賈國利 王鳳
( 首鋼遷鋼公司煉鐵作業(yè)部,河北唐山064400)
摘要: 遷鋼2號(hào)高爐2013 年5月13日長期休風(fēng)檢修,停爐后發(fā)現(xiàn)溜槽損壞嚴(yán)重,料面形狀嚴(yán)重不規(guī)則。通過對(duì)操作制度的科學(xué)調(diào)整,復(fù)風(fēng)過程中嚴(yán)格控制頂壓、壓差,控制好加風(fēng)節(jié)奏和風(fēng)口面積、做到上下部操作制度合理匹配; 同時(shí)用好風(fēng)溫,調(diào)節(jié)好爐溫,加強(qiáng)爐外出鐵管理,在復(fù)風(fēng)后24h恢復(fù)全風(fēng)狀態(tài)。
關(guān)鍵詞: 高爐操作溜槽磨損快速恢復(fù)
遷鋼2#高爐計(jì)劃于2013年5月13日進(jìn)行48h檢修,停風(fēng)前一周爐況順行狀態(tài)一般,高爐雖然對(duì)操作制度和負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,但仍達(dá)不到理想狀態(tài)。依據(jù)爐況實(shí)際表現(xiàn),初步判定為布料溜槽發(fā)生了磨損,休風(fēng)后發(fā)現(xiàn)布料溜槽磨漏嚴(yán)重,高爐料面很不規(guī)則。綜合考慮停風(fēng)前高爐生產(chǎn)狀況,本次爐況恢復(fù)難度較大。送風(fēng)恢復(fù)過程中通過對(duì)開風(fēng)口的時(shí)機(jī)、加風(fēng)節(jié)奏控制進(jìn)行統(tǒng)籌控制,并對(duì)裝料制度進(jìn)行合理的調(diào)整,做到上下部操作制度的合理匹配。同時(shí)依據(jù)熱量平衡合理掌握熱風(fēng)的使用量、適時(shí)調(diào)節(jié)爐溫,同時(shí)抓好爐前出鐵管理,確保爐內(nèi)穩(wěn)定操作,在復(fù)風(fēng)后24h內(nèi)高爐實(shí)現(xiàn)全風(fēng)作業(yè),爐況達(dá)到正常狀態(tài)。
1 停風(fēng)前準(zhǔn)備
休風(fēng)前爐況順行狀態(tài)直接影響高爐送風(fēng)后爐況恢復(fù)的進(jìn)度與順利,有利于送風(fēng)后合理煤氣分布,利于軟熔帶的合理形成,減少恢復(fù)過程中發(fā)生的滑尺,懸料和塌料的發(fā)生。本次檢修前2#高爐爐況穩(wěn)定性已有明顯下滑,高爐風(fēng)量萎縮,爐溫波動(dòng)大,通過對(duì)十字測(cè)溫及煤氣利用、綜負(fù)等參數(shù)的認(rèn)真分析,初步斷定為溜槽磨損致使?fàn)t內(nèi)煤氣分布失常,積極調(diào)整適應(yīng),確保停風(fēng)前爐況穩(wěn)定,損失最小化。
1. 1 調(diào)整操作制度確保停風(fēng)前爐況穩(wěn)定
5月8日,爐頂十字測(cè)溫中心溫度由正常的600℃以上逐步下降,最低200℃左右。9日開始,對(duì)裝料制度進(jìn)行逐步調(diào)整,疏導(dǎo)中心,兼顧邊緣,以期提高煤氣中心溫度。調(diào)整后中心溫度仍不高,具體如表1所示。裝料符號(hào)為專業(yè)術(shù)語:O代表礦石,C代表焦炭,上標(biāo)代表布料檔位,下標(biāo)代表該檔位下的布料環(huán)數(shù)。
