3月初,按照公司安排部署,白灰廠開(kāi)始著手制定7#、8#雙膛窯大修工作計(jì)劃,從檢修方案、施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及烘窯方案、復(fù)產(chǎn)計(jì)劃等方面,細(xì)致審核,分步實(shí)施,確保大修工作安全高效、保質(zhì)保量逐步推進(jìn)。
3月上旬,大修工作正式拉開(kāi)帷幕。面對(duì)時(shí)間緊、任務(wù)重、技術(shù)難度高的多重挑戰(zhàn),白灰廠成立了專項(xiàng)檢修指揮部,統(tǒng)籌實(shí)施“一窯一策”大修方案。通過(guò)倒排工期、掛圖作戰(zhàn),將檢修任務(wù)細(xì)化至每日、每班、每人。同時(shí),創(chuàng)新采用“交叉作業(yè)+動(dòng)態(tài)調(diào)度”模式,實(shí)現(xiàn)拆卸、清理、更換、調(diào)試等環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接,極大提高了檢修效率。檢修過(guò)程中,維修團(tuán)隊(duì)攻克窯膛耐材更換、燃燒系統(tǒng)優(yōu)化等6項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)難題,較好完成多個(gè)升級(jí)改造項(xiàng)目,維修、設(shè)備、安環(huán)、生產(chǎn)等部門24小時(shí)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)“零隱患交付、零誤差驗(yàn)收”。
此次大修工作重點(diǎn)之一,是對(duì)7#、8#窯30米平臺(tái)煤氣環(huán)管氮?dú)獯祾哌M(jìn)行技術(shù)改造。新增4m³氮?dú)夤蓿獨(dú)獯祾咔蜷y改為籠式快切閥,吹掃點(diǎn)由之前兩處改為四處,此舉不僅能減少故障率,提高吹掃效率,還能減少氮?dú)庀摹8脑旌蟮拿簹猸h(huán)管氮?dú)獯祾撸軌虼_保窯內(nèi)煤氣安全可靠,一方面有效提高設(shè)備作業(yè)率和安全性,另一方面能夠減輕崗位人員的工作量,縮短吹掃時(shí)間,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。此項(xiàng)技改對(duì)于提升白灰產(chǎn)品質(zhì)量,保障安全生產(chǎn)具有重要意義。
另一項(xiàng)技改是窯頂分料器的改造,由插板式改為船式進(jìn)料閥。分料器在生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用,改造后的窯頂分料器,減少了卡料及損壞的發(fā)生幾率,并且杜絕了粉塵外溢,減輕了日常檢修維護(hù)的勞動(dòng)強(qiáng)度。
此次雙窯大修的提前完成,充分彰顯了白灰廠“敢打硬仗、能打勝仗”的拼搏精神。下一步,該廠將以此次檢修為契機(jī),持續(xù)深化設(shè)備精細(xì)化管理,為完成全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)注入強(qiáng)勁動(dòng)力!