩順良好態勢,噸鐵成本逐月降低,4月份噸鐵成本降至2101.6元,同比降低417.6元。
在攻關中,該廠深入學習推廣鞍鋼扭虧經驗,進一步解放思想、自我加壓,緊緊圍繞公司下達的挖潛任務,把握重心,全力抓好生產經營工作。
首先,該廠抓原料,優化指標,力保“精料入爐”。為有效消除原料成分波動對高爐順行的影響,該廠加大原燃輔料進廠監督管理力度,改變管理方式,開展了“全員檢查、全員監督進廠原料”活動,每天由廠領導、生產車間和科室共同組織牽頭取樣,對制樣、化驗全程監督管控;繼續深入開展“優化入燒結構、降低燒結返礦率和降低固體燃耗”攻關,嚴格抓好切換原料后的穩定配加和使用,努力做好爐料結構平衡;通過調整配比,優化操作,克服低酸資源不足對生產的制約,加強原料質量和燒結工藝控制管理,力促返礦率降低,全月返礦率降至12.36%,環比降低0.17個百分點。
其次,該廠抓操作,強化調劑,技經指標實現新突破。在高爐操作調劑中,該廠根據宣鋼的原料結構特點和原料條件變化,靈活做好爐況調整和爐型優化,在千方百計保證高爐長周期穩定順行的基礎上,根據爐況變化進行相應的操作制度微調。該廠通過“細化交接班、細化出鐵管理、細化操作調劑”,保證操作思路整體連貫、爐內氣流均勻穩定、下料順暢和熱制度穩定,促進高爐提產量、提指標、降消耗工作的穩步推進。4月份,噸鐵焦比、燃料比同比分別降低7千克、19千克。
再其次,該廠進一步嚴格要求外圍保障系統,重點做好供料、供焦、鐵罐運行和煤氣動態平衡的保障,研究、解決影響高爐生產的所有問題,力爭實現高爐外圍“零”影響。該廠還將“提升服務質量,滿足下道工序生產需求”放在各項工作的首位,通過強化管理、優化操作,使鐵水質量不斷提升。4月份,鐵水一級品率高于考核計劃5.8個百分點,為冶煉優質品種鋼創造了有利條件。