另一方面,依據(jù)爐況表現(xiàn),逐步退負(fù)荷適應(yīng)。5月10日爐內(nèi)壓量關(guān)系進(jìn)一步趨緊,煤氣中心溫度進(jìn)一步下降,爐溫不足,依據(jù)攻守退措施,積極退負(fù)荷適應(yīng)。11日和12日爐況仍不好,連續(xù)退負(fù)荷至4.41。13日0:30按檢修計(jì)劃,負(fù)荷退到3.8。
1. 2 確保爐缸活躍熱量充足
為確保檢修期間爐缸熱量充足、爐缸活躍,12日19∶30 取消鈦礦,13日0∶30為按計(jì)劃退負(fù)荷,堿度校核1.15,硅含量按0.50%校核,并附加焦炭5. 5批。停風(fēng)前確保爐溫上限,檢修前爐溫掌握情況如圖1 所示。
2 停風(fēng)操作
12日爐況仍欠佳,爐溫不足,為保證停風(fēng)前爐況穩(wěn)定順行,14∶40 負(fù)荷由4.62退至4.41,減礦率4%控制,取消鈦礦,降低堿度,爐內(nèi)壓量關(guān)系緊,爐溫不足。13日夜班為確保停風(fēng)前爐缸熱度,操作上“以氧換風(fēng)”,爐內(nèi)0∶20 提前停氧,0∶30 按計(jì)劃負(fù)荷退到3.8,減礦率13%控制,堿度1.15,爐溫0.50%校核。最后一次鐵爐溫水平0. 45%,物理熱1511℃,渣鐵排放干凈,為復(fù)風(fēng)后的快速恢復(fù)創(chuàng)造很好的條件。8∶05 停風(fēng),停風(fēng)料線2.8 m。停風(fēng)操作畫面如圖2 所示。
3 依據(jù)停風(fēng)狀態(tài)進(jìn)行送風(fēng)計(jì)劃的修訂
停風(fēng)后,實(shí)際爐頂布料溜槽發(fā)生嚴(yán)重磨損,損壞面積較大,嚴(yán)重制約了裝料制度的有效性,實(shí)際料面形狀很不規(guī)則,中心料堆偏南且面積較小,無明顯的中心凹點(diǎn),南側(cè)堆尖到爐墻的距離為2.01m,北側(cè)為2.63m,堆尖比邊緣處的料高1.0m左右。具體如圖3所示。
因布料溜槽磨漏比較嚴(yán)重,導(dǎo)致布料制度嚴(yán)重失效,爐身上部亂料較多,考慮到此因素的不利影響,對(duì)原送風(fēng)恢復(fù)計(jì)劃進(jìn)行了再次修定〔1-5〕,在原計(jì)劃基礎(chǔ)上按減礦率11% 控制,考慮到送風(fēng)恢復(fù)進(jìn)度,具體計(jì)劃如表3所示。
4 穩(wěn)步恢復(fù)實(shí)踐
考慮到爐況恢復(fù)的實(shí)際難度較大,本次恢復(fù)本著積極穩(wěn)妥的思路穩(wěn)步恢復(fù)爐況。整個(gè)恢復(fù)期大致可分三個(gè)階段: 第一階段為15日恢復(fù),15日高爐7∶48按修訂后的送風(fēng)方案恢復(fù)送風(fēng),減礦率19%,負(fù)荷降低13% 控制,并調(diào)整裝料制度,疏導(dǎo)邊緣煤氣,此階段主要消化爐內(nèi)亂料; 第二階段為16日的恢復(fù),基本思路為待亂料周期度過后,逐步擴(kuò)礦批加負(fù)荷,穩(wěn)步恢復(fù)至全風(fēng)水平; 第三階段為強(qiáng)化階段,自17日后恢復(fù)爐況至檢修前水平。整個(gè)恢復(fù)較為穩(wěn)定,送風(fēng)恢復(fù)前期僅發(fā)生幾次小的塌料情況,平穩(wěn)的恢復(fù)進(jìn)度防止因氣流不穩(wěn)導(dǎo)致的惡性爐況事故發(fā)生。
4. 1 控制壓差盡快出鐵
