3月初,按照公司安排部署,白灰廠開始著手制定7#、8#雙膛窯大修工作計劃,從檢修方案、施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及烘窯方案、復(fù)產(chǎn)計劃等方面,細(xì)致審核,分步實施,確保大修工作安全高效、保質(zhì)保量逐步推進(jìn)。
3月上旬,大修工作正式拉開帷幕。面對時間緊、任務(wù)重、技術(shù)難度高的多重挑戰(zhàn),白灰廠成立了專項檢修指揮部,統(tǒng)籌實施“一窯一策”大修方案。通過倒排工期、掛圖作戰(zhàn),將檢修任務(wù)細(xì)化至每日、每班、每人。同時,創(chuàng)新采用“交叉作業(yè)+動態(tài)調(diào)度”模式,實現(xiàn)拆卸、清理、更換、調(diào)試等環(huán)節(jié)無縫銜接,極大提高了檢修效率。檢修過程中,維修團隊攻克窯膛耐材更換、燃燒系統(tǒng)優(yōu)化等6項關(guān)鍵技術(shù)難題,較好完成多個升級改造項目,維修、設(shè)備、安環(huán)、生產(chǎn)等部門24小時聯(lián)動,實現(xiàn)“零隱患交付、零誤差驗收”。
此次大修工作重點之一,是對7#、8#窯30米平臺煤氣環(huán)管氮氣吹掃進(jìn)行技術(shù)改造。新增4m³氮氣罐,氮氣吹掃球閥改為籠式快切閥,吹掃點由之前兩處改為四處,此舉不僅能減少故障率,提高吹掃效率,還能減少氮氣消耗。改造后的煤氣環(huán)管氮氣吹掃,能夠確保窯內(nèi)煤氣安全可靠,一方面有效提高設(shè)備作業(yè)率和安全性,另一方面能夠減輕崗位人員的工作量,縮短吹掃時間,延長設(shè)備使用壽命。此項技改對于提升白灰產(chǎn)品質(zhì)量,保障安全生產(chǎn)具有重要意義。
另一項技改是窯頂分料器的改造,由插板式改為船式進(jìn)料閥。分料器在生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用,改造后的窯頂分料器,減少了卡料及損壞的發(fā)生幾率,并且杜絕了粉塵外溢,減輕了日常檢修維護(hù)的勞動強度。
此次雙窯大修的提前完成,充分彰顯了白灰廠“敢打硬仗、能打勝仗”的拼搏精神。下一步,該廠將以此次檢修為契機,持續(xù)深化設(shè)備精細(xì)化管理,為完成全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)注入強勁動力!