5 月15 日高爐7∶48送風(fēng),送風(fēng)面積按73%控制,第一料負(fù)荷按76%控制,減礦率按照19%控制,負(fù)荷降低21%,并調(diào)整裝料,O10876522322改為O97652442,同時(shí)C1098753532222改為C1098753531213,保持中心及邊緣兩條煤氣通路,穩(wěn)定煤氣初始分布。8∶00 送氣,送氣后風(fēng)壓按檢修前正常值的18% 控制,風(fēng)量按照全風(fēng)的34% 控制,壓差按≯1.0 控制。此后依據(jù)壓量關(guān)系及料尺工作狀態(tài),小幅提高壓差,壓差基本控制在≯1.1。
隨著爐內(nèi)加風(fēng),操作上嘗試盡早給煤,但由于爐溫較足,高爐吃熱能力差,給煤后爐內(nèi)不接受,期間出現(xiàn)小塌料,料線最深2.25 m,停煤后壓量關(guān)系略有波動(dòng),爐內(nèi)適應(yīng)為主。至15日晚23:00 負(fù)荷回至檢修前84%,礦批回至73%,順利地渡過了因溜槽損壞導(dǎo)致亂料行程。
恢復(fù)過程中,應(yīng)依據(jù)爐況盡早提高風(fēng)溫,并進(jìn)行煤粉噴吹,確保爐缸熱制度。因恢復(fù)前期料速慢,風(fēng)量水平低,出鐵間隔時(shí)間過短會(huì)帶來出鐵時(shí)間短,不利于爐前出鐵,間隔時(shí)間過長會(huì)造成憋渣鐵,不利于高爐恢復(fù)。通過周密計(jì)算,確定好出第一次鐵時(shí)間,對(duì)于爐內(nèi)恢復(fù)有較為積極的作用,此次恢復(fù)過程中第一次出鐵時(shí)間把握較好,爐外出鐵組織較好,既保證了出鐵的時(shí)間,又避免高爐憋風(fēng),確保爐況穩(wěn)步恢復(fù)。鐵水物理熱、硅含量充足,化學(xué)熱基本在1. 0%以上。前兩次鐵爐溫較高,兩次出鐵硅含量分別為1.07%和1.03%,具體情況如表4所示。
4. 2 逐步恢復(fù)全風(fēng)控制好鼓風(fēng)動(dòng)能
15日送風(fēng)后,依據(jù)每階段壓差控制操作規(guī)范,視壓量關(guān)系、料尺工作狀態(tài)逐步加風(fēng),并隨著加風(fēng)進(jìn)度,逐步捅開風(fēng)口個(gè)數(shù),增加鼓風(fēng)面積,以確保穩(wěn)定的壓量關(guān)系,風(fēng)量和透氣性指數(shù)恢復(fù)進(jìn)程如圖4 所示,捅風(fēng)口情況見表5。另一方面將熱風(fēng)溫度基本維持在1000℃至1030℃較為穩(wěn)定水平,利于爐缸熱度的恢復(fù)。16日夜班在確保爐溫充足基礎(chǔ)上逐步加風(fēng),07∶38風(fēng)量加至全風(fēng)水平。
檢修恢復(fù)送風(fēng)恢復(fù)階段應(yīng)通過合理的爐缸下部送風(fēng)制度的掌握,確保爐缸熱制度合理,把握好風(fēng)口面積、鼓風(fēng)動(dòng)能,風(fēng)速之間的合理匹配關(guān)系,一方面保證爐缸熱度,另一方面防止復(fù)風(fēng)過程中因風(fēng)速動(dòng)能過高,損壞風(fēng)口造成二次停風(fēng)事故的發(fā)生。本次送風(fēng)初期,復(fù)風(fēng)面積與全開風(fēng)口面積之比按73.22%控制。依據(jù)壓量關(guān)系、爐溫狀況,適時(shí)捅風(fēng)口,加大送風(fēng)面積,控制好鼓風(fēng)動(dòng)能值,具體情況如表5所示?;謴?fù)過程中風(fēng)量及鼓風(fēng)動(dòng)能控制情況如圖5所示。
4. 3 送風(fēng)制度上下部匹配
送風(fēng)恢復(fù)后,隨著爐缸活躍性的逐步增加,風(fēng)速、鼓風(fēng)動(dòng)能的逐步提高,爐缸初始煤氣分布基本穩(wěn)定后,依據(jù)頂溫及十字測(cè)溫情況、壓量關(guān)系水平,對(duì)裝料制度進(jìn)行調(diào)整,做到上下部操作匹配,對(duì)爐內(nèi)塊狀帶煤氣流進(jìn)行二次調(diào)整,穩(wěn)定煤氣流分布,為進(jìn)一步擴(kuò)礦批加負(fù)荷創(chuàng)造必要條件。送風(fēng)恢復(fù)后爐內(nèi)裝料制度調(diào)整及十字測(cè)溫反映情況如表6 所示。
從圖6 可知,送風(fēng)后隨著風(fēng)量、風(fēng)速動(dòng)能的逐步增加,爐頂煤氣分布基本趨于正常,形成了打開中心,兼顧邊緣的兩股煤氣流。并且圓周方向煤氣分布較為均勻,證明在此條件下,上下部鼓風(fēng)、裝料制度是較為合理的。
4. 4 控制好壓差穩(wěn)定透氣性指數(shù)
送風(fēng)初期,壓差的控制非常重要。若壓差控制不好,操作上容易造成爐內(nèi)管道、塌料等現(xiàn)象發(fā)生,還會(huì)造成風(fēng)口大量壞損,往往會(huì)造成二次休風(fēng)更換風(fēng)口,大大延緩恢復(fù)進(jìn)程。此次復(fù)風(fēng)過程中實(shí)施定壓差操作,各階段通過風(fēng)口面積控制及風(fēng)量的控制,保證壓差的基本穩(wěn)定,見圖7。即使在提頂壓時(shí),仍按照定壓差控制,禁止加風(fēng)頂高壓差操作。
5 總結(jié)
本次檢修為遷鋼第一次48h檢修,通過前期周密的計(jì)劃安排,同時(shí)依據(jù)停風(fēng)后實(shí)際情況,充分考慮了溜槽磨損嚴(yán)重對(duì)高爐送風(fēng)恢復(fù)帶來的不利影響,對(duì)送風(fēng)方案進(jìn)行二次嚴(yán)格研討校訂,生產(chǎn)組織方面確保嚴(yán)密,依據(jù)送風(fēng)方案,操作上精心調(diào)劑,確保爐況穩(wěn)步恢復(fù)。
溜槽磨損爐內(nèi)布料失常,煤氣紊亂導(dǎo)致爐況惡化。具體表現(xiàn)為: 十字測(cè)溫變化較大,風(fēng)量、風(fēng)壓不適應(yīng),高爐接受風(fēng)量、熱量困難,退負(fù)荷仍無法規(guī)整煤氣分布。
一旦判斷為溜槽磨損,需盡可能提前更換處理,防止影響擴(kuò)大引起爐況失常。
針對(duì)溜槽磨損嚴(yán)重情況下的檢修恢復(fù),恢復(fù)進(jìn)度不可過快,關(guān)鍵在于順利度過爐內(nèi)亂料。確保爐缸熱量充足,依據(jù)爐況,盡可能用全風(fēng)溫,提早噴煤。
如煤氣分布不理想導(dǎo)致上風(fēng)困難要及時(shí)對(duì)裝料制度進(jìn)行調(diào)整,以疏導(dǎo)煤氣為主。
異常爐況的恢復(fù),要以穩(wěn)定壓差為主,控制加風(fēng)節(jié)奏。
參 考 文 獻(xiàn):
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